戴永生,申玉軍,夏 飛,彭黎明
1.紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司楚雄卷煙廠,云南省楚雄市彝海東路 675000
2.中國煙草總公司鄭州煙草研究院,鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓楊街2 號 450001
片煙復(fù)烤是打葉復(fù)烤工藝中的重要環(huán)節(jié),其目的是對打葉去梗后的片煙進(jìn)行干燥處理,將其含水率控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),以保證片煙存貯安全并有利于片煙醇化[1]。根據(jù)煙葉吸濕和解濕原理[2],在片煙復(fù)烤過程中首先將片煙含水率干燥至9%左右,再經(jīng)過冷卻和回潮處理,使其含水率趨于一致并達(dá)到工藝標(biāo)準(zhǔn)。片煙復(fù)烤機(jī)是打葉復(fù)烤生產(chǎn)中的重要加工設(shè)備,多采用隧道網(wǎng)帶式結(jié)構(gòu),將片煙平鋪在網(wǎng)帶上,經(jīng)過干燥、冷卻與回潮處理,使片煙含水率達(dá)到工藝要求[3]。但該設(shè)備加溫加濕系統(tǒng)設(shè)計(jì)較簡單,無法實(shí)現(xiàn)片煙含水率的精確控制,導(dǎo)致生產(chǎn)中存在用水、蒸汽消耗量大,煙葉加工質(zhì)量不穩(wěn)定等問題。對此,王兆鐵[4]在烤片機(jī)回潮系統(tǒng)中增加蒸汽管路并采用新型二元噴嘴,提高了含水率控制精度,降低了蒸汽消耗。陳昌華等[5]采用正交試驗(yàn),對影響烤后片煙含水率的3種回潮方式的工藝參數(shù)進(jìn)行了組合試驗(yàn)分析,為提高復(fù)烤工藝水平提供了參考。謝曉斌等[6]以高壓水泵變頻調(diào)節(jié)作為主控制器,以混合水流量調(diào)節(jié)和混合蒸汽調(diào)節(jié)作為副控制器,基于預(yù)測PI 算法建立了以雙重控制算法為框架的回潮區(qū)加水控制算法,提高了出口含水率控制精度。任正云等[7]采用預(yù)測PI 和準(zhǔn)預(yù)測PI 算法控制片煙復(fù)烤機(jī)干燥、冷卻和回潮段的工藝參數(shù),提升了控制效果。但上述改進(jìn)未能徹底解決回潮段加溫加濕精確控制的問題。此外,李善蓮等[8]研究了滾筒復(fù)烤和氣流復(fù)烤對片煙加工質(zhì)量的影響,以提升片煙含水率均勻性,但該技術(shù)尚處于試驗(yàn)階段。為此,以KG235C 片煙復(fù)烤機(jī)為對象,采用汽水分離、分區(qū)多點(diǎn)噴射、精確控制加水量等方法對回潮段加溫加濕系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),以期提高復(fù)烤煙葉質(zhì)量,降低能源消耗,提升打葉復(fù)烤生產(chǎn)自動(dòng)化水平。
KG235C 片煙復(fù)烤機(jī)分為干燥、冷卻和回潮3個(gè)工藝段?;爻倍斡址譃? 個(gè)回潮區(qū),各區(qū)設(shè)有蒸汽、高壓霧化水和汽水混合噴嘴3 組加溫加濕管路系統(tǒng),通過3 組管路共同作用,實(shí)現(xiàn)對片煙的加水處理[9]。其中,一區(qū)為風(fēng)下降循環(huán),二、三區(qū)為風(fēng)上升循環(huán),3 個(gè)區(qū)的布局基本一致,均由加熱盤管、護(hù)煙板、循環(huán)風(fēng)機(jī)、底架、隔板、蒸汽噴嘴、高壓霧化水噴嘴、汽水混合噴嘴等部件組成,見圖1。生產(chǎn)中利用循環(huán)風(fēng)機(jī)帶動(dòng)汽水混合熱風(fēng)循環(huán)穿透片煙,對片煙連續(xù)加濕加熱?;爻倍蔚撞堪惭b有水槽用于收集冷凝水,并通過管道排出。此外,回潮段還安裝有排潮管將部分潮氣排出,以保證回潮段內(nèi)形成一定負(fù)壓,防止霧化水及蒸汽外溢。
