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      三軟突出煤層深孔鉆進(jìn)技術(shù)與裝備應(yīng)用研究

      2019-07-30 12:06:32
      山東煤炭科技 2019年7期
      關(guān)鍵詞:孔深順層鉆桿

      左 楊 崔 峰

      (1.河南能源義煤集團(tuán)技術(shù)中心瓦斯研究所,河南 義馬 472300;2.河南能源義煤集團(tuán)新安煤礦,河南 新安 471800)

      新安煤田為典型的豫西“三軟”煤層,瓦斯壓力大,瓦斯含量高,煤層透氣性較差。松軟煤層、破碎煤層等施工本煤層鉆孔時,孔壁穩(wěn)定性差,成孔后孔壁易坍塌,影響瓦斯抽采效果,存在一定的盲區(qū),一般抽采措施的抽采效果普遍較差且采掘過程中容易造成瓦斯事故。順層長鉆孔瓦斯抽采技術(shù)在一定程度上提高了瓦斯抽放效果,實(shí)現(xiàn)鉆孔“打多深、抽多深”,有效提高成孔深度與成孔率。

      1 礦井概況

      1.1 礦井開采與開拓

      義安井田位于新安煤田深部,二1煤層埋藏深度550~950m,采用立井開拓方式。采煤方法采用傾斜長壁采煤法,全部陷落法管理頂板。

      1.2 礦井瓦斯

      義安礦業(yè)共發(fā)生了3次瓦斯動力現(xiàn)象,其中二1煤層發(fā)生2次,二2煤層發(fā)生1次。2007年經(jīng)河南理工大學(xué)煤礦安全工程技術(shù)研究中心鑒定,義安礦為突出礦井。

      地勘期間共采集瓦斯煤樣7個,全部采用解吸罐采取。由瓦斯試驗(yàn)成果來看,全礦井總瓦斯含量4.02~12.19m3/t,平均為 7.22m3/t。

      井下實(shí)測煤層瓦斯含量14個,二1煤10個,二2煤4個。其中二1煤層瓦斯含量為6.22~14.52m3/t,二2煤層為3.36~10.20m3/t。義安礦二1煤層瓦斯壓力為 0.29~1.51MPa,二2煤層為 0.42~0.93MPa。

      2 鉆機(jī)裝備及鉆具

      2.1 鉆機(jī)裝備

      本次試驗(yàn)共采用了中煤科工集團(tuán)西安研究院ZDY10000S、江蘇中煤礦山設(shè)備有限公司CMS1-4200等七種鉆機(jī)進(jìn)行打鉆試驗(yàn)。

      2.2 鉆具

      螺旋鉆桿分為螺紋式螺旋鉆桿和插接式螺旋鉆桿。規(guī)格為 Ф78/50、Ф88/50、Ф90/63.5、Ф100/63.5、Ф110/73、Ф120/73等,也可根據(jù)礦井煤層情況進(jìn)行加工,適用于松軟煤層瓦斯抽采鉆孔施工。插接式螺旋鉆桿采用相位摩擦焊接技術(shù)生產(chǎn),葉片連續(xù),排粉效果好。

      采用胎體式PDC鉆頭、深孔用金剛石復(fù)合片鉆頭等鉆頭設(shè)備,規(guī)格為Ф60、Ф75、Ф94、Ф110、Ф113、Ф120、Ф133、Ф153等,根據(jù)礦井工作面煤層、地質(zhì)情況選用合適的鉆頭,根據(jù)具體使用情況專門設(shè)計和制造。如圖1、圖2所示。

      圖1 螺紋鉆桿及插接式螺旋鉆桿連接圖

      圖2 深孔用金剛石復(fù)合片鉆頭及硬質(zhì)合金鉆頭

      3 試驗(yàn)工作面概況

      義安礦業(yè)原始瓦斯含量在9.30~14.52m3/t之間,原始瓦斯壓力在0.29~1.51MPa之間。

      3.1 11100工作面概況

      11100工作面切眼長度為152.9m,具備施工深鉆孔條件,為了解決該工作面防突打鉆及區(qū)域瓦斯治理難題,探索在新安井田“三軟”煤層深孔(孔深不低于100m)鉆孔施工的大功率鉆機(jī)及配套鉆具。

