肖玉勇
摘要:2014年底,大宛齊全油田實(shí)際產(chǎn)液量為3470噸/天,隨著油田開發(fā)進(jìn)入中后期油井出砂和含水上升,在生產(chǎn)過(guò)程中出砂,油管、泵、抽油桿結(jié)垢問(wèn)題日益突出。經(jīng)過(guò)我們QC小組分析主要原因討論制定相應(yīng)的對(duì)策,取得了顯著的效果。
關(guān)鍵詞:螺桿泵;檢泵周期;對(duì)策
一、問(wèn)題的提出
2014年底,大宛齊全油田實(shí)際產(chǎn)液量為3470噸/天,隨著油田開發(fā)進(jìn)入中后期油井出砂和含水上升,在生產(chǎn)過(guò)程中出砂,油管、泵、抽油桿結(jié)垢問(wèn)題日益突出
2014年,大宛齊油田原油生產(chǎn)任務(wù)9.8萬(wàn)噸,假如使螺桿泵檢泵周期延長(zhǎng)10%,即可提高單井產(chǎn)液量同時(shí)降低作業(yè)井成本支出。
油井出砂、結(jié)垢對(duì)螺桿泵影響——對(duì)出砂、結(jié)垢影響原因進(jìn)行分析,并采取相應(yīng)措施,以達(dá)到延長(zhǎng)螺桿泵井檢泵周期
二、改進(jìn)思路及方案實(shí)施
目前大宛齊油田開發(fā)進(jìn)入中后期,含水率進(jìn)入中一高期,油田油藏埋深度淺,地層疏松,膠結(jié)程度差,大部分油井均有不同程度的出砂,生產(chǎn)過(guò)程中油管、泵、抽油桿結(jié)垢和出砂問(wèn)題日益突出。導(dǎo)致流通管徑縮小,油井泵效降低,螺桿泵無(wú)泵效,抽油桿斷脫、卡泵、原油輸送能力降低,腐蝕輸油管線和采油附件,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致管線穿孔和砂堵。隨油田開發(fā)時(shí)間的延續(xù),結(jié)垢油井?dāng)?shù)量還將逐年增加。
由以上分析,結(jié)合裝置設(shè)備、人員等因素,小組成員認(rèn)為對(duì)大宛齊油田各生產(chǎn)單井的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化以及對(duì)單井的監(jiān)測(cè)和調(diào)整需要一個(gè)摸索過(guò)程,將大宛齊油田延長(zhǎng)螺桿泵井檢泵周期的目標(biāo)值設(shè)定為320天。
(一)原因分析
原因一:巡檢不到位,井下管柱結(jié)蠟嚴(yán)重,造成蠟卡
分析:現(xiàn)大宛齊作業(yè)區(qū)采油隊(duì)分105片區(qū)、109片區(qū)、1片區(qū)、111片區(qū)巡井區(qū)塊,每月對(duì)所有單井排查泵效兩次,每日按計(jì)劃進(jìn)行取樣、計(jì)量。新井、措施井等重點(diǎn)井加密巡檢,能夠確保單井的及時(shí)巡檢。
原因二:油井伴生氣很大時(shí)、造成液面被伴生氣壓下去
分析:油井出氣量較大,與出砂、結(jié)垢對(duì)抽油泵的影響并無(wú)直接關(guān)系。
原因三:井下出砂嚴(yán)重,易造成砂埋、泵效降低
分析:大宛齊油田含油層位為疏松砂巖油藏,油井在生產(chǎn)中易出砂,應(yīng)低轉(zhuǎn)速運(yùn)行(60轉(zhuǎn)),否則會(huì)造成定子轉(zhuǎn)子之間砂磨現(xiàn)象發(fā)生,使兩者之間的間隙加大,降低泵效。
原因四:作業(yè)時(shí)抽油泵柱塞未下到位
分析:作業(yè)中作業(yè)人員測(cè)量下井抽油桿時(shí)出現(xiàn)偏差,使抽油泵柱塞未下入抽油泵桶內(nèi),柱塞未下到位與出砂、結(jié)垢對(duì)抽油泵影響并無(wú)直接關(guān)系。
原因五:抽油桿斷裂
分析:因抽油桿材質(zhì)問(wèn)題或選配不合理,造成抽油桿斷裂。抽油桿斷裂與砂、垢對(duì)抽油泵的影響并無(wú)直接關(guān)系。
原因六:油田含水逐年上升,結(jié)垢嚴(yán)重,易造成垢卡
分析:大宛齊油田油井綜合含水已達(dá)到80%以上,且礦化度較高,井下管柱易結(jié)垢,會(huì)影響抽油泵的工況,甚至造成垢卡。
原因七:螺桿泵轉(zhuǎn)速調(diào)正不合理
分析:對(duì)油井資料和采油數(shù)據(jù)分析不到位,未注意液面的跟蹤即及時(shí)測(cè)液面,造成供液不足,燒泵。
