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      韶鋼2200 m3高爐爐缸凍結(jié)的氧槍處理實(shí)踐

      2019-08-29 01:20:00齊萬(wàn)兵劉新榮曹旭博
      四川冶金 2019年3期
      關(guān)鍵詞:渣鐵氧槍鐵口

      齊萬(wàn)兵,劉新榮,曹旭博

      (寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司,廣東 韶關(guān) 512123)

      韶鋼2200 m3高爐在2018年2月3日計(jì)劃年修48小時(shí)后,由于其他原因不能正常復(fù)風(fēng)生產(chǎn),直到4月3日復(fù)風(fēng)恢復(fù)生產(chǎn),時(shí)長(zhǎng)二個(gè)月,高爐爐缸完全凍結(jié),鐵口與風(fēng)口之間沒(méi)有通路,高爐不能直接送風(fēng)生產(chǎn),否則,復(fù)風(fēng)后生成的渣鐵不能排出而窩在風(fēng)口區(qū)域,易造成風(fēng)口設(shè)備燒損導(dǎo)致漏水,進(jìn)而引發(fā)安全事故。這次在處理韶鋼2200 m3高爐爐缸凍結(jié)中應(yīng)用了韶鋼高爐鐵口專利技術(shù)——鐵口煤氧槍,成功解決了鐵口與風(fēng)口之間的通路問(wèn)題。順利處理好了大高爐爐缸凍結(jié),成功恢復(fù)了生產(chǎn)。

      1 爐缸凍結(jié)的形成

      高爐在正常生產(chǎn)二到三個(gè)月后,需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次周期性的保養(yǎng)和維護(hù),韶鋼2200 m3高爐在2018年2月3日開(kāi)始計(jì)劃定修48小時(shí),定修完成后,由于其他原因不能復(fù)風(fēng)生產(chǎn),雖然定修時(shí)按計(jì)劃加有休風(fēng)料,但是隨著復(fù)風(fēng)時(shí)間的延期(二個(gè)月),爐缸內(nèi)熱量不斷損失,渣鐵逐步降溫而不能流動(dòng),慢慢凝固,進(jìn)而凍結(jié)。

      處理爐缸凍結(jié)是一件非常復(fù)雜的過(guò)程,其中鐵口與風(fēng)口之間有沒(méi)有通路,成了高爐能不能送風(fēng)的關(guān)鍵一環(huán)。高爐復(fù)風(fēng)前使用氧槍伸入鐵口內(nèi),持續(xù)吹氧使?fàn)t缸焦炭燃燒,加熱爐缸,提高爐缸溫度,加速爐缸內(nèi)渣鐵形成,盡可能熔化爐缸內(nèi)冷凝的渣鐵,并讓其從鐵口排出,同時(shí)人工從風(fēng)口往下燒氧,使鐵口和風(fēng)口之間形成通路,以便高爐送風(fēng)后熔化的渣鐵能順利到達(dá)鐵口區(qū)域,通過(guò)鐵口操作使熔化的冷渣鐵順利排出,縮短高爐開(kāi)爐和爐況恢復(fù)時(shí)間。

      2 氧槍在處理爐缸凍結(jié)過(guò)程的應(yīng)用

      2.1 氧槍及埋入氧槍的前期準(zhǔn)備

      這次使用的氧槍是韶鋼專利技術(shù)產(chǎn)品——鐵口煤氧槍(如圖1所示)。槍體是套管直通式,分內(nèi)外兩層,內(nèi)管通入氧氣,外管通入壓縮空氣混合煤粉,管內(nèi)設(shè)有不同長(zhǎng)度的熱電偶,通過(guò)導(dǎo)線外接溫度顯示器,槍體側(cè)面分別是氧氣和煤粉混合空氣的快速接口,槍體前端與鐵口開(kāi)口機(jī)傳動(dòng)裝置連接。與國(guó)內(nèi)氧槍相比,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,重量輕,加熱效果可增加一倍,安全可靠。氧槍提前定制并運(yùn)送到爐臺(tái),與安裝鉆桿一樣安裝在開(kāi)口機(jī)上,把氧氣管、壓縮空氣管與氧槍接頭連接好,另外一端與氣源相連,中間與壓力表、流量調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān)組合控制箱連接,通過(guò)操作開(kāi)口機(jī),把氧槍打入或拔出鐵口。

