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      昆鵬公司配料給料設(shè)備改造的思考

      2019-08-08 03:04:24
      世界有色金屬 2019年11期
      關(guān)鍵詞:給料機(jī)精煤圓盤

      (涼山礦業(yè)股份有限公司,四川 會理 615141)

      昆鵬銅業(yè)公司自2010年8月投產(chǎn)以來,在備料環(huán)節(jié),無煙精煤、石英砂等輔料的給料一直存在下料困難、給料不連續(xù)、給料穩(wěn)定性差、現(xiàn)場勞動強(qiáng)度大等問題,直接對艾薩爐生產(chǎn)過程產(chǎn)生不利影響,造成艾薩爐的爐溫、渣型、冰銅品位、用氧量波動,導(dǎo)致艾薩爐操作困難,惡化爐況,縮短爐壽,增加燃料消耗,同時因?yàn)橛醚趿康牟▌?,氧氣利用率較低,制約了艾薩爐下料量的進(jìn)一步提高,生產(chǎn)潛力未得到挖掘,冰銅品位、渣型的波動,也會引起電爐功率、電極插入深度等頻繁調(diào)整,高溫區(qū)也隨之變化,對排放、爐結(jié)控制都有不良影響,另外,冰銅品位波動劇烈時,因?yàn)榉治龅臏?,轉(zhuǎn)爐的工藝控制也難以及時調(diào)整,每爐吹煉爐時長短不一,也增加了生產(chǎn)協(xié)調(diào)的不確定性,因此,輔料的給料控制精度需要提高,減少后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不穩(wěn)定因素,提高生產(chǎn)效率。

      1 原有給料設(shè)備的結(jié)構(gòu)及存在的問題

      輔料的給料設(shè)備由物料容器配以棒條閥控制下料速度,棒條閥下為拖料皮帶,拖料皮帶驅(qū)動電機(jī)為變頻電機(jī),DCS系統(tǒng)控制,給料值設(shè)定后,自動控制給料量。

      1.1 設(shè)備基本結(jié)構(gòu)

      物料容器為一體式四角錐形漏斗,漏斗下口尺寸為400mm×400mm,下口安裝棒條閥,棒條閥下方定量給料機(jī),皮帶與棒條閥之間為導(dǎo)料槽。

      1.2 主要存在的問題

      下料困難,物料不能自由下落到皮帶上,即使在料斗內(nèi)加裝壓縮風(fēng),也沒有明顯改善,需不斷以人工敲擊料斗來下料,但皮帶上的物料呈不連續(xù)狀態(tài),具體問題為:

      a物料在料斗內(nèi)粘接,形成“架橋”狀態(tài),難以順利通過料斗下口落下。

      b棒條閥阻礙了物料的落下,容易堵塞。

      c導(dǎo)料槽內(nèi)的物料不能順利拖出,給料不穩(wěn)定。

      d料斗需要操作人員經(jīng)常敲擊倉壁,勞動強(qiáng)度大,效率低。

      1.3 問題分析

      設(shè)備選型及結(jié)構(gòu)形式不能不能滿足物料的下料、出料需求。

      a物料的物理性質(zhì)以無煙精煤為代表,經(jīng)水洗后的無煙精煤含水量較高,在料斗內(nèi)容易粘結(jié)并形成“架橋”狀態(tài)。

      b料斗下方出口尺寸僅為400mm×400mm,狹小的空間內(nèi),物料極易粘接,難以順利排料。

      c配料設(shè)定值較低時,物料不能通過狹小的導(dǎo)料槽出料口,且出料口距離定量給料機(jī)稱重傳感器距離較遠(yuǎn),稱量數(shù)據(jù)滯后于DCS調(diào)節(jié)要求。

      2 問題的解決思路

      通過以上分析,問題的焦點(diǎn)在于設(shè)備的選型及結(jié)構(gòu)形式需針對物料的物理性質(zhì)來進(jìn)行。

      2.1 料斗的選擇

      本廠原設(shè)計(jì)的料斗為方錐形,并不適用于所使用的無煙精煤,但考慮到成本因素及施工時間因素,并且物料的堆積及“架橋”主要集中于料斗下部的狹小空間,決定保留料斗上段,將料斗下段截?cái)?,改造后的下段料斗上部與上段方形料斗連接,并從上到下由方形過渡到圓形,以減輕物料的粘結(jié)情況。

      結(jié)合實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn),下端出口尺寸由400mm×400mm擴(kuò)大為Φ800mm,可以減輕“架橋”情況,同時,改造后的下段料斗不再焊接在上段料斗上,而是采取吊掛方式,掛在上段料斗上,成為活動料斗,在活動料斗上安裝一個倉壁振動器,在振動器的作用下,活動料斗產(chǎn)生抖動,則可解決物料“架橋”的問題。

      2.2 給料設(shè)備的選擇

      常用的固體物料給料設(shè)備主要有膠帶給料機(jī)、振動給料機(jī)、螺旋給料機(jī)、圓盤給料機(jī)等,對物料的適用程度如表1所示。

      綜合考慮無煙精煤粒度、含水以及現(xiàn)有設(shè)備狀況,選用直徑1.5m的圓盤給料機(jī)即可滿足使用要求。

      表1 給料機(jī)對物料粒度的適用程度

      2.3 第一期改造設(shè)備的連接及效果

      第一期改造時,活動料斗落料到圓盤給料機(jī),再從圓盤給料機(jī)落到定量給料機(jī),以定量給料機(jī)稱量數(shù)據(jù)為依據(jù),控制目標(biāo)為圓盤轉(zhuǎn)速,自動控制給料量,實(shí)現(xiàn)了流暢給料的要求。