(二)確定要因制定對(duì)策
QC小組成員針對(duì)要因,討論制定相應(yīng)的對(duì)策,并制定負(fù)責(zé)人,進(jìn)行實(shí)施。
要因一:井下出砂嚴(yán)重,易造成砂卡
對(duì)策:安裝復(fù)合防砂管、割縫篩管進(jìn)行防砂,降低砂影響;措施:在新井投產(chǎn)、油井措施作業(yè)、檢泵作業(yè)前,針對(duì)該井的井下情況進(jìn)行預(yù)判。3-4月
要因二:油田含水逐年上升,結(jié)垢嚴(yán)重,易造成垢卡
對(duì)策:在井下管柱增加防垢器,降低垢影響;措施:降低管柱結(jié)垢速度5-6月
要因三:螺桿泵轉(zhuǎn)速調(diào)正不合理
對(duì)策:合理調(diào)整螺桿泵轉(zhuǎn)速,使螺桿泵的工作趨于合理化;措施:油井伴生氣易造成抽油泵的氣鎖,井下出砂易造成抽油泵的砂卡,對(duì)此,我們應(yīng)用防氣鎖泵和防砂泵進(jìn)行應(yīng)對(duì)。7-8月
要因四:井下異物進(jìn)入泵內(nèi),造成定子轉(zhuǎn)子配合不好
對(duì)策:加密巡檢,加強(qiáng)油井示功圖分析,使單井出液趨于正常;措施:發(fā)現(xiàn)泵效不良,立即采取洗井措施,恢復(fù)生產(chǎn)。1-11月
(三)實(shí)施階段
根據(jù)油井生產(chǎn)情況和采油數(shù)據(jù)的分析,合理選配防砂和防垢器的使用,制定油井合理運(yùn)行參數(shù)按計(jì)劃洗井,及時(shí)進(jìn)行調(diào)參措施。防砂(井次)29,防垢(井次)21,防砂防垢(井次)48,洗井329,調(diào)參2100
三、應(yīng)用效果
QC小組通過(guò)對(duì)防砂防垢器的推廣應(yīng)用,以及針對(duì)油井生產(chǎn)實(shí)際生產(chǎn)情況采取的碰泵、洗井、調(diào)參等措施,2014年與2013年相比少檢泵16井次,檢泵周期下降了18%,檢泵周期延長(zhǎng)至325天以上,QC小組活動(dòng)取得了顯著的效果。(見圖1)
目標(biāo)值檢查:檢泵周期由原來(lái)的301天延長(zhǎng)到325天,超過(guò)設(shè)定的目標(biāo)320天。
鞏固措施:
(一)加強(qiáng)單井的巡檢,及時(shí)排查受砂、蠟、垢影響的單井,并及時(shí)上報(bào);
(二)對(duì)發(fā)現(xiàn)砂影響,造成螺桿泵泵效不良的單井,及時(shí)采取罐車排液、洗井、作業(yè)等措施,消除砂影響;
(三)新井、措施井投產(chǎn)后,密切跟蹤,通過(guò)排查泵效發(fā)現(xiàn)螺桿泵泵效降低,立即采取對(duì)應(yīng)措施,進(jìn)行解決;
(四)加強(qiáng)采油巡井工的理論及技能的提高,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)、解決問(wèn)題的能力。
四、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)
(一)大宛齊油田是一個(gè)非常復(fù)雜的斷塊油田,油層縱向跨度大,儲(chǔ)層連通性差,油氣水界面十分復(fù)雜,單井工作參數(shù)調(diào)整和優(yōu)化存在一定的困難。
(二)根據(jù)油井生產(chǎn)情況,合理調(diào)整螺桿泵參數(shù);做好井下作業(yè)質(zhì)量監(jiān)控,保障入井工具清潔。
(三)油田生產(chǎn)情況的變化是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程,單井管理優(yōu)化調(diào)整也將是一個(gè)動(dòng)態(tài)的管理,在今后的工作中,應(yīng)及時(shí)總結(jié),對(duì)不合理的制度及時(shí)調(diào)整,確定最佳工作參數(shù),合理選配下井螺桿泵延長(zhǎng)生產(chǎn)周期,保障老井穩(wěn)產(chǎn)。
(四)加強(qiáng)員工專業(yè)技能的培訓(xùn),提高員工專業(yè)技能,使員工的技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率提升到了一個(gè)新的水平。