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      淺析提高產品純度的方法及應用

      2019-09-10 20:25:57高燕孫亮
      E動時尚·科學工程技術 2019年3期
      關鍵詞:伴生氣分餾塔調節(jié)閥

      高燕 孫亮

      摘 要:隨著中原油田伴生氣量的日趨降低,裝置原始的設計參數已經不適合現(xiàn)有的裝置運行情況,各分餾塔長時間在高負荷下連續(xù)運行,影響產量的同時也影響到部分產品的純度。優(yōu)化調整分餾塔冷熱負荷量及回收處理工藝流程,逐漸提高目前輕烴裝置對原料量、質變化的適應性,從而實現(xiàn)產品質量100%合格達標。

      關鍵詞:產品純度;經濟效益

      一、工廠現(xiàn)狀描述

      天然氣處理廠作為中原油田唯一一家石油伴生氣凈化處理單位,擔負著油田每年2個多億立方米的伴生氣凈化處理任務,年產輕烴產品5萬余噸。其下轄的第三氣體處理廠(以下簡稱三氣廠)有兩套油田伴生氣中壓深冷處理裝置,一期裝置1990年建成,設計日處理伴生氣80-120萬標準立方米,二期裝置2001年正式投產,設計日處理伴生氣100萬標準立方米,由于油氣儲存量越來越少,伴生氣不能滿足裝置設計要求,現(xiàn)在平均只有50-60萬方伴生氣,其中摻入部分干氣以保證裝置在設計負荷下運行,組分也發(fā)生巨大變化;經過長時間的實際操作,發(fā)現(xiàn)當初設計參數部分已經不適合現(xiàn)有氣質氣量情況,各分餾塔長時間在高負荷下連續(xù)運行,影響產量的同時也影響到部分產品的純度,另外在每次裝置開機投產期間也會產會部分不達標的中間產品,不僅增加了銷售難度,也給處理廠造成了一定的經濟損失。

      二、項目研究必要性

      針對三氣廠產品質量下滑及中間產品的問題,三氣廠領導組織各專業(yè)人員進行現(xiàn)場調研、理論計算并編制方案,優(yōu)化調整分餾塔冷熱負荷量,整合三氣廠原有的輕烴回收處理工藝流程,逐漸提高目前輕烴回收裝置對原料量、質變化的適應性,從而實現(xiàn)產品質量100%合格達標,我們開展了裝置參數的優(yōu)化及中間產品回煉技術在氣體處理裝置上的研究與應用。

      三、優(yōu)化分餾塔冷熱負荷量

      經過數據的統(tǒng)計與長期觀察,發(fā)現(xiàn)各塔回流以及塔底溫度調節(jié)閥開度比較大。乙烷塔回流量7.8T/h左右,裝置正常情況下塔底溫度調節(jié)閥開度在30%~42%之間,丙烷塔的回流量在7.5T/h左右,底溫調節(jié)閥的開度維持在30%~50%左右;丁烷塔的回流量在8T/h左右,底溫調節(jié)閥的開度維持在40%~65%左右,可見波動之大。尤其干燥塔加熱冷吹切換期間,如熱油出口溫度TICA0705在278.7~286.2℃之間,流量在99.7~109.7m3/h之間時,4-C1中部溫度在76℃~80.9℃之間波動,4-C2中部溫度在90℃~95.2℃之間波動,4-C3中部溫度在85~97℃之間波動。如果調節(jié)不及時將造成分餾塔底部溫度降低,影響分餾產品純度,嚴重時分餾塔出現(xiàn)超壓放空現(xiàn)象。

      另外,分餾系統(tǒng)的熱油波動使干燥塔在加熱過程中不能獲得必需的熱量而出現(xiàn)延時現(xiàn)象,露點溫度升高,最大幅度由-91.8℃升至-50.3℃,不僅工藝上易造成冷箱凍堵,更會嚴重損壞設備。

