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      汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路問題檢測(cè)處理淺析

      2019-10-21 18:45秦亮
      名城繪 2019年6期

      摘要:本文介紹了汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組匝間短路檢測(cè)的常用方法,與現(xiàn)場(chǎng)匝間短路問題實(shí)際處理案例相結(jié)合,論述了這些方法用于故障檢測(cè)的原理和效果。

      關(guān)鍵詞:汽輪發(fā)電機(jī);轉(zhuǎn)子繞組;匝間短路

      一、轉(zhuǎn)子繞組匝間短路問題常見危害

      發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組發(fā)生匝間短路后會(huì)伴隨產(chǎn)生下述問題:轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流增大;局部發(fā)熱;無功下降;振動(dòng)增加;燒毀轉(zhuǎn)子繞組;導(dǎo)致發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子大軸接地;引起轉(zhuǎn)子磁化;燒傷軸頸和軸瓦。因此轉(zhuǎn)子繞組匝間短路問題會(huì)嚴(yán)重威脅機(jī)組安全運(yùn)行。

      二、造成轉(zhuǎn)子繞組匝間短路問題常見原因及分類

      1、制造方面:如制造工藝不良,在轉(zhuǎn)子繞組下線、整形等工藝過程中損傷了匝間絕緣;或絕緣材料中存有金屬性硬粒,刺穿了匝間絕緣,造成匝間短路。

      2、運(yùn)行方面:在電、熱和機(jī)械等的綜合應(yīng)力作用下,繞組產(chǎn)生變形、位移,致使匝間絕緣斷裂、磨損、脫落或由于臟污等造成匝間短路。

      三、轉(zhuǎn)子繞組匝間短路問題常用檢測(cè)判定方法:

      準(zhǔn)確判斷并消除汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子繞組匝間短路問題就顯得尤為重要。現(xiàn)對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子繞組匝間短路問題檢測(cè)試驗(yàn)手段很多,以下述方法最為常見:

      1、兩極壓降和電壓分布檢測(cè)法

      在轉(zhuǎn)子繞組中通入交流電,測(cè)量轉(zhuǎn)子兩極電壓。兩極電壓相等時(shí)說明轉(zhuǎn)子不存在匝間短路,然后依次測(cè)量各個(gè)分布線圈的電壓降,也就是分別測(cè)量各個(gè)分布線圈的交流阻抗。

      2、RSO 重復(fù)脈沖檢測(cè)法

      RSO 試驗(yàn)即循環(huán)周期性沖擊波圖試驗(yàn)。其主要原理就是在轉(zhuǎn)子繞組的兩端同時(shí)注入一個(gè)連續(xù)的前沿陡峭的低電壓脈沖。當(dāng)脈沖在轉(zhuǎn)子繞組傳播時(shí),一旦遇到任何在繞組特性阻抗上有不連續(xù)的地方,就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)反射脈沖,反射脈沖會(huì)重新回到注入點(diǎn),通過分析注入點(diǎn)的波形來分析繞組故障。

