蘭志勇
(廈門煙草工業(yè)有限責任公司,福建 廈門 361022)
小流量加香是指加香瞬時流量小于10KG/H的系統(tǒng)。該系統(tǒng)加香精度容易超標有其客觀的原因,由于加香瞬時流量小(小于10KG/H),香精施加總量少(小于10KG),允許的誤差小(25克以內(nèi),按照加香精度0.5%,單批500公斤)等原因,在控制方面較為困難,現(xiàn)在以該系統(tǒng)為例來說明其控制原理。
首先介紹一下加香系統(tǒng)的結構。加香系統(tǒng)一般由兩部分組成,一個是加香滾筒,一個是加香裝置(管路施加部分),如圖1。
圖1 加香系統(tǒng)結構
加香滾筒由電機驅動旋轉,作用是將煙絲揚起、混合往前輸送,方便加香裝置將香精噴灑在煙絲上。加香裝置,如圖2,由管路系統(tǒng)、噴嘴、加香泵、氣動閥、移動罐、質(zhì)量流量計組成,負責將香精均勻、準確的噴灑在煙絲上。
圖2 加香裝置結構
加香精度超標就是指質(zhì)量流量計的累積量和電子皮帶秤的累積量的比值超出范圍,所以有必要了解一下加香裝置信號處理和執(zhí)行過程。
加香裝置的信號處理過程。如圖3。電子皮帶秤設在加香滾筒前方,經(jīng)電子皮帶秤稱量后,送出瞬時流量和累積量,然后物料進振槽再進入滾筒定比加香。加香裝置收到電子皮帶秤發(fā)來的瞬時流量,經(jīng)過必要的堆棧延時后乘以設定比例,給加香裝置當設定流量,然后控制系統(tǒng)根據(jù)設定流量調(diào)節(jié)加香泵的快慢,使實際流量始終跟隨設定流量,即定比噴灑PID調(diào)節(jié)過程。
圖3 加香系統(tǒng)的信號處理流程
加香精度的計算公式為:
加香精度=(流量計累積量-電子皮帶秤累積量×加香比例%)/(電子皮帶秤累積量×加香比例%)×100
從加香精度計算公式看,核心的兩個因素是流量計累積量和電子皮帶秤累積量,根據(jù)這兩個核心要素,我們整理出加香精度超標排查流程圖,如圖4。流量計累積量是由電子皮帶秤瞬時流量給加香裝置,經(jīng)定比噴灑后流量計產(chǎn)生的流量計累積量;而參與精度計算的電子皮帶秤累積量則是直接來自電子皮帶秤;所以可能產(chǎn)生偏差的就兩個地方,一個是用電子皮帶秤瞬時流量去控制的定比施加系統(tǒng)(支路②+③),一個是電子皮帶秤累積量(支路①)。
圖4 加香精度超標排查流程圖
電子皮帶秤累積量通過定期的校準已經(jīng)可以排除(支路①),主要問題還是電子皮帶秤瞬時流量去控制的定比施加系統(tǒng)(支路②+③)。該部分又分兩方面,一方面是電子皮帶秤瞬時流量的給定精度問題,即給定的瞬時流量準不準(支路②),另一方面是加香裝置本身的控制精度問題,即加香裝置的PID調(diào)節(jié)能力(支路③)。
針對加香裝置本身的控制精度問題(支路③),我們對香裝置的PID進行多次調(diào)整,并參照其他設備設定,一直沒得到很好的效果,加香精度不是正偏差就是負偏差,毫無規(guī)律可言,所有我們也基本確定不是加香裝置PID調(diào)節(jié)問題。
最后就剩瞬時流量的給定精度問題(支路②)??墒请娮悠С拥乃矔r流量也是穩(wěn)定的(從數(shù)采的數(shù)據(jù)看很平穩(wěn)),但是為什么會有問題呢?
通過觀察發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過程中,電子皮帶秤變頻器頻率不斷跳變,如圖5,也就是在生產(chǎn)中瞬時流量顯示是穩(wěn)定的,但電子皮帶秤速度調(diào)節(jié)是不斷變化的。經(jīng)分析原因是:電子皮帶秤瞬時流量是經(jīng)系統(tǒng)計算后,一秒鐘送出一個數(shù)據(jù),也就是瞬時流量是經(jīng)平滑后的數(shù)據(jù),一秒鐘才更新一次。而皮帶秤重量計算和速度調(diào)節(jié)是100毫秒調(diào)節(jié)一次,只要有偏差它就不斷的調(diào)節(jié),所以會出現(xiàn)變頻器輸出不斷的跳變,正常變頻器速度是變化的,但相對平穩(wěn),不應該出現(xiàn)瞬時突變。
圖5 生產(chǎn)中電子皮帶秤變頻器頻率不斷跳變(變化較大)
所以將問題鎖定在電子皮帶秤的速度調(diào)節(jié)上。電子皮帶秤的調(diào)速原理是:根據(jù)荷重傳感器和速度信號積分得到瞬時重量。當皮帶秤為恒流型時,它根據(jù)設定的瞬時流量來調(diào)節(jié)變頻器的速度,當瞬時流量小于設定流量時,變頻器加速,當瞬時流量大于設定流量時,變頻器減速,從而保持瞬時流量不變。
我們利用電子皮帶秤自帶的“流量控制精度檢測”功能進行檢測,發(fā)現(xiàn)800KG線電子皮帶秤控制誤差較大(設定800KG/H,時間120秒,誤差值在0.24KG左右),如圖6。
圖6 800KG線電子皮帶秤“流量控制精度檢測”結果
同時我們也用3200KG線的電子皮帶秤做了對比實驗,結果3200KG線的電子皮帶秤控制誤差很?。ㄔO定3200KG/H,時間180秒,誤差值在0.02KG左右),如圖7,相差10幾倍。原因基本找到,就是電子皮帶秤的速度調(diào)節(jié)不合理,導致皮帶速度不斷跳變引起的。
圖7 3200線電子皮帶秤“流量控制精度檢測”結果
該電子皮帶秤恒流型的流量調(diào)節(jié)過程如下,當設定流量和實際流量偏差較大時,啟用“流量快速跟蹤范圍”參數(shù)調(diào)節(jié),當偏差小于“流量快速跟蹤范圍”啟動PID調(diào)節(jié)。由于我們在生產(chǎn)過程中變頻器頻率變化較大,所以將“流量快速跟蹤范圍”設為500KG,如圖8,即將“流量快速跟蹤范圍”關閉,保留PID調(diào)節(jié)功能,同時優(yōu)化PID參數(shù),將P值從0.1設為5,將I值由0.1設為5,如圖9,優(yōu)化后效果理想,測試“流量控制精度檢測”功能數(shù)據(jù)滿足要求,如圖10,自此問題解決。
圖8 電子皮帶秤“流量快速跟蹤范圍”
圖9 電子皮帶秤優(yōu)化后的PID參數(shù)
圖10 800KG線電子皮帶秤參數(shù)優(yōu)化后“流量控制精度檢測”結果
通過本次加香精度超標問題的查找,最終發(fā)現(xiàn)是電子皮帶秤瞬時流量和累積的匹配問題,也就是瞬時流量1秒送出一個,累積量100毫秒累積一次,由于計算周期相差十倍,導致瞬時流量和累積量出現(xiàn)偏差,簡單的講,就是出現(xiàn)該故障時,按照瞬時流量的瞬時值去積分出累積流量是不準的,而我們在校準電子皮帶秤時,也只是對累積量進行校準,瞬時流量無法校準,所以很難發(fā)現(xiàn)該故障。