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      發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子導(dǎo)電螺釘漏泄處理及導(dǎo)電桿更換工藝

      2019-09-10 07:22:44鄭美龍
      關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)

      鄭美龍

      【摘?要】本文通過(guò)具體事例介紹了發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子導(dǎo)電螺釘漏泄處理以及導(dǎo)電桿更換工藝。發(fā)電機(jī)出現(xiàn)氫氣泄露的原因可能有很多,本文主要圍繞發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組引線的導(dǎo)電螺釘密封泄漏導(dǎo)致轉(zhuǎn)子漏氫,分析了故障原因,提出來(lái)了加強(qiáng)對(duì)導(dǎo)電螺釘檢查工作的及時(shí)性與針對(duì)性,及時(shí)消除事故隱患;提高對(duì)于導(dǎo)電螺釘密封性的關(guān)注度;及時(shí)檢查,做好相關(guān)備品、備件的采購(gòu)和更換準(zhǔn)備工作的防范事故再次發(fā)生的措施。

      【關(guān)鍵詞】發(fā)電機(jī);轉(zhuǎn)子;導(dǎo)電螺釘;漏泄處理;導(dǎo)電桿;更換工藝

      引言

      2019年1月3日,某司3號(hào)機(jī)后臺(tái)報(bào)氫含量高告警,后臺(tái)顯示發(fā)電機(jī)危險(xiǎn)氣體測(cè)點(diǎn)7A濃度在2%——7%之間波動(dòng),氣體測(cè)點(diǎn)7C濃度在6%——10%之間波動(dòng)。熱控專業(yè)接通知后進(jìn)行3號(hào)機(jī)發(fā)電機(jī)漏氫探頭7A/7B/7C檢查,校驗(yàn)探頭正常。電氣專業(yè)接到通知后,值班人員即時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)繼續(xù)展開(kāi)排查工作。在機(jī)組盤(pán)車(chē)狀態(tài)下,檢測(cè)出滑環(huán)(外環(huán))導(dǎo)電螺釘周?chē)_有微量漏氫,根據(jù)實(shí)際情況,可通過(guò)機(jī)組檢修時(shí)作轉(zhuǎn)子氣密試驗(yàn)進(jìn)行檢查。本文針對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行分析。

      1 事故過(guò)程以及處理

      事故發(fā)生之后,因?yàn)閷?dǎo)電螺釘分流片四周沒(méi)有辦法進(jìn)行封堵修復(fù)工作,于是第一時(shí)間就進(jìn)行通風(fēng),申請(qǐng)停機(jī)處理。緊急聯(lián)系發(fā)電機(jī)廠家的項(xiàng)目管理部,通報(bào)該事件的具體情況,要求緊急處理。開(kāi)始廠內(nèi)庫(kù)存?zhèn)浼妩c(diǎn)、檢修場(chǎng)地布置。機(jī)組缸溫滿足停盤(pán)車(chē)條件,進(jìn)行發(fā)電機(jī)勵(lì)磁隔音罩、導(dǎo)風(fēng)圈、風(fēng)葉、刷架等部件拆除。將滑環(huán)外導(dǎo)電螺釘各部件拆除,更換導(dǎo)電螺釘及密封圈,氣密試驗(yàn),發(fā)電機(jī)定子內(nèi)部充壓縮空氣至0.4MP(加入6公斤氟利昂),檢測(cè)滑環(huán)導(dǎo)電螺釘無(wú)滲漏現(xiàn)象,氣密情況良好。檢查導(dǎo)電螺釘無(wú)滲漏現(xiàn)象。封堵用的進(jìn)口膠水材料到貨。配料后進(jìn)行密封,5小時(shí)后固化?;匮b壓帽、分流片、絲堵,滑環(huán)外導(dǎo)電螺釘各部件全部安裝完成,電氣試驗(yàn)合格。將勵(lì)磁刷架、導(dǎo)風(fēng)圈、風(fēng)扇葉安裝,具備盤(pán)車(chē)條件,運(yùn)行將#3機(jī)盤(pán)車(chē)投入。夜間再次開(kāi)始整體氣密試驗(yàn),合格。勵(lì)磁機(jī)隔音罩扣蓋,#3發(fā)電機(jī)滑環(huán)導(dǎo)電螺釘漏氫處理工作全部結(jié)束。

      2 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子導(dǎo)電螺釘故障分析

      GE燃機(jī)390H發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)導(dǎo)電螺釘設(shè)計(jì)為勵(lì)磁電流傳輸,并且對(duì)外保持氫氣密封,主要密封件為導(dǎo)電螺釘絕緣套與密封圈,導(dǎo)電螺釘長(zhǎng)期在高溫高轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,使用壽命相對(duì)發(fā)電機(jī)其它密封部件會(huì)低一些。

      結(jié)合處理過(guò)程與廠家分析,認(rèn)為原因是導(dǎo)電螺釘絕緣套或密封圈老化,密封失效,在發(fā)電機(jī)定子內(nèi)部有氫氣壓力的作用下,致使氫氣從導(dǎo)電螺釘處出現(xiàn)緩慢外漏。

