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      制水廠重點節(jié)能潛力的探討和實踐分析

      2019-07-05 02:54:58王哲明
      上海節(jié)能 2019年6期
      關(guān)鍵詞:單耗泵房節(jié)電

      王哲明

      上海浦東威立雅自來水有限公司

      0 前言

      我國正快速建設(shè)發(fā)展集約型社會,供水企業(yè)作為城市保障的基礎(chǔ)性行業(yè),在城市的正常運行和發(fā)展方面起著十分重要的作用。“十二五”以來,國家低碳環(huán)保策略成為發(fā)展主旋律,節(jié)能減排考核指標(biāo)日趨嚴(yán)格,自來水企業(yè)作為地方重點用能單位成員,積極響應(yīng)節(jié)能減排號召,從管理和技術(shù)兩方面入手,不斷提升企業(yè)能源管理水平。其中,制水廠作為自來水企業(yè)的用能大戶,是節(jié)能工作開展的重點,如何發(fā)掘其節(jié)能潛力,是企業(yè)實現(xiàn)節(jié)能降耗的關(guān)鍵。

      1 企業(yè)能耗現(xiàn)狀

      上海市浦東威立雅自來水有限公司是中國第一家集制水、輸配、服務(wù)為一體的中外合資供水企業(yè)。下屬制水廠5家,管網(wǎng)泵站10個,總制水能力202萬m3/d。供水面積達600多km2,服務(wù)人口約380萬。公司年耗能超過1萬tgce,其中能源種類主要為汽油和電力,詳細數(shù)據(jù)見圖1和圖2。

      圖1 能耗構(gòu)成圖

      圖2 各單位年耗電比例

      圖1 顯示,電力消耗占比超過99%,占公司總能耗的絕大多數(shù)。圖2顯示公司電耗中,管網(wǎng)輸配用電為8.5%,超過91%的電力消耗在制水生產(chǎn)過程中,可見制水廠節(jié)電的效果對公司有十分重要的現(xiàn)實意義,其節(jié)能工作的重點為研究節(jié)電方面。

      2 制水廠能耗分布特點及數(shù)據(jù)分析

      制水廠主要生產(chǎn)過程為通過各種處理工藝對原水進行凈化處理,使其能滿足生活飲用和工業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)后,再通過輸水管網(wǎng)向用戶供水。制水廠工藝流程見圖3。

      圖3 制水廠工藝流程圖

      因建造年代差異,公司各制水廠規(guī)模及采用的具體處理工藝不盡相同,總體上可以概括為常規(guī)處理和深度處理,以及污泥脫水系統(tǒng)。制水廠電力主要消耗在處理工藝的各個階段及水力輸配階段,各制水廠能耗數(shù)據(jù)匯總見表1。

      表1 各制水廠年用電量占比匯總

      由表1可知,各制水廠規(guī)模各異,處理工藝也有較大差異,但耗能結(jié)構(gòu)有明顯相似處:各制水廠能耗占比最高的均為二級泵房,而二級泵房機組和提升泵機組(原水提升或中間提升泵)合計能耗占比均在全廠電量的80%~90%區(qū)間內(nèi),因此,主要水泵機組運行狀態(tài)和運行效率是制水廠節(jié)能工作開展的關(guān)鍵所在。此外,建有污泥脫水工藝的制水廠污泥脫水耗能約占全廠能耗的5%,處理工藝用電和生活用電為其它電耗。

      3 重點節(jié)能潛力發(fā)掘及實踐效果

      制水廠主要運行水泵機組均為離心泵機組,根據(jù)其運行特性,節(jié)能降耗常見措施有:選擇機組合理的揚程、改造葉輪尺寸形狀、采用節(jié)能水泵電機,匹配合適電機防止“大馬拉小車”、水泵調(diào)速等,各有優(yōu)點,需結(jié)合現(xiàn)場情況,按成本投入、改造難度和節(jié)能效果之間做出平衡和選擇。

      3.1 二級泵房應(yīng)優(yōu)先保證全變頻調(diào)速機組運行

      二級泵房是制水廠能源消耗最高之處,也是節(jié)能潛力最大的地方。常見運行模式為多機組并聯(lián)運行。二級泵房機組在設(shè)計階段,按城市日最高、時最高的需水量選型,普遍存在和運行工況偏差較大問題,機組運行在非高效區(qū)時間較多,同時在現(xiàn)有供水調(diào)度模式下,夜晚需提高管網(wǎng)壓力保證屋頂水箱進水,因此二泵級房機組壓力變化較大:

      由圖4可知,正常情況下,一天內(nèi)機組壓力變化范圍可達100kPa,從220kPa到320kPa,如此寬的壓力工況范圍,定頻機組即使是節(jié)能機組也很難維持在高效區(qū)間。

