房維,王勇,蔡丹軍
(揚子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司,江蘇南京 210048)
揚巴公司乙烯裝置急冷油塔C-210采用S & W技術(shù),共24層波紋塔盤,塔高42 900 mm。該塔主要對裂解氣進(jìn)行初分餾,底部為急冷油段、中部為盤油段、頂部是汽油段。按照S & W的設(shè)計理念,波紋塔盤在操作時液體受到氣相不斷的攪動,破壞懸浮物的凝聚,使得塔板經(jīng)常保持清潔的狀態(tài),因此具有自清潔的功能。即使這樣,這種類型的塔盤在容易生成膠狀物的場合仍能被堵塞[1-2]。
2010年,裝置由60萬噸/年擴(kuò)能到74萬噸/年后,開始出現(xiàn)C-210塔盤結(jié)垢問題。2012年4月,裝置運行20個月后停車消缺12天,進(jìn)行C-210內(nèi)部塔盤人工清理,清理前后的塔盤見圖1、2。2014年1月,裝置再次運行20個月后停車消缺12天,C-210塔盤人工清理并根據(jù)技術(shù)公司的建議塔盤加裝封堵條,其認(rèn)為塔盤結(jié)垢堵塞的主要原因是原料輕質(zhì)化、裝置原設(shè)計負(fù)荷系數(shù)范圍過大及液相分布器分布不均。
2015年大修期間,根據(jù)技術(shù)公司的建議和設(shè)計方案,更換了C-210全部波紋塔盤(降低設(shè)計負(fù)荷系數(shù)范圍)及三個液相分布器(端頭進(jìn)料改為中間進(jìn)料),但此后的運行情況表明,此次改造很不成功,上述結(jié)垢問題依然存在。
圖1 塔盤清理前
圖2 塔盤清理后
2015年11月,C-210頂部汽油干點從190℃上升至215℃(汽油干點是判斷塔盤是否結(jié)垢的關(guān)鍵指標(biāo),正常不高于200℃)。隨后經(jīng)過多次調(diào)整,恢復(fù)正常。2016年1月,C-210的運行狀況突然惡化,汽油干點再次上升至230℃以上,最高達(dá)到246℃,裝置被迫降負(fù)荷運行。2016年2月,裝置將分散劑以及加氫C9,注入C-210汽油段,緩解塔盤結(jié)垢的趨勢。2016年8月初,汽油干點再次上升至240℃以上,急冷油塔運行狀況加劇惡化,引起重組分夾帶至急冷水塔,導(dǎo)致裝置急冷水乳化嚴(yán)重,發(fā)生生產(chǎn)廢水超標(biāo)事件。隨后,揚巴乙烯經(jīng)過調(diào)研學(xué)習(xí),最終決定對急冷油塔進(jìn)行在線清洗,以延長裝置的運行周期。
首先對C-210進(jìn)行射線掃描,確定塔盤堵塞情況。2016年3月12號的掃描結(jié)果顯示,汽油段第1/2層塔盤,在90°-0°-270°之間的兩個象限存在較多沉積物,而在其他的塔盤上沒有看到明顯的沉積物;同時掃描顯示所有塔盤都在其原位置,未發(fā)生移動,詳見圖3。
圖3 C-210汽油段射線掃描結(jié)果
2016年3—5月聯(lián)系2家開孔單位進(jìn)行開孔試驗,確保減少開孔過程中產(chǎn)生的鐵屑并盡可能的清出,同時降低隔離閥因鐵屑卡澀而密封不嚴(yán)的風(fēng)險。最終于2016年5月19號確定開孔單位,隨后啟動帶壓開孔的變更流程。
2016年6月17日,完成C-210塔帶壓開孔的強(qiáng)度校核、開孔接管及補(bǔ)強(qiáng)圈的結(jié)構(gòu)設(shè)計、圖紙更新。隨后完成開孔接管模擬焊接試驗以及接管焊接施工方案。為了保證接管與塔壁角焊縫質(zhì)量,進(jìn)行了一系列模擬試驗尋求合適的焊接質(zhì)量檢測和控制手段。最終經(jīng)過公司專家組的討論,決定采用層間高溫著色檢測、焊接工藝的過程控制、接管焊后的水壓試驗來檢驗焊接質(zhì)量。
2016年8月12日,完成帶壓開孔及在線清洗所需的4個操作平臺(7×3 m)及其連通過道。8月14日,完成塔壁保溫的拆除及8個接管安裝高度及方位的定位。8月21日,完成塔頂帶壓開孔及在線清洗所需的隔離和吹掃用的120 m 1″氮氣管線的配制安裝。
每個操作平臺將配備安裝如下管線:一根1″氮氣管線(含法蘭連接金屬軟管)提供清洗槍轉(zhuǎn)換器氣動馬達(dá)動力;一根3/4″氮氣管線用于清洗槍管填料函氮氣的注入;一根1″的排污管線(包括法蘭連接的金屬軟管)用于帶壓開孔及在線射流清洗過程中的空氣置換及物料的排放。
8月24號,完成在第1/2塔盤上方300 mm、45°夾角方向處,每隔90°的8個4″150 LB的開孔(N1~N8),詳見圖4~6。
2016年4月,裝置進(jìn)行在線清洗公司的選擇及清洗方案的討論。詳細(xì)方案比較見表1。若使用脫鹽水作為清洗介質(zhì),對C-210的影響較大,可能會引起頂溫大幅下降,甚至導(dǎo)致汽油/盤油帶水,使得汽油泵/盤油泵無法正常運行。同時,若清洗時間長,裝置長期低負(fù)荷運行,不僅影響揚巴公司的效益,而且增加作業(yè)風(fēng)險??紤]清洗介質(zhì)以及清洗時間的因素,最終決定選擇國外的公司。
圖4 第1/2層塔盤帶壓開孔位置(N1~4,N5~8)
圖5 每層塔盤帶壓開孔位置
圖6 C-210第1/2塔盤帶壓開孔
2016年8月29日,裝置降負(fù)荷,開始進(jìn)行在線清洗。9月3日,通過塔頂部8個開孔接管口完成頂部兩層塔盤的在線清洗,經(jīng)每個開孔接管的射流清洗來回共6個行程,清洗壓力設(shè)定在42 MPa,流量約200 L/min。該次清洗共計注入柴油87 t。
表1 在線清洗方案對比
首次在線清洗取得了明顯效果,C-210頂溫從100℃上升至116℃,頂部汽油段壓差從10.3 kPa(87%負(fù)荷)下降至8.5 kPa(92%負(fù)荷),在負(fù)荷提升至100%后,壓差才9.25 kPa。C-210中部盤油的下降量也從258 t/h上升至328 t/h,具體趨勢見圖7。同時C-210底部的急冷油液位上升,燃料油凈采出量增加,在線黏度維持在較低的范圍并且穩(wěn)定。
圖7 C-210在線清洗期間關(guān)鍵參數(shù)變化趨勢
最關(guān)鍵的是汽油干點也從235℃下降至220℃,詳見圖8。雖然沒有達(dá)到理想狀態(tài),但至少說明,C-210上部塔盤清洗后傳熱傳質(zhì)效果發(fā)生明顯的改善。
通過一系列的優(yōu)化措施,延長了C-210塔的高負(fù)荷運行周期,減少了夾帶到急冷水塔的重油組分;同時避免裝置非計劃停車檢修,以及因為急冷油塔的問題引起的裝置廢水超標(biāo)。