董家輝,陳偉峰,孟令澤
(天津大沽化工股份有限公司ABS 事業(yè)部,天津300455)
ABS 樹脂是丙烯腈-苯乙烯-丁二烯的共聚物,ABS 是大宗熱塑性工程塑料,以其良好的物理及化學(xué)性能,廣泛用于汽車、家電、通訊器械及日用品等領(lǐng)域。在世界范圍內(nèi)ABS 樹脂是用途最廣、用量最大的工程塑料。
天津大沽化工股份有限公司ABS 事業(yè)部包括兩套ABS 生產(chǎn)裝置,一期裝置于2010 年10 月25 日開車成功,二期裝置于2012 年6 月27 日開車成功,年產(chǎn)ABS 樹脂40 萬t。該項目采用先進的GE 公司“乳液接枝-本體SAN 摻混法”專利技術(shù),以天津大沽化工臨港分廠苯乙烯裝置生產(chǎn)的苯乙烯為原料,生產(chǎn)五大類24 個牌號的ABS 樹脂產(chǎn)品,建立了完善的產(chǎn)品線,產(chǎn)品填補天津市空白,形成華北地區(qū)最大的ABS 生產(chǎn)基地。
大沽化工ABS 裝置自2010 年10 月一期裝置開車,2012 年6 月二期投產(chǎn)至今已運行 8 年,產(chǎn)量逐年提升,2017 年全年累計生產(chǎn) ABS 樹脂40.86 萬 t。2018 年 ABS 裝置繼續(xù)保持高負荷生產(chǎn)狀態(tài),全年完成產(chǎn)量44.15 萬t。ABS 近年來產(chǎn)量及能源消耗情況見表1。
表1 ABS 近年來產(chǎn)量及能源消耗情況
經(jīng)過不斷的改進目前ABS 能耗已降至0.179tec/tABS,自2015 年ABS 高負荷運行以來,ABS 能耗已降低達10.05%。ABS 裝置自2015 至今運行能耗曲線見圖1:
圖1 ABS 裝置自2015 年至今運行能耗曲線
大沽化工ABS 裝置用能包括:水、電、蒸汽、天然氣等。其中,蒸汽和電在能耗中占比較大,因此做好蒸汽與電的減耗工作對于降低ABS 裝置能耗效果會十分明顯。天然氣占比接近1/5,降低天然氣的消耗對能耗降低也有較明顯影響,水耗降低對能耗降低相對較小。近年來ABS 裝置能源占比如表2:
表2 近年來ABS 裝置能源占比表
通過對ABS 裝置能源消耗情況及占比情況進行分析,并結(jié)合生產(chǎn)中遇到的問題,大沽化工從多方面入手開展節(jié)能降耗工作,尤其側(cè)重于電和蒸汽。
4.1 SAN 造粒改造項目:SAN 一期造粒系統(tǒng)為舊的立式造粒系統(tǒng),設(shè)備落后,故障率高且生產(chǎn)過程中系統(tǒng)不穩(wěn)定,廢料率高易造成造粒系統(tǒng)停車。而且造粒系統(tǒng)設(shè)備功率大,耗電量高,造成了原料和能源的浪費。通過將整個造粒系統(tǒng)進行改造,使用新式全自動化的水平造粒系統(tǒng),改造后設(shè)備運行穩(wěn)定,廢料率、停車次數(shù)明顯降低。新式造粒水系統(tǒng)運行效果經(jīng)過評估全面優(yōu)于原有造粒水系統(tǒng),平均每條SAN 線每年可降低電量約250000kwh,同時還能降低物耗和水耗。
