王洪軍
摘 要:本文結合數(shù)十個工廠脫鹽水系統(tǒng)調試,并且在工作中不斷總結,摸索出了針對不同水質的脫鹽水系統(tǒng)。經(jīng)過近一段時間的反復探索試驗,將制約我公司脫鹽水系統(tǒng)(二級離子交換)周期制水量低和酸、堿耗高的得到了解決,通過一段時間運行實踐證明:一級脫鹽水運行成本明顯降低,經(jīng)濟效益顯著。化學脫鹽水的酸堿用量是工廠原料消耗的一大項,控制好脫鹽水系統(tǒng)酸堿耗是各企業(yè)節(jié)能降耗一大問題。
關鍵詞:離子交換樹脂;脫鹽水;堿耗
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.19.026
離子交換樹脂的再生反應是脫鹽水系統(tǒng)生產(chǎn)過程中重要的一環(huán)節(jié),反應效果的好壞不僅影響離子交換樹脂的工作容量和出水水質,而且也影響離子交換器運行的經(jīng)濟性及鍋爐等用水設備的安全性。
我單位脫鹽水系統(tǒng)采用二級除鹽設備。工藝流程為:預處理來水→高效過濾器→原水池→原水泵→活性炭過濾器→雙室陽床(上面是弱酸性陽樹脂D113FC、下面是強酸性陽樹脂001×7)→除二氧化碳器→中間水箱→中間水泵→雙室陰床(上面是弱堿性陰樹脂D301-FC、下面是強堿性陰樹脂201×7FC)→一級脫鹽水箱→一級脫鹽水泵→混床→二級脫鹽水箱。
除二氧化碳器采用直聯(lián)式鼓風除碳。出水水中的CO2質量濃度為5.3mg/L,除碳效率為90%左右。一級脫鹽水系統(tǒng)設備由陽雙室床和陰雙室床兩個部分組成。共用一套再生設備,在實際的生產(chǎn)中,陰、陽雙室床經(jīng)常出現(xiàn)重復再生的情況,周期制水量就會降低,則消耗大量的酸和堿,生產(chǎn)定額酸堿耗就不能達標,自用水率也會大幅度上升,直接造成運行成本的升高。為了節(jié)能降耗,降低成本;在滿足出水質量的情況下,使離子交換樹脂再上后恢復到最大交換能力。因此總結并加以解決以恢復除鹽設備正常運行迫在眉睫。為此,根據(jù)生產(chǎn)上對水質的要求,水處理的設備、工藝等具體情況,對離子交換設備運行惡化的原因進行了分析。通過一步步調查試驗確定最優(yōu)酸堿耗。采取措施如下:
1 摸清調查試驗前再生反應時的基本情況
為了準確客觀地掌握目前一級脫鹽水系統(tǒng)設備運行情況,再生反應耗酸、堿耗和沖洗水耗率等,在陰、陽離子交換器運行和再生處理的過程中,分別檢測出了一級脫鹽水系統(tǒng)的運行流速和再生反應時陰陽床的流量。
小反洗、正洗流速過大,浪費了大量的水,同時小反洗流量過大易使水帽破壞使樹脂沖出流失;再生進酸、逆流沖洗時流速大,容易使床內部酸堿分配裝置損壞且樹脂再生不均勻;運行中流速過大容易使樹脂受壓破碎、壽命減少并且產(chǎn)生偏流。
在一級脫鹽水系統(tǒng)的再生反應時,同時分別對排出的廢液取樣、分析,廢液中所含反應排出的離子量和廢液所含的酸堿濃度。實際再生反應時間約30分鐘的記錄為:再生入口鹽酸濃度為4.3%,氫氧化鈉濃度為3.6%。再生反應完成時排出的離子濃度處于高位,再生終點并未到,排出再生劑廢液酸堿濃度含量高。并且再生反應后,陰床出水質量不達標,必須重復進行一次后才能合格。
