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      PSA提氫裝置運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題及解決措施

      2019-08-30 09:28:48
      化肥設(shè)計(jì) 2019年4期
      關(guān)鍵詞:程控真空泵氣缸

      (河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

      變壓吸附(PSA)技術(shù)是近30年發(fā)展起來的一項(xiàng)新型氣體分離與凈化技術(shù),隨著PSA技術(shù)的發(fā)展,其在大型化工中的應(yīng)用越來越廣泛。PSA技術(shù)之所以能實(shí)現(xiàn)氣體分離,是由于吸附劑在物理吸附過程中所具有的兩種基本性質(zhì):一是對不同吸附組分的吸附能力不同;二是被吸附介質(zhì)在吸附劑上的吸附量隨介質(zhì)的分壓上升而增加。利用此性質(zhì)實(shí)現(xiàn)吸附劑在高壓下吸附、在低壓下解吸,達(dá)到吸附劑再生循環(huán)、連續(xù)分離氣體的目的。

      1 PSA提氫裝置運(yùn)行概況

      河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱河南龍宇)的PSA提氫裝置是20萬t/a煤制乙二醇項(xiàng)目的配套裝置,為乙二醇提供合格的氫氣。從低溫甲醇洗出來的凈化氣首先進(jìn)入深冷分離裝置,從深冷分離過來的富氫氣(溫度30 ℃,壓力3.0 MPa)再進(jìn)入PSA裝置。PSA裝置采用15-2-2-7/V 工藝,即15臺吸附塔、2 臺吸附塔同時(shí)進(jìn)料吸附,2臺吸附塔同時(shí)進(jìn)行預(yù)吸附,經(jīng)過7次均壓,采用抽空工藝。該裝置采用串吸工藝,即從吸附塔頂部出來的氣體進(jìn)入另一吸附塔進(jìn)行預(yù)吸附,預(yù)吸附后的氣體作為產(chǎn)品H2,進(jìn)入乙二醇裝置。

      2 PSA裝置運(yùn)行存在的問題及解決措施

      2.1 程控閥存在的問題及解決措施

      2.1.1存在的問題

      (1)程控閥中封面大量泄漏。在氣密過程中,發(fā)現(xiàn)程控閥中封面存在大量的泄漏,程控閥結(jié)構(gòu)見圖1、圖2。程控閥為了減小部分閥座的壓差,閥門設(shè)置平衡缸,平衡缸的上下部通過O形圈進(jìn)行密封。

      圖1 程控閥結(jié)構(gòu)

      圖2 程控閥結(jié)構(gòu)

      (2)程控閥氣缸串氣。裝置在運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)有些程控閥不能正常開關(guān),切塔檢查發(fā)現(xiàn),由于程控閥氣缸串氣造成儀表空氣壓力不足,致閥門無法正常開關(guān)。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn),氣缸內(nèi)銹蝕嚴(yán)重,氣缸密封面磨損。由于氣缸內(nèi)的鐵銹在運(yùn)行中被帶入電磁閥,也造成部分電磁閥運(yùn)行故障[1]。

      (3)程控閥閥芯脫落。程控閥在運(yùn)行過程中,突然出現(xiàn)閥門開關(guān)正常,但吸附塔壓力沒有變化的情況。停車拆檢發(fā)現(xiàn),程控閥閥桿底部的固定銷釘斷裂,閥芯脫落,造成程控閥無法打開。裝置運(yùn)行以來,共出現(xiàn)5個程控閥閥芯脫落的情況。

      2.1.2原因分析

      (1)由于程控閥中封面O形圈偏小,與平衡缸的密封槽不匹配,造成泄漏。經(jīng)更換O形圈后,泄漏仍不能完全消除,還存在大量的中封面泄漏的情況。其原因是雖然更換了O形圈,但尺寸沒有變化,沒有從根本上消除泄漏隱患。

      (2)停車期間,由于裝置的氣缸密封圈密封不嚴(yán),氣缸內(nèi)進(jìn)水腐蝕,造成密封面磨損。同時(shí),由于設(shè)計(jì)時(shí)有注油設(shè)置(在儀表空氣中注入潤滑油,防止氣缸腐蝕),因注油設(shè)施故障停用,造成氣缸腐蝕。

      (3)由于裝置安裝運(yùn)行時(shí)間較長,程控閥動作頻繁,造成底部的固定銷釘斷裂。另外,由于程控閥儀表空氣壓力太高,造成閥門開關(guān)時(shí)沖擊力大,對固定銷釘磨損大,也可能造成固定銷釘斷裂。

