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      昭通地區(qū)頁巖氣水平井鉆井難點與對策分析

      2019-07-18 08:03:58李兆豐唐守勇李燕燕
      天然氣勘探與開發(fā) 2019年2期
      關鍵詞:機械鉆速龍馬昭通

      楊 芳 覃 軍 李兆豐 唐守勇 李燕燕

      中國石油浙江油田公司

      0 引言

      昭通示范區(qū)是“十二五”期間國家設立的長寧——威遠、昭通、涪陵、延安等4個國家級頁巖氣示范區(qū)之一,目前已完成頁巖氣開發(fā)水平井97口,分布在黃金壩——紫金壩——大寨——云山壩。隨著頁巖氣勘探開發(fā)的不斷深入,鉆遇的地層趨于復雜,存在很多鉆井難點問題,嘉陵江組、飛仙關組、茅口組、棲霞組為碳酸鹽巖地層,溶洞裂縫發(fā)育,易漏;韓家店組、石牛欄組巖石硬、強度高,可鉆性差;龍馬溪組裂縫發(fā)育,易漏且井壁不穩(wěn)定易引發(fā)阻卡,給鉆井施工帶來一定的挑戰(zhàn)[1-6]。本文針對這些問題,研究其解決對策和措施,旨在提高鉆井速度,提升鉆井工程質量。

      1 昭通示范區(qū)頁巖氣水平井鉆井技術現(xiàn)狀

      通過數(shù)十年的勘探開發(fā)建設,逐步形成昭通頁巖氣示范區(qū)水平井鉆井工藝配套技術。采用“直——增——穩(wěn)——增——穩(wěn)”五段式井眼軌跡,分別在二開、三開上部造斜使三維軌跡二維化;采用三層井身結構,一開至飛仙關組上部,二開至韓家店組上部,三開至完鉆;水平段采用油基鉆井液或者高潤強抑性水基鉆井液;三完采用韌性水泥漿體系。至2017年底,平均機械鉆速5.51 m/h,鉆井周期73.19 d,生產時效87.3%,與初期相比,取得了較好的效果。但頁巖氣水平井鉆井綜合水平與美國相比還有較大的差距,提速提效工作需要不斷取得進展,鉆井周期需要不斷縮短[7]。

      2 昭通頁巖氣水平井鉆井難點分析

      2.1 機械鉆速低

      昭通頁巖氣示范區(qū)上部地層為三疊系和二疊系,地層老,巖石硬、強度高,中下部韓家店——石牛欄組地層非均質性強、軟硬交錯,地層巖石可鉆性差,鉆頭適應性差[8]。各地層機械鉆速低,單井機械鉆速普遍較低,從2014年至2017年,機械鉆速上升不明顯(表1、圖1)。

      2.2 阻卡頻發(fā)

      2014年至2017年共有25口井發(fā)生33井次阻卡,損失時間552.96 d。阻卡發(fā)生在嘉陵江組、茅口組、棲霞組、峨眉山玄武巖、韓家店組、石牛欄組、龍馬溪組7個地層;主要發(fā)生在龍馬溪組、棲霞組、茅口組、嘉陵江組;其中龍馬溪組占比66.67%(圖2)。

      處理卡鉆的方法大致有8種。其中打水泥塞提前完井及側鉆填井占24.24%,震擊解卡占33.3%,其余依次為活動鉆具解卡、短起下解卡、泡解卡劑解卡、注水封固井壁等(圖3)??梢娮杩▽︺@井工程施工影響較大。

      表1 各層鉆頭平均機械鉆速表

      圖1 2014-2017年完成井單井井機械鉆速圖

      圖2 各地層卡鉆頻率和損失時間占比圖

      2.3 井漏頻發(fā)

      圖3 卡鉆處理措施圖

      表2 昭通頁巖氣區(qū)漏失層位統(tǒng)計表(按地層從上往下的順序排列)