      3 防范措施

      3.1 加強(qiáng)對(duì)導(dǎo)電螺釘檢查工作的及時(shí)性與針對(duì)性,及時(shí)消除事故隱患

      已知此發(fā)電機(jī)投入運(yùn)行已近10年,考慮到轉(zhuǎn)子滑環(huán)導(dǎo)電螺釘特殊的運(yùn)行工況,各部件的老化程度,即日起將導(dǎo)電螺釘與密封件整體更換納入中修、大修固定項(xiàng)目,確保導(dǎo)電螺釘?shù)陌踩煽啃?,如?duì)導(dǎo)電螺釘做專項(xiàng)檢查,最好全部解體檢查,復(fù)核各部件的力矩值,復(fù)核密封環(huán)螺母16和套圈螺母之間的間隙。

      3.2 提高對(duì)于導(dǎo)電螺釘密封性的關(guān)注度

      運(yùn)行、檢修各方在日常巡檢中加強(qiáng)勵(lì)磁滑環(huán)小間危險(xiǎn)氣體濃度關(guān)注。檢修人員定期使用儀器檢測(cè)滑環(huán)導(dǎo)電螺釘密封性,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查明具體原因,消除隱患;

      3.3 及時(shí)檢查,做好相關(guān)備品、備件的采購(gòu)和更換準(zhǔn)備工作

      相關(guān)的工作人員要對(duì)導(dǎo)電螺釘泄漏對(duì)機(jī)組的潛在危害時(shí)時(shí)刻刻牢記心中。及時(shí)做好相關(guān)工作的檢查,如發(fā)電機(jī)部件的機(jī)械松動(dòng)、轉(zhuǎn)子內(nèi)部孔壁積油灰等容易導(dǎo)致事故,做到心中有數(shù),避免危害發(fā)生。而且,根據(jù)國(guó)內(nèi)同類型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子滑環(huán)導(dǎo)電螺釘故障概率較高的一些數(shù)據(jù),要求設(shè)備部電氣專業(yè)要及時(shí)做好導(dǎo)電螺釘、進(jìn)口膠水等采購(gòu)周期較長(zhǎng)的特殊備件庫(kù)存,已備緊急處理。

      4 導(dǎo)電桿更換工藝

      不僅僅是轉(zhuǎn)子內(nèi)部孔壁積油灰需要定期進(jìn)行清掃,變壓器也同樣如此。無(wú)論是變壓器的電氣預(yù)防性試驗(yàn),還是變壓器定期常規(guī)檢查,每次要將高低壓側(cè)導(dǎo)電桿與架空母線排的連接螺栓拆開(kāi)。一次在拆螺栓時(shí),螺桿從中部滑絲處斷裂。主變箱蓋上無(wú)手孔,按常規(guī)更換整根導(dǎo)電桿需吊芯處理,工作量大且耗時(shí)長(zhǎng)。根據(jù)實(shí)際情況,一般建議工作人員采取不吊芯方式去導(dǎo)電桿更換。

      但因無(wú)主變導(dǎo)電桿備件,且不了解導(dǎo)電桿尺寸及其下樁頭與線圈連接方式(螺栓或焊接),故無(wú)法采購(gòu)導(dǎo)電桿。于是,我們準(zhǔn)備了一根與導(dǎo)電桿材質(zhì)相同直徑為25mm的銅棒。操作的第一個(gè)步驟,將油位放到箱蓋處的位置,然后拆下主變絕緣套管的壓腳;第二個(gè)步驟,從導(dǎo)電桿上將絕緣套管剝離開(kāi)之后從露出的箱蓋孔內(nèi)將導(dǎo)電桿下的樁頭向外拉出;第三個(gè)步驟,發(fā)現(xiàn)下樁頭與線圈連接為焊錫連接方式,立即在箱蓋的套管孔以及其附近用石棉板完全蓋住,避免火宅發(fā)生,焊工用焊槍熔化焊錫將導(dǎo)電桿取下,照原樣重新車(chē)制一導(dǎo)電桿,清理干凈后焊接安裝。這種不吊芯方式處理導(dǎo)電桿更換,操作的難度減小,技術(shù)性要求較低,工作所耗費(fèi)的時(shí)間短,在實(shí)際情況普遍使用。

      5 總結(jié)

      經(jīng)分析,本次發(fā)電機(jī)滑環(huán)(外環(huán))導(dǎo)電螺釘周?chē)⒘柯涔收鲜怯捎趯?dǎo)電螺釘絕緣套或密封圈老化,密封失效所致。針對(duì)事例中出現(xiàn)的問(wèn)題,提出了加強(qiáng)對(duì)導(dǎo)電螺釘檢查工作的及時(shí)性與針對(duì)性,及時(shí)消除事故隱患;提高對(duì)于導(dǎo)電螺釘密封性的關(guān)注度;及時(shí)檢查,做好相關(guān)備品、備件的采購(gòu)和更換準(zhǔn)備工作的防范事故再次發(fā)生的措施,為減少事故發(fā)生幾率提供了建設(shè)性意見(jiàn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]潘國(guó)綱.600 MW大型氫冷發(fā)電機(jī)組氫氣泄漏故障處理[J].電工技術(shù),2018(14):41-43.

      [2]朱玉璧,黃玉群,宋為明.900MW發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子導(dǎo)電螺釘故障分析[J].大電機(jī)技術(shù),2001(6):30-32.

      [3]顧青,俞華峰.390H發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子導(dǎo)電螺釘故障分析[J].華電技術(shù),2015,37(04):55-57+78.

      (作者單位:福建晉江天然氣發(fā)電有限公司)

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