李偉
(山東鋼鐵萊鋼集團設備檢修中心,山東 萊蕪 271104)
特鋼50T 電爐4 孔煙道、移動煙道、直煙道系統(tǒng)是電爐余熱回收系統(tǒng)的重要組成部件,承擔電爐余熱煙氣引至電爐余熱系統(tǒng)。
因煙氣溫度持續(xù)在900 ~1050℃左右,并長期受到火焰烘烤,頻繁出現(xiàn)煙道漏水、開裂等故障,更換較困難,每次耗時約5 人7h,占用人力物力較多,制約整體檢修效率。
電爐移動煙道更換較頻繁,約每年更換12 個,下線的煙道多是管件彎頭處出現(xiàn)裂痕,使用普通焊接技術焊接較困難。檢修部組織專業(yè)人員進行研究,對煙道部件進行整體更換,確保焊接質量,提高煙道使用壽命。
檢修部組織人員進行具體施工方案編制,先后組織特鋼事業(yè)部、檢修管理科、技術骨干進行多次研討改造方案,對方案進行多次修訂,確保項目安全順利開展實施。
提前完成電爐煙道專用工器具,專用吊裝工具,測量工具設計與準備。檢修部技術人員與生產單位相關人員進行協(xié)調研討,在對所有檢修項目進行研討同時,對檢修用專業(yè)工器具,吊裝工具、測量工具等都進行了詳細的整理準備,為項目的開展提供了有利的保證。
圖1 檢修部培訓現(xiàn)場
檢修部針對當前檢修部人員的電氣焊知識相對較為缺少的情況,開展了電氣焊專業(yè)知識培訓,提高檢修部相關電氣焊專業(yè)技術力量,為檢修部項目開展及以后的檢修工作提供有利幫助(圖1)。
針對原電爐煙道裂紋嚴重情況,首先,煙道主體材質為Q235A, 成分:C:0.14 ~0.22,Si:<0.30,Mn:0.30 ~0.65,S:<0.050,其余不記,抗拉強度要求高,故對其焊條要求較高。其次,煙道整體鋼結構焊接部位多,且鋼管較厚,焊接工藝需慎重選擇,根據(jù)當前檢修部焊接設備及現(xiàn)場情況,為更好地提高焊接效率及焊接質量,故選取焊機為二氧化碳氣體保護焊(簡稱二保焊)與交流焊機共同使用,同時為避免焊接引起的焊接變形情況,采取間斷焊接,對稱焊接等焊接工藝。因現(xiàn)場條件有限,故采取時效法應力消除,同時對部分位置進行加固,保證無變形情況。
焊條選擇方面,因煙道鋼管承受拉應力較大,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的裂紋多為拉裂,故在焊接過程中不宜選用較為普通的J422焊條,應采用特種焊條φ4mm,J506 型,成分見表1,506 型焊條是一種低氫鉀型焊條,它是一種堿性焊條,可以焊接結構鋼材及典型的Q235 等鋼材,其抗拉強度相對于J422 型等普通焊條大得多,所以一般焊接受力較大或受動載荷的鋼結構焊接中。同時在冷焊第一遍后可采取二保焊大面積對稱焊接,同時注意焊接前焊絲加熱,以保證焊接質量穩(wěn)定。
表1 J506 焊條成分表
普通鋼板焊接采用先交流焊機間斷焊接打底后,利用二保焊進行連續(xù)對稱焊接,保證焊接強度的同時,既能提高焊接質量,又能較好地提高焊接效率。
電爐移動煙道更換基本流程如下。
(1)先將移動煙道小車開出,通知泵房停泵,泄壓,掛牌,并告知主控人員。
(2)拆除移動煙道循環(huán)水管,防護后置于移動小車南側;移動煙道掛好鋼絲繩;氣割拆除移動煙道與支架各連接點;行車起鉤試吊,平衡后吊至電爐北側平臺下。
圖2 煙道水管拆除
圖3 煙道吊裝中
(3)移動煙道吊至合適安裝位,焊接于支架上;爐體搖平,移動小車開至煉鋼時工位,將移動煙道與彎煙道、直煙道對接,如對接間隙過大,則將煙道掛好鋼絲繩后,氣割拆除支架,調整支架位置直到找到合適位置后,將移動煙道支架焊接移動小車上,并對各焊接點拉筋焊接;安裝煙道冷卻水管道;根據(jù)移動煙道與直煙道之間間隙大小,制作并焊接移動煙道下側裙板。