圖1 片煙復(fù)烤機(jī)回潮段結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of structure of reordering section in strip redryer
加溫加濕管路系統(tǒng)和噴嘴布局見圖2 和圖3。在回潮過程中:①蒸汽管路系統(tǒng)采用氣動(dòng)薄膜閥控制蒸汽流量,以提高循環(huán)空氣的溫度和濕度??刂葡到y(tǒng)根據(jù)設(shè)置在各回潮區(qū)上方的溫度檢測器檢測溫度,與設(shè)定溫度對比后,實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)氣動(dòng)薄膜閥開度,實(shí)現(xiàn)對回潮各區(qū)的溫度控制。②高壓霧化水系統(tǒng)采用高壓水泵供水,通過噴嘴將水噴射到回潮各區(qū)的循環(huán)熱風(fēng)中加濕片煙,加水量可通過調(diào)節(jié)高壓水泵電機(jī)頻率進(jìn)行調(diào)整。③汽水混合噴嘴系統(tǒng)采用薄膜閥調(diào)節(jié)加水量和蒸汽壓力,通過蒸汽的引射作用將水霧化后施加到片煙上,對片煙含水率進(jìn)行微調(diào)。
KG235C 片煙復(fù)烤機(jī)回潮段主要根據(jù)物料入口含水率與出口含水率的對比結(jié)果,調(diào)節(jié)汽水混合噴嘴系統(tǒng)薄膜閥開度以控制加水量,實(shí)現(xiàn)對出口片煙含水率的微調(diào)。當(dāng)加水量變化較大時(shí),需要通過人工調(diào)節(jié)高壓水泵電機(jī)頻率進(jìn)行調(diào)整。因此,加溫加濕系統(tǒng)存在以下問題:①蒸汽、高壓霧化水和汽水混合噴嘴3 組加溫加濕管路系統(tǒng)共同作用,對加水量形成交互影響,無法實(shí)現(xiàn)片煙含水率的精確控制。②高壓霧化水是回潮段的主要加水系統(tǒng),加水量的調(diào)整只能通過調(diào)節(jié)高壓水泵轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)。當(dāng)加水量需求較小時(shí),水泵轉(zhuǎn)速過低,管路壓力也隨之降低,導(dǎo)致噴嘴的霧化效果變差,噴出的水大部分從水槽中直接排出,造成能源浪費(fèi)。③高壓霧化水噴嘴和汽水混合噴嘴噴出的水霧顆粒較大,導(dǎo)致回潮后片煙水分吸收不均勻,影響片煙加工質(zhì)量。
圖2 改進(jìn)前加溫加濕管路系統(tǒng)示意圖Fig.2 Schematic diagram of heating and humidifying pipeline system before modification
圖3 改進(jìn)前加溫加濕系統(tǒng)噴嘴布局圖Fig.3 Layout of nozzles in heating and humidifying system before modification
根據(jù)汽水分離、分區(qū)多點(diǎn)噴射、精確控制加水量等設(shè)計(jì)思路,對回潮段加溫加濕系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì),改進(jìn)后加溫加濕管路系統(tǒng)和噴嘴布局見圖4和圖5。其中,取消了汽水混合噴嘴加濕系統(tǒng),各回潮區(qū)獨(dú)立設(shè)置可精確控制蒸汽施加量的蒸汽噴嘴管路系統(tǒng),用于增加片煙溫度。加水系統(tǒng)采用無需引射介質(zhì)的高壓霧化水噴嘴,均勻分布在回潮段網(wǎng)帶底部,噴嘴數(shù)量根據(jù)加水量計(jì)算并確定,以5~10 個(gè)霧化水噴嘴為一組,每個(gè)回潮區(qū)設(shè)置n組噴嘴,每組噴嘴設(shè)置一個(gè)電磁閥,系統(tǒng)根據(jù)物料出口含水率自動(dòng)控制各組噴嘴管路的開啟或閉合,實(shí)現(xiàn)加水量的精確控制。