      2014——2017年共有56口井的217井次漏失層位進行統(tǒng)計(表2)[9-12],結果顯示在昭通頁巖氣示范區(qū),所有鉆遇的地層中均發(fā)生了不同程度的井漏,主要漏層為茅口組、龍馬溪組、棲霞組、嘉陵江組。中上層主要以溶洞性漏失和裂縫性漏失為主,下部地層以裂縫性和滲透性漏失為主。滲透性漏失56井次,占比25.8%;裂縫性漏失80井次,占比36.87%;溶洞性漏失81井次,占比37.33(圖4)。

      在鉆進情況下最容易發(fā)生井漏,漏失202井次,占比93.08%,其次是劃眼情況下,漏失6井次,占比2.76%。在循環(huán)、下套管、固井、起鉆、下鉆、短起下等工況下發(fā)生的漏失,共16井次,占比4.14%(圖 5)。

      3 昭通頁巖氣水平井鉆井提速對策與應用

      3.1 提高機械鉆速對策

      眾所周知,鉆進過程中,鉆壓、轉速、水力因素、鉆井液性能以及鉆頭的牙齒磨損等是影響鉆速的主要因素。除此之外,鉆頭質量的優(yōu)劣及其與其他鉆井工藝條件是否適應,也直接影響鉆井速度[13]。

      1)強化鉆井參數(shù)

      強化鉆壓、排量、扭矩等鉆井參數(shù),排量由20~24 L/s優(yōu)化為30~35 L/s;鉆壓由8~10 t優(yōu)化為12~15 t;轉速由30~40 r/min優(yōu)化為60~70 r/min。并對鉆機配套設備進行升級改造,以適應鉆井參數(shù)施工需要,達到提高機械鉆速的目的。①泥漿泵:鉆機配備3臺1600型泥漿泵,耐壓52 MPa以滿足大排量、高泵壓鉆進工況需要;采用“兩用一備”模式實現(xiàn)泥漿泵無停鉆檢保時間,提升作業(yè)效率。②循環(huán)系統(tǒng)、立管:均使用52 MPa,為高泵壓施工提供裝備保障。③鉆桿:全井采用139.7 mm鉆桿,增大水眼,降低施工泵壓以提高排量的要求。④固控設備:強化固控,降低固相含量。

      圖4 各地層井漏類型統(tǒng)計圖

      圖5 井漏發(fā)生時的工況分布圖

      2)優(yōu)選鉆頭型號

      用模糊優(yōu)化理論對鉆頭效益指數(shù)法的3個量進行無量綱化、數(shù)量級統(tǒng)一化處理,同時引入評價權重,改造完善鉆頭效益指數(shù)法,綜合考慮了鉆頭近期經濟效益和遠期經濟效益,對已鉆井的實際鉆頭使用資料進行統(tǒng)計分析,根據(jù)使用情況,選取效果較好的鉆頭類型(表3)[14-17]。

      3)開展難鉆地層提速攻關試驗

      針對韓家店——石牛欄地層可鉆性差,先后開展了優(yōu)選鉆頭、優(yōu)選鉆井方式、開展扭力沖擊器試驗及低密度鉆井液等試驗,已經取得較好的效果(圖6)。但開展的低密度鉆井液存在井控風險,新平臺需內前期弄清氣測顯示、上竄速度,做好井控預案才能應用。

      表3 各開次推薦鉆頭使用型號表

      3.2 應用實例

      1)強化鉆井參數(shù)

      在YS112H6平臺3口井H6-3、H6-4、H6-7井“三開”鉆進過程中強化鉆井參數(shù),排量由20~24 L/s優(yōu)化為30~35 L/s、鉆壓由8~10 t優(yōu)化為12~15 t、轉速由30~40 r/min優(yōu)化為60~70 r/min,“三開”平均機械鉆速7.86 m/h,最長一趟鉆進尺1 985 m。與鄰平臺YS112H7相比,“三開”平均機械鉆速提高了87.9%,一趟鉆進尺提高了62.3%(圖 7)。

