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      600MW機(jī)組汽動(dòng)給水泵再循環(huán)閥邏輯優(yōu)化成果

      2019-08-26 01:19:36武科
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年23期
      關(guān)鍵詞:汽泵經(jīng)濟(jì)性安全性

      武科

      摘 要:通過對(duì)兩臺(tái)600MW亞臨界空冷機(jī)組4臺(tái)汽動(dòng)給水泵再循環(huán)閥邏輯優(yōu)化,解決了汽動(dòng)給水泵再循環(huán)閥長期以來無法投入自動(dòng)的技術(shù)難題,提高了汽動(dòng)給水泵運(yùn)行可靠性,減少了運(yùn)行人員操作量,取得了良好的節(jié)能效果,節(jié)省了燃料成本和用電成本。

      關(guān)鍵詞:汽泵;再循環(huán)閥;邏輯優(yōu)化;安全性;經(jīng)濟(jì)性

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.23.122

      0 引言

      為保證電網(wǎng)安全運(yùn)行和調(diào)峰要求,西北電網(wǎng)所有公網(wǎng)機(jī)組均投入AGC控制模式,負(fù)荷指令直接接受電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度,為了做到精準(zhǔn)帶負(fù)荷,避免兩個(gè)細(xì)則考核,對(duì)機(jī)組的自動(dòng)控制要求更高,公司開展了熱工專項(xiàng)提升活動(dòng),持續(xù)進(jìn)行自動(dòng)邏輯、協(xié)調(diào)控制等優(yōu)化工作,取得了一定效果。

      因汽泵再循環(huán)閥邏輯存在設(shè)計(jì)缺陷,長期以來自動(dòng)無法投入,不能滿足頻繁加減負(fù)荷需求,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降至60%-50%額定出力時(shí),運(yùn)行人員需根據(jù)汽泵入口流量手動(dòng)調(diào)整汽泵再循環(huán)閥,時(shí)常出現(xiàn)兩臺(tái)汽泵出力調(diào)整幅度不均衡,導(dǎo)致兩臺(tái)汽泵出力不一致而退出并列運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn),使汽泵低負(fù)荷運(yùn)行期間經(jīng)濟(jì)性、安全性降低,為提升汽泵低負(fù)荷變工況運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性、安全性,對(duì)汽泵再循環(huán)閥自動(dòng)控制邏輯進(jìn)行了優(yōu)化。

      1 汽泵運(yùn)行方式及參數(shù)簡(jiǎn)述

      公司兩臺(tái)600MW亞臨界空冷燃煤機(jī)組于2009年投入商業(yè)運(yùn)營,汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)有限責(zé)任公司制造的NZK600-16.7/538/538,每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái)50%容量的汽動(dòng)給水泵,用于機(jī)組正常運(yùn)行,另外還配置1臺(tái)帶液力偶合器30%容量的電動(dòng)調(diào)速給水泵,用于機(jī)組啟動(dòng)及備用。汽泵設(shè)計(jì)流量1439t/h,單臺(tái)汽泵最大可接帶60%額定出力,汽泵正常運(yùn)行機(jī)組四段抽汽提供蒸汽,機(jī)組啟停過程采用高壓輔助聯(lián)箱供汽,冷再為正常運(yùn)行中的備用汽源,小機(jī)設(shè)計(jì)進(jìn)汽壓力1.061Mpa,溫度364.8℃,排汽壓力0.0056Mpa,溫度34.9℃。

      2 汽泵再循環(huán)閥邏輯設(shè)計(jì)及控制存在的問題

      (1)汽泵入口流量低于450t/h,汽泵再循環(huán)閥電磁閥失電,強(qiáng)制開啟汽泵再循環(huán)閥,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷300MW左右波動(dòng)時(shí),汽泵給水流量在450t/h-600t/h之間波動(dòng),經(jīng)常性引起兩臺(tái)汽泵再循環(huán)閥強(qiáng)制頻繁開啟,給水流量大幅變化,加之兩臺(tái)汽泵出力存在偏差,變工況造成兩臺(tái)汽泵之間出力不平衡,容易引起汽包水位異常。

      (2)汽泵再循環(huán)閥設(shè)有自動(dòng)調(diào)整邏輯,投自動(dòng)后通過設(shè)置汽泵入口流量進(jìn)行控制再循環(huán)閥的自動(dòng)開關(guān),因調(diào)整線性不好,再循環(huán)閥投自動(dòng)后大幅度頻繁開關(guān),造成汽包水位控制困難,給運(yùn)行人員造成了心理負(fù)擔(dān),自動(dòng)長期以來無法正常投入,只能通過運(yùn)行人員手動(dòng)控制,機(jī)組負(fù)荷在60%-50%額定出力時(shí),為改善汽泵入口流量,需配合機(jī)組負(fù)荷調(diào)整汽泵再循環(huán)閥開度,增加了運(yùn)行人員操作量,給水系統(tǒng)安全性降低。

      (3)汽泵入口流量低于360t/h,汽泵環(huán)再循閥開度小于80%,延時(shí)10秒聯(lián)跳汽泵,該保護(hù)定值設(shè)置偏高,低負(fù)荷期間汽泵入口流量波動(dòng)很容易造成汽泵跳停。

