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      CRH380A型動(dòng)車組總風(fēng)保壓不良的故障分析及改進(jìn)措施

      2019-10-14 23:32:45王英紅
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年4期
      關(guān)鍵詞:故障分析

      王英紅

      摘 要:高速動(dòng)車組主供風(fēng)系統(tǒng)若發(fā)生泄漏會(huì)直接對(duì)動(dòng)車組制動(dòng)系統(tǒng)造成影響,是高速動(dòng)車組能否正常運(yùn)行的重要因素之一,本文對(duì)CRH380A型高速動(dòng)車組總風(fēng)保壓不良問(wèn)題進(jìn)行了分析,并且針對(duì)故障情況提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

      關(guān)鍵詞:CRH380A型動(dòng)車組;主供風(fēng)系統(tǒng);膜式干燥器;MPV單向閥;故障分析

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.04.093

      1 CRH380A型動(dòng)車組供風(fēng)系統(tǒng)說(shuō)明

      CRH380A型動(dòng)車組主供風(fēng)系統(tǒng)由螺桿式主空氣壓縮機(jī)、膜式干燥器、主風(fēng)缸以及相應(yīng)的管路閥件組成,為制動(dòng)系統(tǒng)及其它風(fēng)動(dòng)裝置提供清潔、干燥的壓縮空氣,工作壓力為780kPa~880kPa,如圖1所示。

      2 總風(fēng)保壓不良的故障分析及改進(jìn)

      2.1 膜式干燥器故障分析及改進(jìn)

      CRH380A型動(dòng)車組運(yùn)營(yíng)過(guò)程中暴露出了總風(fēng)保壓不良的問(wèn)題,主要原因?yàn)橹骺諝鈮嚎s機(jī)組膜式干燥器漏泄導(dǎo)致總風(fēng)壓力下降。

      (1)膜式干燥器工作原理。膜式干燥器由數(shù)以千計(jì)的薄膜纖維組成。當(dāng)壓縮機(jī)工作時(shí),壓縮空氣經(jīng)干燥器入口處的止回閥流過(guò)干燥器;潮濕的壓縮空氣流經(jīng)薄膜纖維,壓縮空氣中的水在壓力的作用下從膜管中排出;分離出的水在反吹氣流的作用下排出干燥器;當(dāng)壓縮機(jī)停機(jī)時(shí),電磁閥關(guān)閉,反吹停止。

      (2)膜式干燥器故障原因分析??諌簷C(jī)運(yùn)行過(guò)程中,壓力的上升使薄膜膨脹;空壓機(jī)停止運(yùn)行時(shí),干燥器內(nèi)壓力下降至0,薄膜恢復(fù)其原來(lái)的形狀,這種循環(huán)的形變導(dǎo)致纖維的疲勞,縮短干燥器的壽命??諌簷C(jī)出口直接和總風(fēng)缸相通,當(dāng)空壓機(jī)停止工作時(shí),通過(guò)總風(fēng)缸儲(chǔ)備的壓縮空氣向膜式干燥器補(bǔ)風(fēng),以保持纖維薄膜處于膨脹狀態(tài),從而降低空壓機(jī)啟動(dòng)時(shí)對(duì)干燥器薄膜的沖擊,延長(zhǎng)干燥器的使用壽命;由于空壓機(jī)停機(jī)時(shí)薄膜纖維有著微量的自然泄露,這就會(huì)導(dǎo)致總風(fēng)缸壓力下降。

      (3)改進(jìn)措施。針對(duì)此問(wèn)題,解決措施是將干燥器與總風(fēng)隔離,在主空壓機(jī)干燥器到總風(fēng)缸的管路之間可增加50L儲(chǔ)氣風(fēng)缸及MPV單向閥。

      在空壓機(jī)打風(fēng)時(shí),首先向儲(chǔ)氣風(fēng)缸供風(fēng),MPV單向閥壓力設(shè)置在600 kPa,當(dāng)儲(chǔ)氣風(fēng)缸達(dá)到600kPa后開(kāi)啟,壓縮空氣通過(guò)MPV單向閥向總風(fēng)缸充風(fēng),總風(fēng)壓力達(dá)到880 kPa時(shí),空壓機(jī)停止工作,此時(shí)MPV單向閥起到止回閥的作用,防止總風(fēng)缸壓力逆流至膜式干燥器,可避免總風(fēng)壓的漏泄。

