黃武成
摘要:文章詳細介紹了微縫自潔式篩管的基本結(jié)構(gòu)、防砂機理及該項技術(shù)的優(yōu)缺點。該項技術(shù)既能防砂又能提高套管強度,在遼河油田室內(nèi)成功試驗并現(xiàn)場應用,為今后套管變形井防砂提出了新的思路。
關(guān)鍵詞:套變井;微縫自潔式篩管;防砂;遼河油田
1 引言
油水井套管的損壞一直是困擾油田油氣生產(chǎn)的主要因素[1]。造成套管損壞的原因很多,歸納起來主要是高壓注汽、地層出砂、應力及化學腐蝕、高壓注水等多種因素共同作用的結(jié)果,其中,因地層出砂造成套管變形占有很大的比例。為恢復套管變形井產(chǎn)能,控制地層出砂,提高套變井的利用率,曙光工程技術(shù)研究所經(jīng)過近兩年的攻關(guān),開發(fā)出微縫自潔式篩管防砂技術(shù),為套管變形井的治理提供了新思路。該技術(shù)是結(jié)合機械防砂和化學防砂后針對套變井提出的一種直接防砂理念,即采用特制的微縫自潔式篩管作為防砂結(jié)構(gòu)直接下入油層套變位置,填充石英砂[2]后倒扣保留防砂結(jié)構(gòu)。這種防砂方式省去了大修工序,縮短了施工周期,大大降低了修井作業(yè)費用,同時防砂結(jié)構(gòu)對套管起到了加固作用,防止繼續(xù)變形影響生產(chǎn)。該項技術(shù)取得室內(nèi)實驗成功,已在現(xiàn)場施工中得到了認可。
2 微縫自潔式篩管的結(jié)構(gòu)及防砂機理
微縫自潔式篩管防砂的主體是由微縫自潔式篩管、帶封隔器的高壓充填工具兩部分組成。工作原理是篩管與充填工具聯(lián)接在一起下到設計位置后,填充石英砂,倒扣保留防封隔器和砂篩管。后續(xù)打撈作業(yè)時,通過一個撈錨,在軸向拉力作用下,封隔器解封,提出防砂篩管。其中防砂篩管主要包括:基管、過濾件和氫弧焊三個基本組成部分(見示意圖1,2)。
篩管的基管是由N80管材制成的等徑篩管,每米篩管上的濾件為75-115個,篩管有效過濾面積能達到192~294.4cm2/m,濾件材料由Cr13不銹鋼制成,最小過濾縫隙:0.05mm,通過濾件縫隙的調(diào)節(jié),可適用于不同等級出砂油層。該技術(shù)結(jié)合壓裂化學防砂和機械防砂的優(yōu)點,在探明套管變形位置及套管破損程度的情況下,利用等徑油管沖砂,清理井筒;在下入帶有封隔高壓填充裝置的微縫自潔式防砂篩管后,將礫石-石英砂以大排量的攜砂液攜帶到油井套管外的虧空處,填滿防砂篩管與套管的環(huán)形空間,經(jīng)沉淀、壓實形成高強度的人工井壁,與篩管形成多級擋砂屏障,從而起到防砂的效果。該技術(shù)既解決了套變井出砂的問題,對套管起到支撐和保護作用,又提高了油氣層滲透率,壓裂解堵效果顯著,增產(chǎn)明顯。
3 微縫自潔式篩管防砂技術(shù)分析
3.1 技術(shù)優(yōu)點
(1)篩管強度高。具有防過濾件內(nèi)脫、外掉的功能,使用Cr13不銹鋼作過濾件,有很強的抗磨、抗壓,抗腐蝕能力,壽命長。
(2)篩管具有內(nèi)潔,外潔功能。
(3)篩管滲濾阻力小,滲透率高,有效孔隙達30%以上,內(nèi)外壓降小。
(4)篩管比面小,光潔度高,親油性差,不易堵塞。
(5)篩管操作安全,施工簡單,作業(yè)簡便,易打撈。
(6)篩管濾件縫隙可調(diào),適應性廣,適用不同等級出砂油層。
(7)篩管實現(xiàn)系列化,目前有φ73mm,φ89mm,φ114mm等系列等徑篩管。
3.2 技術(shù)缺點
