王軍昌 屈朝霞 張麗格
山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電分公司一期機組是2×350MW濕冷機組,凝汽器換熱器設(shè)計為銅管,管材為:主凝結(jié)區(qū)和頂部圓周區(qū)HSn70-1黃銅管,空抽區(qū)為B30白銅管,換熱管共19 000多根,換熱面積共22 280 m2。2017年1月~4月,1#、2#機組凝汽器換熱管均更換為316L不銹鋼管。316 L不銹鋼耐氯離子腐蝕的能力比較強,《火力發(fā)電廠凝汽器管選材導(dǎo)則》(DL/T 712-2000)規(guī)定[1],凝汽器換熱管為316L的循環(huán)水系統(tǒng),氯離子含量可以提高到不大于1 000 mg/L,因而循環(huán)水的濃縮倍率可以有所提高。目前生水氯離子為150 mg/L~160 mg/L,考慮到水源水質(zhì)還會進一步劣化,氯離子含量還會進一步有所提高,試驗將以濃縮倍率5倍作為目標。循環(huán)水氯離子濃度將由原來的小于400 mg/L提高到小于1 000 mg/L,循環(huán)水的腐蝕性會大大增強,因此目前藥劑和控制標準不能滿足要求,需要進行緩蝕阻垢試驗,選擇性能優(yōu)良的緩蝕阻垢藥品,確定合理的循環(huán)水運行控制指標。
本試驗的目的就是選擇滿足要求的阻垢劑和碳鋼緩蝕劑。試驗前需要考慮兩個問題:
1)碳鋼的防腐問題。循環(huán)水濃縮倍率提高后,氯離子濃度提高,對碳鋼和銅管的腐蝕性大大增強。
2)弱酸床的運行終點指標。以往循環(huán)水系統(tǒng)補水方式為60%~80%弱酸床出水+40%~20%生水。搭配生水,循環(huán)水的濃縮倍率就不能提高,否則會結(jié)垢。
正常運行的弱酸床產(chǎn)品水出口,在再生正常合格后的一個完整制水周期內(nèi)等時間間隔等量取樣,即2#弱酸床每小時取一桶水樣,且控制運行終點出水堿度<2.0 mmol/L。
試驗用水為將水樣等量混合,攪拌均勻水質(zhì)分析如表1所示。
表1 循環(huán)水補充水水質(zhì)分析
1.2.1 阻垢劑配伍方案研究
根據(jù)水質(zhì)穩(wěn)定劑配制原則,實驗室配制了9種配方的藥劑,均為聚合磷酸鹽類的藥劑。藥劑基本性能指標如表2所示(以配方9為例)。
表2 藥劑基本性能指標
(1)靜態(tài)阻垢性能試驗
根據(jù)△A判斷準則[2],Klim是循環(huán)冷卻水系統(tǒng)碳酸鹽不結(jié)垢運行的最大允許濃縮倍率,根據(jù)不同劑量下的△A~K曲線,初步認定藥劑的作用。模擬系統(tǒng)中循環(huán)水量恒定,每隔一定時間測定循環(huán)水的硬度、氯根等指標。當Δ值(φCl--φCa2+)接近0.2時作為試驗終點。對9個配方做濃縮試驗,實驗藥劑濃度分別為20 ppm和40 ppm,在相同濃縮倍數(shù)、相同加藥濃度的情況下,對較各配方的阻垢率:
圖1 各配方的阻垢率對比
可得出阻垢性能優(yōu)劣順序為[3]:
配方9>配方8>配方7>配方6>配方4>配方2
(配方1、配方3、配方5阻垢率達不到85%的要求,直接剔除)
所以選擇配方9為最終配方藥劑,并進行最佳投加濃度試驗。
(2)最佳投加濃度的選擇試驗
選擇配方9-1和現(xiàn)有的阻垢緩蝕劑,分別以投加濃度為4 ppm、6 ppm、8 ppm、10 ppm條件下,做濃縮試驗,通過測定不同時間下的水質(zhì)指標,計算阻垢率,選擇滿足要求的最佳投加濃度。以φCl--φCa2+≥0.2作為循環(huán)倍率運行終點的判斷依據(jù)可以得出,配方9阻垢緩蝕劑的最佳投加濃度為8 ppm。
圖2 阻垢劑的△A~K曲線
循環(huán)冷卻水的Klim、pH、JDm及其平均值與阻垢劑量的關(guān)系見表3。L和17.45 mmol/L。
表3 Klim、pH、JDm及其平均值與阻垢劑量的關(guān)系
1.2.2 緩蝕劑配伍方案研究
(1)緩蝕劑篩選試驗
試驗水溫50℃,濃縮倍率5,以補充水量計,阻垢劑為6 mg/L,4種不同的緩蝕劑濃度分別為0、2 mg/L、6 mg/L、10 mg/L條件下,進行試驗,監(jiān)測Q235-A(碳鋼)標準試片腐蝕情況。
圖3 不同緩蝕劑的平均腐蝕速度
從試驗結(jié)果來看,緩蝕劑的用量均為6 mg/L、濃縮倍率5.0的條件下,緩蝕劑2的碳鋼腐蝕速度0.043 4 mm/a,符合《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB50050-2007)中碳鋼腐蝕速度≤0.075 mm/a的規(guī)定。
