馬磊 劉金盛
摘要:本文結(jié)合管排鋸的基本組成與管排鋸的運(yùn)行情況兩方面內(nèi)容,在全面分析管排鋸滑座下滑故障出現(xiàn)原因的基礎(chǔ)上,分別從液壓系統(tǒng)與電氣系統(tǒng)兩個(gè)角度,對(duì)故障處理策略提出具體的建議。
關(guān)鍵詞:管排鋸;滑座下滑;故障分析
管排鋸是工業(yè)生產(chǎn)中常用的一類器械,受到運(yùn)行工作環(huán)境、操作方式等諸多因素的影響,使得管排鋸運(yùn)行過程中,容易出現(xiàn)諸多故障問題。管排鋸滑座下滑便是其中較為典型的一類故障問題。一旦出現(xiàn)管排鋸滑座下滑的情況,不僅會(huì)影響工作效率,對(duì)于運(yùn)行安全性也會(huì)產(chǎn)生較大的影響,因此需要高度重視。
一、管排鋸的基本組成與運(yùn)行情況分析
(一)管排鋸的基本組成
管排鋸主要是由三個(gè)關(guān)鍵部分組成,即進(jìn)給系統(tǒng)、鋸片旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)以及夾緊系統(tǒng)。其中進(jìn)給系統(tǒng)主要包括交流變頻器、交流電機(jī)、液壓平衡杠以及絲杠傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等幾個(gè)部分,其作用主要在于通過控制管排鋸,支撐管排鋸實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的滑座垂直運(yùn)動(dòng)。鋸片旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)涉及直流整流器、直流電機(jī)、鋸片以及鋸片傳動(dòng)齒輪箱等等,其中常用的鋸片直徑大多在1600mm[1]。這部分的作用,主要在于支撐管排鋸控制鋸片實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)操作。夾緊系統(tǒng)涉及兩組垂直夾具和三組水平夾具,在管排鋸運(yùn)行過程中,夾緊系統(tǒng)作用的發(fā)揮,主要是依靠有液壓缸驅(qū)動(dòng)夾具這一方式,使管排夾緊,從而達(dá)到有效預(yù)防管排鋸實(shí)施鋸切操作時(shí)鋸片打齒問題的出現(xiàn)。除了以上三部分外,管排鋸還配備了相應(yīng)的液壓站以及控制柜等等[2]。本文研究對(duì)象為HKA 2000L160圓盤管排鋸機(jī),具體應(yīng)用了西門子S7-300PLC、進(jìn)給軸由伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),611U系統(tǒng)控制、主軸鋸片旋轉(zhuǎn)采用Siemens 6SE70矢量變頻器。
(二)管排鋸的運(yùn)行情況
在管排鋸實(shí)際運(yùn)行過程中,當(dāng)管排鋸確定為自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)后,首先觀察到管排鋸的鋸座處于上升狀態(tài),并且在上限位的起始點(diǎn)。其次,在鋸片旋轉(zhuǎn)過程中,等待管排的到來,此時(shí)管排達(dá)到自后,在夾緊系統(tǒng)的輔助下,管排鋸會(huì)隨之將管排夾緊,便于后續(xù)鋸切操作的進(jìn)行。最后,當(dāng)夾緊條件滿足操作要求后,系統(tǒng)會(huì)開始進(jìn)行鋸切操作。在完成一次管排鋸切操作之后,管排鋸滑座會(huì)隨之重新返回到上限位起始點(diǎn),等待下一排鋼管的到來,然后重復(fù)之前的動(dòng)作。通常情況下,管排鋸鋸座上限位起始位,由ZI0接近開關(guān)確定[3]。
二、管排鋸滑座下滑故障與處理
(一)管排鋸滑座下滑故障現(xiàn)象
綜合分析管排鋸組間組成情況,可以發(fā)現(xiàn)管排鋸本身具有相應(yīng)的液壓站,其液壓系統(tǒng)的實(shí)際壓力數(shù)值一般控制在18MPa,流量數(shù)值控制在120L/min,在液壓泵的出口位置處,設(shè)置了蓄能器,其容積為20L[4]。以某廠管排鋸為例,在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了管排鋸滑座下滑故障問題,具體故障檢測(cè)數(shù)據(jù)如下:
液壓回路主要是由液壓平衡回路與液壓夾緊回路兩個(gè)部分共同組成,在故障分析過程中,考慮到液壓平衡回路是通過平衡杠輔助,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)管排鋸滑座完成上下運(yùn)動(dòng)。對(duì)此,當(dāng)管排鋸控制器輸出Q56.1為“1”時(shí),電磁閥的電磁鐵處于得電狀態(tài),此時(shí)管排鋸滑座隨著向上運(yùn)動(dòng)。如果管排鋸控制器輸出056.0為“l(fā)”時(shí),則另一端電磁鐵得電,此時(shí)管排鋸滑座隨著向下運(yùn)動(dòng)。但是當(dāng)此時(shí)管排鋸滑座回到上限位起始點(diǎn)時(shí),三組水平夾緊缸隨之打開,由于三組水平夾緊缸打開瞬間沒有負(fù)載,所以會(huì)導(dǎo)致管排鋸液壓系統(tǒng)的壓力大幅下降,進(jìn)而容易出現(xiàn)“失壓”的情況。由于管排鋸本身的自重較大,其平衡力要求標(biāo)準(zhǔn)一般在7MPa以上,假設(shè)管排鋸上升的速度在5500mm/min左右,那么在電機(jī)斷電之后,受到慣性的影響,管排鋸仍舊會(huì)繼續(xù)向上移動(dòng)一段距離。此時(shí),加上液壓系統(tǒng)的“失壓”影響,使得液壓缸處于吸空狀態(tài)。所以,在管排鋸上升速度減低到0時(shí),在支撐力不足的情況下,會(huì)在短時(shí)間內(nèi)突然下降lOmm左右的距離,直到最后可以在平衡力的支撐下保持穩(wěn)定。
本次故障,通過測(cè)量發(fā)現(xiàn),當(dāng)管排鋸滑座返回時(shí),電機(jī)電流從原本的18A下降到0,最后降低至-37A,最后恢復(fù)到0,這一現(xiàn)象也進(jìn)一步證實(shí)了此時(shí)的電機(jī)處于被動(dòng)發(fā)電狀態(tài)。
(二)管排鋸滑座下滑故障處理
對(duì)于管排鋸滑座下滑故障的處理,為了保證故障處理效率,要求在具體的操作中,從管排鋸液壓系統(tǒng)這一角度出發(fā)考慮,結(jié)合實(shí)際確定故障解決方案。針對(duì)上述故障問題,確定選擇“切割法”與“恒源法”兩種方式,通過向管排鋸液壓系統(tǒng)平衡杠供油這一方式,有效應(yīng)對(duì)了故障問題[5]。但是考慮到這種處理方式的工作量相對(duì)較大,加上處理操作工作不易開展,所以進(jìn)一步提出了以下處理方案。
從管排鋸電氣系統(tǒng)這一角度入手分析,對(duì)于上述管排鋸滑座下滑的故障問題,可以通過靈活改變?nèi)M水平夾緊杠的打開時(shí)間這一方式來實(shí)現(xiàn)。觀察發(fā)現(xiàn),在改變?nèi)M水平夾緊杠打開時(shí)間的情況下,使得水平夾緊缸的打開時(shí)間向后延遲大概1s左右的時(shí)間,這樣可以有效規(guī)避水平夾緊缸打開瞬間的液壓系統(tǒng)“失壓”問題。
事故處理之后,對(duì)管排鋸運(yùn)行情況實(shí)施跟蹤,發(fā)現(xiàn)近一年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)此類滑座下滑的故障問題,證明故障處理方式具有可行性,其應(yīng)用價(jià)值較為突出。
三、總結(jié)
綜上所述,管排鋸滑座下滑是其運(yùn)行過程中常見的一類故障問題,對(duì)于運(yùn)行安全性與穩(wěn)定性產(chǎn)生較大的影響。在具體的故障處理過程中,為了保證故障處理的科學(xué)性,需要結(jié)合實(shí)際情況,從液壓系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)等多個(gè)方面考慮,從而最大程度上保證故障判斷與處理操作,可以滿足故障處理要求。
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