      1、分析原因

      1.1伴生氣氣量少、氣質波動大

      目前的原料氣氣質氣量波動很大,引起工藝參數的整體波動,從而導致分餾塔參數工藝條件波動,產品質量受到影響。

      表2為24小時內隨著原料氣量氣質的波動,脫甲烷塔塔頂溫度波動情況。

      1.2分餾塔設定回流量大,各精餾塔回流量及回流比見表3

      1.3塔底溫度調節(jié)閥開度過大

      因回流量設定較大,各個分餾塔只能加大熱負荷才能滿足工藝條件,因此,乙烷塔塔底溫度調節(jié)閥開度42%,丙烷塔塔底溫度調節(jié)閥開度50%,丁烷塔塔底溫度調節(jié)閥開度65%,巨大的熱負荷造成了熱油供給產生波動。

      2、優(yōu)化分餾參數調整

      2.1降低分餾塔回流比,減少冷負荷

      回流比越小,則凈功耗越小,設計時有一定的回流余量,余量越大,能耗越高,回流比過大,將會造成塔內物料的循環(huán)量過大,甚至能導致液泛,破壞塔的正常操作。

      因此應在可能條件下減小回流比。找到合適的回流比,就可在保證產品純度的同時,降低塔底重沸器能耗。

      2.2降低塔底熱負荷

      降低回流比的同時,調整靈敏板溫度,相應降低塔底熱負荷。實際參數觀察可見,塔頂冷負荷和塔底熱負荷的降低,合理范圍內不會影響產品純度。

      把丙烷塔回流設定值從7.5t/h降至5.5t/h,調節(jié)靈敏板溫度設定值從103.5℃降至98℃,觀察丙烷組分在線分析QE0411中C2H6、C3H8、IC4H10、nC4H10含量,參數如下:

      把丁烷塔回流設定值從8.0t/h降至6t/h,因TICA0415自動調節(jié)波動大,手動調節(jié)開度60%至34%,觀察丙烷組分在線分析QE0411中C2H6、C3H8、IC4H10、nC4H10含量,參數如下:

      3效果評價

      3.1丙烷塔回流量降至5.5t/h,靈敏板溫度降至98℃;丁烷塔回流量降至6t/h,靈敏板調節(jié)閥開度降至34%,不影響產品純度。與此同時,導熱油調節(jié)閥開度也由原來的60%降至了54%左右。降低了導熱油系統(tǒng)的波動概率。

      3.2通過降低分餾塔冷熱負荷,避免了干燥塔延時現(xiàn)象。

      四、優(yōu)化中間產品流程

      每次裝置開機投產期間會產生約30噸的輕烴不達標中間產品,這批中間產品只能外輸并儲存在罐區(qū)備用罐中,最后通過降級降價銷售的辦法進行解決。

      丙、丁烷和輕油中間產品回煉的應用,實現(xiàn)了中間產品不進儲罐直接外輸后,將丙、丁烷和輕油現(xiàn)有的產品儲罐作為中間產品儲罐,儲存裝置開機期間生產的中間產品,在中間產品純度不達標時將其導入裝置區(qū)產品外輸儲罐。待各精餾塔操作穩(wěn)定后,啟動外輸泵將產品回輸至上一個塔的塔底出料管線上,將不達標中間產品回輸至本塔重新提純,達到中間產品純度合格率100%后外輸的目的。

      五、結論

      分餾塔參數調整是個整體、系統(tǒng)的過程,不能單方面的依賴某個參數、某種方法,因此,我們需要在理論上拓寬思路,在實踐中不斷摸索,靈活運用。采用優(yōu)化產品工藝參數及流程以來,針對設計參數的不匹配及裝置開機投產期間產生的中間產品,所帶來的工藝和質量缺陷、經濟損失,三氣廠組織人員進行技術攻關,研究出更符合目前裝置工況的操作方法及參數控制范圍、回煉技術流程,不僅優(yōu)化拓深了分餾塔的控制和操作精度,提高了員工的技術素質,增強了行業(yè)間技術工藝水平;而且最大程度地滿足了客戶的需求,提升了產品的品牌競爭力,從根本上解決了產品不合格的問題,降低了產品質量波動的處理難度。

      參考文獻

      [1]相博 張建峰;淺析如何提高輕烴回收裝置的運行效率[J];中國石油和化工標準與質量;2012年11期

      [2]管廷江;對改進輕烴回收裝置的探索[J];科技資訊;2010年12期

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