      2.1.3解決措施

      (1)經(jīng)過實(shí)驗(yàn),在中封面處增加石墨墊片,石墨墊片中帶有鋼環(huán),以增加石墨墊片的強(qiáng)度;在平衡缸上下部各增加一個石墨密封墊片。改造后效果顯著,中封面的泄漏完全消除。石墨墊片成本低,效果好,裝置運(yùn)行將近2年,再沒發(fā)現(xiàn)泄漏。

      (2)裝置停車期間,檢查氣缸密封圈,更換有泄漏的密封圈,防止氣缸內(nèi)進(jìn)水。同時(shí)取消儀表空氣的注油設(shè)施,在氣缸內(nèi)涂抹高效潤滑脂,對氣缸進(jìn)行潤滑。經(jīng)過整改后,解決了程控閥串氣的問題。

      (3)在裝置大修期間,更換全部程控閥閥桿底部的固定銷釘。同時(shí),將儀表空氣壓力從0.8 MPa調(diào)整到0.6 MPa。此后,裝置運(yùn)行近1年多,沒有再出現(xiàn)閥芯脫落的情況。

      2.2 真空泵存在的問題及解決措施

      2.2.1存在的問題

      (1)河南龍宇共有5臺Y字形雙缸真空泵,型式為WLW-2400型,打氣量2 400 L/s。PSA裝置真空泵設(shè)計(jì)溫度小于120 ℃,但實(shí)際運(yùn)行溫度最高可達(dá)170 ℃以上。為了降低排氣溫度,將其中一臺真空泵循環(huán)水回水改為直排,效果不明顯。為了達(dá)到抽真空的效果,采用了3臺泵抽真空運(yùn)行,但排氣溫度也很快漲到160 ℃以上。減少真空泵的運(yùn)行臺數(shù)后,排氣溫度也隨之下降到150 ℃左右。開啟臺數(shù)越多,出口溫度越高[2]。

      (2)真空泵運(yùn)行以來,共發(fā)現(xiàn)2次漏氣問題,全部是入口氣體漏入曲軸箱內(nèi),有明顯的聲響。

      2.2.2原因分析

      (1)經(jīng)分析,排氣溫度高的主要原因是氣缸水夾套循環(huán)水設(shè)計(jì)流量偏小,換熱效果差,造成出口溫度高。

      (2)經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)真空泵一側(cè)的檢查口內(nèi)部有近50 mm的裂紋,氣體通過裂縫漏入曲軸箱內(nèi)。檢查其他真空泵,發(fā)現(xiàn)另外一臺存在同樣的問題,只是裂紋較小。

      2.2.3解決措施

      (1)在保證抽空效果的前提下,盡量減少啟動真空泵的臺數(shù),確保真空泵排氣溫度在160 ℃以下。

      (2)在真空泵循環(huán)回水的每個支管最高點(diǎn)增加排氣閥,減少氣阻造成的循環(huán)水流量不足的情況。

      (3)更換真空泵的氣閥閥片彈簧,將原來的氣閥閥片、彈簧由碳鋼材質(zhì)更換為不銹鋼,氣閥密封墊由四氟墊更換為鋁墊。

      采取以上措施,問題雖然沒有得到徹底解決,但氣閥溫度高的問題得到了緩解,能保證裝置的正常運(yùn)行。

      (4)采用金屬修復(fù)劑修復(fù)內(nèi)裂紋較小的真空泵,真空泵運(yùn)行大半年,運(yùn)行正常。另外一臺真空泵,通過與廠家溝通,已沒有修復(fù)可能,因此對整個機(jī)身進(jìn)行更換。

      2.3 切塔程序存在的問題及解決措施

      當(dāng)某吸附塔上的程控閥因外部元件故障導(dǎo)致程控閥不能開關(guān)時(shí),程序可由15塔方式運(yùn)行切換為14塔方式運(yùn)行,即切出有故障的一個塔,切換后處理原料氣負(fù)荷將有少量變化,同時(shí)氣體回收率也會略有降低,切換過程中所處步序的時(shí)間可根據(jù)具體情況進(jìn)行一定的調(diào)整。故障處理完后,再手動由14塔方式切回15塔方式運(yùn)行。

      若在14塔運(yùn)行過程中,又有某臺吸附塔的程控閥門出現(xiàn)故障,程序可由14塔方式運(yùn)行切換為13塔方式運(yùn)行。此時(shí)必須盡快處理故障閥門,并把程序切回到15塔運(yùn)行。

