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      發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸蓋氣門閥座跳動(dòng)加工優(yōu)化

      2019-08-15 16:03:04呂小磊熊強(qiáng)強(qiáng)陳潤(rùn)明楊耿柳佳琛
      汽車實(shí)用技術(shù) 2019年15期
      關(guān)鍵詞:門閥底孔閥座

      呂小磊,熊強(qiáng)強(qiáng),陳潤(rùn)明,楊耿,柳佳琛

      (東風(fēng)汽車公司技術(shù)中心,湖北 武漢 430058)

      前言

      發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及相關(guān)零部件的質(zhì)量影響著發(fā)動(dòng)機(jī)的性能[1]。作為四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵零件的氣缸蓋,產(chǎn)品精度將對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能及油耗產(chǎn)生顯著的影響,尤其是氣門與閥座的精度將影響整個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)性能[2]。氣門閥座與氣門配合起到密封燃燒室的作用,如果加工精度不好,就會(huì)導(dǎo)致燃燒室內(nèi)壓力不足,燃燒不充分等問題,從而導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)性能低下和油耗高的問題。本文將通過分析影響氣門閥座跳動(dòng)的因素的,逐一排查和優(yōu)化,來提高了閥座跳動(dòng)加工精度。

      1 氣缸蓋氣門導(dǎo)管閥座加工簡(jiǎn)介

      1.1 氣門閥座結(jié)構(gòu)

      圖1 發(fā)動(dòng)機(jī)氣門導(dǎo)管、閥座示意圖

      圖1 為發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸蓋氣門導(dǎo)管、閥座示意圖,在鋁制發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋中壓入鋼制氣門導(dǎo)管和氣門閥座。其中導(dǎo)管硬度65-95HRB,工作面為內(nèi)孔,尺寸為φ5×40。進(jìn)氣閥座密封斜面硬度為85~100HRB,排氣閥座密封斜面硬度90~110HRB,兩者工作面均為45°斜面,30°斜面位避讓面。

      從氣門結(jié)構(gòu)看,導(dǎo)管內(nèi)徑小而且深度較深,決定了加工刀具細(xì)且長(zhǎng),刀具剛性不足,加工中容易出現(xiàn)刀具跑隨底孔跑偏,造成導(dǎo)管孔于閥座不同心[3]。工藝要求,見表1。

      表1 導(dǎo)管閥座加工工藝要求表

      1.2 加工方法

      導(dǎo)管孔和閥座的加工采用德國(guó)Mapal 設(shè)計(jì)生產(chǎn)的導(dǎo)管閥座密封面一體式刀具,如圖2。這樣的設(shè)計(jì)通過刀具精度來保證導(dǎo)管內(nèi)圓和閥座圓的同心度。粗加工由45°刀片、30°刀片、φ5×15 擴(kuò)孔刀及安裝刀柄組成。45°和30°刀片材質(zhì)為CBN,用來粗加工閥座密封面和避讓面,φ5×15 刀用來預(yù)鉆深度約10mm 導(dǎo)向孔。精加工也由45°刀片、30°刀片、φ5×59 擴(kuò)孔刀及安裝刀柄組成,45°和30°刀片材質(zhì)為PCD,精加工閥座密封面和避讓面,φ5×59 擴(kuò)孔刀鉆通并精加工導(dǎo)管導(dǎo)向孔。這樣的設(shè)計(jì),通過保證刀具的安裝精度,能最大限度的保證導(dǎo)管孔和閥座的同心度。

      圖2 刀具構(gòu)成圖

      圖3 加工示意圖

      1.3 檢具方法

      閥座密封面相對(duì)導(dǎo)管孔跳動(dòng)及閥座密封面采用德國(guó)knaebel 設(shè)計(jì)生產(chǎn)的VSM 缸蓋閥座圓度跳動(dòng)儀進(jìn)行測(cè)量,如圖4。

