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      330MW燃煤發(fā)電廠降低水耗的措施淺析

      2019-09-03 03:54:16李勇
      上海節(jié)能 2019年8期
      關(guān)鍵詞:水耗汽泵吹灰

      李勇

      江蘇華電揚州發(fā)電有限公司運行部

      0 概述

      江蘇華電揚州發(fā)電有限公司2×330MW燃煤發(fā)電供熱機組先后于2005年5月和8月投產(chǎn)。該廠汽輪機為哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的C300/N330-16.67/538/538型亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓缸合缸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機;配置30%額定容量的Ⅱ級旁路系統(tǒng);設(shè)計補給水率3%;設(shè)計循環(huán)水濃縮倍率為2.5倍。鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG1036/18.2~Ⅱ4型亞臨界、四角切圓燃燒、自然循環(huán)汽包爐;單爐膛π型露天布置;燃用煙煤;一次再熱;固態(tài)排渣爐。[1]機組投產(chǎn)以來,一直存在水耗偏大問題,影響水耗因素具體分析如下。

      1 影響全廠水耗的因素

      通常,燃煤機組影響水耗主要因素有:鍋爐排污、鍋爐吹灰用汽、冷卻塔補水、機組啟停用水損失、熱力系統(tǒng)閥門管道泄漏等。為此,須對這些因素進行全面分析,探索影響水耗的規(guī)律,尋找降低全廠水耗的有效途徑。燃煤發(fā)電廠全廠補水量項目組成表見表1。

      1.1 鍋爐排污

      為保證機組安全性和經(jīng)濟性,自然循環(huán)汽包鍋爐須進行不斷排污。鍋爐排污分為定期排污和連續(xù)排污:定期排污主要是排出水冷壁下聯(lián)箱不溶性沉渣和鐵銹等;連續(xù)排污是排出鍋水中含鹽較高的鍋水,降低鍋水含鹽量,維持鍋水一定堿度。[3]排污目的是為了滿足機組運行時汽水品質(zhì),防止鍋爐受熱面及汽機通流部分結(jié)垢。鍋爐排污不僅造成機組工質(zhì)損失、補水率升高,還伴有熱量損失,影響機組熱經(jīng)濟性。減少機組排污量可降低機組補水率,從而降低煤耗。[4]因此,機組運行中應(yīng)重視排污系統(tǒng)運行方式,根據(jù)汽水品質(zhì)合理調(diào)整排污量,以達到降低水耗、降低煤耗的目的。

      1.2 汽泵密封水

      公司裝有兩臺汽動給水泵,一臺電動給水泵。正常時,兩臺汽動給水泵運行,電泵備用。給水泵為上海電力修造廠生產(chǎn)的FK6D32型給水泵。給水泵裝有固定襯套注射密封水卸荷型迷宮密封,保證泵運行時密封水不進入泵和泵送水不外泄露。汽泵密封水取自凝結(jié)水。密封水注射到密封腔內(nèi)向泵送水方向流去,在卸荷環(huán)內(nèi)與外漏的泵送水相遇,并由管道連通到前置泵進口。當密封水壓力高于前置泵進口壓力時,熱水就不會從密封腔里泄漏。另外一些密封水沿著迷宮密封泄漏分成兩路:一路直接排入地溝,一路經(jīng)過U型水封排入凝汽器。[5]

      機組投運初期,汽泵密封水回水通過U型水封回收至凝汽器時,經(jīng)常出現(xiàn)U型水封破損影響凝汽器真空的現(xiàn)象。為確保機組安全運行,汽泵密封水只能直接排至地溝而無法回收利用,導(dǎo)致水耗增加。經(jīng)分析,汽泵U型水封破損的主要原因是U型水封設(shè)計高度不夠。為此,公司利用小修機會對U型水封進行了改造:將U型水封改為單級水封,同時增加水封高度。改造后的水封投運正常,汽泵密封水二漏得到了回收利用。與其它同類型給水泵的電廠相比,約可降低水耗5t/h。[5]改造后單級水封示意圖如圖1。

      表1 燃煤發(fā)電廠全廠補水量項目組成表[2]

