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      新疆地區(qū)氣化煤種調(diào)配實(shí)驗(yàn)及工業(yè)應(yīng)用

      2019-08-06 02:30:18尹洪清王振華
      煤化工 2019年3期

      尹洪清,王 艷,王振華,張 彥

      (兗礦水煤漿氣化及煤化工國(guó)家工程研究中心有限公司,山東 滕州 277527)

      新疆地區(qū)某多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化裝置主用煤種的煤灰以塑性渣為主,氣化裝置可操作溫度區(qū)間較窄,煤灰黏溫特性不適宜氣化爐液態(tài)排渣。氣化爐經(jīng)常處于高溫操作,存在爐壁超溫、耐火磚侵蝕嚴(yán)重、降溫操作易形成堵渣等問(wèn)題[1]。兗礦水煤漿氣化及煤化工國(guó)家工程研究中心有限公司基于該煤種灰成分和黏溫特性,結(jié)合新疆地區(qū)氣化煤種現(xiàn)狀,選取合適的煤種對(duì)該煤種進(jìn)行調(diào)配,并在理論研究及實(shí)驗(yàn)檢測(cè)分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行工業(yè)摻燒應(yīng)用,解決了上述問(wèn)題,保證了氣化爐的正常運(yùn)行,現(xiàn)介紹如下。

      1 煤灰黏溫特性對(duì)氣化爐運(yùn)行的影響

      煤灰成分決定煤灰熔融性及黏溫特性。其中,煤灰堿酸比及硅鋁比是影響煤灰熔融性及黏溫特性的關(guān)鍵因素。煤灰堿酸比是堿性成分(氧化鐵、氧化鈣、氧化鎂、氧化鈉、氧化鉀)與酸性成分(氧化鋁、氧化硅、氧化鈦)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)之比,硅鋁比即氧化硅與氧化鋁的質(zhì)量分?jǐn)?shù)之比。煤灰成分中酸性成分可增加灰渣黏度,堿性成分可降低灰渣黏度。在氧化硅含量適當(dāng)?shù)那闆r下,可平滑灰渣黏溫特性曲線,增加氣化爐的可操作溫度區(qū)間。氧化鈣含量不宜過(guò)高,原因是過(guò)高的堿性成分會(huì)使灰熔融性溫度升高,并使煤灰高溫下熔融體中固體粒子數(shù)量增多,流動(dòng)溫度變小,可操作溫差變窄,氣化爐溫度難以控制。

      相關(guān)研究表明[2-3],煤灰中氧化鈣、氧化鐵、氧化鎂質(zhì)量分?jǐn)?shù)之和<30%且氧化鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)<24%時(shí),煤灰熔體多呈玻璃體渣;當(dāng)氧化鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)為24%~30%時(shí),煤灰熔體多呈塑性渣;當(dāng)氧化鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)>30%或氧化鈣、氧化鐵、氧化鎂質(zhì)量分?jǐn)?shù)之和>30%時(shí),煤灰熔體多為結(jié)晶渣。當(dāng)熔渣是玻璃球狀(玻璃體渣或近玻璃體渣)時(shí),氣化爐的運(yùn)行工況較好,生產(chǎn)穩(wěn)定;當(dāng)熔渣為塑性渣時(shí),操作不易控制,容易堵塞下降管,提高操作溫度難以結(jié)成有效的灰渣保護(hù)層、起到“以渣抗渣”的作用,最終造成灰渣對(duì)耐火磚的嚴(yán)重侵蝕。

      一般認(rèn)為,氣流床氣化液態(tài)排渣的可操作溫度,最大控制范圍應(yīng)滿足高溫煤灰渣黏度為3 Pa·s~25 Pa·s,氣化爐可操作最低溫度可選擇T25+30℃(即煤灰渣黏度25 Pa·s時(shí)溫度再提高30℃),順利實(shí)現(xiàn)液態(tài)排渣。

      2 實(shí) 驗(yàn)

      2.1 實(shí)驗(yàn)煤種

      實(shí)驗(yàn)煤種主要為新疆吐魯番地區(qū)兩種煤種(簡(jiǎn)稱HS煤和YT煤),新疆昌吉地區(qū)一種煤種(簡(jiǎn)稱KG煤),實(shí)驗(yàn)煤種煤質(zhì)分析結(jié)果見(jiàn)表1。

      表1 實(shí)驗(yàn)煤種煤質(zhì)分析結(jié)果

      2.2 實(shí)驗(yàn)儀器及方法

      2.2.1 煤灰成分分析

      主要實(shí)驗(yàn)儀器:ICP等離子發(fā)射光譜儀(型號(hào)Prodigy XP,安捷倫科技有限公司)。

      實(shí)驗(yàn)過(guò)程:準(zhǔn)確稱量煤灰0.1 g,稱準(zhǔn)至0.000 1 g,置于PTFE燒杯中,加入濃硝酸(優(yōu)級(jí)純)10 mL,電熱板上緩慢加熱,再加入10 mL優(yōu)級(jí)純HF消解至溶液清亮后,加入適量硝酸,加熱至近干,去除HF。最后經(jīng)去離子水轉(zhuǎn)移定容至50 mL待測(cè)。濃度高的元素,再稀釋100倍上機(jī)分析。

