宋飛翔
(中海福建燃?xì)獍l(fā)電有限公司,福建 莆田 351156)
三菱M701F3型燃?xì)廨啓C(jī)采用預(yù)混與擴(kuò)散相結(jié)合的燃燒方式,以保證低負(fù)荷工況下燃燒的穩(wěn)定性和高負(fù)荷工況下較低的NOx。預(yù)混燃燒的穩(wěn)定范圍較窄,易產(chǎn)生燃燒振蕩現(xiàn)象。燃燒振蕩發(fā)生時(shí),聲波、流體力學(xué)和放熱之間相互作用,放熱量和燃燒壓力大幅波動(dòng),使系統(tǒng)性能下降并降低燃燒室的使用壽命,嚴(yán)重時(shí)直接損壞熱部件。
為了保護(hù)熱部件,M701F3型燃?xì)廨啓C(jī)采用了CPFM (燃燒壓力波動(dòng)監(jiān)視系統(tǒng)) 對(duì)燃燒狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。當(dāng)燃燒振動(dòng)壓力達(dá)到保護(hù)設(shè)定值時(shí),機(jī)組跳閘以保護(hù)熱部件。
2018年9月7日21:30某燃?xì)怆姀S(chǎng)#1機(jī)負(fù)荷由360 MW降至300 MW,降負(fù)荷率4 MW/min。負(fù)荷降至355 MW時(shí)TCS報(bào)"#13燃燒室壓力波動(dòng) HH4 BAND LIMIT"、"#13燃燒室壓力波動(dòng) HH4 BAND ALARM"、"#14燃燒室壓力波動(dòng) HH4 BAND LIMIT"、"#14燃燒室壓力波動(dòng) HH4 BAND ALARM"、"#13加速度 HH4 BAND PRE-ALARM"、"COMBUSTION PRESS FLUCTUATION HI TRIP"機(jī)組跳閘。
9月8日#1機(jī)全天最高負(fù)荷300 MW,未出現(xiàn)報(bào)警。
9月9日早上啟機(jī)過(guò)程中,升負(fù)荷率4 MW/Min。負(fù)荷337 MW時(shí)TCS報(bào)"#14燃燒室壓力波動(dòng) HH4 BAND LIMIT"、"#14燃燒室壓力波動(dòng) HH4 BAND ALARM"、"#14燃燒室壓力波動(dòng) HH4 BAND LIMIT"、"#14燃燒室壓力波動(dòng) HH4 BAND ALARM"、"13加 速 度 HH4 BAND PRE-ALARM",降負(fù)荷至330 MW后穩(wěn)定,后未再升負(fù)荷。
CPFM聯(lián)鎖跳閘保護(hù)邏輯是當(dāng)某頻段同時(shí)出現(xiàn)兩個(gè)及以上燃燒器CPFM LIMIT-ALARM,CPFM發(fā)送跳機(jī)信號(hào)至TPS,保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。本次跳機(jī)出現(xiàn)比較突然,無(wú)預(yù)報(bào)警。根據(jù)燃?xì)廨啓C(jī)的原理,從以下幾方面分析。
(1) 按三菱的技術(shù)規(guī)范,最大升降負(fù)荷率為16.7 MW/min,本次負(fù)荷速率為4 MW/min,因此排除負(fù)荷率大而導(dǎo)致燃燒調(diào)節(jié)失衡。
(2) 查詢(xún)功率歷史曲線(xiàn),跳機(jī)前功率無(wú)波動(dòng),排除電網(wǎng)擾動(dòng)使發(fā)電機(jī)功率突變而影響到燃燒。
(3) 聯(lián)系LNG接收站,天然氣熱值和成份較前幾日無(wú)明顯變化,排除天然氣熱值變化造成燃燒不穩(wěn)。
(4) 9月4日進(jìn)行過(guò)離線(xiàn)水洗,比較水洗前后壓氣機(jī)的效率只提升約1%,效率提升不多,說(shuō)明壓氣機(jī)空氣進(jìn)氣量沒(méi)明顯增加,燃空比屬正常范圍,且水洗后4日、6日機(jī)組運(yùn)行均正常,所以認(rèn)為跟葉片水洗無(wú)關(guān)。