      對11100工作面外段345m區(qū)域進(jìn)行了透射法槽波勘探。從11100工作面外段槽波波速成果圖上看,該工作面有兩處薄煤區(qū)域,一處薄煤區(qū)域?yàn)?1100下巷E6點(diǎn)前8.3m~54.2m處,范圍45.9m,延伸工作面內(nèi)部51.7m;另一處薄煤區(qū)域?yàn)?1100下巷E9點(diǎn)后38m到E9點(diǎn)前4.3m,范圍42.3m,寬度40.6m。11100下巷試驗(yàn)鉆孔未在薄煤區(qū)域施工。

      3.2 12090工作面概況

      二112090工作面位于義安井田中部,為傾向長壁綜采工作面,主采二1煤層。

      4 鉆孔施工試驗(yàn)

      4.1 第一階段試驗(yàn)

      中煤科工集團(tuán)西安研究院ZDY10000S、ZDY3200S、3000LG鉆機(jī)、江蘇中煤礦山設(shè)備有限公司CMS1-4200和浙江杭鉆機(jī)械制造股份有限公司ZLJ2300B五種鉆機(jī)在11100上巷試驗(yàn);中煤科工集團(tuán)西安研究院ZDY3500LP、ZDY4300LF(A)兩種鉆機(jī)在11100下巷試驗(yàn),共計約220d。

      第一階段試驗(yàn)完畢后,共計施工118個鉆孔。根據(jù)各鉆機(jī)及配套鉆具在11100工作面的鉆孔施工試驗(yàn)情況,對各鉆機(jī)現(xiàn)場施工優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié),并對第一階段試驗(yàn)未達(dá)到預(yù)期效果的原因進(jìn)行了分析,主要有以下幾個方面:

      (1)工作面煤層地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,煤質(zhì)太松軟,另外11100工作面切眼寬度近160m,地應(yīng)力、瓦斯壓力疊加,鉆孔施工至20~40m期間壓力大,出煤量大,出現(xiàn)塌孔、壓鉆現(xiàn)象。

      (2)煤層頂板較穩(wěn)定,但底板起伏大。采用煤鉆頭施工,若遇底板起伏段、煤巖結(jié)合段、煤矸石結(jié)合段鉆頭易損壞。

      (3)鉆頭與鉆桿直徑大小相差小,匹配不合理,導(dǎo)致鉆桿與孔壁之間空間太小,影響排粉效果。

      (4)鉆孔施工期間易出現(xiàn)硫鐵硬煤核,無法破裂,卡在孔內(nèi)某一段將排粉空間堵住,需要空間排出。

      4.2 第二階段試驗(yàn)

      根據(jù)第一階段鉆孔施工試驗(yàn)情況以及存在的問題,重新配備了鉆桿和鉆頭等鉆具,在12090工作面軌道順槽采用中煤科工集團(tuán)西安研究院ZDY3500LP和ZDY3000LG型履帶式鉆機(jī)進(jìn)行第二階段順層長鉆孔(孔深不低于90m的順層鉆孔)施工試驗(yàn)。

      ZDY3500LP型大功率履帶式鉆機(jī)共完成鉆孔13個,10個鉆孔全部試驗(yàn)成孔,3個鉆孔報廢。9個正常施工完成的鉆孔孔深全部達(dá)到了90m以上,孔深為93~150m,最深孔深達(dá)到了150m,平均孔深為105m,從穩(wěn)鉆至退鉆單孔平均有效施工時間11.1h,鉆孔成孔率為100%。

      ZDY3000LG型大功率履帶式鉆機(jī)共完成鉆孔75個。其中53個鉆孔孔深超過了90m,14個鉆孔孔深超過了80m,僅8個鉆孔孔深低于80m,鉆孔成孔率近90%,最深孔深達(dá)到了120m,20個鉆孔平均孔深為102.6m,從穩(wěn)鉆至退鉆單孔平均有效施工時間12.9h。

      鉆孔施工期間在20~30m段經(jīng)常出現(xiàn)鉆進(jìn)困難現(xiàn)象,主要表現(xiàn)在鉆機(jī)回轉(zhuǎn)壓力急劇增大、給進(jìn)力變大、鉆屑量增多、鉆速降低等。出現(xiàn)此類現(xiàn)象要及時調(diào)整鉆機(jī)鉆速,根據(jù)壓力變化調(diào)至匹配轉(zhuǎn)速,結(jié)合大功率鉆機(jī)較強(qiáng)的給進(jìn)、起拔力緩慢退鉆,排凈孔內(nèi)積煤,降低扭矩衰減量,有效利用大功率鉆機(jī)的優(yōu)勢穿過應(yīng)力集中區(qū)。

