夏瑞杰
摘要:為了經(jīng)濟(jì)利益的擴(kuò)大化,提高現(xiàn)場(chǎng)流程的安全可控情況,渤海某油田自行設(shè)計(jì)、改造了輕烴回收裝置。同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)針對(duì)運(yùn)行情況中的問(wèn)題進(jìn)行了分析和解決。通過(guò)輕烴回收系統(tǒng),該油田年度回收液烴量達(dá)3600方,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值達(dá)1500萬(wàn)元。
關(guān)鍵詞:油田;輕烴;微降壓
1 前言
渤海某油田因油氣生產(chǎn)產(chǎn)生大量的輕烴,但是因ODP階段未曾考慮相應(yīng)的處理流程造成液烴的浪費(fèi)。為實(shí)現(xiàn)天然氣系統(tǒng)所產(chǎn)生液烴的回收,油氣田通過(guò)流程改造于2010年實(shí)現(xiàn)初步輕烴回收,液烴回收系統(tǒng)很好的實(shí)現(xiàn)了液烴回收,產(chǎn)生較大經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)在同油氣藏特點(diǎn)的油氣田具有較大的推廣價(jià)值。
2 輕烴簡(jiǎn)介
渤海某油田在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)油井所產(chǎn)“烴”就是碳、氫兩種元素以不同的比例混合而成的一系列物質(zhì)。其中較輕的部分,就叫做輕烴。天然氣的主要成份是C1甲烷,含少量的C2乙烷,液化石油氣的主要成份是C3丙烷、C4丁烷,它們?cè)诔爻合鲁蕷鈶B(tài),叫氣態(tài)輕烴。C5-C16的烴在常溫常壓下是液態(tài),我們就叫它液態(tài)輕烴。液態(tài)輕烴中最輕的部分是C5、C6,飽和的C5 、C6是鼓泡制氣的最好原料。
3 現(xiàn)場(chǎng)輕烴情況概述
伴生氣在天然氣系統(tǒng)中析出大量液烴,由于設(shè)計(jì)上渤海某油田沒(méi)有輕烴的處理流程,氣井和伴生氣處理系統(tǒng)生產(chǎn)的輕烴直接排入閉式排放罐和原油二級(jí)分離器。由于輕烴揮發(fā)性較強(qiáng),在排入閉式排放罐后,造成閉式排放罐的背壓升高(達(dá)到10kPa左右),以至于部分壓力較低的容器在進(jìn)行排液時(shí),不能及時(shí)的將液體排出。
因此,在2010年度,該油田考慮將天然氣系統(tǒng)中產(chǎn)生的輕烴通過(guò)流程改造將輕烴排放至平臺(tái)一高壓容器內(nèi),在利用柱塞泵將收集的液烴轉(zhuǎn)送至天然氣處理終端(天然氣終端具有液烴處理流程),由天然氣終端處理廠進(jìn)行回收。
4 流程問(wèn)題分析
4.1 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組運(yùn)行狀況分析
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)組運(yùn)行狀況,分析有兩方面原因:
①排液管線存在單流閥,罐體液柱高度不足以將單流閥打開(kāi)。因?yàn)閴嚎s機(jī)分液罐和輕烴回收罐頂部通過(guò)管線連接,兩者壓力平衡,分液罐中輕烴只有建立一定液位將排液?jiǎn)瘟鏖y頂開(kāi)才能順利流入輕烴罐。于是現(xiàn)場(chǎng)對(duì)B機(jī)排液?jiǎn)瘟鏖y拆除、保留A機(jī)單流閥,進(jìn)行試驗(yàn)觀察。結(jié)果發(fā)現(xiàn)異常排液現(xiàn)象仍然存在,未曾改變。
②由于二級(jí)分液罐排液管線并未安裝單流閥,而三級(jí)分液罐B機(jī)拆除單流閥后排液現(xiàn)象并未有所改觀后,現(xiàn)場(chǎng)懷疑有管線堵塞現(xiàn)象。于是,將A機(jī)三級(jí)排液閥關(guān)閉、B機(jī)二級(jí)分液罐排液閥關(guān)閉進(jìn)行觀察。結(jié)果發(fā)現(xiàn),A機(jī)二級(jí)就不在出現(xiàn)排液SDV閥開(kāi)啟現(xiàn)象,B機(jī)三級(jí)分液罐排液SDV閥也不存在開(kāi)啟現(xiàn)象。這就說(shuō)明兩臺(tái)機(jī)組所有去輕烴收集罐的排液管線都是通暢的。
4.2 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
①關(guān)閉低壓A/B機(jī)330kPa體系頂部連通閥,通過(guò)閉排截止閥排空第三根管,保證第一根管滿管狀態(tài);
②第三根立管排空后保持330kPa體系的閉排截止閥開(kāi)度為半圈,實(shí)現(xiàn)微降壓,觀察發(fā)現(xiàn)低壓壓縮機(jī)A/B機(jī)二級(jí)液位計(jì)一直處于低液位狀態(tài);
③測(cè)試4小時(shí)期間低壓壓縮機(jī)A/B機(jī)液位計(jì)都沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)報(bào)警記錄;
④關(guān)閉去閉排截止閥后第三根管液位開(kāi)始上漲,實(shí)現(xiàn)了回收低壓壓縮機(jī)B級(jí)液烴。
4.3 優(yōu)化改造及效果
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,在液烴收集豎管頂部連接管線至壓力較低一級(jí)設(shè)備,通過(guò)壓力調(diào)整實(shí)現(xiàn)立管壓力略低于來(lái)液設(shè)備,很好的解決了低壓系統(tǒng)液烴排放困難的情況。微降壓系統(tǒng)投用后,低壓機(jī)排液至閉排現(xiàn)象明顯減少,液烴收集管液位上漲明顯。
5 液烴回收系統(tǒng)評(píng)價(jià)
液烴回收系統(tǒng)投用后,每日回收液烴量達(dá)10方,年回收量為3600方,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值達(dá)1500萬(wàn)元。根據(jù)液烴回收量,以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局每噸原油折1.4286噸標(biāo)準(zhǔn)煤折算,折合標(biāo)準(zhǔn)煤2.3萬(wàn)噸,取得的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的目標(biāo),同時(shí)也解決了生產(chǎn)流程中存在的安全隱患,該套流程改造方案可在具有輕烴回收價(jià)值的油氣田進(jìn)行有效推廣。
6 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,渤海某油田自行對(duì)輕烴回收裝置進(jìn)行改造并優(yōu)化之后,大大提高了其經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益,有效實(shí)現(xiàn)了國(guó)家所提倡的節(jié)能減排的目標(biāo),并且也解決了生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的隱患,該套流程改造方案可在具有輕烴回收價(jià)值的油氣田進(jìn)行有效推廣。