      圖6 韓家店石牛欄組機械鉆速圖

      2)優(yōu)選鉆頭

      2018年完成井YS112H2-5井“一開”采用406.4 mm慧靈豐HS5164SBZ,機械鉆速達15.17 m/h;YS112H2-1井“二開”采用311.1 mm川石SJT537GK鉆頭,機械鉆速達10.95 m/h;YS112H2-3井“三開”采用215.9 mm HCCAT505S,機械鉆速達13.34 m/h。與優(yōu)化前相比較,“一開”、“二開”、“三開”機械鉆速分別提高了6.12%、23.44%、60.14%(圖 8)。

      圖7 “三開”鉆井優(yōu)化前、后機械鉆速對比圖

      圖8 各次開鉆優(yōu)化前、后機械鉆速對比圖

      3)低密度試驗

      2018年在YS112H2平臺開展低密度試驗。H2-3、H2-5在韓家店、石牛欄組采用1.01~1.03 g/cm3鉆井液密度鉆進, H2-1井采用1.48 cm3鉆井液密度鉆進。試驗結果表明,采用低密度鉆井液鉆進,韓家店組機械鉆速平均提高80.56%,石牛欄組機械鉆速平均提高86.39%(圖9)。

      圖9 韓家店、石牛欄組低密度試驗圖

      4 減少阻卡對策

      昭通示范區(qū)頁巖氣水平井阻卡主要由于井壁不穩(wěn)定掉塊引起的[18]。阻卡主要發(fā)生在龍馬溪、棲霞、茅口、嘉陵江,其中龍馬溪組占66.67%,同時這四個地層井漏頻發(fā),尤其龍馬溪組以滲漏為主,止而復漏的情況多,處理周期長,鉆井液浸泡久,易引起井壁不穩(wěn)定。

      4.1 優(yōu)化鉆井液性能

      鉆井液密度過高液壓傳遞造縫易引起垮塌惡化。鉆井液濾液沿著裂縫或者層理面優(yōu)先侵入引起頁巖水化,水化膜楔入作用使得微裂縫開裂、擴展、分叉、再擴展,最后可能與主縫貫通,沿著力學性質較弱的裂縫發(fā)生破壞,造成井壁掉塊。因此,要適當降低鉆井液密度,減少液體侵入量(封堵性)、減弱離子水化、減少荷電離子數(shù)量(抑制性),同時降低流體pH值、控制反應條件抑制堿蝕。

      針對不同地區(qū),鉆井液性能要求各有側重點。紫金壩、大寨地區(qū)的頁巖地層,黏土中含30%左右伊蒙混層,易膨脹,中等或弱分散,鉆井液強調封堵性、表面及層間抑制性。黃金壩地區(qū)的頁巖地層,以伊利石為主,不含或含少量伊蒙有序同層,弱膨脹,弱分散,裂縫發(fā)育,塌塊大,鉆井液強調封堵性、表面水化抑制。

      4.2 優(yōu)化設計施工參數(shù)

      優(yōu)化“三開”井眼尺寸,由215.90 mm優(yōu)化為220 mm鉆頭,降低卡鉆機率,同時有利于采用大排量、大鉆壓等強化鉆井參數(shù)的措施。

      采取合理的井身結構,針對龍馬溪組優(yōu)質頁巖層段較為破碎、裂縫極為發(fā)育的地區(qū),技術套管下深可從韓家店組上部優(yōu)化為A點。

      嚴格控制起下鉆速度,減少對地層的外力干擾。一般速度控制在每下一根立柱3~5 min,中途遇阻不能超過50 kN,遇阻或井口不返鉆井液時,應立即起出2~3個立柱,小排量開泵循環(huán)保持井壁穩(wěn)定,待形成通道后再逐漸加大排量和動作幅度,徹底帶出垮塌物并控制新的垮塌。確保環(huán)空返速大于0.8 m/s,使鉆屑充分的攜帶出來。