2.2.1 加水量計(jì)算
KG235C 片煙復(fù)烤機(jī)額定生產(chǎn)能力為9 000 kg/h,根據(jù)工藝規(guī)范要求,入口物料含水率為17.0%~21.0%,冷卻區(qū)物料含水率為8.0%~10.0%,回潮段物料出口含水率為11.5%~13.5%[10],計(jì)算可得回潮段最大加水量為495 L/h??紤]到霧化水的吸收效率和極端工況條件,本設(shè)計(jì)中最大加水量取600 L/h 進(jìn)行計(jì)算,并以此選擇高壓霧化水噴嘴型號和數(shù)量。
圖4 改進(jìn)后加溫加濕管路系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.4 Structure of modified heating and humidifying pipeline system
圖5 改進(jìn)后加溫加濕系統(tǒng)噴嘴布局圖Fig.5 Layout of nozzles in modified heating and humidifying system
2.2.2 霧化水噴嘴選擇
經(jīng)過試驗(yàn),選擇1533T 型噴嘴作為高壓霧化水噴嘴。該噴嘴無需采用蒸汽或壓縮空氣作為引射介質(zhì),利用水壓即可形成5~15 μm 的水霧顆粒,有利于片煙均勻吸收。噴嘴孔徑0.015 mm,霧化角度45°~90°(螺旋狀),噴射長度50~700 mm,工作壓力0.3~0.5 MPa,額定加濕量0.050 L/min。
2.2.3 噴嘴數(shù)量及分組
根據(jù)最大加水量600 L/h 計(jì)算,共設(shè)置200 個(gè)1533T 型噴嘴?;跓熑~的吸濕特性,按照“一區(qū)主升溫、二區(qū)主加濕、三區(qū)作微調(diào)”的設(shè)計(jì)思路,將片煙復(fù)烤機(jī)3 個(gè)回潮區(qū)的加水量比例設(shè)為3∶4∶3,一區(qū)和三區(qū)各設(shè)置60 個(gè)噴嘴,二區(qū)設(shè)置80 個(gè)噴嘴。一、二區(qū)每10 個(gè)噴嘴為一組,三區(qū)每5 個(gè)噴嘴為一組,在每組噴嘴管路上均設(shè)置有可自動(dòng)開閉的電磁閥,實(shí)現(xiàn)每組噴嘴的獨(dú)立控制。測試結(jié)果表明,每打開或關(guān)閉一組噴嘴時(shí),物料含水率調(diào)整量一、二區(qū)約為0.2%,三區(qū)約為0.1%。
2.2.4 加濕水供給
在片煙復(fù)烤機(jī)的供水管網(wǎng)上設(shè)置一臺工業(yè)凈水機(jī)作為水源,采用可變頻調(diào)節(jié)的高壓水泵通過不銹鋼總管連接到各組噴嘴管路,為各組霧化水噴嘴供水。總管與各噴嘴管路上均設(shè)置有電磁閥,用于控制每組噴嘴管路的開閉??偣苣┒嗽O(shè)置有壓力傳感器,根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定壓力與實(shí)際檢測壓力進(jìn)行比對,實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)高壓水泵電機(jī)頻率,保證噴嘴壓力恒定。此外,在高壓水泵出口處還設(shè)置有溢流閥,以實(shí)現(xiàn)管路系統(tǒng)壓力的過載保護(hù)。
2.2.5 蒸汽管路
改進(jìn)后3 個(gè)回潮區(qū)均獨(dú)立設(shè)置有可精確控制蒸汽施加量的蒸汽噴嘴管路系統(tǒng),蒸汽噴嘴均勻分布在復(fù)烤機(jī)網(wǎng)帶底部靠近風(fēng)機(jī)一側(cè),以保證噴射出的蒸汽能夠均勻通過循環(huán)風(fēng)機(jī)對片煙進(jìn)行加熱。
2.3.1 回潮段溫度控制
