廖啟智
(葛洲壩集團機電建設有限公司,云南 麗江674100)
金安橋水電站有限公司建設的金沙江金安橋水電站工程,建設地點在云南省麗江市境內(nèi)的金沙江中游河段上,是金沙江中游河段規(guī)劃的第五級電站。電站距云南省會昆明、四川省攀枝花市和云南省麗江市的直線距離分別為300 km、130 km和20 km。壩址距永勝縣城和麗江市城區(qū)公路里程均為52.5 km,距大理市公路里程232.5 km,距昆明市公路里程589.5 km,距攀枝花市公路里程225.5 km。金安橋水電站裝機4臺,單機容量600 MW,總裝機容量2400 MW。
1號機組于2012年8月7日晚23:10開始帶滿負荷進行72 h連續(xù)試運行。從監(jiān)控過程記錄看,直到8月8日12:23之前,機組運行均很正常,在12:23機組發(fā)電機定子一點接地保護動作,隨后機組自動啟動事故緊急停機程序,跳開發(fā)電機出口斷路器801,機組停機。
經(jīng)認真檢查,引起著火點在45號槽上層線棒上端槽口R內(nèi)側,并且有銅水熔化流出,流淌到上端槽口塊上凝固成整塊銅塊。該45號槽上層線棒的并頭塊焊接部位外表絕緣層的油漆顏色還保留原色,而在槽口塊部位的槽口R段及其周圍的絕緣完全燒毀,附近的上擋風板也著火燒壞。相近的6根上層線棒及5根下層線棒也因高溫著火有不同程度的火燒損傷絕緣層(見圖1和圖2)。
圖1 線棒與銅環(huán)連接處
圖2 線棒上端部
經(jīng)核對圖紙[2]及拔出線棒檢查發(fā)現(xiàn),引起著火點在45號槽上層線棒(V相5支路)的上端槽口部位的扁銅股線,因線棒內(nèi)部高溫而燒壞線棒絕緣層,直至著火燃燒,熔化銅水流出與鐵心短接,最后導致定子一點接地保護動作。事故線棒為發(fā)電機線圈中性點抽頭,對地無電壓,所以對鐵心無放電現(xiàn)象,僅有大電流存在,導致線棒扁銅股線不斷熔化,同一槽下層線棒為V相3支路線圈,無相間短路的可能,因此該事故應是線棒內(nèi)部股線存在質(zhì)量問題,最終導致事故停機,這是72 h連續(xù)試運行時能夠檢驗出的潛在故障。為盡快恢復使1號水輪發(fā)電機發(fā)電,須馬上對定子線棒進行修復。
1號水輪發(fā)電機組定、轉(zhuǎn)子空隙間隙設計值只有28 mm,為便于修復定子燒毀的線棒,拔出附近的磁極。
檢查出有問題的定子線棒部位及方向,打開上機架蓋板,準備拆除其附近定子上下?lián)躏L板;為拆除損毀線棒,拔出其附近的第17號、18號及19號3個磁極。先拆除磁極的上引線連接板,其后拆除磁極鍵頂絲,注意其螺栓及其墊片的數(shù)量。拆開極間撐塊的時候,先把極間撐塊的螺桿的螺帽松開,把焊接在磁軛上的擋塊用角磨機打磨開,把螺桿往外退出有大的間隙可以松動。
頂松磁極鍵和墊片時,先用長木方搭在下機架檢修平臺與下機架環(huán)形軌道之間,確保有足夠的施工空間,壓機用1根鋼管支撐在下面混泥土上,在轉(zhuǎn)子下磁極壓板處準備1根略小于工藝孔的鐵棒,用壓機慢慢用力頂松即可。準備12根鋼管,根據(jù)32 t壓機行程200 mm計算,切割鋼管每一根所需的高度,即 800 mm,900 mm,1000 mm…2600 mm 等(按需所用),在壓機頂至1200 mm的時候,往外松動有間隙的極間撐塊要拉緊回來,以免阻尼環(huán)被極間撐塊擋住,磁極無法上升;壓機位置放置在定子下機架環(huán)形軌道上,在環(huán)形軌道下部用鋼管支撐,以免頂磁極時壓機把環(huán)形軌道壓變形。
