陳震 何巍楊 張嵐 秦雪源 張向輝
中國石化西北油田分公司
中國石化西北油田分公司某采油廠輕烴站主要處理所屬片區(qū)油井伴生氣。該廠集原料氣增壓、天然氣脫硫及硫磺回收、天然氣脫水、冷凝分離、凝液分餾、外輸氣增壓及輔助生產(chǎn)裝置等功能于一體,其主要功能是伴生氣凈化處理及生產(chǎn)高附加值的液化氣和輕烴產(chǎn)品,并為下游用戶提供合格的天然氣。該站設(shè)計處理天然氣規(guī)模為50×104m3/d,生產(chǎn)干氣42.9×104m3/d,液化氣103.3 t/d,穩(wěn)定輕烴47 t/d。
脫水處理是天然氣處理過程中不可缺少的一部分,通過分子篩脫水,將伴生氣的水露點降至-70 ℃以下,避免后續(xù)深冷處理相關(guān)設(shè)備的凍堵,以及儲運過程中液態(tài)水的析出[1-5]。
該輕烴站干燥塔主要采用分子篩進行脫水,其吸附能力強,選擇性好,耐高溫,不易破損,使用周期長,廣泛用于有機化工和石油化工的脫水處理[6-8]。
天然氣脫水處理即用分子篩吸收天然氣中的水分,以達到干燥的目的。這就需要水分子的直徑要小于分子篩的孔徑,被其吸附,而天然氣分子的直徑要大于分子篩的孔徑,避免被其吸附[9-10]。據(jù)此,為滿足生產(chǎn)需求,達到最優(yōu)的脫水效果,該輕烴站從眾多型號分子篩中選擇4A分子篩作為干燥劑。
目前,該輕烴站分子篩干燥塔共3臺,1臺進行吸附,1臺進行再生,1臺進行冷吹,執(zhí)行8 h切換制度,在進行三塔倒塔時,主要步驟為冷吹塔充壓切換為吸附,冷吹氣對再生塔進行冷吹,之前吸附后的塔泄壓后切換為再生,如此循環(huán),實現(xiàn)分子篩脫水、循環(huán)再利用的功能。
工藝流程圖如圖1所示。
吸附過程:脫硫后原料氣經(jīng)原料氣壓縮機增壓→凈化氣分水器→前置聚結(jié)器→分子篩吸附塔→粉塵過濾器→膨脹機增壓端進口。
冷吹再生過程:冷吹氣來自外輸閥組→分子篩冷吹塔→再生氣加熱器→分子篩再生塔→再生氣冷卻器→再生氣分水器→壓縮機二級進口。
巡檢時發(fā)現(xiàn),A塔由再生倒為冷吹后,冷吹出口溫度出現(xiàn)異常。倒塔之前,再生進口溫度242 ℃,再生8 h后,出口溫度228 ℃。倒為冷吹后,冷吹進口溫度為18 ℃,出口溫度在正常運行時,應(yīng)該是由再生后的溫度228 ℃逐漸下降(如圖2所示),但此次出現(xiàn)異常,冷吹出口溫度不僅不降反而升高,其中一次溫度最高升至398 ℃(如圖3所示)。
此后,每次A塔倒冷吹后均出現(xiàn)類似情況。在觀察運行1個星期后,B塔、C塔均相繼出現(xiàn)上述異常,且再生時間比正常所需時間越來越短。
2.2.1 初步排查及天然氣成分分析
針對分子篩干燥塔運行異常初期,采取了一系列措施,對其原因進行排查,比如:對現(xiàn)場儀表進行檢測,或?qū)Ψ肿雍Y干燥塔進出口壓差進行檢測,結(jié)果均為正常。后續(xù)又對運行參數(shù)進行相應(yīng)調(diào)整以及切為雙塔運行、一塔放空等處理措施,但溫升情況仍未得到改善。
排除上述原因后,隨即對后端設(shè)備再生氣分水器的排污介質(zhì)進行取樣檢測,結(jié)果發(fā)現(xiàn)pH值=0.4,為強酸性,如圖4所示。
西北油田某廠區(qū)域油井伴生氣高含H2S,進站H2S質(zhì)量濃度約1000 mg/m3,雖然在干燥塔前端有脫硫單元對酸氣進行脫除,但不排除偶爾在進氣量大、超負荷的情況下,凈化氣中攜帶H2S。另一方面,西北油田多稠油井,多采用注氮氣手段增加產(chǎn)量,有可能在注氣過程中混入空氣。而此輕烴站采用導(dǎo)熱油對再生氣加熱,換熱效率高,操作人員對冷吹氣量控制波動稍微不穩(wěn),溫度就會上升至300 ℃,這時H2S就會部分氧化反應(yīng)生成SO2[11],結(jié)合上述pH試紙顯示強酸性,綜合分析判斷H2S、O2與H2O之間可能發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成亞硫酸,如式(Ⅰ)、式(Ⅱ)所示。
3O2+2H2S=2SO2+2H2O
(Ⅰ)
SO2+H2O=H2SO3
(Ⅱ)
為驗證上述推斷結(jié)論,對干燥塔進出口氣體進行取樣,檢測相關(guān)氣體成分,結(jié)果如表1所示。
表1 干燥塔冷吹進出口相關(guān)氣體含量Table 1 Related gas content at inlet and outlet of cold blowing in drying tower氣體成分進口體積分數(shù)/%出口體積分數(shù)/%H2S0.001 50.000 3O210.2SO200.001 5
通過干燥塔進出口相關(guān)氣體濃度檢測發(fā)現(xiàn),H2S與O2體積分數(shù)出口比進口明顯降低,而SO2含量顯著升高。此外,另取適當(dāng)再生氣分水器排污樣,向其中加入具有氧化性的碘,再滴入氯化鋇,燒杯底部生成了不溶于水的白色沉淀物,如圖5所示。接著向燒杯中加入鹽酸,沉淀溶解并產(chǎn)生氣體,將該氣體通入品紅溶液中,品紅褪色,證明排污樣中有亞硫酸存在。