      2.2 氧槍的打入

      氧槍第一次打入是關(guān)鍵。氧槍打入前,先對(duì)鐵口進(jìn)行維護(hù),操作開(kāi)口機(jī),把鉆桿鉆到3500 mm以上位置,由于爐缸凍結(jié)時(shí)間長(zhǎng),爐缸里面全是冷渣鐵,不利于氧槍的使用。一桿鉆通鐵口后,利用人工通過(guò)氧氣管對(duì)鐵口進(jìn)行燒氧10~20分鐘,讓鐵口孔道里面燒出可容納一定渣鐵儲(chǔ)存的空間和熱源,目的是為氧槍埋入后的點(diǎn)火提供條件。操作液壓炮給鐵口堵一部分泥,保證氧槍打入后,氧槍與鐵口之間是密封的,然后操作開(kāi)口機(jī)把氧槍打入鐵口(到位)。本次處理爐缸凍結(jié)第一次打入氧槍從3#鐵口開(kāi)始,時(shí)間:3月24日12:27~18:52,由于爐缸凍結(jié)時(shí)間長(zhǎng),第一次煤氧槍埋入后385分鐘,累計(jì)氧量554立方米,拔出后沒(méi)有渣鐵流出,通過(guò)人工燒氧后進(jìn)行第二次氧槍埋入,時(shí)長(zhǎng)545分鐘,累計(jì)氧量889立方米,這次埋氧效果明顯,拔出后大約有1.5噸渣鐵流出,3#鐵口3月24日至4月3日鐵口埋入氧槍及有無(wú)渣鐵流出統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表1),清理完渣鐵后,對(duì)3#鐵口繼續(xù)埋入下一條氧槍,到4月3日送風(fēng)前,3#鐵口累計(jì)埋入14條氧槍。

      1.鐵口開(kāi)口機(jī)裝置對(duì)接;2.固定氧槍卡口位置;3.壓縮空氣接頭;4.氧氣高壓管接頭;5.壓力表接入口;6.熱電偶傳感;7.槍體套管;8.溫度計(jì);9.熱電偶傳感;10. 槍體內(nèi)部;11.溫度計(jì)圖1 氧槍示意圖

      日期氧槍編號(hào)埋入時(shí)間段埋入深度(mm)累計(jì)時(shí)間(min)累計(jì)氧氣流量(m3)出渣鐵量(t)備注3-241#12:27-18:5235503855540-2#3:46-12:5140005458891.5-3-253#16:56-17:32416036720溫度表無(wú)顯示。4#17:41-17:4542004-0打入后漏氣。3-265#18:31-8:19404082827849-6#12:51-23:374050646207710-3-277#0:40-14:42408084222645槍難拔出,燒氧。8#15:23-20:0841802857490.5-3-289#22:05-15:074050102223402-10#15:39-16:07377028680.5-3-3011#16:28-14:243720131623090.5大氧槍,三條氧氣管,只有一條有流量顯示。4-112#0:58-19:493270116139588-4-313#7:13-17:58395064510430氧槍燒損3.4 m。14#20:17-0:44371026737226氧槍燒損2.2 m。

      2.3 氧氣和壓縮空氣的流量控制

      操作開(kāi)口機(jī)把氧槍打入鐵口后,通入壓縮空氣和氧氣,確保槍管內(nèi)加熱介質(zhì)流出順暢,前端不堵塞、無(wú)憋壓,氧槍密實(shí)無(wú)泄漏。對(duì)氧槍的氧氣壓力和流量,壓縮空氣的壓力和流量的控制非常重要。氧氣進(jìn)入爐內(nèi),讓焦炭燃燒,進(jìn)而促使氧槍周圍溫度升高,有利氧槍周圍冷凍的渣鐵熔化。調(diào)節(jié)壓縮空氣的流量,可以有效控制氧槍在鐵口孔道內(nèi)的溫度上升趨勢(shì),保證氧槍使用壽命(不會(huì)很快被燒掉),提高氧槍使用效果。調(diào)節(jié)氧氣壓力和壓縮空氣流量開(kāi)關(guān),保持氧槍溫度緩慢上升,待溫度上升到600 ℃以上,第一次埋氧槍時(shí)間應(yīng)在6~8小時(shí)之間,以保證氧槍對(duì)鐵口區(qū)域冷渣鐵的加熱效果。對(duì)氧槍埋入期間進(jìn)行監(jiān)控并對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行記錄:1#鐵口第1條、第2條氧槍埋入時(shí)間與流量記錄見(jiàn)表2。

      表2 爐前鐵口埋入氧槍期間監(jiān)控記錄表

      2.4 氧槍的拔出

      鐵口埋入氧槍后視氧槍埋入時(shí)間,累計(jì)氧量,氧槍熱電偶溫度,預(yù)計(jì)爐缸內(nèi)熔融的冷態(tài)渣鐵量適時(shí)拔出氧槍。一般前期埋入時(shí)間會(huì)較長(zhǎng),6到10小時(shí)不等,隨著埋入氧槍次數(shù)的增加,氧槍的效果越來(lái)越明顯,氧槍埋入時(shí)間不用太長(zhǎng),1到2小時(shí)就可以拔出,拔出氧槍待冷渣鐵流盡后,再按前流程打入下一根氧槍,通入壓縮空氣、氧氣,加熱爐缸下部冷凝渣鐵,直到一個(gè)鐵口的流出渣鐵量有30 t或以上,鐵口區(qū)域有一定的空間,再給鐵口上方2個(gè)風(fēng)口燒氧,通過(guò)人工用氧氣管從風(fēng)口往下,向鐵口方向燒氧,同時(shí)利用從鐵口埋入氧槍的方式,加熱熔化鐵口和風(fēng)口區(qū)域冷態(tài)渣鐵并使其順利排出,讓鐵口與風(fēng)口之間形成一定的氣流通路后高爐就可以進(jìn)行送風(fēng)操作。這次3個(gè)鐵口都埋入了不同數(shù)量的氧槍(見(jiàn)表3)。