在3 個(gè)回潮區(qū)蒸汽管路上分別設(shè)置有氣動(dòng)薄膜閥,用于調(diào)節(jié)蒸汽施加量。在各回潮區(qū)物料上方還設(shè)置有溫度傳感器,用于檢測回潮區(qū)溫度。系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)的回潮區(qū)溫度與實(shí)際溫度比對后,自動(dòng)調(diào)節(jié)氣動(dòng)薄膜閥開度,調(diào)整蒸汽施加量,實(shí)現(xiàn)回潮區(qū)溫度的精確控制。
2.3.2 片煙含水率控制
根據(jù)優(yōu)先級別分級控制的思想,對各回潮區(qū)的加濕水分兩級進(jìn)行控制,回潮一區(qū)和二區(qū)設(shè)置為一級控制區(qū),回潮三區(qū)設(shè)置為二級控制區(qū)。根據(jù)片煙實(shí)際含水率與出口含水率對比結(jié)果,采用模糊PID控制技術(shù),以分區(qū)智能PID 控制算法為基礎(chǔ),分別對3 個(gè)回潮區(qū)的加水噴嘴按照優(yōu)先控制級別進(jìn)行開啟或閉合,實(shí)現(xiàn)出口含水率的精確控制。
材料:K326 品種C2F、B2F 工業(yè)分級后配方組合模塊煙葉[紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司楚雄卷煙廠提供]。
設(shè)備與儀器:KG235C 片煙復(fù)烤機(jī)(秦皇島煙草機(jī)械有限責(zé)任公司);FED-115 電熱鼓風(fēng)干燥箱(溫度精度±2 ℃,德國Binder 公司);AX204 分析天平(d=0.1 mg,德國Mettler Toledo 公司)。
方法:采用同一品種、同一等級的配方模塊煙葉,預(yù)處理、打葉風(fēng)分和復(fù)烤工序均按相同工藝參數(shù)進(jìn)行控制,在相同生產(chǎn)工藝條件下對比改進(jìn)前后加溫加濕系統(tǒng)的回潮效果。利用生產(chǎn)線控制系統(tǒng)自動(dòng)采集物料流量、入口物料含水率、干燥區(qū)溫度、冷卻段出口物料含水率、回潮段蒸汽流量、回潮段混合噴嘴加水量、加濕水流量等數(shù)據(jù)[11]。成品片煙每隔5 箱取一個(gè)樣品檢測含水率[12],測試時(shí)間為6 個(gè)工作日,對獲得的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
由表1 可見,在工藝參數(shù)和成品片煙含水率均保持一致的前提下,改進(jìn)后片煙復(fù)烤機(jī)回潮段節(jié)約蒸汽410 kg/h,蒸汽消耗量減少35.2%;節(jié)約用水1 631 kg/h,耗水量減少85.3%;成品片煙含水率變異系數(shù)由1.83%降低到1.41%,降低0.42 百分點(diǎn)。
表1 片煙復(fù)烤機(jī)改進(jìn)前后工藝質(zhì)量參數(shù)對比Tab.1 Comparison of technical parameters of strip redryer before and after modification
根據(jù)汽水分離、分區(qū)多點(diǎn)噴射、精確控制加水量的思路,對片煙復(fù)烤機(jī)回潮段加溫加濕系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了片煙復(fù)烤機(jī)回潮段加溫加濕自動(dòng)控制,有效解決了原系統(tǒng)片煙含水率控制精度低、能源消耗大和片煙含水率不均勻等問題。以KG235C 片煙復(fù)烤機(jī)為對象進(jìn)行測試,結(jié)果表明:在工藝參數(shù)和成品片煙含水率均保持一致的前提下,片煙含水率控制精度達(dá)到0.1%,片煙含水率CV 值降低0.42 百分點(diǎn);回潮段蒸汽耗用量降低35.2%,耗水量減少85.3%,有效降低了復(fù)烤加工過程能耗,提升了片煙產(chǎn)品的均質(zhì)化水平。