      4.3 優(yōu)化鉆具組合

      水平井鉆井過程中,在入窗后將旋轉導向鉆具組合優(yōu)化為“LWD或近鉆頭伽馬+螺桿+水力振蕩器+PR扭擺系統(tǒng)” ,開展水平段鉆井。

      4.4 應用實例

      2018年,水平段優(yōu)化鉆具組合共6口,合計水平段進尺10 858 m,占水平段進尺的33.71%。凡簡化組合井均未發(fā)生卡鉆事件。

      5 減少井漏對策

      昭通頁巖氣水平井發(fā)生井漏主要有以下幾個原因:

      1)大多數(shù)井由于地層裂縫發(fā)育或者鉆遇溶洞、斷層發(fā)生井漏。雷口坡組——嘉陵江組由于受到地表水淋濾作用或淺層地下水作用,易形成巖溶。茅口組——棲霞組碳酸鹽巖地層脆性較好,斷層或裂縫在地層中延伸較遠,當延伸至碳酸鹽巖地層或含方解石膠結物較多的砂、泥巖地層,地層水作用后,易形成大的空隙或溶洞[9-12];個別井韓家店組、石牛欄組存在天然裂縫,導致井漏;龍馬溪組承壓能力低,小型裂縫、孔隙發(fā)育,且存在破碎帶及裂縫帶,易發(fā)生井漏。

      2)少數(shù)井由于操作不當引起地層壓力激動,發(fā)生井漏。如YS108H6-4井在棲霞組鉆具上提下放、開泵升壓、鱉泵使上部漏失井段的裂縫再次張開,復漏;YS108H21-5井鉆進時沒發(fā)生井漏,但上提鉆具后排量降低、停止上提后,排量突然恢復,產生的激動壓力使井底發(fā)生井漏。

      3)少數(shù)井由于鉆井液當量密度大,發(fā)生井漏。如YS118井固井過程中由于水泥漿密度較高,導致棲霞組漏層復漏;YS108H21-5井完鉆固井時水泥漿密度高,造成井底壓力增加,發(fā)生井漏。

      5.1 使用溶洞探測技術

      鉆前踏勘井場時,用溶洞探測技術探測表層裂縫、溶洞的分布情況,布井時盡量避開裂縫、溶洞發(fā)育地帶,做到提前預防。

      5.2 上部地層堵漏措施

      針對上部嘉陵江組和飛仙關組等存在大裂縫、大溶洞造成失返性漏失,普通的堵漏材料、水泥堵漏均無明顯效果的現(xiàn)狀,提出清水強鉆的措施。由于鉆遇裂縫、溶洞開口大小走向不同,會導致液體進入漏層,而破碎的巖屑無法大量進入即“漏水不漏砂”[19-20]。為防止“漏水不漏砂”造成沉砂卡鉆,“一開”井眼由444.5 mm優(yōu)化為406.4 mm,簡化鉆具,優(yōu)化大尺寸鉆鋌數(shù)量,不用扶正器。根據(jù)井下沉砂并兼顧供水情況確定合理的排量,保證“一開”鉆井排量達到4 m3/min。

      5.3 中下部地層堵漏措施

      加強地層壓力的預測和分析,制定合理的鉆井液密度窗口。水平段采用油基鉆井液鉆進,在井壁穩(wěn)定的前提下,首選采用降低鉆井液密度的措施。

      對于漏速小于30 m3/h,通常是由于小裂縫或者孔隙引起,可采用隨鉆堵漏,根據(jù)井下漏失情況,在鉆井液中加入4%~10%的橋接材料(以中細為主);漏速在30~100 m3/h時,采用綜合堵漏漿(細+中粗顆粒,以中粗為主)。中粗顆粒進入裂縫,產生了堵漏效果,細顆粒在井壁上形成封門效果,堵漏效果比較明顯。在漏速較大且調整鉆井液性能和鉆井參數(shù)無效時,基于目前油基鉆井液堵漏材料的限制及成本考慮,推薦采用水泥堵漏。

