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      RL-SL型蒸汽吹灰器缺陷淺析及治理

      2019-10-14 01:29:22范田飛馬洋
      山東工業(yè)技術(shù) 2019年4期

      范田飛 馬洋

      摘 要:蒸汽吹灰器應(yīng)用于燃煤鍋爐受熱面的積灰清理,確保煙氣與受熱面的傳熱效果。某電廠兩臺1000MW機組均采用上??巳R德的RL-SL型蒸汽吹灰器進行清灰,目前嚴(yán)重缺陷主要集中在傳動鏈條脫落、內(nèi)外管磨損彎曲。本文主要對以上缺陷進行分析并提出相應(yīng)的維護檢修對策。

      關(guān)鍵詞:RL-SL型蒸汽吹灰器;鏈條半扣;內(nèi)外管

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.04.174

      1 概述

      某電廠2臺1000MW機組鍋爐在屏過、高過、高再、低再及低過區(qū)域共安裝有RL-SL型長伸縮吹灰器80臺。RL-SL型長伸縮式吹灰器主要由大梁、齒輪箱、行走箱、吹灰管、閥門、開閥機構(gòu)、前部托輪組及爐墻接口箱等構(gòu)成。其工作原理是通過電機帶動齒輪箱轉(zhuǎn)動,推動吹灰器管向前移動,鏈條傳動行走箱,再通過跑車側(cè)面撞銷撞擊支撐撥叉,保證跑車運行到托架位置時托架能夠順利升降,行走箱轉(zhuǎn)動外管,保證噴嘴以螺旋線形式吹掃受熱面。

      蒸汽吹灰器如果發(fā)生故障,會影響吹灰效率,嚴(yán)重時會造成管壁超溫、煙道堵塞,造成受熱面換熱效果下降,影響鍋爐效率和經(jīng)濟性;局部積灰還可使過熱器及再熱器產(chǎn)生熱偏差,影響鍋爐安全運行。

      2 缺陷原因分析

      2.1 傳動鏈條脫落

      RL-SL長伸縮吹灰器外管較長,達到17米,整個重量約1噸,吹灰器在投運期間傳動機構(gòu)承載的負(fù)荷較大,長時間運行后,導(dǎo)致張緊機構(gòu)損壞造成鏈條脫落。

      張緊機構(gòu)損壞缺陷頻繁的原因:

      (1)吹灰器鏈條長度設(shè)計不合理,鏈節(jié)數(shù)量使用不當(dāng);

      (2)鏈條張緊機構(gòu)底座固定螺栓較細(xì)(M6×40),安裝時空間狹小,無法有效緊固到位;

      (3)張緊機構(gòu)固定螺栓處于非常狹小的空間,不利于消缺期間進行檢修,而張緊機構(gòu)固定螺栓只有兩個受力點,該區(qū)域處于應(yīng)力集中位置,長時間后處于拉裂狀態(tài)后導(dǎo)致該處疲勞斷裂。

      2.2 內(nèi)外管故障

      (1)外管彎曲。吹灰器運行時,外管外壁與前部托輪間存在機械摩擦,而且外管內(nèi)壁受吹灰蒸汽沖刷,在熱交變應(yīng)力及重力作用下變形彎曲;另一種情況是吹灰器運行中卡澀超過30分鐘,在高溫?zé)煔庾饔孟掳l(fā)生蠕變變形,導(dǎo)致彎曲。

      (2)外管斷裂。長伸縮吹灰器外管存在兩處焊縫,分別位于外管外徑變徑處,由于焊縫受熱交變應(yīng)力作用產(chǎn)生疲勞裂紋,同時,吹灰器進入爐膛后,外管擺動幅度較大,造成焊縫處承受的拉力較大,運行期間不斷擴展,導(dǎo)致外管焊縫斷裂。

      (3)內(nèi)管焊縫脹粗。主要原因是內(nèi)管長期處于高溫、高壓蒸汽環(huán)境中,焊縫頻繁處于冷熱交變狀態(tài),焊縫處金相組織發(fā)生變化,使得焊縫外徑大于內(nèi)管外徑,出現(xiàn)脹粗現(xiàn)象,會造成行走箱的卡澀。