(2)懸轉(zhuǎn)掛片試驗
選定的緩蝕劑在8 ppm的投加濃度下,以4倍濃縮水為掛片液,分別懸掛316L不銹鋼試片,并調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速及溫度(45℃±1.0℃),120h后通過失重計算腐蝕速度,結(jié)果見表4。
表4 不銹鋼腐蝕失重試驗結(jié)果
在8 ppm的投加濃度下,以4倍濃縮水為掛片液,分別懸掛HSn70-1A銅試片,并調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速及溫度(45℃±1.0℃),120h后通過失重計算腐蝕速度,結(jié)果見表5。
表5 銅腐蝕失重試驗結(jié)果
本試驗軟水為補充水、阻垢劑量為8mg/L的條件下,阻垢劑B可以分別實現(xiàn)循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在濃縮倍數(shù)4.77和4.83下無碳酸鹽結(jié)垢運行。此種運行工況下循環(huán)冷卻水的極限“1/2Ca2++JDm”分別為17.15 mmol/
(1)阻垢劑的阻垢效果優(yōu)良,可以實現(xiàn)循環(huán)水系統(tǒng)在濃縮倍率5倍下無碳酸鹽結(jié)垢。
(2)316L抗蝕能力較強,腐蝕速度為0.000 2 mm/a~0.000 5 mm/a,符合《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB 50050-2007)關(guān)于不銹鋼腐蝕速度應(yīng)小于0.005 mm/a的規(guī)定。
(3)阻垢劑對HSn70-1A具有較好的緩蝕效果,HSn70-1A的腐蝕速度為0.000 9 mm/a~0.003 6 mm/a,符合《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB 50050-2007)關(guān)于銅合金腐蝕速度應(yīng)小于0.005 mm/a的規(guī)定。
(4)碳鋼緩蝕劑對碳鋼的緩蝕效果優(yōu)良。在阻垢劑和緩蝕劑的用量均為6 mg/L、濃縮倍率5倍的條件下,緩蝕劑的碳鋼腐蝕速度分別為為0.043 4 mm/a,符合《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》(GB50050-2007)中碳鋼腐蝕速度≤0.075 mm/a的規(guī)定。
(5)阻垢劑以補充水量計的加藥量為6 mg/L;鋼緩蝕劑以補充水量計的加藥量為6 mg/L;銅緩蝕劑以補充水量計的加藥量為2 mg/L。
(6)制定了合理的控制指標:
表6 循環(huán)水指標控制標準
(1)根據(jù)不同水質(zhì)狀況,研制出多種循環(huán)水阻垢劑,通過實驗室監(jiān)測,選擇出適合現(xiàn)場水質(zhì)的配方阻垢劑;
(2)本研究通過多方面的實驗,從不同角度分析對比藥劑的性能,對循環(huán)水控制指標進行調(diào)整,為提高循環(huán)水濃縮倍率奠定良好的基礎(chǔ),并通過試驗驗證指標的合理性;
(1)整個研究過程是采用試驗和現(xiàn)場應(yīng)用相結(jié)合的方法,每一個試驗結(jié)論都是在現(xiàn)場良好的應(yīng)用基礎(chǔ)上得出的,循環(huán)水阻垢劑配方的研制、試驗室對藥劑進行篩選、合適的藥劑進行性能試驗、進行綜合緩蝕阻垢試驗制定控制指標等措施均已在#2循環(huán)水系統(tǒng)應(yīng)用,有些良好的安全效果,經(jīng)過一年時間的應(yīng)用,沒有發(fā)生腐蝕和阻垢問題,現(xiàn)場應(yīng)用良好。
根據(jù)現(xiàn)場應(yīng)用表明,濃縮倍率從3倍提高到5倍,補水量從600 t/h降到500 t/h,每小時可節(jié)水100噸,兩臺機組每天可節(jié)水4 800 t。若每年以300天計,一年可節(jié)水1.08×106t~1.44×106t,每噸水以3元計,一年至少可節(jié)省300萬元以上。
(2)循環(huán)水系統(tǒng)控制優(yōu)化技術(shù)在現(xiàn)場的應(yīng)用,是確保循環(huán)水系統(tǒng)安全、經(jīng)濟運行最基本的方法和手段,目前國內(nèi)各發(fā)電企業(yè)也在不斷地研究和應(yīng)用此項技術(shù),且取得了一定的技術(shù)效果和經(jīng)濟效益此方法可以推廣應(yīng)用到設(shè)計有循環(huán)水系統(tǒng)的電廠。