張興龍 蔡勇
摘 要:以十里泉電廠#9機組為研究對象,通過對660MW超超臨界機組在啟停調(diào)峰過程蒸汽與缸溫等參數(shù)變化的整理和分析,總結(jié)660MW超超臨界機組啟停調(diào)峰的經(jīng)驗。跟據(jù)實踐經(jīng)驗總結(jié)和分析,對660MW超超臨界機組啟停調(diào)峰運行方式進行優(yōu)化,減小啟停調(diào)峰對汽輪機壽命的影響。
關(guān)鍵詞:啟停調(diào)峰;停機不停爐;缸溫;壽命;沖轉(zhuǎn)參數(shù)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.23.132
1 引言
華電國際十里泉發(fā)電廠“上大壓小”2×660MW級超超臨界發(fā)電機組工程為抽凝供熱燃煤電廠。汽輪機型號為:C660/612-28/0.5/600/620,為東方汽輪機廠引進日本日立公司技術(shù)設(shè)計制造的高效超超臨界汽輪機,該汽輪機為高效超超臨界、一次中間再熱、沖動式、單軸、四缸四排汽、九級回?zé)?、單抽凝汽式。由于電力市場的需要?60MW超超臨界機組也參與到啟停調(diào)峰中,停機滑參數(shù)時間過短,機組停止和啟動時間相差時間短,汽溫的變化幅度較大,對于我廠超超臨界機組的鍋爐受熱面影響較大。
2 啟停調(diào)峰中的弊端分析
極熱態(tài)啟動的主要特點是機組啟動前金屬溫度非常高,高中壓缸內(nèi)壁溫度大于480℃,因此控制好主、再熱蒸汽溫度與汽機高、中壓內(nèi)缸金屬溫度相匹配是極熱態(tài)啟動的關(guān)鍵,而且啟動時間非常短。沖轉(zhuǎn)升速率設(shè)置為300r/min,不進行暖機,沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)應(yīng)盡快進行并使機組負荷帶至與高壓缸第一級內(nèi)上缸金屬溫度相對應(yīng)的負荷水平。由于機組啟停調(diào)峰,缸溫較高,導(dǎo)致沖轉(zhuǎn)時必須有足夠高蒸汽參數(shù),這是機組停機不停爐的主要原因。但鍋爐長時間運轉(zhuǎn),燃料和廠用電的消耗對節(jié)能降耗帶來很大的影響。同時停機滑參數(shù)時間過短,機組停止和啟動時間相差4小時,汽溫的變化幅度較大,對于超超臨界機組的鍋爐受熱面影響較大,在過熱器和再熱器內(nèi)部易造成氧化皮的產(chǎn)生和剝落,對機組安全運行產(chǎn)生了很大的影響。
3 停機不停爐啟停調(diào)峰主要參數(shù)對比
通過對660MW超超臨界機組啟停調(diào)峰的弊端分析,嘗試采用停機不停爐的運行方式,并對各項重要參數(shù)進行統(tǒng)計。
3.1 機組滑停至解列時汽溫及汽缸主要參數(shù)變化
在整個機組滑停過程中,為了達到控制較低缸溫,盡量采取低蒸汽參數(shù)運行,主汽溫、再熱汽溫和高中壓缸內(nèi)壁溫降幅較大。高壓缸脹差變化較大,最大值到-4.1,同時也是限制降低汽溫和汽缸溫度的主要原因,其他主要參數(shù)如振動,偏心、缸溫差和軸向位移控制較好,未發(fā)現(xiàn)異常波動。
3.2 啟動過程中汽溫及汽缸主要參數(shù)變化
機組選擇為中壓缸極熱態(tài)啟動,沖轉(zhuǎn)時再熱蒸汽參數(shù)為517℃,中壓缸缸溫由498℃緩慢下降至497℃后緩慢回升。機組進行缸切換時,高壓缸開始進汽,主蒸汽溫度為535℃,高壓缸內(nèi)上壁溫由494.7℃下降至493.8℃后緩慢上升(藍線所示),紫線為上下缸壁溫差。高壓脹差在高壓缸進汽后緩慢上升至正常。由于鍋爐未停止運行,使得蒸汽參數(shù)選擇較為合適,中壓缸和高壓缸的壁溫未出現(xiàn)大幅度下降,避免極熱態(tài)啟動對汽輪機壽命的影響。
4 啟停調(diào)峰運行方式的優(yōu)化措施
(1)選擇合適的沖轉(zhuǎn)參數(shù)和切缸參數(shù)使之與高、中壓內(nèi)缸金屬溫度相匹配,減少機組極熱態(tài)啟停對汽輪機壽命的影響。采用停機不停爐的方式,保證了在機組解列后維持較高蒸汽參數(shù)。
(2)熱態(tài)啟動時,軸封是受到熱沖擊最嚴重的部位之一。汽輪機軸封處的轉(zhuǎn)子溫度很高,一般只比高壓缸第一級內(nèi)壁溫低30-50℃,如果軸封溫度過低,會使轉(zhuǎn)子軸頸遇冷收縮而產(chǎn)生較大熱應(yīng)力,使前幾級軸向間隙變小,嚴重時引起動靜摩擦,投入主汽至軸封用汽,軸封溫度控制在370℃左右,低壓缸軸封溫度控制在121-177℃。
(3)嚴格控制停調(diào)峰過程中過、再熱蒸汽降溫速度在:<1-1.5℃/min,汽缸金屬溫降率:<1℃/min;主、再熱蒸汽溫差<28℃,平均能控制在10℃以內(nèi);主汽門室內(nèi)外壁金屬溫差<80℃;
5 結(jié)束語
停機不停爐的運行方式解決了汽溫與缸溫的匹配難題,最大程度上緩解汽溫大幅度波動,減少氧化皮的剝落。同時該運行方式存在經(jīng)濟性較差的缺點,如何在啟停調(diào)峰中減小耗油、耗電和耗水將是下一步繼續(xù)總結(jié)和探索的重點。
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作者簡介:張興龍(1985-),男,山東棗莊人,本科,工程師,熱機專工,主要從事集控運行工作。