      圖4 VSM 缸蓋閥座圓度跳動(dòng)儀

      當(dāng)量規(guī)放入工件后,量規(guī)有2 個(gè)基準(zhǔn)面:量規(guī)頭倚在閥座上,這是第一個(gè)基準(zhǔn)面,三球固定單元于導(dǎo)管內(nèi)孔接觸,這是第二個(gè)基準(zhǔn)面,這樣量規(guī)在閥座的中心和導(dǎo)管孔底部的中心間形成了一個(gè)機(jī)械軸。延伸桿上的跳動(dòng)測(cè)量傳感器的最大值與最小值的差值就是跳動(dòng)。

      2 氣門閥座跳動(dòng)的加工優(yōu)化

      2.1 影響閥座跳動(dòng)的硬件因素分析

      從閥座跳動(dòng)基本定義很容易看出閥座跳動(dòng)的大小取決于三個(gè)要素:基準(zhǔn)的精度,即導(dǎo)管孔的圓度、圓柱度;氣門閥座面的圓度;氣門閥座面相對(duì)于導(dǎo)管孔的同軸度。導(dǎo)致導(dǎo)管孔及閥座面精度差的主要原因包括:

      (1)導(dǎo)管及閥座底孔位置度不良。

      (2)導(dǎo)管來料的內(nèi)孔與外圓同心度不良。

      (3)加工刀具靜態(tài)跳動(dòng)大。

      (4)刀具剛性不足。

      (5)刀具動(dòng)平衡差。

      (6)刀具冷卻差。

      (7)切削條件不合適。

      導(dǎo)管及閥座底孔位置度不良,將導(dǎo)致導(dǎo)管、閥座壓入后位置隨底孔偏移,加工時(shí)刀具中心和導(dǎo)管及閥座不同心,刀具各方向受力不均勻,影響導(dǎo)管內(nèi)孔及閥座面精度。我司設(shè)定的導(dǎo)管底孔位置度要求為Φ0.4,隨機(jī)抽檢產(chǎn)線上氣缸蓋,位置度數(shù)據(jù)如表2,合格,排出原因(1)。

      表2 導(dǎo)管及閥座底孔位置度統(tǒng)計(jì)結(jié)果

      同導(dǎo)管閥座底孔位置度一樣,導(dǎo)管的外圓與內(nèi)孔的同心度會(huì)影響刀具不同方向上受力不均,導(dǎo)致導(dǎo)管內(nèi)孔及閥座面精度。本司導(dǎo)管來料外圓與內(nèi)孔同心度要求為Φ0.1,抽查來料同軸度,結(jié)果如表3,判定合格,排出原因(2)。

      表3 導(dǎo)管來料同軸度統(tǒng)計(jì)結(jié)果

      刀具精度是影響閥座跳動(dòng)最直接的因素,刀具精度的好壞將直接反應(yīng)到閥座跳動(dòng)中。隨著刀具材料及生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,作業(yè)人員調(diào)刀技能的進(jìn)步,刀具精度和剛性得到足夠的保證。測(cè)量我司使用的刀具,結(jié)果如表4,合格,排出原因(3)(4)(5)。

      表4 刀具精度結(jié)果

      刀具中心出水設(shè)定壓力2.0-3.0Mpa,實(shí)測(cè)壓力為2.35 MPa?,F(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)刀具出水狀態(tài)良好無堵塞。符合冷卻要求,排出原因(6)。

      2.2 加工條件的優(yōu)化

      氣門導(dǎo)管閥座的加工參數(shù)中,直接影響閥座跳動(dòng)的因素有:

