湯雪峰 徐朋冬 王海明 裘志明 王杰
【摘? 要】對清能環(huán)保公司脫硫廢水處理現(xiàn)狀和問題原因進行了分析,制定了針對性的解決方案,通過驗證,該方案具有良好的效果。
【關(guān)鍵詞】脫硫廢水;石膏脫稀;脫硫系統(tǒng)
1? 前言
紹興市清能環(huán)保有限公司是一家專業(yè)從事固體廢棄物無害化處置、資源化利用的市政環(huán)保型企業(yè),主要負責紹興市、縣城市生活垃圾和污泥處理綜合利用工程的建設(shè)和運營管理。公司成立于2005年,注冊資本1.5億元,總投資5.38億元,日處理垃圾800噸、污泥1000噸,初步實現(xiàn)對外供熱100噸/時。
2? 脫硫廢水處理現(xiàn)狀分析
脫硫廢水成分復(fù)雜,呈弱酸性,含有大量懸浮顆粒物、氯離子(CL-)、各類重金屬離子。不能定時定量排放會造成漿液離子濃度超限,進而造成脫硫效率降低、石膏品質(zhì)惡化等問題。脫硫廢水不具備外排條件,主要靠系統(tǒng)自身熱量蒸發(fā)消納,造成石膏品質(zhì)惡化,脫硫效率降低。
通過對清能環(huán)保有限公司2015~2017年的系統(tǒng)運行情況進行調(diào)查,獲得系統(tǒng)運行的相關(guān)數(shù)據(jù),如表1中所示:
脫硫廢水不具備外排條件,主要靠系統(tǒng)自身熱量蒸發(fā)消納,造成石膏品質(zhì)惡化,脫硫效率降低。基于這一問題,研究人員在保證鍋爐尾部煙氣達標排放,脫硫系統(tǒng)整體良好運行前提下,兼顧節(jié)約設(shè)備設(shè)施的建設(shè)成本,公司要求和現(xiàn)場實際生產(chǎn)情況,對脫硫系統(tǒng)廢水排放進行QC攻關(guān),研究出合理解決脫硫廢水去路,優(yōu)化脫硫系統(tǒng)漿液平衡。計劃將全年石膏脫稀現(xiàn)象控制在5天左右,脫硫效率低于95%天數(shù)控制在10天以內(nèi)。
3? 脫硫廢水處理問題及對策
3.1? 脫硫廢水處理效率低的原因分析
為了確定脫硫廢水處理效率低的原因,從人、機、料、法、環(huán)五個方面進行了分析,并且確定了要因,具體內(nèi)容如表2中所示:
3.3? 要因及對策
通過上述分析可以看出,導(dǎo)致脫硫效率低的要因是脫硫系統(tǒng)設(shè)計不合理,未單獨設(shè)置處理系統(tǒng);脫硫廢水不適合直接外排廠區(qū)污水處理系統(tǒng)兩種,基于上述原因制定了針對性的策略。針對前者,采取了收集系統(tǒng)中含固率較低的排水點,并初步去除脫硫廢水中的懸浮顆粒的方式,具體的方法是增加脫硫廢水預(yù)沉淀裝置;針對后者,采取的是合理、合規(guī)尋找廢水去路的方法,具體的措施是利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施,增加脫硫廢水的消納處理裝置。
4? 實施方案
4.1? 實施方案的制定
根據(jù)制定的對策,技術(shù)人員對脫硫系統(tǒng)多個排水點進行取樣分析,發(fā)現(xiàn)廢水中離子濃度差別不大,而懸浮顆粒物濃度存在較大差異,真空皮帶脫水機濾布下的收集水經(jīng)過設(shè)備自身初步過濾,含固率最低,濃度為6400mg/L。進一步選擇含固率最低的皮帶機濾布水進行水力沉降試驗,發(fā)現(xiàn)其10 min、20 min、30 min、60 min的沉降高度分別約為取樣容積的1/2、1/4、1/8、1/10。由此可知,在無外界絮凝條件下,脫硫廢水中的懸浮顆粒物也具備一定程度上的沉降性能。
根據(jù)調(diào)查結(jié)果以及制定的方案,制定了以下三種解決策略:一是增設(shè)三聯(lián)箱廢水處理系統(tǒng),凈化后外排;二是增設(shè)澄清裝置,預(yù)澄清后排垃圾坑;三是增設(shè)澄清裝置,預(yù)澄清后去SDA制漿系統(tǒng)。通過對三種方案進行調(diào)查發(fā)現(xiàn),第一種方案需要投入大量資金、占用大量土地面積,成本比較高;第二種方案,由于垃圾過濕,入爐焚燒比較困難,所以鍋爐熱效率比較低,也難以應(yīng)用,最終選擇了第三種方案,即增設(shè)澄清裝置,預(yù)澄清后去SDA制漿系統(tǒng)。
4.2? 方案的實施
根據(jù)方案三對系統(tǒng)進行了改進,主要做了以下三方面工作:首先技術(shù)人員指導(dǎo)機修人員對脫硫廢水收集管路、預(yù)澄清罐設(shè)置、出水管道、動力裝置以及DCS自動化等進行技術(shù)改造。其次,對新增的脫硫廢水預(yù)澄清裝置進行試運行,投用正常后進入觀察階段。運行人員每天對設(shè)備使用情況進行觀察記錄,技術(shù)人員每日統(tǒng)計脫硫廢水排放量、石膏出料品質(zhì)、脫硫系統(tǒng)效率等運行參數(shù),形成一套有效、合理、系統(tǒng)的脫硫廢水排放方案。最后,完善新增裝置的操作規(guī)程、運行規(guī)程,開展運行人員技能培訓(xùn),豐富工作人員專業(yè)技術(shù)知識,進一步提升發(fā)現(xiàn)問題能力和設(shè)備實操能力。
4.3? 方案實施效果評價
方案實施后的系統(tǒng)運行狀態(tài)統(tǒng)計如表3中所示:
技術(shù)人員通過對技改成果的多次調(diào)試,最終成功的解決了脫硫廢水處理效率低的問題,在不影響SDA系統(tǒng)工作狀態(tài)的前提下,為脫硫廢水找到一條合理、經(jīng)濟、有效的出路。通過2018年8月至2019年2月近6個月的試運行,脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定性明顯增強。通過改進,解決了懸浮固體顆粒的存在,直接外排廠區(qū)污水處理系統(tǒng)會造成管路堵塞和坑池淤積,實際造成脫硫廢水無去路,進而限制了4#爐污泥焚燒產(chǎn)能的問題,降低了煙氣排放的環(huán)保達標風險。在節(jié)約了高額的建設(shè)投資和運行成本的前提下,提高脫硫系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性,帶來了較高的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。
總結(jié)與展望
當前,國家環(huán)境態(tài)勢日益嚴峻,環(huán)保工作重視程度顯著提升。因此還需要進一步加強生產(chǎn)環(huán)保方面的研究,對公司產(chǎn)能進行進一步的整合,在確保系統(tǒng)設(shè)備的穩(wěn)定運行,實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)達標總體目標的前提下,提高生產(chǎn)的環(huán)保性能,促進公司的更好發(fā)展。
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