      表3 三個(gè)鐵口埋氧槍情況

      3 埋氧槍需要注意事項(xiàng)

      (1)氧槍前端安裝熱電偶探頭, 熱電偶探頭檢測(cè)區(qū)間在0~1200 ℃,插入鐵口深度大于3 m,檢測(cè)點(diǎn)距離爐墻大于500 mm。

      (2)氧槍使用期間,熱電偶溫度小于600 ℃,壓力有波動(dòng)時(shí),停氧氣,送壓縮空氣,操作開(kāi)口機(jī)使氧槍再往前推進(jìn)300~500 mm后停壓縮空氣,送氧氣,延長(zhǎng)氧槍使用時(shí)間。

      (3)拔槍條件,氧槍使用期間熱電溫度不小于600 ℃,或達(dá)到使用時(shí)間標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)退出氧槍出鐵并更換下一條氧槍。

      (4)加強(qiáng)爐缸炭磚溫度監(jiān)控,埋入氧槍后,爐缸炭磚溫度會(huì)有一定變化,休風(fēng)狀態(tài)下鐵口區(qū)域側(cè)壁溫度檢測(cè)第三點(diǎn)溫升不大于10 ℃/h,冷卻壁水溫差不大于0.5 ℃,爐頂平均溫度變化也要納入監(jiān)控。

      4 鐵口與風(fēng)口暢通的確認(rèn)

      根據(jù)鐵口渣鐵排放量和溫度情況,氧氣、壓縮空氣的壓力情況,風(fēng)口前端焦炭、煙氣情況等,現(xiàn)場(chǎng)判斷鐵口與風(fēng)口之間的暢通情況。

      (1)埋氧槍后單鐵口流出冷渣鐵量大于30噸以上,截止4月3日送風(fēng)前1#鐵口使用氧槍通過(guò)鐵口排出的渣鐵量約59噸,3#鐵口使用氧槍通過(guò)鐵口排出的渣鐵量約64噸,從排出的渣鐵量來(lái)看,3#鐵口區(qū)空間較大。

      (2)鐵口氧槍燒氧時(shí),其上方風(fēng)口可以明顯看見(jiàn)煙氣,風(fēng)口燒氧煙氣往爐內(nèi)抽,1#與3#鐵口上方明顯看見(jiàn)煙氣。

      (3)埋入的氧槍壓力穩(wěn)定,波動(dòng)小于0.03 MPa。

      (4)風(fēng)口前端焦炭變紅。送風(fēng)前對(duì)1#和3#鐵口上方各2個(gè)風(fēng)口拆下小套后進(jìn)行人工燒氧,明顯看到風(fēng)口前端焦炭變紅。4月3日22:36用3號(hào)鐵口上方的2個(gè)風(fēng)口(18#、19#)送風(fēng)后,發(fā)現(xiàn)打開(kāi)3#鐵口無(wú)渣鐵流出,估計(jì)3#鐵口與風(fēng)口之未完全形成通路,風(fēng)口區(qū)域熔化的渣鐵不能下到鐵口區(qū)。送風(fēng)146 min后休風(fēng)??紤]到1#鐵口埋入氧槍效果也較明顯,其鐵口上方1#和30#風(fēng)口進(jìn)行風(fēng)口燒氧時(shí)煙氣較大,判斷1#鐵口與其上2個(gè)風(fēng)口連通狀況會(huì)較好,故變更送風(fēng)方案。4月4日14:50復(fù)風(fēng)采用1#和30#風(fēng)口送風(fēng),1#鐵口出鐵;復(fù)風(fēng)前6小時(shí)對(duì)1#鐵口埋入氧槍,復(fù)風(fēng)半小時(shí)后于15:20拔出1#鐵口氧槍,有渣鐵流出,量較多,效果較好。為提高渣鐵溫度利于排出,緊接著又埋入了下一條氧槍,出渣鐵效果還是很好,以此判斷:1#鐵口與其上方2個(gè)風(fēng)口已完全形成氣流和渣鐵流通路,后續(xù)就以1#鐵口出鐵,其上2個(gè)風(fēng)口送風(fēng)的方式來(lái)處理本次爐缸凍結(jié)。

      5 結(jié)語(yǔ)

      (1)處理高爐爐缸凍結(jié),鐵口與風(fēng)口之間是否連通是處理高爐爐缸凍結(jié)時(shí)送風(fēng)的前提。

      (2)應(yīng)用韶鋼專利技術(shù)產(chǎn)品——鐵口煤氧槍,能有效加熱爐缸,熔化爐缸內(nèi)冷凝渣鐵,并使其從鐵口成功排出,有利于鐵口與風(fēng)口之間形成通路。

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