      傳統(tǒng)的SGZ-ⅢA坑道鉆機(jī)在12090軌道施工孔深為60m的順層鉆孔,平均用時為13.6h,平均工效為4.4m/h,且難以超過孔深75m的瓶頸。經(jīng)統(tǒng)計分析,ZDY3500型和ZDY3000型試驗(yàn)鉆機(jī)工效分別為9.4m/h和8.5m/h,比傳統(tǒng)防突鉆機(jī)工效分別提高了136%和90.9%,且平均孔深分別達(dá)到了105m和93m,大大突破了傳統(tǒng)SGZ-ⅢA坑道鉆機(jī)孔深難以超過75m的瓶頸,有效解決了義安礦順層長鉆孔施工難度大的問題。

      5 瓦斯預(yù)抽關(guān)鍵技術(shù)試驗(yàn)

      通過之前采用中煤科工集團(tuán)西安研究院ZDY3500LP和ZDY3000LG型履帶式鉆機(jī)進(jìn)行第二階段順層長鉆孔的施工試驗(yàn),選取較為理想的10個試驗(yàn)鉆孔。

      5.1 封孔工藝

      采取“兩堵一注”封孔工藝進(jìn)行封孔,形成永久瓦斯抽放通道。如圖3所示。

      5.2 抽采效果考察

      12090軌道順槽二1煤層原始瓦斯含量最大值為8.87m3/t,煤層原始瓦斯含量較低,抽采期間鉆孔內(nèi)瓦斯涌出相對較小。

      各鉆孔施工完畢后進(jìn)行了聯(lián)管抽采,每天測定各試驗(yàn)鉆孔瓦斯抽采濃度、流量等瓦斯抽采參數(shù),其鉆孔抽采負(fù)壓在12~20kPa之間,對其瓦斯抽采參數(shù)及流量衰減系數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計分析。根據(jù)瓦斯抽采參數(shù)數(shù)據(jù)表得出單孔瓦斯抽采濃度、瓦斯抽采量等走勢情況如圖4所示。

      圖3 快速下套管工藝示意圖

      圖4 瓦斯預(yù)抽鉆孔單孔平均抽采量

      試驗(yàn)抽采期間單孔平均濃度在22.6%~46.3%之間,每天平均瓦斯抽采量在43.8~126.3m3之間,得其總平均濃度和平均抽采量分別為36.99%、76.84m3。通過試驗(yàn)期間的單孔抽放濃度和抽采量與之前抽采孔深的抽采數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,抽采效果有較為明顯提高,對于高瓦斯礦井進(jìn)行預(yù)抽瓦斯有較好的指導(dǎo)意義。但是,在長鉆孔預(yù)抽瓦斯過程中,由于孔深較長、煤層松軟,容易出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,為了更好地提高順層長鉆孔預(yù)抽瓦斯的抽采效果,該技術(shù)還有待提高成孔率,改進(jìn)工藝水平,從而提高抽采效果。

      6 結(jié)論

      (1)通過選取中煤科工集團(tuán)西安研究院ZDY3500型和ZDY3000型履帶式鉆機(jī)進(jìn)行順層長鉆孔試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)了大采長工作面順層長鉆孔瓦斯預(yù)抽,消除中間空白帶,提高防突措施效果。同時,為工作面優(yōu)化布置提供了基礎(chǔ),減少巷道掘進(jìn)量。(10個切眼長度為120m的工作面共需要掘進(jìn)20條煤巷和11條底抽巷,優(yōu)化為6個長度為200m的工作面后一共需要掘進(jìn)12條煤巷和13條底抽巷,可少施工巷道6條,效益非常明顯)

      (2)摸索出了一套適合新安井田松軟煤層打深孔的大功率鉆機(jī)及配套裝備、管理制度、操作規(guī)程。

      (3)通過松軟煤層順層打深孔的實(shí)現(xiàn),完成了長鉆孔封孔預(yù)抽瓦斯的試驗(yàn)。此次長鉆孔瓦斯預(yù)抽試驗(yàn)共選取了試驗(yàn)鉆孔10個,真正實(shí)現(xiàn)了“打多深、抽多深”,抽采效果顯著提高(最大約36%)。

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