      5.4 應用實例

      1)清水強鉆

      YS115H1-1井在35 m處發(fā)生失返性漏失,打膠質水泥堵漏10 m3、打大顆粒堵漏漿8 m3、打水泥漿8.5 m3。下鉆鉆塞至導管鞋處又發(fā)生失返性漏失,繼續(xù)堵漏打大顆粒堵漏泥漿9 m3、膠質水泥漿4 m3、水泥漿3.5 m3候凝。鉆塞至導管鞋仍漏失,決定清水強鉆,開始鉆進較困難,漏水不漏砂,后期將“一開”井眼由444.5 mm優(yōu)化為406.4 mm,鉆具組合由:?444.5 mmPDC+ ?244 mm 螺 桿(1°) + ?228 mm減震器+?444.5 mm扶正器+?203 mmDC×1根 + ?203 mmMWD + ?203 mmDC×7根 +631×410+?177.8 mmDC×3根 + ?127 mmDP×9根 + ?127 mmDP簡 化 為 ?406 mmPDC+ ?228 mm直螺桿+浮閥+定位接頭+?203 mmDC×3根+ 631×410+ ?177.8 mmDC×6根 +411×520+?139 mmDP,排量由3.6 m3/min優(yōu)化為4 m3/min,情況好轉,清水強鉆至364 m一開完鉆。瘦身和簡化鉆具后,同鄰井YS118H1-1相比,機械鉆速提高了21.3%。

      2)降低鉆井液密度

      2017年YS108H19平臺南半支水平井在龍馬溪組均由于鉆遇破碎帶,發(fā)生不同程度的井漏,漏速4.2~18.4m3/h。在各井分別采用不同濃度橋漿堵漏無果后,降密度后井漏停止。YS108H19-2井鉆井液密度由2.09 g/cm3降至2.00 g/cm3;YS108H19-6井密度由1.94 g/cm3將至1.91 g/cm3;平均處理龍馬溪組井漏平均耗時219 h。以此為鑒,2018年完鉆的YS112H2-5井龍馬溪組存在破碎帶,鉆進至2919 m時發(fā)生井漏,漏速4.8 m3/h,當時鉆井液密度1.8 g/cm3,降密度至1.76 g/cm3,并降低排量(由29~30 L/s降至27~28 L/s),控制起下鉆速度,循環(huán)鉆井液觀察后,停止井漏,處理井漏耗時4 h。

      6 結論

      1)通過強化鉆井參數(shù)、優(yōu)化鉆頭型號、開展難鉆地層攻關試驗措施,鉆井機械鉆速有所上升,措施效果較好。在摸透地層壓力系數(shù)以及地層含氣量的前提下,可以在韓家店、石牛欄甚至龍馬溪組開展低密度鉆井液試驗,既提高機械鉆速,又減少井漏。

      2)卡鉆主要由于井壁不穩(wěn)定掉塊引起的。鉆井液性能對井壁穩(wěn)定至關重要,優(yōu)化鉆井液性能,并輔以優(yōu)化施工參數(shù)、優(yōu)化鉆具組合,是解決卡鉆問題的關鍵。

      3)昭通頁巖氣區(qū)大多數(shù)井漏是因為地層裂縫發(fā)育或者鉆遇溶洞、斷層,少數(shù)井漏是由于操作不當引起地層壓力激動、或者鉆井液當量密度大造成的。上部地層采用溶洞探測技術選擇合適的井口位置預防井漏發(fā)生,當發(fā)生井漏時采用清水強鉆,并輔以井眼“瘦身”和簡化鉆具、優(yōu)化排量防止沉砂以及舉砂措施。龍馬溪組采用隨鉆堵漏+堵漏漿堵漏、降低鉆井液密度、注水泥堵漏、規(guī)范鉆井施工操作等措施。

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