      2.2 MPV單向閥故障分析及改進(jìn)

      CRH380A型動(dòng)車組在MPV單向閥安裝后車輛運(yùn)行約60萬(wàn)公里后,相繼出現(xiàn)了該閥故障導(dǎo)致保壓不良的問(wèn)題。

      (1)MPV單向閥工作原理。MPV單向閥結(jié)構(gòu)如圖2所示。無(wú)氣壓狀態(tài)時(shí):調(diào)整彈簧⑥通過(guò)彈簧座③直接作用在閥座⑦上,閥座④壓緊在閥體①的閥口上,閥口壓緊力等于調(diào)整彈簧⑥的彈簧力,進(jìn)氣口于與氣口處于截?cái)酄顟B(tài)。當(dāng)空壓機(jī)供風(fēng)時(shí):進(jìn)氣口壓力逐漸增大,當(dāng)大于彈簧力時(shí),調(diào)整彈簧⑥壓縮量增加,彈簧閥座③、復(fù)位彈簧⑦與閥座④一同往上運(yùn)動(dòng),閥口打開(kāi),壓力空氣主風(fēng)管供風(fēng)。止回功能:當(dāng)空壓機(jī)停止供風(fēng)時(shí),由于干燥器的自然泄漏,進(jìn)氣口壓力小于出氣口壓力,閥座在氣壓及彈簧力作用下,重新回位壓在閥體①的閥口上,壓緊力等于復(fù)位彈簧力與進(jìn)、出氣口壓力差之和,由于閥口關(guān)閉,進(jìn)氣口壓力持續(xù)下降時(shí),保證主風(fēng)管空氣不會(huì)通過(guò)進(jìn)氣口排出,實(shí)現(xiàn)止回功能。

      (2)故障原因分析。根據(jù)以上原理分析,止回功能主要依靠件⑦的復(fù)位彈簧力以及進(jìn)、出氣口壓差實(shí)現(xiàn)。在整車測(cè)試過(guò)程中,由于干燥器緩解排風(fēng),導(dǎo)致初始階段壓差極小,止回密封性功能完全依靠復(fù)位彈簧力實(shí)現(xiàn),在彈簧力較小的情況下,易造成件④與閥口之間密封不嚴(yán),導(dǎo)致空氣逆流,止回功能失效。(MPV單向閥在出廠止回功能測(cè)試時(shí),采用的國(guó)內(nèi)外常規(guī)測(cè)試方法:迅速排出輸入端壓縮空氣,測(cè)試輸出端壓力是否有下降情況。此種方法可以快速建立壓力差,與彈簧力共同保證密封,壓力不回流。)MPV單向閥在車輛整車保壓測(cè)試工況與出廠測(cè)試工況存在差異,導(dǎo)致了現(xiàn)車止回故障,造成了總風(fēng)保壓不良的問(wèn)題。

      (3)改進(jìn)措施。從結(jié)構(gòu)原理上分析,MPV單向閥的止回功能取決于彈簧力大小以及進(jìn)、出口壓差,止回功能不佳為彈簧力偏小所致。通過(guò)加大彈簧力,可以有效改善整車保壓試驗(yàn)情況下的止回功能不良現(xiàn)象。

      為此,通過(guò)改進(jìn)彈簧設(shè)計(jì)即增加彈簧直徑和彈簧長(zhǎng)度來(lái)解決上述問(wèn)題,從而增強(qiáng)MPV單向閥止回功能。更換MPV閥內(nèi)的彈簧后,進(jìn)行性能測(cè)試,性能良好。

      改進(jìn)后的MPV單向閥經(jīng)過(guò)現(xiàn)車裝車驗(yàn)證止回效果達(dá)到很好的改善,目前車輛上MPV單向閥已更新為改進(jìn)升級(jí)后的新件,有效解決了車輛上總風(fēng)壓力保壓不良的問(wèn)題。另外,車輛在日常的檢修維護(hù)工作時(shí),要加強(qiáng)保壓檢測(cè),對(duì)可能出現(xiàn)的故障現(xiàn)象進(jìn)行有效預(yù)防;同時(shí),MPV單向閥的生產(chǎn)過(guò)程也要加強(qiáng)嚴(yán)格的質(zhì)量卡控。

      3 結(jié)束語(yǔ)

      本文首先介紹了CRH380A型高速動(dòng)車組主供風(fēng)系統(tǒng),并對(duì)引起總風(fēng)保壓不良故障的膜式干燥器、MPV單向閥的工作原理及故障原因進(jìn)行了分析介紹,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。

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