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      潿洲油田隨鉆井壁修整工藝的應用

      2019-10-18 01:16:44趙寶祥鄭浩鵬陳江華王小勇田宗強
      石油地質與工程 2019年5期
      關鍵詞:起鉆定向井修整

      趙寶祥,鄭浩鵬,陳江華,王小勇,田宗強

      (中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東湛江 524057)

      鉆井工藝技術日趨成熟,機械鉆速得到大幅提升。潿洲油田滾動開發(fā)出現(xiàn)了大量大斜度、井身軌跡復雜的三維定向井和大位移井,井眼成井質量問題突出,嚴重影響了鉆井時效及成井質量[1-4]。

      1 劃眼器結構與工作原理

      1.1 劃眼器結構

      劃眼器主要由上下連接螺紋、本體和刮削翼組成。劃眼器為整體加工,采用徑向均勻分布的三個刮削翼設計,有效保證其穩(wěn)定性,刮削翼面敷焊有金剛石復合片切削齒,具有較強的攻擊性(圖 1)。

      1.2 劃眼器工作原理

      劃眼器是在鉆柱扶正器基礎上改進而來。工具本體及刮削翼采用整體式加工,金剛石復合片采用與PDC鉆頭一致的敷焊工藝,可避免工具部件落井的風險。

      劃眼器采用均布的三刮削翼設計。刮削翼為弧形,底端采用大弧度設計,以提高劃眼器的穩(wěn)定性,減小切削應力,同時可以避免定向井在軟硬交錯地層形成臺階。

      圖1 劃眼器結構(左)與外觀(右)

      劃眼器采用金剛石復合片為切削齒,規(guī)徑采用硬質合金加強保徑;金剛石復合片采用低出刃設計,具有良好的抗研磨與抗沖擊性能,適用于軟-硬地層的隨鉆井壁修整。

      在刮削翼上敷焊的金剛石復合片為切削齒,軸向刮削翼具有較強的切削能力,鉆進中隨鉆柱旋轉主動切削井壁,能夠有效修整井壁,使井眼更加通暢,解決起下鉆等難題[5-6]。

      2 工具的選擇與加放位置

      2.1 劃眼器的選擇

      定向鉆進成眼井徑一般略大于鉆頭直徑,劃眼器刮削翼的規(guī)徑尺寸越接近井眼尺寸時,對井壁的修整作用越強。一般選擇刮削翼直徑與鉆頭直徑一致,或比鉆頭直徑小3.00 mm。

      劃眼器對井壁的切削會產(chǎn)生附加的扭矩值,這與井身軌跡、地層巖性及井眼清潔狀況有關[7]。將劃眼器模擬為擴眼器,模擬計算其余工況相同情況下的Φ311.15 mm井段,附加的扭矩值為2~4 kN·m。

      2.2 劃眼器的加放位置

      定向井中必須考慮底部鉆具組合中鉆鋌等的摩阻,尤其在大斜度井中,一般減少鉆鋌的使用,加重鉆桿的用量應根據(jù)井型的差異而不同。劃眼器具有較強的井壁切削能力,鉆進中必須避免劃眼器以下的鉆柱與井壁形成新的切點,應保持劃眼器在鉆進過程中處于受拉狀態(tài)。因此,需要確定大斜度井中劃眼器的最低加放位置。

      在定向井中,鉆桿開始彎曲時的臨界壓縮載荷滿足下式:

      式中:!max為鉆桿開始彎曲時的臨界壓縮載荷,MPa;"為設計最大鉆壓,MPa;W為下部鉆具組合鉆桿以下鉆具的浮重,kN;0為井斜角,(°);1為鉆井液浮力校正系數(shù);e為彈性模量,N/m2;3為管材的軸慣性矩, m4;4為管材密度,g/cm3;A為管材橫截面積,mm2;6為鉆桿與井眼間的間隙值,mm。

