趙慶升 王學(xué)海
【摘? 要】本文介紹閘控系統(tǒng)減速機進行恒減速制動補償裝置改造的技術(shù)方法和應(yīng)用情況,實驗和應(yīng)用表明,閘控系統(tǒng)恒減速補償裝置性能可靠,維護和維修簡便,使用成本較低。是一項可行的技術(shù)提升的方法,符合現(xiàn)場實際,具有應(yīng)用前景。
【關(guān)鍵詞】矯平機;恒減速;閘控系統(tǒng);研究改造
減速機是目前礦井矯平機普遍采用的一種制動系統(tǒng),它是礦井提升系統(tǒng)正常減速停車,或故障情況下實施緊急制動停車的最終手段,是保證矯平機安全運行的重要安全裝置。
目前,矯平機閘控制動系統(tǒng)控制方式主要有兩種:一種是恒力矩制動控制系統(tǒng),一種是恒減速制動控制系統(tǒng)。恒力矩制動控制系統(tǒng)在安全制動時采用的制動方式通常為二級制動。二級制動力矩按滿載下放工況來確定,其數(shù)值確定后就不再改變,所以,采用恒力矩制動方式存在以下問題:(1)對于纏繞式矯平機,若井筒較深,受鋼絲自重的影響,提升容器在井口和井底位置,矯平機張力變化較大,導(dǎo)致減速度變化幅度較大、沖擊力也大,易造成相關(guān)部位機械結(jié)構(gòu)損傷或損壞。(2)對于摩擦式矯平機而言,當提升系統(tǒng)中不平衡負載過大時,在緊急制動時鋼絲繩容易出現(xiàn)打滑現(xiàn)象。
因此,恒力矩安全制動并不是理想的制動方式。解決上述問題的辦法是采用恒減速制動方式。
1恒減速制動原理和現(xiàn)狀
恒減速制動方式是在矯平機運行時對速度進行實時檢測,計算獲得矯平機實時減速度,并以恒定的減速度為控制目標,對制動油壓進行實時調(diào)節(jié),以消除實測減速度與預(yù)設(shè)減速度之間的差值,從而實現(xiàn)實時控制。這種制動方式能夠有效避免外界負載變化帶來的影響,并且能夠顯著減少緊急制動時對提升設(shè)備以及罐籠內(nèi)人員的沖擊,是一種較為理想的控制方式。
但是目前國內(nèi)煤礦提升系統(tǒng)制動方式大多依然采用恒力矩制動方式,主要原因如下:
(1)由于恒減速制動系統(tǒng)技術(shù)難度增加,再加上對其原件和功能的可靠性要求極高,所以不管是國外產(chǎn)品還是國內(nèi)制造,恒減速制動系統(tǒng)價格昂貴,國內(nèi)制造的其液壓元件也多采用進口元件,而且其制動性能與國外同類產(chǎn)品相比還存在一定差距。所以若想在現(xiàn)有恒力矩制動控制系統(tǒng)實現(xiàn)恒減速制動而進行整套更換提升系統(tǒng),工程量大、費用高、用時長,并且原恒力矩制動系統(tǒng)閑置,造成資源浪費。
(2)國外生產(chǎn)恒減速制動系統(tǒng)的廠家主要是德國SIEMAG和瑞典ABB兩家公司,其所生產(chǎn)的恒減速制動系統(tǒng),雖然性能穩(wěn)定、可靠性高,但由于其系統(tǒng)的價格均超過主矯平機的價格,特別是設(shè)備維護和維修成本很高,不符合國情。
綜上所述,采用恒力矩制動方式制動效果并不理想,而更換恒減速制動方式成本又太高。現(xiàn)在已經(jīng)開發(fā)出一種折中的技術(shù)來解決這個問題,即在原恒力矩制動方式基礎(chǔ)上添加一套裝置,進行少量改造,使之既具有原恒力矩制動系統(tǒng),又兼具恒減速制動功能。
在現(xiàn)有閘控系統(tǒng)減速機進行恒減速制動補償裝置進行改進。該附加系統(tǒng)成本較低、結(jié)構(gòu)簡單、維護方便,并極大地提高了原制動系統(tǒng)的可靠性。同時也可以帶來較大的經(jīng)濟效益和社會效益。
恒減速制動方式是現(xiàn)有老式矯平機系統(tǒng)制動完善的趨勢,完善的途徑有多種,其中以不更改原恒力矩制動系統(tǒng),僅添加恒減速制動系統(tǒng)使整個液壓系統(tǒng)同時兼有兩種制動方式,則既能完善液壓站制動系統(tǒng)的功能,又能節(jié)約成本。