      (4)內(nèi)管磨損。吹灰器在行進過程中,動靜密封與內(nèi)管相對運動摩擦,吹灰器運行至內(nèi)管6~8m位置時,內(nèi)管彎曲幅度最大,填料、銅襯、銅環(huán)與內(nèi)管的摩擦力最大,導(dǎo)致磨損加劇,同時外管內(nèi)壁的內(nèi)管支架與內(nèi)管表面間也存在直接摩擦,若外管內(nèi)壁支架存在缺陷,將造成內(nèi)管表面劃痕;填料室內(nèi)部卡簧與內(nèi)管間的機械磨損,也會造成內(nèi)管表面劃痕。

      3 研究及治理措施

      3.1 鏈條改造

      現(xiàn)場RL-SL型長伸縮吹灰器行走箱上下兩個齒輪中心距為340mm,鏈條鏈節(jié)數(shù)為62節(jié),根據(jù)數(shù)據(jù)計算對鏈輪鏈條進行計算確認(rèn):

      鏈節(jié)計算公式為:Lp=2a0/P+(Z1+Z2)/2+C/(a0/P),其中:C=[(Z1-Z2)/2π]?,小齒輪齒數(shù)Z1=17,大齒輪齒數(shù)Z2=34,初定中心距a0=340,節(jié)距P=19.05。

      鏈節(jié)數(shù)應(yīng)為61節(jié),鏈扣30.5扣。廠家根據(jù)鏈扣選擇常用標(biāo)準(zhǔn),中心距為340mm變速箱鏈扣選用62節(jié),31扣(因在使用同類型鏈扣情況下,半扣將降低整條鏈條20%強度),這樣鏈節(jié)較計算結(jié)果長了1.5節(jié)。必須加裝張緊機構(gòu)用來對鏈條進行固定。

      針對中心距為340mm變速箱若鏈條使用半扣連接強度將下降20%,經(jīng)現(xiàn)場應(yīng)用證明,使用半扣后鏈條強度能夠滿足實際情況,將不再需要張緊機構(gòu),從而在根源上避免張緊機構(gòu)損壞帶來的問題。

      3.2 外管防磨防爆

      (1)劃線法在外管彎曲檢查中應(yīng)用。結(jié)合以往靜態(tài)檢查吹灰器外管彎曲的方法,采用動態(tài)劃線法對長伸縮吹灰器外管進行檢查:送電進退所有長伸縮吹灰器,在距離槍頭1/3處固定記號筆,吹灰器在行進過程中記號筆將在槍管壁劃出記號,若吹灰器外管呈現(xiàn)間斷記號,證明外管存在彎曲現(xiàn)象。

      采用上述劃線法對四期某臺吹灰器外管進行檢查,發(fā)現(xiàn)外管壁呈現(xiàn)連續(xù)3-4圈螺旋線間斷,間斷距離約3cm左右(超過周長十分之一),此外吹灰器外管在行進過程中上下擺動,擺動幅度超過3cm,即判定為外管彎曲。

      (2)測厚儀在內(nèi)外管磨損中應(yīng)用。四期長吹外管外徑為140mm,外管壁厚分三段,為6mm、10mm,16mm,選擇靠近墻箱處的6mm壁厚段進行測量;內(nèi)管壁厚均為2.9mm,內(nèi)外管測厚初期測量靠近提升閥處,采取按照圓周方向三點進行測量,同時選擇多處測量點,選取最低值或平均值記錄,待檢修吹灰器手動進退時再進行確認(rèn)觀察。

      (3)外管焊縫射線探傷檢查。由于吹灰器外管出廠后,外表面焊縫已通過一系列處理,無法通過表面探傷對焊縫檢查??赏ㄟ^射線探傷對焊縫內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)進行判斷,確保焊縫無缺陷。

      4 結(jié)束語

      (1)鍋爐吹灰的正常投運是重中之重,吹灰器壽命管理工作重在加強備品入庫驗收和定期檢測,同時加強日常維護和保養(yǎng)。

      (2)鏈條半扣、劃線法的應(yīng)用,已經(jīng)在本廠得到了有效應(yīng)用,效果良好,可進行推廣使用。

      參考文獻:

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      [2]陳建林.鍋爐吹灰系統(tǒng)的故障與維護[J].中國高新區(qū),2018(08).

      [3]郝江濤,劉念,幸晉渝,薄麗雅,陳卓.電力設(shè)備的壽命評估[J].四川電力技術(shù),2005(01):5-7.

      [4]劉彤.電站鍋爐承壓部件壽命分析及在線監(jiān)測[D].華北電力大學(xué)(北京),2008.

      作者簡介:范田飛(1993-),男,山西晉城人,本科,助理工程師,研究方向:鍋爐輔機。

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