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      某型渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)軸承腔漏油故障分析研究

      2019-09-09 08:51楊家旺
      中國(guó)科技縱橫 2019年13期
      關(guān)鍵詞:航空發(fā)動(dòng)機(jī)漏油故障分析

      楊家旺

      摘 要:某型渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)A軸承腔在地面試驗(yàn)中多次出現(xiàn)漏油故障,本文首先對(duì)滑油系統(tǒng)工作原理進(jìn)行介紹,對(duì)故障進(jìn)行分析,建立故障樹,從分解檢查、設(shè)計(jì)復(fù)查和串裝試驗(yàn)三個(gè)方面對(duì)故障樹底事件逐一排查,確定回油路節(jié)流和封嚴(yán)失效是造成漏油的原因,提出整改措施并進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,提供了一種內(nèi)管路滑油系統(tǒng)排故思路和方法。

      關(guān)鍵詞:航空發(fā)動(dòng)機(jī);漏油;故障分析

      中圖分類號(hào):V263.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)13-0053-02

      滑油系統(tǒng)是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的重要工作系統(tǒng),它為發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部件提供潤(rùn)滑和冷卻,是發(fā)動(dòng)機(jī)長(zhǎng)時(shí)間正常運(yùn)轉(zhuǎn)的保證[1][2]。

      隨著航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的發(fā)展,滑油系統(tǒng)流路設(shè)計(jì)逐步融入部件結(jié)構(gòu)中,很大程度上減少了滑油外部管路數(shù)量,但同時(shí)也增加了滑油系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜性,滑油系統(tǒng)一旦出現(xiàn)故障,排故難度將大大增加。

      某型渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱發(fā)動(dòng)機(jī))滑油系統(tǒng)由供油子系統(tǒng)、回油子系統(tǒng)和通風(fēng)子系統(tǒng)組成。發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)工作流程為:滑油箱→滑油泵(增壓級(jí))→滑油濾→各潤(rùn)滑部位(附件傳動(dòng)箱、前軸承腔(A腔)、燃?xì)鉁u輪軸承腔(B腔)、動(dòng)力渦輪軸承腔(C腔))→滑油泵(回油級(jí))→磁性屑末檢測(cè)信號(hào)器→燃滑油散熱器→空氣散熱器→滑油箱,如圖1所示。

      A軸承腔有A前、A后兩條回油路,回油管路均布置在機(jī)匣內(nèi)部,機(jī)匣間通過(guò)兩端帶密封膠圈的套管連接。其回油流程為:前機(jī)匣→渦流機(jī)匣→主機(jī)匣→附件機(jī)匣→滑油泵A前、A后回油級(jí)→總回油路→滑油箱。

      本文以發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)A軸承腔漏油故障為例,對(duì)內(nèi)管路滑油系統(tǒng)的排故思路和流程進(jìn)行詳細(xì)介紹和總結(jié),可供其它發(fā)動(dòng)機(jī)借鑒。

      1 故障現(xiàn)象

      某型發(fā)動(dòng)機(jī)在首次裝配上臺(tái)的科研試車過(guò)程中多臺(tái)出現(xiàn)A軸承腔漏油故障,故障現(xiàn)象具有以下特點(diǎn):

      (1)A軸承腔滑油回油溫升(回油溫度與供油溫度的溫差,簡(jiǎn)稱回油溫升)首先快速升高,隨后滑油供油溫度(簡(jiǎn)稱滑油溫度)快速升高,滑油溫度升高一段時(shí)間后,A軸承腔出現(xiàn)滑油泄漏,A腔回油溫升在2分鐘內(nèi)快速上升了約20℃以上,同時(shí)滑油溫度快速上升至120℃以上;(2)故障多出現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行的低狀態(tài)(地慢和空慢狀態(tài));(3)滑油回油至油箱時(shí)油液中一般含大量氣泡。

      2 故障分析和排查

      根據(jù)故障現(xiàn)象和滑油系統(tǒng)運(yùn)行原理,建立A腔漏油故障樹,從發(fā)動(dòng)機(jī)分解檢查、設(shè)計(jì)復(fù)查和串裝試驗(yàn)三個(gè)方面,對(duì)故障樹的底事件進(jìn)行逐項(xiàng)排查。