      (1)精加工余量。

      (2)刀具轉(zhuǎn)速。

      (3)刀具進(jìn)給速度。

      (4)無進(jìn)給暫停時(shí)間。

      我們將通過控制變量的方式,逐一改變加工條件中的一項(xiàng)或兩項(xiàng),來對(duì)比加工結(jié)果,最終確定合適的加工條件。

      2.2.1 精加工余量

      精加工余量定義為同一直徑位置,粗加工刀具和精加工刀具在刀具進(jìn)給方向上的差值。過大的加工余量會(huì)增加整體的加工符合,過小的加工余量不足以完全去除粗加工殘留面。其他加工條件不變的前提下,根據(jù)現(xiàn)有的加工余量,確定了1.5mm、1.0mm、0.8mm、0.5mm 四種加工余量,加工結(jié)果如表5。

      表5 不同加工余量試驗(yàn)結(jié)果

      從數(shù)據(jù)結(jié)果可知,0.8mm 余量要更優(yōu)。

      2.2.2 精加工刀具轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度

      刀具轉(zhuǎn)速是刀具隨主軸,每分鐘旋轉(zhuǎn)的圈數(shù)。進(jìn)給速度是刀具上的基準(zhǔn)點(diǎn)沿著刀具軌跡相對(duì)于工件移動(dòng)時(shí)的速度。兩者一起決定了刀具每轉(zhuǎn)的進(jìn)刀量。

      其中f是切削進(jìn)刀量(mm/rev),Vf是進(jìn)給速度(mm/min),N 是主軸轉(zhuǎn)數(shù)(rpm)。在進(jìn)刀量在刀具推薦參數(shù)范圍內(nèi),改變轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度進(jìn)行了若干次試加工,結(jié)果如表6。

      表6 不同轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度試驗(yàn)結(jié)果

      結(jié)果顯示進(jìn)給轉(zhuǎn)速2500rpm,進(jìn)給速度78mm/min,進(jìn)刀量約0.031mm/rev 的切削效果最優(yōu)。

      2.2.3 無進(jìn)給加工時(shí)間

      無進(jìn)給加工時(shí)間就是指在最后切削進(jìn)給量結(jié)束時(shí),讓刀具停留所切削的位置不動(dòng)。主要用于長(zhǎng)軸狀工件的外徑研磨中,用來消除加工過程中的被加工件,磨頭的彈性變形對(duì)加工精度,表面粗糙度的影響。參考磨床中的無進(jìn)給加工,我們?cè)趯?dǎo)管閥座精加工進(jìn)給完成后,也設(shè)定無進(jìn)給加工時(shí)間,試加工發(fā)現(xiàn)在精加工完成后設(shè)置無進(jìn)給暫停時(shí)間有利于閥座跳動(dòng)的改善,試驗(yàn)結(jié)果如表7,無進(jìn)給刀具旋轉(zhuǎn)圈數(shù)。

      其中N 為主軸轉(zhuǎn)速,t 為暫停時(shí)間。

      表7 無進(jìn)給切削試驗(yàn)結(jié)果

      結(jié)果顯示增加無切削進(jìn)給時(shí)間0.12s,相當(dāng)于加工完成后刀具繼續(xù)旋轉(zhuǎn)5 圈后,閥座跳動(dòng)有所改善。

      通過一系列試驗(yàn)加工,我們將加工條件優(yōu)化為加工余量0.8mm,轉(zhuǎn)速2500r/min,進(jìn)給78mm/min,即進(jìn)刀量0.031mm,無進(jìn)給加工時(shí)間0.12s。最終將導(dǎo)管閥座精加工后跳動(dòng)控制在規(guī)格范圍內(nèi)。

      3 結(jié)論

      通過分析影響氣門閥座跳動(dòng)的因素的,排出了來料、刀具、設(shè)備的影響,優(yōu)化了加工條件,最終將閥座跳動(dòng)控制在規(guī)格范圍內(nèi)。但是優(yōu)化后跳動(dòng)的平均值依然處于規(guī)格值的上限附近,需要進(jìn)一步優(yōu)化加工系統(tǒng),或通過試驗(yàn)驗(yàn)證放寬精度要求,以達(dá)到量產(chǎn)Cpk>=1.33 的要求。

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