      圖1 單級水封示意圖

      1.3 鍋爐吹灰

      鍋爐吹灰主要是清除爐膛、過熱器、省煤器、空預(yù)器等受熱面結(jié)焦、結(jié)灰等污染,增強傳熱能力,降低排煙損失,提高鍋爐熱效率。[6]每臺爐共有蒸汽吹灰器98臺:其中,空氣預(yù)熱器2臺、爐膛46臺、煙道長伸縮式吹灰器42臺、省煤器固定旋轉(zhuǎn)式吹灰器8臺。程序設(shè)計為定期吹掃,吹掃順序為:空預(yù)器→爐膛→過熱器→中、高溫再熱器→低溫過熱器→省煤器→空預(yù)器。按此程控進行吹灰,每次全面吹掃約耗汽25t。因此,在受熱面污染不嚴重時就開始吹灰程序會浪費大量蒸汽,增加水耗。因此,合理的定期吹灰有利于降低機組發(fā)電水耗。

      1.4 機組啟停

      機組啟停需消耗大量水資源。在啟動階段,僅鍋爐上水就要消耗428t除鹽水(其中凝汽器50t、除氧器150t、鍋爐228t)。[1]此外,凝汽器真空建立前,所有疏水排放至地溝,不能回收利用。在啟動初期階段,由于軸封汽源、除氧器加熱汽源及小機沖轉(zhuǎn)汽源均取自鄰機輔汽,這些蒸汽使用后最終回到本機凝汽器,使凝汽器水位不斷上升。為控制凝汽器水位,除氧器將多余的水排至定排,以控制系統(tǒng)水平衡,從而造成水耗增加。

      1.5 循環(huán)水濃縮倍率

      循環(huán)水濃縮倍率是指采用濕式冷卻水塔的電廠循環(huán)水與補充水含鹽濃度之比。在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,循環(huán)水通過冷卻水塔時水分不斷蒸發(fā),使循環(huán)水中的溶解鹽類不斷濃縮,含鹽量逐漸增大。為了將循環(huán)水含鹽量控制在一定水平,需排放一部分循環(huán)水,同時補充新水。循環(huán)水與新水含鹽量之比即為濃縮倍率。濃縮倍率越小,補水率就越大。[7]

      2008年,公司對2臺機組開展了循環(huán)水處理優(yōu)化試驗。通過循環(huán)水系統(tǒng)阻垢、緩蝕等技術(shù),全面評價循環(huán)水系統(tǒng)特點,掌握水質(zhì)變化趨勢。通過模擬試驗探索循環(huán)冷卻水最佳控制參數(shù),最終實現(xiàn)了系統(tǒng)不結(jié)垢、不腐蝕的安全目標,降低了運行消耗,保證了循環(huán)水排水水質(zhì)達標。通過試驗,循環(huán)水處理方案得到了優(yōu)化,確定了循環(huán)水阻垢劑加藥量為8 mg/L,循環(huán)水濃縮倍率由設(shè)計值的2.5倍提高到2.75倍,循環(huán)水處理運行消耗大幅降低。發(fā)電水耗也得到降低,2臺機組節(jié)約用水量達90t/h。[8]

      1.6 其他汽水損失

      除上述影響水耗因素外,機組運行時化學汽水取樣、對外供汽、設(shè)備故障運行中檢修進行隔離泄壓放水、熱力系統(tǒng)管道、設(shè)備、閥門、水泵等跑、冒、滴、漏等損失都會影響機組補水率和機組熱經(jīng)濟性。[9]此外,運行中冷卻塔、除鹽水箱、閉冷水箱水位控制不當造成的嚴重溢流,也將造成機組水耗增大。

      2 降低水耗的措施

      2.1 正常運行時有關(guān)措施

      1)合理控制鍋爐定期排污和連續(xù)排污量。①定期排污嚴格按照定期工作計劃,在夜班低負荷時執(zhí)行。排污時適當開大工業(yè)水至定排擴容器減溫水,完畢后及時關(guān)小,同時關(guān)閉就地定排手動分總門。②連續(xù)排污應(yīng)根據(jù)汽水品質(zhì)實際情況進行調(diào)整,在保證汽水品質(zhì)前提下盡可能減小連續(xù)排污量。③連排擴容器水位嚴格控制在300mm左右,避免連排擴容器無水位運行。

      2)合理控制閉冷水箱、除鹽水箱、冷卻塔水位。正常運行時,閉冷水箱水位控制在1 800-2 000mm范圍內(nèi);除鹽水箱水位控制在7.0-8.0m范圍內(nèi);冷卻塔水位控制在溢流口以下,減少閉冷水箱、除鹽水箱、冷卻塔的溢流;循環(huán)水濃縮倍率控制在2.75倍左右。