      在設(shè)定值發(fā)生變化時,設(shè)備能夠自動調(diào)整給料量,使反饋值不斷向設(shè)定值逼近,形成圍繞設(shè)定直線上下波動的曲線。

      在一段區(qū)間內(nèi),給料總量與設(shè)定值計(jì)算料量吻合,偏差低于0.3%,而之前的給料偏差大于1%。

      2.4 第二期改造

      在第一期改造中,實(shí)現(xiàn)了自動控制下的流暢給料,改善了輔料配料條件,雖然一段區(qū)間內(nèi)的給料能達(dá)到設(shè)定需求,但從瞬間來看,曲線振幅仍然較大,在設(shè)定值2t/h的時候,振幅能達(dá)到0.7t/h,效果還不令人滿意。

      在前面的給料穩(wěn)定性分析中所述,稱重傳感器距離圓盤給料點(diǎn)較遠(yuǎn),調(diào)節(jié)滯后,而且圓盤給料條件下,圓盤轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)有慣性,這就導(dǎo)致了給料曲線振幅較大,定量給料機(jī)皮帶上的料層也呈曲線狀。

      2.4.1 設(shè)備改造

      在給料不穩(wěn)定的情況下,采用緩沖料斗的方式濾去料層波峰,同時填平波谷,以拖料方式進(jìn)行給料。

      在第一期改造中,為節(jié)約改造成本,料斗位置、定量給料機(jī)位置未做改動,圓盤給料機(jī)位于定量給料機(jī)皮帶正上方,改造完成后,圓盤盤面距離定量給料機(jī)皮帶約1.2m,圓盤落料點(diǎn)距離稱重傳感器1.5m,在此空間制作緩沖料斗。

      緩沖料斗尺寸為400mm×600mm×750mm,秤架與活動閘門之間距離600mm,緩沖料斗與活動閘門之間的過渡段高400mm,長500mm,緩沖料斗與皮帶之間安裝膠皮作為擋邊。

      緩沖料斗容積量計(jì)算:

      0.4×0.6×0.75+0.4×0.4×0.5=0.26(m3)。

      取無煙精煤堆密度為1.0,則料斗中物料重量:

      0.26×1.0=0.26(t)。

      一般配煤設(shè)定范圍為4t/h~10t/h,取上限折算為2.78kg/s。

      在圓盤不供料時緩沖料斗可以提供的供料時間:0.26×1000÷2.78=93(s),可以有充裕的時間調(diào)整圓盤給料量。

      2.4.2 控制及操作方式

      緩沖料斗與定量給料機(jī)配合作為一套膠帶給料設(shè)備,控制邏輯為拖料皮帶控制邏輯,自動控制皮帶速度來控制給料量,緩沖料斗前端的活動閘門主要用于調(diào)整給料范圍。

      圓盤給料機(jī)僅作為補(bǔ)料設(shè)備,目的是保持緩沖料斗內(nèi)隨時有料,圓盤調(diào)速為遠(yuǎn)程控制,現(xiàn)場監(jiān)控?cái)z像機(jī)監(jiān)控中心為緩沖料斗,范圍包含圓盤下料口與緩沖料斗出料口,主控室操作員關(guān)注緩沖料斗料位,料位不足時增加圓盤轉(zhuǎn)速,只要圓盤不堵料,在適合的圓盤轉(zhuǎn)速下,圓盤給料速度接近緩沖料斗出料速度時,即可在較長時間段不用調(diào)整圓盤轉(zhuǎn)速。

      在這樣的控制、操作情況下,當(dāng)圓盤上方的料斗內(nèi)物料“架橋”、圓盤不給料時,仍然有2分鐘的反應(yīng)時間,主控室啟動倉壁震動器,將“架橋”的物料震落,及時向緩沖料斗補(bǔ)料,達(dá)到穩(wěn)定給料的目的。

      3 設(shè)備改造后的效果

      改造后的設(shè)備給料效果如圖1所示。

      圖1 設(shè)備改造后的給料趨勢圖

      由圖中可知,曲線1為未改造的圓盤→定量給料機(jī)給料控制方式,曲線振幅明顯較大,而曲線2和曲線3為改造后的圓盤→緩沖料斗→定量給料機(jī)給料控制方式,曲線振幅處于稱量設(shè)備最小分度值內(nèi)上下震蕩,達(dá)到了預(yù)期效果。

      4 結(jié)論

      昆鵬公司給料設(shè)備經(jīng)兩次技術(shù)改造投入使用后,經(jīng)過5個多月的運(yùn)行實(shí)踐表明,本次技術(shù)改造取得了預(yù)期效果,從艾薩爐操作數(shù)據(jù)看,除了爐溫波動范圍縮小外,氧氣波動減小后,利用率得到明顯提高,在同等供氧條件下,下料量達(dá)到了歷史新高,在較長區(qū)間內(nèi),每班8小時下料量(干料)甚至超過了500噸,這在歷史上都是未曾達(dá)到過的。

      在現(xiàn)代銅冶煉中,入爐物料的穩(wěn)定性起著舉足輕重的作用,在生產(chǎn)流程前端穩(wěn)定后,才具備穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)的基礎(chǔ)條件,同時提高物料利用率,降低能耗,從而降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

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