      通過計算和經(jīng)驗分析,結合潿洲油田通用旋轉導向鉆具組合,建議在距離鉆頭100 m以上的位置放置劃眼器。劃眼器在該位置不僅能避免鉆進中受壓,還能清刮高滲透砂巖井壁較厚的外泥餅,避免砂巖段“縮徑”對起鉆效率的影響[8-10]。

      3 現(xiàn)場應用

      3.1 提高起鉆效率

      分析潿洲油田某相鄰兩個平臺的三維定向井 A平臺與B平臺,兩平臺相距1.8 km,二開Φ311.15 mm井段均采用強封堵抑制型水基鉆井液,全井段位于潿洲組、流沙港組地層,均為穩(wěn)斜井段,其中 A平臺的開發(fā)井在二開Φ311.15 mm井段應用了劃眼器。

      A平臺常規(guī)定向井在該井段采用的鉆具組合:Φ311.15 mmPDC鉆頭+旋轉導向+Φ206.40 mm隨鉆測量工具+Φ203.20 mm無磁鉆鋌+Φ203.20 mm鉆鋌+配合接頭+Φ149.20 mm加重鉆桿(鉆桿)+劃眼器+隨鉆液壓震擊器+Φ149.20 mm加重鉆桿+Φ149.20 mm鉆桿。B平臺在該井段未加入劃眼器,在無磁鉆鋌上加放了螺旋型端部帶有劃眼齒的扶正器,其他底部鉆具組合形式一致。

      表1是未使用劃眼器的B平臺4口三維定向井起鉆時效的統(tǒng)計數(shù)據(jù),表2為應用了劃眼器的A平臺4口相似井的起鉆時效統(tǒng)計數(shù)據(jù)。兩個平臺的開發(fā)井在該井段完鉆后,起鉆過程均采用倒劃眼起鉆方式,表中起鉆用時及平均起鉆速度均為井底至上層管鞋處的數(shù)據(jù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比顯示,相似井型在同樣地層應用劃眼器的井,倒劃眼起鉆效率有較大提高。

      3.2 解決下套管阻卡

      潿洲油田的A平臺開發(fā)井Φ215.90 mm井段鉆開流沙港組下層序的高壓儲層,地層巖性以細砂巖與泥頁巖互層為主,可鉆性差。采用PDC鉆頭配合旋轉導向工具,可提高鉆井效率并控制井眼質量。該井段第一口井A8井裸眼段長443 m,完鉆后倒劃眼起鉆,下鉆通井順利,下入Φ177.80 mm尾管在儲層段砂泥巖交界面處遇阻,嘗試上下活動、開泵循環(huán)等多種方式均無法通過,最終起出尾管進行通井。

      表1 B平臺井起鉆時效分析

      表2 A平臺起鉆時效分析

      下鉆通井在遇阻井段反復劃眼修整后,尾管順利下入。借鑒Φ311.15 mm井段的經(jīng)驗,在后續(xù)定向井Φ215.90 mm井段鉆具組合中加放了劃眼器,鉆井參數(shù)對比顯示,同樣井型加放劃眼器后,扭矩附加值為2~5 kN·m。完鉆后同樣采用倒劃眼起鉆方式,增強了井壁修整效果,下尾管再未發(fā)生遇阻。表3為該平臺尾管作業(yè)情況,結果表明,劃眼器在軟硬交錯地層能夠有效修整井壁,提高下套管作業(yè)效率。

      表3 A平臺井下入尾管統(tǒng)計

      4 結論

      (1)現(xiàn)場應用表明,劃眼器修整井壁效果良好,在同等工況條件下能夠大幅提升起鉆效率,還能提高窄間隙套管的一次下入成功率。

      (2)劃眼器依靠鉆具旋轉帶動,具有較強的主動切削能力。理論計算和實際應用表明,該工具產(chǎn)生的扭矩附加值較小,對鉆井工藝無時效和安全影響。

      (3)刮削翼敷焊金剛石復合片為切削齒,規(guī)徑采用硬質合金加強保徑,具有良好的抗研磨與抗沖擊性能,可重復入井使用。

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