(5) 將9月7日跳機(jī)前機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)與8月份機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,認(rèn)為機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)量BPT與EXT等與GT功率無(wú)明顯異常,GT控制項(xiàng)目IGV、CSO、PLCSO及燃料系統(tǒng)均沒(méi)有異常。
(6) 對(duì)比BYPASS開(kāi)度曲線(xiàn)發(fā)現(xiàn),9月7日在高負(fù)荷階段BYPASS開(kāi)度明顯偏大,說(shuō)明走旁路的空氣量偏大,使得進(jìn)入燃燒室的空氣偏少,燃空比不匹配,產(chǎn)生高頻振動(dòng)跳閘。
(7) BYPASS異常開(kāi)大的原因查看A-CPFM數(shù)據(jù)[CORRECTION LOG DISPLAY]后發(fā)現(xiàn),從9月4日開(kāi)始,多次發(fā)生#17傳感器Low band報(bào)警A-CPFM自動(dòng)修正,并且在不同負(fù)荷段也發(fā)生此情況。
綜上所述,分析認(rèn)為是由于#17壓力波動(dòng)傳感器劣化,輸出信號(hào)偏低,發(fā)生Low band報(bào)警,引起機(jī)組A-CPFM自動(dòng)修正過(guò)量,使運(yùn)行點(diǎn)處于不穩(wěn)定邊界,最終導(dǎo)致#13、#14燃燒器HH4頻燃燒振動(dòng),機(jī)組跳閘。
在未更換#17壓力波動(dòng)傳感器之前,將#17壓力波動(dòng)傳感器輸出強(qiáng)制為零;擇機(jī)更換#17壓力波動(dòng)傳感器。在A(yíng)-CPFM計(jì)算機(jī)上將控制參數(shù)恢復(fù)至#17號(hào)壓力波動(dòng)傳感器劣化之前,步驟如下:
(1) GT停機(jī)后,對(duì)#17傳感器解線(xiàn)。
(2) GT停機(jī)后,在邏輯頁(yè)GC101A SG02中對(duì)PLCSO設(shè)定變更的母函數(shù)ACPFM011-FX101重新設(shè)定,設(shè)定變更完畢后,將其邏輯上傳、下載到EMS電腦上,設(shè)定值如圖1所示。
圖1 PLCSO重置
(3) 刪 除#17燃 燒 器 從2012/9/4 00:00至2012/9/10 00:00的CPFA數(shù)據(jù)。
(4) 在OPS電腦GT OPERATION畫(huà)面上實(shí)施A-CPFM OFF→RESET→ON,消除不良的修正記錄。
(5) 在A(yíng)-CPFM電腦上對(duì)A-CPFM進(jìn)行RESET復(fù)位,消除報(bào)警數(shù)據(jù)。
壓力波動(dòng)傳感器屬于高精密儀器,長(zhǎng)期工作在高溫區(qū),其性能易劣化,因此需定期檢查A-CPFM數(shù)據(jù),特別是機(jī)組水洗后、天然氣成份變化、燃燒調(diào)整后、運(yùn)行工況變化時(shí)。檢查步驟如下:
(1) 檢查A-CPFM計(jì)算機(jī)correction output頁(yè)面,首先reset停機(jī)后的報(bào)警值,檢查是否仍有報(bào)警,記錄報(bào)警信息和修正信息及修正原因;
(2) 檢查A-CPFM計(jì)算機(jī)alarm display頁(yè)面,首先reset停機(jī)后的報(bào)警值,檢查是否仍有報(bào)警,記錄報(bào)警信息;
(3) 檢查A-CPFM計(jì)算機(jī)symtem settings頁(yè)面,首先reset停機(jī)后的報(bào)警值,檢查是否仍有報(bào)警,記錄報(bào)警信息;
(4) 檢查A-CPFM計(jì)算機(jī)sensor abnormal頁(yè)面,檢查是否有傳感器異常,并記錄傳感器編號(hào);
(5) 檢查A-CPFM計(jì)算機(jī)correction log 頁(yè)面,檢查修正信息及修正原因;
(6) 檢查A-CPFM計(jì)算機(jī)correction detail頁(yè)面,檢查修正詳細(xì)信息及修正原因;
(7) 檢查A-CPFM計(jì)算機(jī)plant status頁(yè)面,檢查機(jī)組狀態(tài),記錄異常信息。