      2.2.2 黏溫特性測(cè)試

      主要實(shí)驗(yàn)儀器:馬弗爐、陶瓷高溫爐、高溫黏度測(cè)定儀(型號(hào)Rheotronic-Ⅱ,美國(guó)Theta公司)等。

      實(shí)驗(yàn)過(guò)程:在馬弗爐中,用快灰法完全燃燒煤樣(按照GB/T 212—2008進(jìn)行),收集煤灰。將煤灰放入陶瓷高溫爐內(nèi),程序升溫,對(duì)煤灰進(jìn)行預(yù)處理。儀器冷卻后取出預(yù)處理后的煤灰,再進(jìn)行黏度測(cè)試。

      采用GB/T 10247—2008的旋轉(zhuǎn)法測(cè)定黏度:在還原性氣氛下,使剛玉轉(zhuǎn)子在高溫熔化的煤炭灰渣溶液中旋轉(zhuǎn),記錄溶液溫度由高向低逐漸降低的過(guò)程中,轉(zhuǎn)子的黏性扭矩和轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的變化。根據(jù)溶液的黏度與黏性扭矩成正比、與轉(zhuǎn)速成反比的關(guān)系,計(jì)算出灰渣溶液的高溫黏度,從而得到煤炭灰渣的高溫黏度特性曲線。

      3 結(jié)果與討論

      3.1 煤質(zhì)及煤灰成分分析

      由表1可以看出,3種煤樣水分較低,適宜制備水煤漿,工業(yè)生產(chǎn)應(yīng)用證明,3種煤樣的成漿質(zhì)量分?jǐn)?shù)均在61%以上。HS煤灰熔融性溫度較高(FT>1 350℃),不適宜直接應(yīng)用于水煤漿氣化爐;KG煤灰分較高,影響氣化經(jīng)濟(jì)性。因此,從實(shí)驗(yàn)煤種的煤質(zhì)分析得出,HS煤、KG煤不適宜直接用作水煤漿氣化煤種。

      為初步判斷煤灰熔融性及黏溫特性,并指導(dǎo)煤種調(diào)配,對(duì)3種實(shí)驗(yàn)煤種的煤灰成分進(jìn)行了分析,結(jié)果見(jiàn)表2,煤灰堿酸比、硅鋁比計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。

      表2 實(shí)驗(yàn)煤種煤灰成分分析結(jié)果%

      表3 實(shí)驗(yàn)煤種煤灰堿酸比、硅鋁比計(jì)算結(jié)果

      通過(guò)表1~3結(jié)果可以看出,HS煤煤灰堿性成分偏多,煤灰堿酸比1.37,煤灰中堿性成分過(guò)高,使灰熔融性溫度(FT)升高。YT煤煤灰氧化鋁含量較高,硅鋁比偏低,研究認(rèn)為當(dāng)氧化鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)為24%~30%時(shí),煤灰熔體多呈塑性渣。KG煤煤灰氧化硅含量較高,堿性成分偏少。因此,選用堿性成分偏高的HS煤、氧化硅含量較高的KG煤與氧化鋁含量較高的YT煤進(jìn)行混配,理論上混配煤灰可以達(dá)到合適的堿酸比、硅鋁比[4]。

      3.2 煤種調(diào)配實(shí)驗(yàn)

      3.2.1 YT煤煤灰黏溫特性分析

      實(shí)驗(yàn)初期測(cè)試了煤灰堿酸比和硅鋁比較適宜的YT煤的煤灰黏溫特性,結(jié)果見(jiàn)圖1。

      從圖1可以看出,YT煤灰渣可歸類為塑性渣,其整體灰渣黏度較低,但隨溫度的降低,灰渣黏度的升高速度較快,3 Pa·s~25 Pa·s(灰渣溫度 1 194 ℃~1 247℃)的可操作溫度區(qū)間相對(duì)較窄,與YT煤煤灰成分理論分析結(jié)論一致。通過(guò)煤灰成分分析和煤灰黏溫特性測(cè)定,發(fā)現(xiàn)YT煤?jiǎn)为?dú)作為氣化煤種可操作溫度區(qū)間相對(duì)較窄,高溫操作易造成爐壁超溫、耐火磚侵蝕嚴(yán)重,低溫操作又極易形成堵渣等問(wèn)題。因此,可選用堿性成分偏高的HS煤、氧化硅含量較高的KG煤與YT煤進(jìn)行配煤摻燒。

      3.2.2 煤種混配理論計(jì)算

      根據(jù)表2,控制堿酸比在0.8左右、硅鋁比在2.0左右,調(diào)節(jié)各煤種調(diào)配比例,計(jì)算混煤的煤灰堿酸比和硅鋁比。不同配煤比下混煤煤灰的堿酸比、硅鋁比計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表4。