4.2 開展蒸汽降耗工作:ABS 裝置蒸汽消耗主要集中在PBL、HRG 單元,在聚合及后續(xù)干燥工序需使用大量蒸汽。定期對反應(yīng)釜及干燥器蒸汽疏水閥進行檢查校驗,同時做好新式疏水閥的試用。對蒸汽凝液回收再利用,在PBL 部分外排蒸汽凝液處新增蒸汽凝液回收罐及其配套設(shè)備,將PBL 與原有HRG 蒸汽凝液收集后泵送至公用工程處理回用,減少熱能浪費、降低污水產(chǎn)生。反應(yīng)釜在生產(chǎn)過程中隨著運行批次的增加,生成物會在內(nèi)壁結(jié)垢影響換熱效率。關(guān)注反應(yīng)曲線,及時對反應(yīng)釜進行清理,提高換熱效率減少蒸汽及冷凍水消耗。
4.3 對HRG 反應(yīng)釜程序優(yōu)化:優(yōu)化前HRG 二期反應(yīng)釜主程序在冷卻降溫階段通過冷凍水和蒸汽進行調(diào)節(jié),由于使用冷凍水降溫過快,隨后又通蒸汽升溫,造成了能源的雙重浪費。優(yōu)化后通過循環(huán)水降溫,調(diào)整好控制參數(shù),在滿足安全的基礎(chǔ)上降低了蒸汽與冷凍水的消耗,僅少量增加循環(huán)水的使用,平均每臺釜可節(jié)省蒸汽約400t/a、冷凍水約72000t/a。
4.4 SAN 熱油爐燃燒系統(tǒng)改造:SAN 熱油爐燃燒器采用的是機械式燃燒器,在開車時不易控制,同時存在點火困難的問題。運行中經(jīng)常發(fā)生故障,影響SAN 單元的正常穩(wěn)定運行,且機械式燃燒器不易操作,造成天然氣消耗量增加。改造后采用自動式燃燒器,操作容易,燃燒充分,減少停車。改造完成后天然氣消耗也降低超過100Nm3/h,使得天然氣消耗明顯降低,同時產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟效益。
4.5 SAN 熱油爐天然氣管線增加節(jié)能器:SAN 單元二期熱油爐改造前天然氣與風(fēng)量比例為1∶11,改造后在二期熱油爐燃燒器與燃燒器撬塊之間的天然氣管線上增加節(jié)能器,使天然氣燃燒更加充分。自投用后,生產(chǎn)運行穩(wěn)定,燃燒器運行正常,天然氣與風(fēng)量比例得到優(yōu)化,熱油爐出口煙氣溫度由改造前的192℃降低至175℃,同時天然氣消耗量由改造前的574.7m3/h 降至557.9m3/h,節(jié)能效率達2.92%。
4.6 優(yōu)化生產(chǎn)管理:針對重點耗能設(shè)備進行優(yōu)化,例如摻混單元氣刀風(fēng)機新增并聯(lián)管線項目。氣刀風(fēng)機摻混單元耗電量較大的輔助設(shè)備,摻混單元依次序每3 條擠出線為配備一臺氣刀風(fēng)機,當生產(chǎn)線運行時需開啟對應(yīng)的氣刀風(fēng)機。改造后通過新增氣刀管線將兩臺或者三臺氣刀風(fēng)機并聯(lián),在合理的調(diào)整氣刀閥門的情況下,可以做到運行7~8 條生產(chǎn)線使用兩臺氣刀風(fēng)機、運行10 條生產(chǎn)線使用三臺氣刀風(fēng)機。在滿足工藝要求的條件下可以減少氣刀風(fēng)機運行臺數(shù),既方便ABS 排產(chǎn),又減少了電量的消耗。
大沽化工ABS 裝置運行至今,通過生產(chǎn)管理、現(xiàn)場管理、設(shè)備管理、工藝改造等方面不斷優(yōu)化工藝和操作,在節(jié)能降耗方面取得了一定效果,降低了ABS 產(chǎn)品的能源消耗,相應(yīng)地降低了生產(chǎn)成本,增加了天津大沽化工ABS 產(chǎn)品在市場上的競爭力。