王科銘
摘 要:為保護藍天碧海,圓形煤倉系統(tǒng)是各港口未來堆存煤的主要發(fā)展方向之一,而刮板取料機構是該系統(tǒng)出料的主要方式,對圓形煤倉的使用效率起著關鍵的作用。我公司現(xiàn)有的堆取料機西永的減速箱采用了高速輸入端雙軸承的設計,在夏季高溫時發(fā)現(xiàn)最外側(cè)軸承溫升異常的現(xiàn)象,存在著一定的運行風險。通過對減速箱的合理改造,消除運行風險,降低改造成本,提升運行效率。
關鍵詞:減速箱;高速輸入端超溫;降溫改造
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.23.029
1 背景介紹
我公司現(xiàn)有2臺圓形煤倉堆取料機,刮板取料系統(tǒng)是圓形煤倉出煤的最主要方式,因此刮板取料系統(tǒng)的穩(wěn)定運行是設備安全運行的本質(zhì)需求。設備自2018年春天投產(chǎn),在入夏以后發(fā)現(xiàn)減速箱高速輸入端外側(cè)軸承位置溫升異常,最高達到了117℃。經(jīng)檢測當室溫40℃時,刮板機運行30分鐘后,減速箱油溫為45℃,高速端外軸承側(cè)溫度為80℃;運行1小時后,減速箱油溫為55℃,高速端外軸承側(cè)溫度為102℃,軸承端溫升明顯異常。因刮板機取料系統(tǒng)每天需要運行12小時,每次運行約3小時,若不進行合理改造,軸承端會長期處于高溫運行轉(zhuǎn)臺,存在嚴重的運行安全風險,需要進行改善。
2 原因分析
異常原因檢查:
(1)軸承有磨損或者異物:經(jīng)過運行時的監(jiān)聽,軸承部位無異響,拆開檢查無發(fā)現(xiàn),確認軸承無異常;
(2)齒輪油油不足,無法浸潤軸承:檢查油位在標準位置,軸承處于半浸潤式狀態(tài);打開高速端端蓋,有齒輪油流出,油量正常;
(3)齒輪油散熱不足,無法及時排出熱量:檢查發(fā)現(xiàn)高速軸承有2個,最外端的軸承與油箱主腔體通過2個Φ14的孔相連,VG460的齒輪油運動粘度較大,在輔助腔體內(nèi)流動性較差,只能靠熱傳遞方式散熱,散熱較為困難;夏季室溫較高,軸承處升溫較快,造成該處齒輪油的油溫不斷升高,無法起到降溫的作用。
3 解決方案
(1)外部水冷:水冷是從外到內(nèi)的冷卻方式,缺點主要有:一是需要一直不停的供水,較為浪費資源,且刮板取料系統(tǒng)需要回轉(zhuǎn),進出水管道布置不便;二是該冷卻方式可能會造成外冷內(nèi)熱的情況,不利于軸承的運行;
(2)擴大孔徑:將Φ14的孔擴大至Φ18,可以有效加速齒輪油的熱傳遞,但是主要問題是冷卻效低。經(jīng)過與廠家技術人員溝通了解,其余單位也發(fā)生過類似溫升異常的情況,采用該方法后溫度降低10℃左右,不能滿足我們的需求;
(3)內(nèi)部齒輪油循環(huán)冷卻:將齒輪箱進行改造,內(nèi)部增加循環(huán)泵進行強制循環(huán),泵出口直接連接在孔上,2個孔變成一進一出,這種方式可以有效降溫約30℃。該方案能滿足我們的需求,但主要問題是對正常生產(chǎn)的影響時間長,需要拆下減速箱返廠進行改造處理,每臺機時間需要約20~23天,嚴重影響我公司的正常生產(chǎn)運行;因此次方案未采納;
(4)外部齒輪油循環(huán)冷卻:從減速箱出油口取油,安裝外部循環(huán)油泵將出油口的油引至高速軸端;將高速端的端蓋拆下后在端蓋上打孔,安裝進油口,清理干凈后恢復原位。本方案和第三方案一樣能降溫約30℃,且每臺機只需要進行1天的維修改造施工,對正常生產(chǎn)幾乎沒有影響。
綜上,我公司采用方案4進行了改造。
4 改造效果
我公司用2天時間將4臺減速箱進行了改造,改造完成前后降溫達27.3℃,后續(xù)整個夏季軸承端最高溫度為67.3℃,達到了改造的預期效果。
5 結(jié)束語
減速箱是裝卸時必須使用的設備,要保障其長期處于穩(wěn)定運行狀態(tài),因此其設計選型時必須考慮工況和環(huán)境因素。減速箱高速端軸承部位超溫現(xiàn)象是一項高危風險,影響減速箱的穩(wěn)定運行,通過我們現(xiàn)場合理的改造,有效消除了減速箱的運行風險,降低對日常生產(chǎn)的影響,節(jié)約成本,一舉三得。
在后續(xù)項目的設計審圖時,減速箱等關鍵設備的選型必須考慮到類似問題,要從源頭上抓起,避免類似事件的再次發(fā)生,確保設計的合理性、可行性。