摘 要:為了降低轉(zhuǎn)爐石灰消耗,減少渣量,提高金屬收得率,本鋼集團北營煉鋼廠開展了轉(zhuǎn)爐少渣冶煉工藝技術研究。通過大量實驗性研究對“雙渣法”和“留渣法”工藝對比,包括終渣快速固化、高效脫磷、爐渣物性控制、“轉(zhuǎn)爐-連鑄”生產(chǎn)組織與周期匹配等關鍵技術,最終選擇了適應于30t小轉(zhuǎn)爐快節(jié)奏生產(chǎn)的轉(zhuǎn)爐少渣冶煉工藝—“留渣法”少渣冶煉工藝。
關鍵詞:石灰消耗;少渣冶煉;脫磷;留渣法
鋼鐵工業(yè)作為重要的基礎產(chǎn)業(yè),近三十年來發(fā)展非常迅速,但在可持續(xù)發(fā)展的今天,由于大量消耗資源、能源以及煙塵、爐渣等固體廢棄物排放等問題,在科技進步方面面臨著巨大壓力和挑戰(zhàn)。以氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼為例(國內(nèi)轉(zhuǎn)爐鋼比率90%以上),每生產(chǎn)一噸鋼大約消耗40~60kg石灰,12~20kg輕燒白云石,并產(chǎn)生90~120kg爐渣(含14~25%FetO)。煉鋼爐渣經(jīng)過熱悶、滾筒、水淬等工藝方法處理后,經(jīng)濟價值很低。
為了降低轉(zhuǎn)爐石灰消耗,減少渣量,提高金屬收得率,本鋼集團北營煉鋼廠2014年度首先在4座50t轉(zhuǎn)爐開展了轉(zhuǎn)爐少渣冶煉工藝技術研究。通過大量實驗性研究對“雙渣法”和“留渣法”工藝對比,包括終渣快速固化、高效脫磷、爐渣物性控制、“轉(zhuǎn)爐-連鑄”生產(chǎn)組織與周期匹配等關鍵技術。最終選擇了轉(zhuǎn)爐少渣冶煉工藝—“留渣法”少渣冶煉工藝。
采用“留渣法”工藝包括以下工藝環(huán)節(jié):(1)轉(zhuǎn)爐出鋼結束后將液態(tài)爐渣留在爐內(nèi)(不倒渣);(2)出鋼后向爐底加入一定量石灰(白云石)或碳粉對液態(tài)渣進行固化,采用濺渣護爐將部分液態(tài)渣濺至爐襯表面加以固化;(3)操作人員對爐渣固化效果確認后,裝入廢鋼、鐵水;(4)進行吹煉,吹煉過程不倒渣(5)吹煉結束,倒爐測溫、取樣時倒出部分爐渣(倒渣量:40~60%);(6)進入下一循環(huán)。
采用“留渣”工藝:(1)由于爐渣再利用,可以大幅度減少煉鋼石灰、白云石等渣料消耗和煉鋼渣量;(2)煉鋼爐渣通常含14~25%FetO,渣量減少因而可以降低鋼鐵料消耗;(3)常規(guī)轉(zhuǎn)爐煉鋼,出鋼后留在爐內(nèi)部分鋼水隨爐渣倒出。采用“留渣”工藝終點不倒渣,因而可以提高鋼水收得率。
1 少渣冶煉工藝綜述
1.1 高效脫磷工藝技術
常規(guī)氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼吹煉前期(吹煉4~6min時)脫磷率在30~40%[4]。與常規(guī)轉(zhuǎn)爐煉鋼相比,采用“留渣”工藝,由于初渣中已含1.5%以上P2O5(所留上爐終渣所致),而常規(guī)轉(zhuǎn)爐初渣幾乎不含P2O5,脫磷階段脫磷難度因此增加。如果在“留渣”工藝脫磷階段不能夠充分脫磷,勢必加重脫碳階段脫磷負擔,嚴重時會造成吹煉終點鋼水[P]不達標須進行后吹、補吹。因此,脫磷階段能否高效脫磷對“留渣”工藝具有非常重要意義。
在氧氣轉(zhuǎn)爐吹煉過程,通過調(diào)整供氧(槍位、供氧速率等)控制渣中FetO含量,進而控制爐渣/鐵液界面的氧位,表明在渣/鐵界面脫磷反應可以進行。由以上分析可知,“留渣”工藝脫磷階段高效脫磷的關鍵是:(1)加強鐵液熔池攪拌,促進熔池內(nèi)部[P]向渣/鐵界面?zhèn)鬏敚唬?)通過調(diào)整供氧或加入鐵礦石(鐵皮)提高渣中FetO活度。
1.2 爐渣物性控制技術
采用“留渣”煉鋼工藝,脫磷階段能否快速化渣具有非常重要的意義。如倒渣量不足,便會出現(xiàn)爐內(nèi)渣量逐爐蓄積、堿度不斷增加、化渣愈加困難的情況,最后導致“留渣”工藝脫磷期脫磷率下降影響終點磷含量。因此對于“留渣”工藝,前期槍位控制、供氧強度和物料加入等環(huán)節(jié)至關重要。
在“留渣”工藝脫磷階段爐渣FetO在9~15%范圍,為使爐渣在1400℃下全部熔化(均勻液相),爐渣堿度CaO/SiO2須控制在0.55~1.3范圍。考慮到脫磷需要較高堿度和渣中所含少量Al2O3、MnO等能夠適當擴大液相區(qū)范圍,因此為使爐渣充分熔化,爐渣堿度不宜高于1.