圖4 煙道安裝至支架
圖5 煙道水管安裝
因電爐原使用的爐蓋四孔彎煙道外沿,是用鋼板焊接的,隨著局部溫度的升高,該處鋼板熔化變形。同時由于四孔煙道內壁上焊有掛渣釘,造成內部積渣嚴重,易粘渣堵塞,形成煙氣排除阻力,煙氣難以排出,同時清理積渣的難度大,使四孔堵塞嚴重,降低了抽氣的效果。
移動斜煙道接口高出爐蓋四孔煙道出口約260mm 的距離,不在同一水平面,造成冷風吸入煙道的量大,同時對進風口附近的鋼板形成較明顯沖擊,造成冷熱交替,易出現(xiàn)裂紋,所以檢修部技術人員通過與生產單位相關人員進行協(xié)商對四孔煙道進行必要改造:
(1)將四孔煙道外沿的鋼板去掉,在四孔煙道上部外側增加單邊寬140mm 的水冷環(huán)管,提高了煙道使用壽命,同時增大了煙道對接接觸面積,阻止冷風進入,有利于提高煙氣利用率,節(jié)約了原材料消耗成本。
(2)將大爐蓋四孔煙道孔徑增大200mm,爐蓋連接孔向北側擴大200mm,滿足瞬時煙氣外排的需求,有效減少了電爐煙氣及火焰自爐中心區(qū)處排出,使耐火爐蓋使用壽命提高,電極氧化程度減緩。
(3)將大爐蓋四孔煙道內壁掛渣釘去除,在內表面涂抹一層抗氧化劑,減少四孔積渣現(xiàn)象而不影響煙道使用壽命,減少了煙氣外排阻力,相當于增加了瞬時煙氣排放量,同時降低了清渣的勞動強度和工作時間。
(4)將移動斜煙道高度縮短260mm,使之與四孔煙道出口匹配,降低了煙道調整對接難度,提高了整個冶煉過程中的密封性,阻止冷風進入和煙氣外溢,提高了沉降室溫度的升高,滿足了蒸汽需求。
電爐四孔煙道在更換時需要對其進行重新找正,每次都要耗時約2h,而且多出現(xiàn)四孔煙道與移動煙道對不齊的情況,造成煙道口漏火,進風等情況,一是影響余熱系統(tǒng)穩(wěn)定性,二是對移動煙道及四孔煙道均造成一定的損害,嚴重影響煙道的使用壽命。
特鋼檢修部技術人員與生產單位點檢人員聯(lián)合商議,對四孔煙道定位系統(tǒng)進行重新優(yōu)化,在四孔煙道下部加大定位板,同時在爐蓋上方安設3 個定位銷,大大提高了四孔煙道的定位精度和更換效率,受到生產單位一致好評。
電爐移動煙道離線修復、在線更換技術及四孔煙道改造研究與應用項目實施后,主要從以下幾個方面發(fā)生效益。
備件成本節(jié)約效益A:移動煙道利用率大大提高,由每年更換12 個備件變?yōu)楝F(xiàn)在每3 個月更換1 個煙道,按每件8.5 萬元計算,每年節(jié)約的備件成本效益
A=8.5 萬元×(12-4)=68 萬元
檢修力量節(jié)約效益B:項目實施前,移動煙道每年更換12 次,每次需要7 人5 小時,實施后每年更換4 次,需要5人4h,按人工費75 元/h 計算,每年節(jié)約的維修人工成本
B=12 次×7 人×5h×75 元/h-4 次×5 人×4h×75 元/h=25500 元
綜上所述,項目實施以后,年可直接節(jié)約費用為:
M=A+B =68 萬元+2.55 萬元=70.55 萬元。
(1)增加了區(qū)域除塵效果,改善了工作環(huán)境,有明顯的環(huán)保效果。
(2)在四孔煙道定位系統(tǒng)改造后,提高了四孔煙道定位精度和檢修質量,同時降低了檢修人員勞動強度。
綜上所述,經過項目實施后,特鋼檢修部在煙道焊補修復技術儲備方面有了較大提高,為以后特鋼檢修部拓寬市場提供了有利基礎。