      圖1 YT煤灰渣黏溫特性曲線

      由表4可知,HS煤、YT煤、KG煤的摻配質(zhì)量比分別為 5∶3∶2、7∶3∶2、3∶3∶1 時(shí),堿酸比和硅鋁比與預(yù)定的控制指標(biāo)接近。因此,初步確定3種適應(yīng)于液態(tài)排渣氣化爐的配煤比例為HS煤、YT煤、KG煤質(zhì)量比為5∶3∶2、7∶3∶2、3∶3∶1。為驗(yàn)證理論計(jì)算的可靠性,進(jìn)一步對(duì)混煤煤質(zhì)和煤灰黏溫特性進(jìn)行分析測(cè)試。

      表4 混煤煤灰的堿酸比、硅鋁比計(jì)算結(jié)果

      3.2.3 煤種混配分析測(cè)試

      按照理論計(jì)算得出的3種混煤比例分析混煤煤質(zhì),結(jié)果見(jiàn)表5。

      表5 混煤煤質(zhì)分析結(jié)果

      由表5可知,3種混煤煤樣水分較低,適宜制備水煤漿;灰分滿足氣化爐經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行需要。因此,選定的混煤煤質(zhì)基本滿足氣化爐運(yùn)行需要。為驗(yàn)證煤樣混配比例選擇的準(zhǔn)確性,根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)煤炭?jī)?chǔ)量和混配操作條件,結(jié)合混煤煤質(zhì)分析結(jié)果,選定混煤(HS煤、YT煤、KG煤質(zhì)量比為 5∶3∶2)測(cè)試其黏溫特性,結(jié)果見(jiàn)圖2。

      圖2 混煤(HS 煤、YT 煤、KG 煤質(zhì)量比為 5∶3∶2)煤灰黏溫特性曲線

      由圖 2 可知,混煤煤灰黏度 3 Pa·s~25 Pa·s(灰渣溫度1 178℃~1 322℃)的溫度區(qū)間為144℃,最低操作溫度1 208℃。因此,選取的混配比例(HS煤、YT煤、KG煤質(zhì)量比為5∶3∶2)適用于液態(tài)排渣氣化爐操作。

      3.3 工業(yè)摻燒應(yīng)用

      按實(shí)驗(yàn)確定的摻燒比例,即HS煤、YT煤、KG煤質(zhì)量比為5∶3∶2,進(jìn)行了72 h工業(yè)摻燒試驗(yàn),結(jié)果顯示氣化爐雙爐穩(wěn)定運(yùn)行,氣化爐操作溫度比單燒YT煤降低約70℃。72 h內(nèi)氣化爐爐膛平均溫度為1 331℃,平均壓力為5.7 MPa;生產(chǎn)1 000 m3(CO+H2)平均煤耗565 kg,氧耗397 m3;合成氣有效成分平均體積分?jǐn)?shù)為80.94%、甲烷平均體積分?jǐn)?shù)為108×10-6、二氧化碳平均體積分?jǐn)?shù)為18.65%。通過(guò)氣化爐操作指標(biāo)和合成氣成分變化趨勢(shì)分析,氣化爐運(yùn)行正常。結(jié)合混煤灰熔融性溫度和黏溫特性曲線,可繼續(xù)將操作爐溫降低50℃及以上。

      4 結(jié) 論

      4.1 對(duì)新疆地區(qū)3種氣化用煤進(jìn)行的煤質(zhì)和煤灰成分分析測(cè)試表明,YT煤煤灰氧化鋁含量較高,理論預(yù)測(cè)和實(shí)際測(cè)試均證明其煤灰熔體為塑性渣,氣化操作溫度區(qū)間相對(duì)較窄;HS煤煤灰堿性成分偏多,灰熔融性溫度(FT)較高;KG煤灰分較高,影響氣化經(jīng)濟(jì)性。上述3種煤均不適宜直接作為氣流床氣化用煤。

      4.2 實(shí)驗(yàn)選用堿性成分偏高的HS煤、氧化硅含量較高的KG煤與YT煤進(jìn)行配煤摻燒。經(jīng)灰成分分析和理論計(jì)算,HS 煤、YT 煤、KG 煤的質(zhì)量比為 5∶3∶2、7∶3∶2、3∶3∶1時(shí),煤灰堿酸比和硅鋁比與預(yù)定的控制指標(biāo)接近?;烀好夯茵厍€測(cè)試結(jié)果進(jìn)一步驗(yàn)證了混煤(HS 煤、YT 煤、KG 煤質(zhì)量比為 5∶3∶2) 的可操作溫度區(qū)間較寬,適用于氣化爐液態(tài)排渣操作。

      4.3 按HS煤、YT煤、KG煤質(zhì)量比為 5∶3∶2的配煤方案,順利實(shí)現(xiàn)了氣化煤種工業(yè)摻燒應(yīng)用。通過(guò)對(duì)72 h運(yùn)行數(shù)據(jù)的分析,結(jié)果顯示氣化爐運(yùn)行正常,操作爐溫可逐步降低50℃及以上。

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