      (4)機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行期間,為保證汽泵安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)減少操作量,運(yùn)行人員往往不愿意頻繁調(diào)整汽泵再循環(huán)閥開度,時(shí)常將汽泵再循環(huán)閥保持在10%-30%任一開度,造成汽泵部分給水流量通過再循環(huán)閥返回至除氧器,增加了汽泵輸出功率和小汽耗汽量,造成機(jī)組能耗升高,增加了燃料成本。

      3 汽泵再循環(huán)閥邏輯優(yōu)化及效果

      經(jīng)過多次論證,進(jìn)行了邏輯優(yōu)化,結(jié)合汽泵運(yùn)行情況,進(jìn)行變工況試驗(yàn),完善了汽泵再循環(huán)閥邏輯,優(yōu)化了汽泵再循環(huán)閥自動(dòng)調(diào)整曲線,汽泵再循環(huán)閥自動(dòng)可靠投入,并對(duì)汽泵再循環(huán)閥邏輯定值進(jìn)行變更,修改了再循環(huán)閥強(qiáng)制開啟、聯(lián)鎖關(guān)閉及流量低跳泵定值,提高了汽泵運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,達(dá)到了理想效果。

      (1)汽泵再循環(huán)閥強(qiáng)制開啟邏輯由原來的汽泵入口流量低于450t/h,修改為汽泵入口流量低于330t/h(汽泵設(shè)計(jì)最小流量為315.5t/h),延時(shí)2秒強(qiáng)制開啟汽泵再循環(huán)閥,很好的解決了機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)汽泵再循環(huán)閥強(qiáng)制頻繁開啟問題。

      (2)優(yōu)化了汽泵再循環(huán)閥自動(dòng)開關(guān)邏輯及調(diào)整曲線,將汽泵再循環(huán)閥投自動(dòng)設(shè)置汽泵入口流量控制再循環(huán)閥的自動(dòng)開關(guān)邏輯改成硬邏輯,當(dāng)汽泵再循環(huán)閥投自動(dòng)時(shí),入口流量低于430t/h,延時(shí)2秒開始聯(lián)開汽泵再循環(huán)閥進(jìn)行線性調(diào)整,低于330t/h全開,汽泵入口流量高于470t/h開始聯(lián)關(guān)汽泵再循環(huán)閥。通過實(shí)際變工況試驗(yàn),優(yōu)化后的汽泵再循環(huán)閥調(diào)整性能平穩(wěn),滿足了低負(fù)荷運(yùn)行期間給水流量調(diào)整要求。

      (3)汽泵跳閘邏輯由原來的汽泵入口流量低于360t/h,汽泵再循環(huán)閥開度小于80%,延時(shí)10秒聯(lián)跳汽泵,修改為汽泵入口流量低于330t/h,汽泵環(huán)再循閥開度小于80%,延時(shí)10秒聯(lián)跳汽泵,降低了汽泵入口流量聯(lián)跳汽泵定值,提高了汽泵運(yùn)行可靠性。

      (4)機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行期間,減少了運(yùn)行人員手動(dòng)操作量,降低了人為操作安全風(fēng)險(xiǎn),汽泵再循環(huán)閥投自動(dòng)時(shí),兩臺(tái)汽泵基本能夠同步調(diào)整,降低了單臺(tái)汽泵不出力的安全風(fēng)險(xiǎn),機(jī)組頻繁加減負(fù)荷過程中,鍋爐汽包水位的調(diào)整性能較好,能夠滿足給水自動(dòng)跟蹤要求,提高了汽泵運(yùn)行的安全性。

      (5)汽泵再循環(huán)閥邏輯優(yōu)化后,單臺(tái)汽泵入口給水流量下降約120t/h-200t/h,每臺(tái)小汽耗汽量下降1.5t/h,2018年全廠負(fù)荷低于60%額定出力運(yùn)行時(shí)間2780小時(shí),年發(fā)電量取60億kWh,標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)參考本地煤價(jià)500元/噸計(jì)算,全廠年節(jié)約標(biāo)煤440噸,影響供電煤耗下降約0.073g/kWh,年節(jié)約燃料成本22萬元;每臺(tái)汽泵前置泵電流下降約2.3A,年節(jié)約用電量228625kWh,按照標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)0.2595元/kWh計(jì)算,年節(jié)約用電成本5.93萬元,提高了汽泵運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。

      4 結(jié)論和建議

      在滿足汽泵安全運(yùn)行的前提下,通過優(yōu)化汽動(dòng)給水泵再循環(huán)閥邏輯,有效減小了低負(fù)荷運(yùn)行期間汽泵再循環(huán)閥流量損失,提高汽泵低負(fù)荷運(yùn)行可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性,很好滿足了100%-50%額定出力變工況下汽動(dòng)給水泵再循環(huán)閥自動(dòng)控制要求,后續(xù)將繼續(xù)跟蹤優(yōu)化50%-30%額定出力變工況下汽動(dòng)給水泵再循環(huán)閥自動(dòng)控制,以滿足深度調(diào)峰要求。

      參考文獻(xiàn):

      [1]杭州汽輪機(jī)股份有限公司小機(jī)說明書[S].中國·杭州,2007.

      [2]上海電力修造總廠有限公司汽動(dòng)給水泵組說明書[S].中國·上海,2007.

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