      四、 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際案例

      現(xiàn)以某電廠汽輪發(fā)電機(jī)組繞組匝間短路問題處理紀(jì)實(shí)對(duì)判定方式方法進(jìn)行淺析。某電廠1號(hào)機(jī)為汽輪發(fā)電機(jī)為QFSN-660-2型,額定功率為660MW,冷卻方式為水氫氫,額定氫壓為0.5Mpa,該機(jī)組未安裝匝間短路探測(cè)線圈檢測(cè)設(shè)備。在機(jī)組檢修期間將發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子抽出進(jìn)行常規(guī)檢查,經(jīng)RSO試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子存在匝間短路問題,前期運(yùn)行期間(2005年-2018年)未見振動(dòng)、發(fā)熱等任何異常。后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)兩極壓降、電壓分布試驗(yàn)定位排查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子A極8號(hào)線圈勵(lì)端6、7匝之間存在匝間短路問題,廠家拆解后找到問題并對(duì)短路點(diǎn)及薄弱匝間絕緣進(jìn)行更換修復(fù)處理和回裝工作,經(jīng)兩極壓降、電壓分布和RSO測(cè)試驗(yàn)證轉(zhuǎn)子A極8號(hào)線圈匝間短路問題已消除,后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行套轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)前試驗(yàn),RSO測(cè)試A極1號(hào)線圈波形又出現(xiàn)了異常(在旋轉(zhuǎn)到270°-360°方向時(shí)有時(shí)無,偏差率約8%),用兩極壓降和電壓分布測(cè)試(多角度旋轉(zhuǎn)進(jìn)行)結(jié)果良好(總電壓200V,兩極電壓差0.5V,各槽電壓分布最大差值0.2V)?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)A極1號(hào)線圈進(jìn)行拆解、檢查、清理和回裝工作,未發(fā)現(xiàn)匝間短路點(diǎn)和匝間絕緣缺陷,處理后進(jìn)行兩極壓降和電壓分布試驗(yàn),結(jié)果良好(總電壓200V,兩極電壓差0.6V,各槽電壓分布最大差值0.2V),RSO測(cè)試波形無明顯改善(偏差率約4%),同時(shí)A極2、3和4號(hào)線圈RSO測(cè)試波形也出現(xiàn)有不重合(偏差率小于2.5%)?,F(xiàn)場(chǎng)再次對(duì)A極1、2、3和4號(hào)線圈重新進(jìn)行拆解、檢查、清理和回裝工作,仍未發(fā)現(xiàn)匝間短路點(diǎn)和異常缺陷?,F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行兩極壓降和電壓分布測(cè)試,結(jié)果良好(總電壓200V,兩極電壓差0.1V,各槽電壓分布最大差值0.2V),RSO測(cè)試波形無明顯改善(偏差率約6%)。

      綜上,現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)為檢修期間轉(zhuǎn)子長(zhǎng)時(shí)間靜止放置和退打槽楔導(dǎo)致轉(zhuǎn)子線圈之間、絕緣與線圈之間產(chǎn)生間隙未達(dá)到完全貼合壓實(shí)狀態(tài)。端部與直線部分線圈之間間隙不均勻影響了RSO測(cè)試結(jié)果,因?yàn)镽SO檢測(cè)方法靈敏度高,導(dǎo)致了波形偏差率偏大。現(xiàn)場(chǎng)1號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)子已排除匝間短路問題可以滿足機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,為了減小不必要的對(duì)匝間絕緣傷害,后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行回裝工作。

      現(xiàn)場(chǎng)于2019年2月22日啟機(jī)后進(jìn)行轉(zhuǎn)子動(dòng)態(tài)RSO測(cè)試,測(cè)試結(jié)果較之前靜止?fàn)顟B(tài)試驗(yàn)波形有明顯改善(重合度更高,偏差率更?。以囼?yàn)數(shù)據(jù)優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn),不存在匝間短路問題。

      五、結(jié)語

      通過以上淺析及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際案例,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組匝間短路故障檢測(cè)及處理需要綜合分析,由于各種試驗(yàn)方法均有不同的影響因素和局限性,對(duì)判斷結(jié)論都會(huì)造成影響。轉(zhuǎn)子的兩極壓降和電壓分布試驗(yàn)?zāi)芊磻?yīng)匝間短路缺陷和初步定位短路位置;RSO 診斷試驗(yàn)對(duì)高阻匝間短路有高靈敏度。修后發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路問題排查以啟機(jī)后動(dòng)態(tài)試驗(yàn)為判斷依據(jù)。

      參考文獻(xiàn):

      [1]劉慶河,汽輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子匝間短路的檢測(cè)方法[J];大電機(jī)技術(shù);2004

      [2]張盛,汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子匝間短路故障診斷及分析[J];中文信息;2016

      (作者單位:哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司)

      作者簡(jiǎn)介:秦亮(1991-),男,黑龍江哈爾濱人,2014年畢業(yè)于東北電力大學(xué)機(jī)械專業(yè),獲學(xué)士學(xué)位;哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司助理工程師;一直從事汽輪發(fā)電機(jī)項(xiàng)目的技術(shù)工作。

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