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      淺談高爐煤氣柜智能控制系統(tǒng)的研究與應(yīng)用

      2019-06-29 15:32豐海峰
      科學(xué)與財富 2019年34期
      關(guān)鍵詞:氣柜調(diào)節(jié)閥煤氣

      豐海峰

      摘 要:針對我公司高爐煤氣柜實際情況,在簡單介紹其煤氣系統(tǒng)主要工藝的基礎(chǔ)上,對其智能控制系統(tǒng)與實現(xiàn)方式進(jìn)行深入分析,本次所用智能控制手段效果良好,具有很好參考借鑒價值的結(jié)論。

      關(guān)鍵詞:高爐煤氣柜;智能控制系統(tǒng)

      高爐煤氣柜是對管網(wǎng)壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)控制的重要裝置,對保證煤氣系統(tǒng)正常安全運(yùn)行有重要作用與意義。但由于實際運(yùn)行環(huán)境十分復(fù)雜,所以煤氣柜控制難度很大,需要在保留原有控制手段優(yōu)勢的基礎(chǔ)上采用智能化的控制技術(shù),以提高煤氣柜控制技術(shù)水平。

      1背景介紹

      我公司3萬高爐煤氣柜于2014年正式投入運(yùn)行,因投運(yùn)初期管網(wǎng)壓力始終處于高位,同時壓力頻繁產(chǎn)生波動,且幅度較大,檢測與控制不到位,使煤氣柜始終無法在線運(yùn)行。如果管網(wǎng)壓力驟然變大,則煤氣柜將難以發(fā)揮緩沖作用,無法對放散煤氣予以存儲,不僅造成浪費(fèi),而且還有極大的安全隱患。

      針對這一實際問題,根據(jù)管網(wǎng)、柜內(nèi)、進(jìn)出口三處壓力,結(jié)合氣柜活塞實際運(yùn)行情況,通過對超前預(yù)控與冗錯測量等技術(shù)的引入,廣泛收集相關(guān)數(shù)據(jù)參數(shù),并對含過失誤差所有數(shù)據(jù)進(jìn)行及時的偵測、校正與剔除,保證煤氣柜實際投入率,使管網(wǎng)壓力保持穩(wěn)定,保證系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性與可靠性[1]。

      2煤氣系統(tǒng)主要工藝

      廠區(qū)范圍內(nèi)共設(shè)有兩個煤氣柜,分別為3萬立方高爐煤氣柜和2萬立方轉(zhuǎn)爐煤氣柜,對于煤氣用戶,包括以下幾方面:熱風(fēng)爐、鍋爐、軋鋼加熱爐、煉鋼烘烤、豎爐、燒結(jié)、發(fā)電等,現(xiàn)在主要介紹3萬立方高爐煤氣柜的情況。

      3過程檢測與控制系統(tǒng)

      對于高爐煤氣柜,建議采用三電一體化計算機(jī)控制系統(tǒng),在氣柜運(yùn)行時,檢測、控制及運(yùn)行對應(yīng)的狀態(tài)參數(shù)都送到基礎(chǔ)自動化級,同時顯示、控制及報警也都由這一級來完成。在操作控制室中,設(shè)有HMI操作站,內(nèi)有工作流程的顯示畫面,可對各項工藝參數(shù)進(jìn)行動態(tài)顯示。在煤氣柜中的主要設(shè)備及閥門,建議采用三種方式來操控,分別為機(jī)旁人工手動控制、PLC自動控制與PLC人工手動控制?,F(xiàn)場操作人員利用顯示屏與鍵盤,能對氣柜實際運(yùn)行狀態(tài)予以監(jiān)視與控制。如果氣柜出現(xiàn)故障,則控制系統(tǒng)會立即發(fā)出相應(yīng)的警報,對系統(tǒng)運(yùn)行做必要的控制;在必要的情況下,也可以采用人工干預(yù),由鍵盤直接對閥門進(jìn)行操控,完成應(yīng)急處理。另外,對PLC系統(tǒng)而言,還能對歷史記錄進(jìn)行儲存,并能對其進(jìn)行打印,為后續(xù)查詢提供方便[2]。

      4系統(tǒng)主要控制功能

      4.1超前預(yù)測

      根據(jù)管網(wǎng)壓力和柜內(nèi)氣壓之差,對活塞可能達(dá)到的速度進(jìn)行計算,同時將進(jìn)出口煤氣實際流量視作進(jìn)行判斷的輔助條件,對調(diào)節(jié)閥實際開度進(jìn)行提前控制,對進(jìn)出口實際流量進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以保證在線運(yùn)行率。