拔出磁極時準備5根10 mm木板條,放置固定在空氣間隙部位;用壓機把磁極緩慢頂至極間撐塊的位置,用軟帶捆綁磁極上端,其后兜住磁極兩側,用導鏈緩慢拔出。在磁極拔出過程中,如果磁極被上機架支臂或者大軸補氣管擋住,下方磁極無法垂直拔出,在制動環(huán)板筋板與風閘支墩之間圓周等分4點掛10 t導鏈使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動一定的方位,按上述步驟拔出其余磁極。
搭設安全腳手架,滿足現(xiàn)場線棒退出槽楔、鏟除絕緣盒、拆卸綁帶、燙開線棒并頭塊施工的需要。線圈拆除前測量絕緣電阻值并記錄
上層線棒需拔出32~60號槽之間的29根線棒;下層線棒需拔出42~46號槽之間的5根線棒;用專用工具鏟除線棒絕緣盒、綁帶、斜邊間隔塊及其綁繩,并將灌注膠清理干凈,用銅焊機將上述線棒的上下端部并頭塊燙開;利用專用工具,將上層線棒32~60號槽之間的29根線棒,下層線棒需拔出42~46號槽之間的5根線棒全部細心拔出;認真細致清理鐵心槽內(nèi)部余膠及雜物,并徹底清理拆除區(qū)域相關剩余線棒的表面雜物。
準備好試驗的設備,檢查已拆除的34根線棒后,剩余線圈的電阻值、吸收比值并記錄;然后將剩余所有的線圈進行交流耐壓試驗確認,試驗電壓為0.8(2 U+1 kV);最后將待嵌入的34根新的備用線棒進行單根耐壓試驗確認。
按照定子下線施工方法,將5根下層線棒嵌入槽內(nèi),嵌線前用槽襯紙及半導體膩子將下層線棒包裹好,嵌線時在上機架支臂上掛一0.5 t電動葫蘆(或橋架配合吊裝),將線棒吊入機坑,然后緩慢移動線棒,并將線棒推入槽底。并分步壓緊、綁扎,安裝斜邊間隔快、層間墊條及層間測溫電阻、層間端箍;然后利用此嵌入方式將29根上層線棒嵌入;最后用銅焊機焊接其并頭塊,并做好相關措施,掛裝上下端絕緣盒,檢查無滲漏后,灌滿其灌注膠,利用云母帶及玻璃絲帶按照圖紙要求將上端5個引出線頭進行絕緣包扎。
檢查定子線棒嵌入后的各類膠的固化程度,必要時,需對施工區(qū)域進行加溫烘烤,以便于新更換的線棒絕緣膠及半導體膠的加速固化。所有定子線圈測溫電阻進行接地,定子線圈整體相關試驗標準以東電廠家為準。
轉(zhuǎn)子磁極和磁軛清掃干凈;磁極的單個耐壓試驗合格后開始掛裝;先軟帶捆綁磁極底部,把磁極鍵和相應加入的底片厚度,用大力鉗夾住其部位的3個部分,使其形成一個整體。在轉(zhuǎn)子磁極進入磁軛部位大約200~300 mm位置時,磁極鍵和墊片放入,隨著磁極慢慢下降,在降落至極間撐塊的時候,磁極下部墊塊木板,用壓機頂著,隨著壓機緩慢下落至頂絲上。按照轉(zhuǎn)子施工工藝,對磁極鍵打緊,安裝轉(zhuǎn)子阻尼環(huán)、安裝磁極引線及絕緣包扎,并以東電廠家為準對轉(zhuǎn)子進行整體相關耐壓絕緣試驗;回裝定子上下?lián)躏L板和上機架蓋板。
檢修完畢后,需要重新做發(fā)電機升流升壓試驗,這里不再概述。
進行72 h試運行前的聯(lián)合檢查,重新開始72 h試運行。
金安橋水電站1號水輪發(fā)電機組于2012年8月9日開始對燒損線棒進行更換,傳統(tǒng)工藝需要將轉(zhuǎn)子吊出,再進行線棒的更換,至少需要2~3個月處理時間。
但本次更換方法則采用拔出燒損線棒部位磁極后再對線棒進行更換,大大降低了施工時間及工程量,提高工作效率,只用了15 d就完成線棒更換任務,為金安橋水電站今后檢修和維護積累了寶貴的意見。金安橋水電站1號水輪發(fā)電機組于2012年8月31號晚上23:45帶滿負荷72 h運行后交付電廠(業(yè)主),機組運行穩(wěn)定,為金安橋水電站的經(jīng)濟效益做出巨大貢獻!