2恒減速補償原理
制動系統(tǒng)主要包括執(zhí)行裝置、傳動裝置和控制系統(tǒng)三部分。執(zhí)行裝置是產(chǎn)生制動力矩的裝置,一般稱之為盤閘;傳動裝置是調(diào)節(jié)制動力矩的機構(gòu),一般多為液壓站;控制系統(tǒng)控制著整個矯平機系統(tǒng)的工作過程,主要為電控柜。
在電控系統(tǒng)中,編碼器檢測矯平機實時運行速度并將該速度值傳送至下位機,計算機經(jīng)過計算得出制動所需要的制動減速度,根據(jù)恒減速制動系統(tǒng)預(yù)設(shè)減速度與實測減速度的偏差大小來控制電液比例溢流閥,調(diào)節(jié)油壓,實現(xiàn)根據(jù)需要調(diào)整盤閘作用到矯平機上的制動力矩的目的。若實際工作中矯平機實測減速度與預(yù)設(shè)減速度的偏差值在誤差允許范圍內(nèi)時,系統(tǒng)控制達到穩(wěn)定狀態(tài),并會以當時的減速度讓矯平機穩(wěn)定減速,直至停車,在恒力矩制動系統(tǒng)失效切換至恒減速制動補償裝置后10S,還未達到穩(wěn)定減速不論當時矯平機速度是否為零,盤閘充分回油,保障矯平機完全停車,既滿足了行業(yè)規(guī)定中制動力矩不得小于三倍靜力矩的要求,又能實現(xiàn)零殘壓,而且還提高了矯平機制動的可靠性。之后電磁換向閥G.、G:、G。均失電,制動方式切換至原系統(tǒng)。
3應(yīng)用效果
安裝后進行了恒減速制動系統(tǒng)靜態(tài)實驗,主要的內(nèi)容包括:各電磁換向閥的響應(yīng)時間實驗,電液比例溢流閥的響應(yīng)時問,以及控制性能測試,系統(tǒng)全泄壓響應(yīng)時間測試,系統(tǒng)貼閘響應(yīng)時間測試。從5V電信號改為0V電信號,到系統(tǒng)油壓由4MPa達到穩(wěn)定值0.3MPa,系統(tǒng)所用時間大約是o.07S,其中電信號所占用時是o.01S,液壓動作用時是0.05S,其中滯后時間為0.01S;系統(tǒng)貼閘響應(yīng)時間測試,自原恒力矩制動系統(tǒng)掉電失效與電液比例溢流閥從0V電信號改為3.5v電信號,到系統(tǒng)油壓由5.5MPa達到穩(wěn)定值4.8MPa,系統(tǒng)所用時問是0.26s,其中電信號所占時問是0.0lS,液壓部分動作用時是0.23S,其中滯后時間為0.03S。
在靜態(tài)實驗基礎(chǔ)上又進行了恒減速制動系統(tǒng)動態(tài)實驗:測定矯平機能否按照預(yù)先設(shè)定的減速度來進行減速停車,以及達到給定減速度值所需要的響應(yīng)時間和減速度值達到穩(wěn)定所需要的建立時間。恒減速制動測試,設(shè)定目標減速度為一2.3m/s2,系統(tǒng)的貼閘響應(yīng)時間為0.21S,恒減速制動建立起來用時為0.76S;設(shè)定目標減速度為一3.2m/s2,系統(tǒng)的貼閘響應(yīng)時間為0.17s,恒減速制動減速度建立起來用時為O.79S。測試結(jié)果表明該恒減速制動補償裝置響應(yīng)時間及制動效果均滿足((AQl033—2007煤礦用JTP型提升絞車一安全檢驗規(guī)范》中對于系統(tǒng)響應(yīng)時間以及控制性能的相關(guān)要求。
4.結(jié)論
通過現(xiàn)場的應(yīng)用,在現(xiàn)有的閘控系統(tǒng)減速機進行恒減速制動補償裝置改造的技術(shù)方法和應(yīng)用情況,是一項可行的技術(shù)提升的方法,改進工程量小、費用較少、用時較短,維護方便、維修簡單,符合現(xiàn)場實際,具有應(yīng)用前景。
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