鐵水[Si]含量為0.50%,脫磷階段爐渣堿度為1.05,脫碳階段終渣堿度為2.9條件下,總渣量的2.8-3t。計算得到的終點倒渣量分別為1 t(約占總渣量的40%)和2t(約占總渣量的70%)時,脫磷階段爐渣堿度為1.30和1.10。當?shù)乖坎蛔銜r(僅為1t),后續(xù)爐次即便在脫磷階段不加入石灰,爐渣堿度也會很快超過2(難以全部熔化且流動性顯著降低),爐內(nèi)蓄積渣量在第3爐即超過了所能容納爐渣的正常狀態(tài)(120kg/t鋼)。
當脫磷結束倒渣量達到2t時,隨“留渣”循環(huán)冶煉爐次增加,爐內(nèi)渣量蓄積只有很緩慢增加,即便連續(xù)6爐采用“留渣”工藝冶煉,爐內(nèi)渣量也少于3t(70kg/噸鋼)。由此可知,為獲得連續(xù)穩(wěn)定的“留渣”工藝運行效果,在鐵水[Si]含量為0.35~0.50%情況下,脫磷階段結束倒渣量應達到1.5-2.5t。
1.3 液態(tài)終渣快速固化技術
采用“留渣”工藝,對上爐的液態(tài)渣必須加以固化,才能確保裝入鐵水時不發(fā)生激烈噴濺,引發(fā)重大安全事故。本研究對通過加入多量石灰或廢鋼直接冷卻對液態(tài)爐渣進行固化的方法進行過試驗,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:(1)如固化爐渣用石灰加入量多(包括白云石),會造成脫磷階段爐渣堿度和MgO含量過高,導致前期化渣困難,脫磷率低;(2)如通過裝入廢鋼對液態(tài)渣進行冷卻固化,由于國內(nèi)廢鋼尺寸不均衡,經(jīng)常發(fā)生爐內(nèi)廢鋼“搭棚”情況,爐底液態(tài)渣因而不能被充分固化,存在重大安全隱患。
2 主要工藝技術指標
北營煉鋼廠采用“留渣”工藝與常規(guī)轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝的指標對比分別見表。
3 結 論
1、通過轉(zhuǎn)爐“留渣”冶煉工業(yè)性試驗和推廣,基本掌握了“留渣”冶煉工藝的特點和規(guī)律,為今后北營煉鋼廠的少渣冶煉打下了基礎。
2、2014年12月三年期間,轉(zhuǎn)爐“留渣”工藝白灰消耗41.93kg/噸鋼,相比正常工藝平均降低13kg/噸鋼,總渣量降低20%。按50%“留渣”爐次比例計算過,可節(jié)約成本近700萬元/年。
3、轉(zhuǎn)爐在“留渣”冶煉條件下實行提高終點碳工藝,轉(zhuǎn)爐終點碳由實行“留渣”冶煉之前的倒爐率由“留渣”前的59%提高至78%;提高了合金回收率。
4、采用終渣快速固化技術后,絕大多爐渣固化時間控制在3min以內(nèi),在采用”留渣”工藝生產(chǎn)的6502爐次中,未發(fā)生任何鐵水噴濺事故。
參考文獻
[1]小川雄司,矢野正孝,北村信也,平田浩.転爐を用いた脫りん脫炭連続処理プロセスの開発,鉄と鋼,2001,Vol.87,No.1,p21-28
[2]巖崎正樹,松尾充高.製鋼技術開発の歩みと今後の展望,新日鉄技報,2011,第391號,p88-93
作者簡介:
姓名:石軍(1974.07),男,本科,助理工程師,遼寧科技學院冶金工程專業(yè),工作單位:本溪北營煉鋼廠