葉大衛(wèi)
(國網(wǎng)浙江省電力有限公司檢修分公司特高壓交直流運(yùn)檢中心,浙江 杭州 311200)
某特高壓工程中,某換流站在對28臺換流變壓器中的一臺200kV換流變進(jìn)行局放試驗(yàn)時(shí),出現(xiàn)了典型的局放信號?,F(xiàn)場試驗(yàn)接線如圖1所示。
圖1 局放試驗(yàn)現(xiàn)場接線
具體試驗(yàn)過程如下:
(5)接下來,每5min讀一次局部量;
試驗(yàn)過程示意圖如圖2所示:
圖2 換流變局放試驗(yàn)過程
為了節(jié)約成本和降低工作難度,現(xiàn)場采用的是對稱法加壓。現(xiàn)場試驗(yàn)接線原理圖如圖3所示:
圖3 換流變局放試驗(yàn)對稱法加壓接線原理圖
某日,對某換流站的一臺200kV換流變壓器進(jìn)行局部放電檢測,分接開關(guān)處于額定檔位,在閥側(cè)繞組開始升壓。在160kV額定電壓處網(wǎng)側(cè)開始出現(xiàn)局放信號,視在放電量為4000pC,到了170kV時(shí),視在放電量急劇增加,達(dá)到14000pC,超出了標(biāo)準(zhǔn)中的時(shí)不超過300pC的要求,此時(shí)的熄滅電壓為105kV。第二次升壓時(shí)的局放起始電壓有原來的160kV降到了106kV,當(dāng)電壓升至120kV時(shí),視在放電量達(dá)到5000pC,此時(shí)的熄滅電壓也從105kV降到了97kV[1-4]。
在出現(xiàn)局放故障以后,現(xiàn)場試驗(yàn)人員檢查了試驗(yàn)的一次及二次接線,并對周圍接地狀況進(jìn)行了檢查,均為發(fā)現(xiàn)異常狀況。在加壓至出現(xiàn)局放信號時(shí),試驗(yàn)人員同時(shí)用紫外檢測儀對設(shè)備進(jìn)行帶電檢查,也沒有發(fā)現(xiàn)異常狀況,這就暫時(shí)排除了由于外部因素干擾引起的局放數(shù)據(jù)超標(biāo)。
改變換流變的檔位,由原來的額定檔20檔調(diào)節(jié)至4檔,將變比調(diào)大了20%以后,再次進(jìn)行試驗(yàn)。在閥側(cè)電壓升至100kV時(shí),局放信號出現(xiàn),圖譜如圖4所示,經(jīng)分析,初步判斷可能是氣泡放電。于是,決定先進(jìn)行放氣,第二天在進(jìn)行試驗(yàn)。
圖4 換流變處于4檔時(shí)的局放圖譜
第二天,對換流變油進(jìn)行了抽真空處理,然后進(jìn)行了局放試驗(yàn)。局放的起始電壓和熄滅電壓為85kV、75kV。相對之前有所降低。局放圖譜與圖4相同。試驗(yàn)后在升高座中出現(xiàn)大量氣體,經(jīng)過幾分鐘的放氣后,壓力釋放閥開始大量滲油。由于加壓時(shí)間較短,所以判斷升高座中的氣體不可能是加壓造成的,經(jīng)過查找,發(fā)現(xiàn)是由于壓力釋放閥密封圈密封不到位造成負(fù)壓吸入氣體造成。
之后更換了密封圈并進(jìn)行了真空注油處理,再次進(jìn)行局放試驗(yàn),數(shù)據(jù)合格。從而判斷,本次局放數(shù)據(jù)超標(biāo)是由于壓力釋放閥密封不良造成負(fù)壓吸入氣體導(dǎo)致加壓過程中氣泡放電引起的。
換流變壓器作為換流變中的重要一次設(shè)備,應(yīng)加強(qiáng)對其檢測。對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)進(jìn)行深究,查找到問題的根源,保障換流變壓器的安全運(yùn)行。