2 解決方法
(1)控制合理的再生進酸、堿流速,實際上就是保證酸堿溶液與樹脂之間有一個合適的接觸時間,以保證樹脂充分接觸,使其反應盡量完全。再生流速過慢,會增加操作時間,浪費自用脫鹽水量;再生流速過快,會使樹脂頂起而造成偏流,且再生反應時間短,會造成部分樹脂不能和酸堿充分接觸,再生反應不徹底使部分酸堿液直接排出,影響再生效果及經(jīng)濟效益。
(2)陰、陽床再生時采用正確的操作流程,按床內樹脂容積計算出所用酸、堿理論用量,控制再生時酸、堿反應液濃度。從理論上講,所用酸、堿反應液濃度越高,再生反應的結果會越徹底。但實際上酸、堿反應液濃度的提高,只在一定范圍內能使反應效果提高。事實上,當酸堿反應液濃度超過某一范圍時,樹脂的再生反應不但不提高反而下降,造成酸堿再生劑的浪費;而酸堿再生液濃度太低,則可能使再生反應不徹底,同時還會增加再生反應操作時間和自用脫鹽水的浪費,總結出離子交換樹脂酸、堿反應液的濃度非常重要。
3 結果分析
按照摸索出的運行、再生反應流速,反復對再生反應進行了操作:同樣的酸堿數(shù)量進行再生反應,降低酸堿再生劑進口濃度延長再生反應時間:陽離子交換樹脂再生時,再生反應到45分鐘時,床內排出廢液中鈣鎂含量達到最大值,然后快速下降,說明需要45分鐘陽離子交換樹脂才能被充分再生。在再生反應的前30分鐘,所排出的廢液中,酸堿濃度幾乎為零,說明酸堿和樹脂反應完全。但50分鐘后陰床再生排出廢液中CL的含量仍然處于高點,說明陰床再生終點沒有達到,60分鐘后床內排出廢液中CL達到最大值,然后快速下降,這樣就找出了陰離子交換樹脂的最佳反應點。在經(jīng)過多次調整再生反應條件后,使陰陽床離子交換樹脂都能一次再生成功。從而確定了再生反應入口鹽酸濃度定為:2.0%~2.5% ;氫氧化鈉入口濃度1.7%~2.5% ;進酸時間55分鐘±5分鐘 ;進堿時間65分鐘±5分鐘 ;一次進酸量2.8噸;進堿量2.5噸。
4 結論
經(jīng)過近一段時間的反復探索試驗,將制約我公司脫鹽水系統(tǒng)(二級離子交換)周期制水量低和酸、堿耗高的得到了解決,通過一段時間運行實踐證明:一級脫鹽水運行成本明顯降低,經(jīng)濟效益顯著。
(1)酸堿按理論計算量加入:酸液(工業(yè)用鹽酸)2.8噸,堿液(工業(yè)用氫氧化鈉溶液)2.5噸,其中再生反應用酸液的濃度為2.0%~2.3%,堿液的濃度為1.5%~2.0%,在此濃度下,陽床進酸液反應時間保證55分鐘,陰床進堿液反應時間保證65分鐘,只要保證再生反應時間就能保證床內離子交換樹脂的再生質量。
(2)為了防止進酸堿溶液時離子交換樹脂亂層和偏流,應避免進酸、堿溶液時將空氣帶入離子交換器內。特別是當酸堿進完、計量箱還沒有打空時,應及時關閉計量箱出口閥門,防止逆沖時空氣進入離子交換器內。
(3)加強原料到貨監(jiān)督,對拉酸堿的罐要分上、中、下三個部位取樣分析,條件許可時,可以自被罐車去原料廠拉原料,防止供應商以次充好;保證酸、堿到貨質量。
(4)操作各種反洗時,控制好整體水處理裝置系統(tǒng)流速,千萬不能超過設計流速,否則會破壞床內上部水帽使樹脂被沖出。