      2.3.1存在的問題

      (1)切塔后壓力波動,導(dǎo)致程控閥打不開。在15塔程序運(yùn)行過程中出現(xiàn)KV16N故障,操作人員采取切塔措施,把N塔切出,程序切換為14塔方式運(yùn)行。A塔的運(yùn)行步驟由E6D變?yōu)镈, 此時(shí)A塔壓力為0.46 MPa,由于在逆放步驟設(shè)置有壓力聯(lián)鎖,壓力高于0.4 MPa時(shí),逆放閥KV16不允許打開,出現(xiàn)程序運(yùn)行不正常的現(xiàn)象。此時(shí),操作人員只能把程序停止,進(jìn)行手動泄壓處理。

      (2)切塔步驟設(shè)置時(shí)間太短。對一臺吸附塔來說,一個循環(huán)周期就是指該吸附塔從吸附開始,經(jīng)過泄壓再生以后,到再次開始吸附的過程。步位是循環(huán)周期的程序基本單位,15塔運(yùn)行時(shí),一個循環(huán)周期由15個分周期組成,而一個分周期由5個步位組成,每一步位的時(shí)間由步位定時(shí)器或吸附時(shí)間決定。其中,每一周期的第1、3、5步為閥門開關(guān)時(shí)間,每步程序設(shè)置為2 s,2、4步為程序運(yùn)行時(shí)間,根據(jù)裝置運(yùn)行負(fù)荷可以進(jìn)行調(diào)整。

      在B塔沖洗一(P1)步驟結(jié)束后,KV15B程控閥故障關(guān)不住,中控人員采取了切出B塔的操作,導(dǎo)致E5R、E4R、E3R(1.75 MPa)的氣體串入低壓系統(tǒng),造成逆放氣緩沖罐超壓。此問題主要是由于程序切塔步驟只在每周期的第1步或第3步,切塔時(shí)間太短,一旦錯過了該步驟,就要再等一個周期,高壓氣體就會串入低壓系統(tǒng),造成超壓的風(fēng)險(xiǎn)。

      (3)程序不能自動切塔。由于PSA裝置程控閥多,出現(xiàn)故障的程控閥如不及時(shí)處理很容易串壓,甚至造成裝置停車。目前在裝置運(yùn)行過程中,如果程控閥故障,采取手動切塔來切除故障程控閥所在的吸附塔。手動切塔需要操作人員判斷準(zhǔn)確、切塔及時(shí),對其專業(yè)素養(yǎng)要求非常高。為了減少人為判斷的失誤,決定采取自動切塔的方式。

      2.3.2原因分析

      (1)由于在切塔步驟和壓力聯(lián)鎖之間存在沖突,造成程序不能正常運(yùn)行。程序進(jìn)行切塔后,各塔的運(yùn)行壓力與切塔之前有波動,造成其不能正常運(yùn)行。

      (2)切塔步驟設(shè)置不合理,切塔時(shí)間太短。

      (3)由于設(shè)計(jì)未考慮操作的難度和人為判斷造成的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致不能準(zhǔn)確及時(shí)地切塔。

      2.3.3解決措施

      (1)由于逆放步驟的低壓聯(lián)鎖值設(shè)置不合理,造成切塔后逆放步驟的程控閥打不開。經(jīng)過論證,把逆放步驟的聯(lián)鎖改為0.6 MPa,使問題得以解決。

      (2)要增加切塔時(shí)間,程控閥出現(xiàn)問題后能立即切塔。經(jīng)過調(diào)整,把切塔步驟設(shè)置在每周期的第2步或第4步。當(dāng)需要切塔時(shí),能在最短的時(shí)間內(nèi)把問題吸附塔切出。

      (3)首先有自動切塔的判斷條件,自動切塔應(yīng)具備的條件如下:①吸附塔壓力報(bào)警已投用,且吸附塔壓力出現(xiàn)報(bào)警;②出現(xiàn)壓力報(bào)警的吸附塔對應(yīng)的程控閥出現(xiàn)故障(閥檢判斷),只有同時(shí)具備以上兩個條件,吸附塔才能自動切出。自動切塔最多只能切出4個塔,此后,切塔運(yùn)行模式會自動進(jìn)入“手動切換”,吸附塔的切入需要在手動狀態(tài)下進(jìn)行。經(jīng)改進(jìn)后,程控閥自動切塔運(yùn)行正常,能快速切出程控閥異常的吸附塔,減少了人為判斷造成的失誤。

      3 結(jié)語

      PSA提氫裝置運(yùn)行以來,出現(xiàn)了一系列的問題,通過分析判斷,提出了切實(shí)可行的解決措施,使影響裝置運(yùn)行的問題基本得到解決,為裝置長周期、穩(wěn)定運(yùn)行打下了良好的基礎(chǔ)。

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