樊惠娜
(玖龍環(huán)球(中國)投資集團有限公司,廣東 東莞,523147)
目前高濃度工業(yè)廢水處理一般采用:預處理+IC厭氧+活性污泥法好氧+芬頓深度處理”的工藝,IC厭氧工藝在工藝流程中占據(jù)絕對核心的地位,關乎整個系統(tǒng)的運行穩(wěn)定和廢水處理的成本。IC反應器進水通過倒傘形配水系統(tǒng),由反應器底部泵入反應器,與反應器內的厭氧顆粒污泥混合,在反應器下部主處理區(qū)絕大部分有機物質被轉化為甲烷和二氧化碳,沼氣由下部的三相分離器收集,這樣產(chǎn)生的“氣提”作用驅動水流通過上升管進入反應器頂部的氣液分離器。沼氣從這個分離器中分離,水流經(jīng)過下降管回到反應器的底部。在第二級,即上部區(qū)域,廢水進行精處理。這里生成的沼氣被上部的三相分離器收集,干凈的出水從反應器頂部排出,詳見圖1。IC厭氧反應器普遍采用的倒傘型布水結構,較高的SS和鈣離子濃度易引起布水系統(tǒng)堵塞,較重的泥砂和鈣化污泥堆積在底部,進而引起IC底部板結、短流,最終引起污泥鈣化,處理效率下降,整個廢水系統(tǒng)出現(xiàn)問題[1]。
圖1 IC結構示意圖
為此,IC反應器的升級產(chǎn)品得到研發(fā)和應用,ICX反應器是基于 IC反應器技術的更靈活地厭氧處理系統(tǒng),在保留了BIOPAQ?IC反應器各項優(yōu)異性能的前提下,整合了高度靈活的罐體設計,詳見圖2[2]。它設計緊湊,取消了IC反應器原有的二級三相分離器,改為類似與斜板沉淀的泥水分離系統(tǒng),能夠提高污泥量,從而獲得更高的容積負荷,底部布水采用管道循環(huán)供水和強制(泵送)內循環(huán)系統(tǒng),能夠解決重質污泥沉積的問題。沼氣收集系統(tǒng)取消了脫氣罐,采用錐形頂密封結構,氣密性更好,也避免了上升管和下降管堵塞的問題。因為可以保有高濃度的顆粒污泥,ICX系統(tǒng)可以獲得更高的VLR。ICX兩段式的污泥保留單元可以防止污泥流失[3]。
圖2 ICX結構示意圖
ICX的啟動較IC更加復雜,氣密性要求更高,單機測試和聯(lián)動調試需要更加全面。本次啟動直徑13.66m,高20m的ICX厭氧反應器,主要分為單機測試、聯(lián)動調試、系統(tǒng)檢查與啟動、數(shù)據(jù)檢測與分析四部分,將實驗期間ICX的啟動數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)的IC做分析對比,驗證ICX在高濃度工業(yè)中的應用情況。
單機試車范圍包括:1)厭氧處理單元:所有電氣設備,自控儀表/閥門;2)沼氣處理單元:所有電氣設備,自控儀表/閥門;通過試車確認接線、保護參數(shù)、電機轉動方向正確無誤,在不損害電機與轉動軸的情況下,對設備工作電流進行確認、電機發(fā)熱測溫,超載保護測試?,F(xiàn)場指定一人發(fā)啟閉指令,MCC室指定一人操作,OCC室指定一人操作,調試人員記錄試車過程與結果。
單機調試完成后,所有相關管道安裝、試壓、吹掃完畢、場地干凈,電氣接線和儀表接線完成并完成檢查和模擬測試,用清水聯(lián)動調試。 聯(lián)動調試范圍包括:1)厭氧處理單元:所有電氣設備,自控儀表/閥門的相應聯(lián)鎖控制。2)沼氣處理單元:所有電氣設備,自控儀表/閥門的相應聯(lián)鎖控制。聯(lián)動調試主要核定設施能否協(xié)調穩(wěn)定連續(xù)運行,試驗設施過水能力能否達到設計要求。對所有相關的設備進行送電、送水運行,實現(xiàn)遠程及自動控制。對設備性能狀態(tài)進行測試。現(xiàn)場指定一人發(fā)啟閉指令,MCC室指定一人操作,OCC室指定一人操作。調試人員記錄試車過程與結果。