      3)運行中及時跟蹤閉冷水箱、真空泵等補水情況,發(fā)現(xiàn)補水量異常變大時,應(yīng)及時查找原因,消除缺陷。

      4)汽動給水泵正常運行時,密封水回水一漏回至汽泵前置泵入口,二漏應(yīng)通過單級水封回至凝汽器。無特殊情況時,嚴禁將汽泵密封水回水排放至地溝。

      5)凝泵密封水正常運行時回至凝汽器。無特殊情況,嚴禁將凝泵密封水回至地溝。

      6)定期對汽機循環(huán)水系統(tǒng)、凝結(jié)水系統(tǒng)、給水除氧系統(tǒng)、輔助蒸汽等熱力系統(tǒng)中的放水閥(疏水閥)進行檢查;定期對鍋爐定期排污手動分總閥、5%旁路疏水閥、頂棚過熱器疏水閥、壁再疏水閥、省煤器放水門、吹灰器疏水閥、鍋爐汽包事故放水門及系統(tǒng)安全閥、向空排閥門進行檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏及時處理。

      7)減少化學汽水取樣損失,運行中將化學取樣流量調(diào)整至最小。

      8)嚴格控制主蒸汽、再熱蒸汽、輔汽聯(lián)箱、除氧器、熱網(wǎng)管道等壓力容器的壓力在規(guī)定范圍內(nèi),防止壓力容器超壓,造成安全閥動作使大量蒸汽向空排放。

      9)規(guī)范和優(yōu)化鍋爐定期吹灰工作。逢單日早班爐膛P1、P2吹灰;逢雙日早班爐膛P3、P4吹灰;每日中班煙道吹灰;每班一次空預(yù)器吹灰,如遇受熱面結(jié)焦嚴重時可適當增加吹灰次數(shù)。吹灰結(jié)束后及時關(guān)閉疏水暖管。

      10)使用沖洗水完成現(xiàn)場清潔后及時關(guān)閉相關(guān)閥門。

      11)機組排水槽的廢水通過排水泵回收至各自循環(huán)水系統(tǒng)。

      12)提高運行人員巡回檢查質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中跑、冒、滴、漏缺陷,并聯(lián)系檢修處理。

      13)冬季使用蒸汽采暖時,應(yīng)將室溫調(diào)至適當范圍,避免室溫過高增加蒸汽的消耗。

      2.2 機組啟停階段有關(guān)措施

      1)機組計劃短期調(diào)停時,如果汽水系統(tǒng)無檢修工作,鍋爐、除氧器可不放水。開機時,如水質(zhì)合格,可直接將汽包水位放至或補至點火水位啟動機組。

      2)機組啟動且汽機真空建立后,應(yīng)及時投入旁路系統(tǒng)。投運正常后,及時關(guān)閉爐側(cè)5%旁路、壁再疏水門和頂棚至定排擴容器疏水電動門。

      3)機組啟停過程中盡量控制汽包水位和除氧器水位,避免因水位高進行事故放水。

      4)機組啟動時,合理安排小機啟動時間,避免過早沖轉(zhuǎn)造成蒸汽浪費:冷態(tài)啟動時,主機中速暖機結(jié)束后,利用輔助蒸汽沖轉(zhuǎn)汽泵;熱態(tài)啟動時,主機沖轉(zhuǎn)前半小時,利用輔助蒸汽沖轉(zhuǎn)小機;機組負荷達130MW時,及時將小機汽源切至本機四抽。

      5)機組啟動正常后,及時關(guān)閉鍋爐5%旁路、頂棚疏水、壁再疏水及定排手動分總門,減少系統(tǒng)內(nèi)漏。鍋爐運行正常后及時將連排直通切至連排擴容器。

      6)鍋爐油槍全部撤出后,及時退出空預(yù)器連續(xù)吹灰,減少蒸汽消耗。

      7)機組大、小修后凝汽器灌水檢漏的水,若水質(zhì)合格,可作為除氧器或鍋爐上水用。

      3 結(jié)語

      降低機組水耗是發(fā)電企業(yè)節(jié)能降耗長期、重要的工作。本廠通過對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的全面分析,確定了影響機組水耗的原因,并制定了相應(yīng)的調(diào)整措施,使兩臺機組水耗大幅下降,機組經(jīng)濟性得到顯著提高。

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