      因煤氣有一定可壓縮性,當(dāng)進(jìn)出口處調(diào)節(jié)閥實際開度一定時,活塞的實際運(yùn)行速度和管網(wǎng)壓力發(fā)生的變化是存在函數(shù)關(guān)系的;當(dāng)管網(wǎng)壓力一定時,活塞實際運(yùn)行速度也和調(diào)節(jié)閥的開度存在函數(shù)關(guān)系。對活塞運(yùn)行速度進(jìn)行超前預(yù)測,應(yīng)充分考慮煤氣柜以往運(yùn)行趨勢,構(gòu)建相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,確定運(yùn)行速度、管網(wǎng)壓力與調(diào)節(jié)閥開度三者關(guān)系。

      4.2冗錯測量

      為保證煤氣柜運(yùn)行安全,應(yīng)對和活塞運(yùn)行有關(guān)的所有檢測裝置進(jìn)行冗余測量,包括柜位測量、活塞運(yùn)行速度測量、傾斜度測量、氣壓測量。

      冗錯測量可采用以下方法來實現(xiàn):

      (1)現(xiàn)場的所有儀表都應(yīng)冗余安裝,對于柜容檢測,應(yīng)增設(shè)激光柜位計,以此和繩式柜位計一同形成標(biāo)準(zhǔn)的冗余測量;對于氣柜壓力,新增一個變送器和原測點(diǎn)形成標(biāo)準(zhǔn)冗余測量;新增傾斜儀測試點(diǎn),和原測試點(diǎn)形成標(biāo)準(zhǔn)冗余測量。

      (2)采用專業(yè)軟件對儀表數(shù)據(jù)進(jìn)行冗錯處理。借助相關(guān)軟件工具分析儀表數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測、校正與剔除,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與可靠性,避免單個儀器故障造成系統(tǒng)無法正常工作,并防止誤動作的產(chǎn)生。

      通常情況下,都采用軟件來進(jìn)行冗錯:程序先對模擬量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,然后開始轉(zhuǎn)換,將信號轉(zhuǎn)換為過程數(shù)據(jù);再通過濾波處理獲得顯示數(shù)據(jù);最后對通道中的狀態(tài)進(jìn)行讀取,根據(jù)狀態(tài)字,對模擬量進(jìn)行判斷,確認(rèn)是否準(zhǔn)確;若準(zhǔn)確,則繼續(xù)判斷是否處在正常范圍內(nèi);若沒有處在正常的范圍,則這一模擬量不可信;若處在正常的范圍,需對模擬量實施變化率的判斷;若變化率未處在正常范圍,則這一數(shù)據(jù)也不可信;若處在正常范圍,則說明數(shù)據(jù)可信,能參與至程序的聯(lián)鎖控制。針對冗余測量產(chǎn)生的數(shù)據(jù),如果有一個數(shù)據(jù)有異常,則程序能自動對其屏蔽,并發(fā)出相應(yīng)的警報,正常的數(shù)據(jù)也參與至程序的聯(lián)鎖控制過程;如果多個數(shù)據(jù)有異常,則程序?qū)⒆詣渔i定;若所有數(shù)據(jù)均正常,則均用于聯(lián)鎖控制[3]。

      4.3煤氣綜合調(diào)配

      借助能源管理中心具備的信息化等功能,能對全廠范圍內(nèi)的煤氣狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)顯示。如果煤氣柜的柜容相對較高,并且管網(wǎng)的壓力不斷升高,在繼續(xù)對煤氣柜進(jìn)行充柜時,系統(tǒng)將發(fā)出報警,用于提醒人員立即對煤氣進(jìn)行調(diào)整,比如調(diào)整發(fā)電機(jī)的負(fù)荷,避免煤氣發(fā)生放散等。如果煤氣柜的柜容相對較低,在繼續(xù)對煤氣柜進(jìn)行充柜時,煤氣系統(tǒng)將發(fā)出報警,用于提醒人員立即對煤氣進(jìn)行調(diào)整,比如降低發(fā)電機(jī)的實際負(fù)荷,避免煤氣柜進(jìn)入離線運(yùn)行狀態(tài)。

      5結(jié)束語

      綜上所述,從高爐煤氣柜開始引入智能控制到現(xiàn)在,煤氣柜的運(yùn)行效率得以大幅提高,煤氣柜具有的對管網(wǎng)壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)的能力得以充分利用,能使管網(wǎng)壓力保持穩(wěn)定,有著極好的參考借鑒和推廣應(yīng)用價值。

      參考文獻(xiàn):

      [1]田勇,韓學(xué)華,劉連慶,張向波.10萬m3高爐煤氣柜與5萬m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜的擴(kuò)展應(yīng)用[J].冶金動力,2018(03):36-37.

      [2]范玉佼.干式高爐煤氣柜火災(zāi)、爆炸及中毒危害事故后果模擬分析[J].化工設(shè)計通訊,2017,43(11):189-190.

      [3]魏津瑜,張瑋,李欣.基于PSO-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高爐煤氣柜位預(yù)測模型及應(yīng)用[J].中南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2013,44(S1):266-270.

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