(1)由于對套變井沒有進行多臂井徑或井下電視測井,只憑借作業(yè)過程中通井、打印的描述還不能完全掌握套管變形部位以下套管破損程度,只有試探性地作業(yè),才能確定是否實施防砂措施。
(2)由于沒有預先進行套管整形修復,防砂篩管尺寸受到制約,使篩管通徑變小,影響后期作業(yè)沖砂難度。
(3)對于采用外徑φ73mm及以下的篩管防砂的措施井,篩管內(nèi)腔沖砂有一定的難度。
4 現(xiàn)場試驗
4.1 杜84-33-65井
射孔井段751.5-788.3m,沖砂砂樣粒度中值0.1mm。用微縫自潔式篩管防砂篩管44m,過濾縫隙0.05mm,施工工程中填充0.45-0.9mm石英砂30t。該井因為套管變形且出砂影響正常生產(chǎn),投產(chǎn)后,日產(chǎn)油7.37t,日產(chǎn)夜26.58t,一直未卡泵,24天累計增油176.8t。
4.2曙3-05-07井
射孔井段1447.5-1493.8m,沖砂砂樣粒度中值0.1mm。用微縫自潔式篩管防砂篩管52m,過濾縫隙0.05mm,施工工程中填充0.45-0.9mm石英砂10t。該井因套管損壞、出砂嚴重停產(chǎn),投產(chǎn)后,日產(chǎn)油3.0t,日產(chǎn)夜6.88t,一直未卡泵,21天累計增油63.2t。
4.3 曙4-6-7井
生產(chǎn)井段1450.0-1505.0m,14.2m/8層。該井在生產(chǎn)過程中多次沖砂作業(yè),3月12日作業(yè)沖砂,沖至魚頂1519.0m。4月1日砂卡,作業(yè)探砂面至魚頂深度1519.0m,沖砂時沖出地層砂、水泥塊,頁巖,沖出砂量0.5m3,沖砂過程中發(fā)現(xiàn)地層連續(xù)出砂的情況,用Φ118mm通井規(guī)通井至1489m處遇阻,下打印管打印,發(fā)現(xiàn)在1489m處套管縮徑為Φ120×Φ117mm。
4月12日,實施微縫自潔式篩管防砂,下入Φ88.9mm防砂篩管、充填封隔器及配套工具,擠入0.45-0.9mm石英砂10t,砂比:8-12%,排量1.60m3/min,施工壓力:13.2-19-25MPa,加砂完畢后丟手,沖砂后下泵生產(chǎn)。該井投產(chǎn)后,日產(chǎn)油8.77t,日產(chǎn)夜13.55t,一直未卡泵,15天累計增油131.5t。
5 結(jié)論
目前為止,微縫自潔式篩管防砂技術(shù)已實施30井次,均處于正常生產(chǎn)階段,累計增油10000多噸。
(1)微縫自潔式篩管防砂技術(shù)經(jīng)過近兩年的論證,完成項目的可行性研究,配套技術(shù)基本完成,已成功投入現(xiàn)場應用。
(2)采用微縫自潔式篩管防砂技術(shù)可以解決套管變形出砂井的防砂難題,同時該技術(shù)也可適用于非套管變形出砂井的防砂。
(3)微縫自潔式篩管防砂技術(shù)為套管變形井,特別是油層部位套管變形井的治理、提高油層動用程度,提出了一條可行的解決方案。
(4)微縫自潔式篩管防砂技術(shù)通過在曙光油田的現(xiàn)場實施,具有措施成功率高、防砂有效期長、增油效果顯著等優(yōu)點,是一項綜合效益高的項目。
(5)微縫自潔式篩管防砂技術(shù)在工具系列化、防砂篩管內(nèi)沖砂、簡單整形、打撈工具系列化、工藝配套等方面還需要根據(jù)現(xiàn)場情況做詳細的研究工作,這也是我們需要努力的方向。
參考文獻:
【1】朱彩虹,孫輝,李貴恩,史蕊,李慧源;疏松砂巖稠油油藏防砂方法優(yōu)選試驗研究;特種油氣藏;2000年03期
【2】常方瑞;壓裂充填防砂技術(shù)的應用;勝利油田職工大學學報;2004年01期