      從分布數(shù)據(jù)可知,盡可能保證約75%時間的運行效率,而變頻機組可以確保在較大壓力區(qū)間內(nèi)高效運行,保持良好的能耗表現(xiàn)。

      表2為兩個制水廠二級泵房能耗單耗對比情況。全變頻機組運行與變頻機組和定頻機組對比,全變頻機組有明顯能耗優(yōu)勢,平均單耗要低12.83kWh/千t,超過10%的節(jié)電率。按40萬t的制水廠為例,僅此一項,每天節(jié)電可超過5 000kWh,實現(xiàn)年節(jié)電量187萬kWh,經(jīng)濟效益超過百萬元。如對比大小車搭配運行的定頻機組,節(jié)電效果更為明顯,數(shù)據(jù)顯示節(jié)電率可大于15%。

      因此,二級泵房內(nèi)使用全變頻機組具有十分明顯的經(jīng)濟意義,同時,變頻調(diào)速也有利于供水調(diào)度和調(diào)整。

      組合運行,可以清楚的發(fā)現(xiàn),在達到相似或者更高的出廠壓力(即更好的供水效果)中間提升泵的選擇合理揚程實踐如下:

      表2 二級泵房單耗對比

      提升泵用于原水提升或中間提升,往往采用變頻電機來實現(xiàn)調(diào)整流量目的,按工藝要求只需達到一定壓力即可,富余壓力就是能源浪費,其中也有可觀的節(jié)能潛力。某制水廠中間提升泵實際揚程為11.5m,提升后離實際水位有超過2m的水位差,如適當(dāng)降低揚程即可降低提升泵單耗,降低1m揚程,理論節(jié)能潛力可達8%。割除中間提升泵井筒1m后,實際節(jié)能效果如表3。

      表3 中間提升泵改造前后單耗對比

      年運行數(shù)據(jù)顯示,改造前后中間提升泵單耗由每千噸46.70kWh下降到每千噸43.72kWh,每千t下降約3kWh時,降幅6.4%。以該制水廠每天60萬t水量計算,可實現(xiàn)年節(jié)電量超過60萬kWh。實際工程費用僅為20 000元。同時,中間提升最大時運行水量也有顯著提升。

      3.2 更新適合工況機組改善攔閥門運行模式

      當(dāng)制水廠供水能力過大,無法匹配生產(chǎn)能力時,在沒有調(diào)速裝置的情況下只能選擇攔閥門運行,采用這種模式,很大部分能量消耗在閥門上,存在著極大的能源浪費,應(yīng)進行改造,更新為符合實際工況機組。由于現(xiàn)場無條件安裝高壓變頻設(shè)備,只能按實際工況選擇合適機組。改造前后機組能耗對比見表4。

      月統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比表明,更新后機組不再需要攔閥門運行,能耗單耗下降可觀,以該水廠每天5萬噸水量計算,可實現(xiàn)年節(jié)電量超過50萬kWh,每個月節(jié)能率均在20%以上。

      表4 更新節(jié)能機組前后單耗對比

      3.3 提升水庫運行水位

      提升水庫運行水位的原理在于降低水泵凈揚程,在同一管網(wǎng)壓力下,水庫運行水位越高,進水側(cè)壓力越高,則水泵實際提升的揚程越低,從而達到節(jié)能降耗的目標(biāo)。按千噸水提升1m耗電3.6kWh估算,水庫運行水位上升0.25m,以40萬t制水廠為例,全年節(jié)電量:0.25×3.6×400×365=13萬kWh,節(jié)能潛力十分可觀。

      以上歸納介紹了幾種制水廠重點水泵機組的節(jié)能潛力計算和改造實踐分析,除此之外,減少水泵本身機械性能方面造成的損失,使用特殊噴涂材料降低水泵內(nèi)表面的摩擦損失,更新低損耗變壓器、匹配合適功率電機等均為節(jié)能的有效手段。除重點耗能部分,也應(yīng)多關(guān)注其余設(shè)備耗電狀況,如更新節(jié)能燈,合理使用空調(diào)等等,積少成多,節(jié)能量也將十分可觀。

      綜上所述,制水廠節(jié)能降耗工作是一項長期的艱巨任務(wù)。制水廠能耗成本占制水總成本比例較高,制水廠開展節(jié)能與降耗,具有十分重要的意義,不僅可以降低自身能耗,完成各類能耗考核指標(biāo),同時也可提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。此外,我們也應(yīng)認識到,對企業(yè)而言,節(jié)能工作并不能局限于制水廠,管網(wǎng)的運行模式,調(diào)度的調(diào)整優(yōu)化,都會對制水廠能耗水平產(chǎn)生重大影響,需要企業(yè)從高處著手,統(tǒng)籌考慮。

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