厭氧污泥接種之前,外部設備與厭氧反應器相連的各管口閥門、人孔、法蘭口必須確保關閉且無泄漏,厭氧污泥接種之后,由于存在沼氣的產(chǎn)生,不允許動火,厭氧反應器頂部也嚴禁動火。在厭氧污泥加入反應器之前,檢查存留在ICX反應器內水質的pH值,確保在 6.5~7.5。厭氧顆粒污泥性能要求:1)TSS : 100±10g/L;2)VSS/TSS:0.7±0.1;3)沉降速率:50~150m/h;4)顆粒直徑:0.5~2mm;5)顆粒度:≥60%;6)污泥產(chǎn)甲烷活性:≥0.30kg CODremoved / kgVSS.d處理的 COD量及出水的水質狀況與接種厭氧污泥量及污泥性能密切相關,滿負荷啟動的接種厭氧污泥量需要約2000m3(TSS=100g/L,VSS/TSS=0.7)性能良好的厭氧污泥。本次實際接種性能良好的厭氧顆粒污泥2000m3,按照污泥濃度為10%,VSS/TSS為0.7計算,有效VSS約為140t,可處理SCOD的最大負荷為56t,按照進水SCOD為3500mg/L計算,可處理的最大水量為16000m3/d,667m3/h。
ICX啟動是涉及到設備保障、工藝參數(shù)、運行指標及各項資源聯(lián)動協(xié)調,在啟動前確定好各相關崗位人員和主要職責,以保證安全、順利的啟動。詳見表1。
厭氧污泥加入反應器后向反應器進水,在進水前進行如下檢查:1)供水,供電,供氣,及所需化學品;2)ICX 反應器頂部水封罐裝入適量清水;3)ICX 反應器進出水管道上的手動閥門全部開啟;4)反應器除進水支管閥門、循環(huán)泵的進口閥門外,其他所有取樣管閥門及罐體上的其他閥門全部關閉;5)檢查厭氧系統(tǒng)的參數(shù)設置(pH值、溫度、流量、營養(yǎng)鹽等)是否恰當。
在以上檢查落實后,在預酸化池中廢水達到約30%的預酸化度以后,在合適的pH和溫度下,按得到的兩周內的水質數(shù)據(jù)情況和污泥量及選定的負荷率向 ICX反應器進水。
表1 ICX啟動人員準備及主要職責
由于啟動初期沼氣管路、沼氣處理系統(tǒng)中存有大量的空氣,空氣與沼氣混合后其爆炸極限為4.4%~16%體積比,故不能輸送至電廠利用。必須在反應器進廢水之前先用惰性氣體如N2吹掃沼氣管路系統(tǒng)三次后,在安全地點排放置換后的氣體,在排放口檢查LEL,氧氣含量必須<5%方可向ICX廢水,待沼氣產(chǎn)生,將其導入系統(tǒng)置換出氮氣后(可利用可燃氣體測試儀測定)方可接入現(xiàn)有沼氣系統(tǒng)正常工作。
ICX啟動實驗的前15天,對比同一預酸化池供水的直徑12.5m的IC反應器數(shù)據(jù),ICX反應器COD去除效率較IC高5.9%,鈣離子截留較IC低72mg/L,容積負荷較IC高3.48kg COD/m3·d,VSS污泥生長量較IC高5.6t。
對比ICX和IC的構造,ICX反應器較IC反應器少一層三相分離器,即IC反應器雖然高度為24m,ICX高度為20m,但IC受限于第一層三相分離器,顆粒污泥裝填高度只能到14m,而ICX反應器則沒有此限制,罐體泥位可裝填到17m,空間利用率更高,從而容積負荷更高。
同時,ICX反應器采用低剪切力的離心泵對顆粒污泥進行強制循環(huán),采用底層和中層聯(lián)合進水的方式,可以避免污泥回流管路堵塞及SS沉積堆積,以免產(chǎn)生短流和負荷不均,有利于減少鈣截留,提高內循環(huán)效果。
綜上數(shù)據(jù)及結構分析,ICX反應器在高濃度工業(yè)中的應用效果可以達到預期,穩(wěn)定性及COD去除性能能夠較IC反應器有明顯提升。ICX15天啟動期間實驗期間的平均數(shù)據(jù)詳見表2。
對比以上數(shù)據(jù),ICX較ICSCOD去除效率高5.87%,鈣離子截留低72mg/L,污泥負荷高0.34kg COD/kgVSS·d,容積負荷高3.48kg COD/m3·d,污泥(VSS)生長量高5.6t。ICX反應器系統(tǒng)的各項關鍵數(shù)據(jù)高于IC反應器,其容積負荷高,去除效率高,鈣離子截留少等優(yōu)點更加適合負荷越來越高的高濃度工業(yè)廢水的厭氧處理。
表2 ICX與IC運行數(shù)據(jù)對比
但13.66m直徑的ICX運行功率為176kw,12.5m直徑的IC運行功率為132kw。對比期間,ICX的噸水電耗為0.264度,IC的噸水電耗為0.24度,ICX運行電耗較IC高10%。