綜上所述,根據(jù)氣體成分分析以及取樣進行化學(xué)實驗結(jié)果分析,最終可以確定干燥塔內(nèi)部的確發(fā)生了如式(Ⅰ)和式(Ⅱ)所示的化學(xué)反應(yīng),至于是否發(fā)生其他化學(xué)反應(yīng),待開塔后才能進一步確定。
2.2.2 開塔檢修分析導(dǎo)致異常原因
通過開塔檢修發(fā)現(xiàn),分子篩比較潮濕,有結(jié)塊現(xiàn)象,顏色呈黃褐色,如圖6所示。隨即對現(xiàn)場分子篩與原始分子篩分別取樣進行XRF元素含量檢測。
通過對XRF元素含量檢測報告分析發(fā)現(xiàn),附著在分子篩表面的黃褐色物質(zhì)為亞硫酸鐵。結(jié)合干燥塔內(nèi)部組件腐蝕情況(如圖7所示)分析得出,塔內(nèi)的格柵板等含鐵組成的部件與亞硫酸發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成了亞硫酸鐵,并產(chǎn)生熱量(如式(Ⅲ)所示),致使冷吹出口溫度上升。隨著冷吹時間的增加,塔內(nèi)部化學(xué)反應(yīng)所需要的溫度環(huán)境逐漸破壞。因此,化學(xué)反應(yīng)停止,恢復(fù)正常,冷吹出口溫度開始下降。
3H2SO3+2Fe=Fe2(SO3)3+3H2
(Ⅲ)
ΔH=-988 kJ/mol
同時,通過XRF元素含量檢測報告分析發(fā)現(xiàn),分子篩中重組分較多,這些物質(zhì)在高溫的條件下與粉化失效的分子篩黏結(jié)在一起,從而出現(xiàn)如圖6所示的分子篩結(jié)塊現(xiàn)象。
選用抗酸的4A分子篩,使分子篩的抗酸性能大大增加,減少甚至避免分子篩對酸氣的吸收,這在很大程度上也降低了分子篩因酸性氣體腐蝕粉化的幾率,與此同時,去后端氣體幾乎沒有攜帶粉塵,進而保證后端系統(tǒng)的正常運行,延長了裝置的檢修周期,節(jié)約了檢修維護成本。
對塔內(nèi)的格柵板、塔板濾網(wǎng)、支撐梁、氣體分布器等結(jié)構(gòu)均予以更換,并采用不銹鋼材質(zhì),避免其與天然氣中相應(yīng)組分發(fā)生化學(xué)反應(yīng),引起干燥塔運行異常。
西北油田某廠區(qū)塊稠油井較多,開采難度較大,為保持產(chǎn)量,進一步提高采收率,使埋藏的油能更多、更快地被開采出來,部分油井采用注氮氣的方法,實現(xiàn)油田的增產(chǎn)降耗。但注氮氣時會存在氮氣不純、含氧量較高的現(xiàn)象,而這部分不純氣體就會隨著伴生氣進入天然氣處理系統(tǒng),從而影響系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。因此,在油井進行氮氣注入時要嚴格把控,氮氣體積分數(shù)控制在99.6%以上,嚴格遵守含氧量高不注的原則,進而減少對后端產(chǎn)生不必要的影響。
溫度是干燥塔內(nèi)發(fā)生放熱反應(yīng)的重要條件之一,在后續(xù)生產(chǎn)時,將再生塔進口溫度控制在230 ℃,避免高溫造成某些化學(xué)反應(yīng)所需的高溫環(huán)境。
冷吹氣量控制也至關(guān)重要,氣量不能太大,否則溫升較高。同時,氣流會對流床層造成攪動,降低分子篩的使用壽命。
在原料氣分離器前加裝原料氣過濾分離器,清除多余的雜質(zhì)粉塵和液滴,改善原料氣氣質(zhì),避免重組分進入后端干燥塔內(nèi),導(dǎo)致分子篩結(jié)塊失效,脫水效果不達標,從而造成后端深冷區(qū)的凍堵。
(1) 西北油田某廠對運行異常的分子篩干燥塔采取第3節(jié)所述措施后,打破了塔內(nèi)化學(xué)反應(yīng)所需的環(huán)境條件,使整個運行系統(tǒng)恢復(fù)正常,正常運行后干燥塔進出口3種相關(guān)氣體的平均含量如表2所示。從表2可以看出,在正常生產(chǎn)運行時,天然氣自脫硫單元至干燥單元,H2S已被完全脫除,即使少量存在,在溫度控制下也不會發(fā)生反應(yīng)。另一方面,對注氣井的監(jiān)測也起到了顯著作用,測得的天然氣中O2含量極低。
表2 正常運行時干燥塔冷吹進出口相關(guān)氣體濃度Table 2 Concentration of related gases at inlet and outlet of cold blowing in drying tower during normal operation氣體成分進口體積分數(shù)/%出口體積分數(shù)/%H2S00O20.10.1SO200
(2) 通過分析、實驗、取樣化驗等方法,找出了導(dǎo)致分子篩冷吹出口溫度異常的原因,并針對此現(xiàn)象,采取了一系列措施,使系統(tǒng)恢復(fù)正常運行。為同行業(yè)處理類似情況提供了經(jīng)驗,可降低運行成本,實現(xiàn)降本增效的目標。