      2.1 故障樹

      以A軸承腔漏油為頂事件,建立故障樹(圖2),從封嚴(yán)失效、供油過(guò)量、回油不暢三個(gè)方向查找故障原因。

      2.2 故障原因

      對(duì)故障樹底事件進(jìn)行逐項(xiàng)排查,確定故障原因如下:

      (1)主機(jī)匣、前機(jī)匣、渦流機(jī)匣和附件機(jī)匣內(nèi)滑油回油管路存在節(jié)流;(2)附件機(jī)匣與主機(jī)匣安裝接合面之間干涉,且存在裝配不當(dāng),致使機(jī)匣間的滑油管路連接套管封嚴(yán)失效;(3)機(jī)匣間滑油管路套管密封膠圈實(shí)際壓縮量不足,會(huì)導(dǎo)致回油管路漏氣。

      2.3 故障機(jī)理分析

      回油管路節(jié)流、封嚴(yán)失效和漏氣都會(huì)較大程度上降低A腔回油泵的回油能力,引起A腔回油不暢,最終導(dǎo)致腔內(nèi)積油,油液在高速轉(zhuǎn)動(dòng)軸承的攪動(dòng)下產(chǎn)生較多熱量,導(dǎo)致A腔回油溫升和滑油溫度快速升高,積油達(dá)到一定量后,滑油通過(guò)封嚴(yán)間隙向外泄漏。

      故障大多出現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)低狀態(tài),是因?yàn)榈蜖顟B(tài)時(shí),回油泵轉(zhuǎn)速低,回油能力較弱,且軸承腔內(nèi)壓力為負(fù)壓,不利于滑油回油,管路節(jié)流和漏氣更容易導(dǎo)致系統(tǒng)回油失效;發(fā)動(dòng)機(jī)處于大狀態(tài),回油泵轉(zhuǎn)速高,回油能力充足,且軸承腔壓力為正值,有利于系統(tǒng)回油,在一定程度上能克服管路節(jié)流和漏氣對(duì)系統(tǒng)回油的影響。

      故障發(fā)動(dòng)機(jī)滑油回油箱時(shí)帶有大量氣泡,是因?yàn)槊芊馐?dǎo)致回油泵抽氣,氣體隨油液回到油箱的結(jié)果。

      3 故障排除措施及試驗(yàn)驗(yàn)證

      3.1 故障排除措施

      針對(duì)故障原因,從裝配工藝、零件質(zhì)量及驗(yàn)收試驗(yàn)三個(gè)方面制定以下整改措施:

      (1)調(diào)整裝配工藝,制定裝配細(xì)則,保證裝配精度;(2)更換壓縮量合適的膠圈,并在機(jī)匣接合面之間增加涂膠工藝,增加密封性能;(3)進(jìn)行設(shè)計(jì)復(fù)查,提高零件鑄造、加工精度;(4)增加相關(guān)部件裝機(jī)前滑油流量試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

      3.2 試驗(yàn)驗(yàn)證

      為驗(yàn)證措施的有效性,在9臺(tái)故障發(fā)動(dòng)機(jī)上實(shí)施了整改措施,這些故障發(fā)動(dòng)機(jī)在更換膠圈、機(jī)匣接合面涂膠并實(shí)施了新的裝配工藝后,故障消除,發(fā)動(dòng)機(jī)工作正常。

      4 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)排查,確定渦流機(jī)匣與前機(jī)匣、附件機(jī)匣與主機(jī)匣之間接合面密封失效、機(jī)匣流路回油節(jié)流和膠圈壓縮量不足是造成漏油的主要原因。針對(duì)故障原因,制定整改措施,嚴(yán)格控制零部件的加工、驗(yàn)收以及裝配工藝,排故措施的有效性在9臺(tái)故障發(fā)動(dòng)機(jī)上得到了驗(yàn)證。

      本文的排故思路和措施,可為該型號(hào)后續(xù)研制及其它型號(hào)核心機(jī)的研制提供參考。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 孫護(hù)國(guó),霍武軍,于海濱.航空發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)監(jiān)控與診斷技術(shù)[J].航空科學(xué)技術(shù),2000(4):23-24.

      [2] 李國(guó)權(quán).航空發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)的現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展[J].航空發(fā)動(dòng)機(jī),2011,37(6):49-52.

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