江兆鑫
摘要:現(xiàn)如今,我國是科技快速發(fā)展的新時期,對燃煤發(fā)電機組進行超低排放改造,但在機組啟動過程中不可避免存在煙溫低現(xiàn)象,導(dǎo)致脫硝噴氨不能盡快投入。現(xiàn)行環(huán)保法規(guī)從機組并網(wǎng)開始對NOx排放進行考核,通過對機組啟動過程中重要操作進行優(yōu)化和調(diào)整,實現(xiàn)機組并網(wǎng)加負荷時間縮短,減少污染物排放。
關(guān)鍵詞:超臨界;機組啟動;煙溫;脫硝噴氨
引言
伴隨著工業(yè)的發(fā)展,近年來環(huán)境污染問題越來越嚴(yán)重,世界上人們對環(huán)境污染越來越來越關(guān)注,特別是大氣環(huán)境污染更是重中這重。我國的環(huán)境污染問題也越來越嚴(yán)重,國家對環(huán)境污染的治理更加重視。對于燃煤電廠對大氣造成的污染主要二氧化硫及氮氧化物,對于脫硫技術(shù)我國已有很多成熟的經(jīng)驗,但對于脫硝技術(shù)(氮氧化物)卻是才剛剛開始。從2011年起,國家規(guī)定脫硝項目必須和主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入運行。在這種情況下,我廠的600MW機組在工程建設(shè)的同時也投入脫硝項目的建設(shè)并隨機組同時投入了運行,但是在最初投入的階段卻未能投入自動運行,而是運行人員手動進行噴氨量的控制,這就要求我們必須有一套自動控制噴量的邏輯策略。此控制策略避免了需要增加專門的PID調(diào)節(jié)器即可實現(xiàn)較好的自動控制噴氨量。
1設(shè)備概況
某電廠600MW超臨界燃煤機組作為上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的SG-1913/25.4-M960超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、四角切園燃燒方式,平衡通風(fēng)、∏型露天布置、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)燃煤鍋爐,設(shè)計煤種為神府東勝煤,2臺機組于2007年初投產(chǎn)。機組安裝的SCR脫硝系統(tǒng)由脫硝反應(yīng)器、液氨儲槽、氨噴射器、混合器、氮氧化物監(jiān)測裝置等組成,其中氨噴射器布置在反應(yīng)器的水平入口煙道里。每臺機組省煤器和空預(yù)器之間煙道上配備2臺SCR脫硝系統(tǒng),各處理50%的鍋爐煙氣量,屬于高溫高塵布置,此處煙道溫度為280~420℃,能夠滿足脫硝反應(yīng)所需溫度。2臺機組分別于2014、2015年進行了超低排放改造,吸收塔進行了擴容,加裝濕式電除塵器,省煤器進行了高低溫分級改造,實現(xiàn)了在220MW以上負荷脫硝噴氨保持投入。
2影響機組并網(wǎng)問題及解決方法
2.1首先確定給定值氨需量
根據(jù)給煤量計算煙氣量:(1)理論干空氣量V0(空氣過剩系數(shù)a-1)的計算:V0=(1÷0.21)*(1.866*Car÷100+5.55*Har÷100+0.7*Sar÷100-0.7*Oar÷100)=0.0889*(Car+0.375*Sar)+0.2643*Har-0.0333*Oar=0.0889*Kar+0.2643*Har-0.0333*Oar其中Kar=Car+0.375*Sar,Car,Har,Sar,Oar均與燃煤煤質(zhì)有關(guān),當(dāng)鍋爐燃煤一定時,理論干空氣量V0為一常量,DCS廠家可根據(jù)以上公式通過DCS模塊實現(xiàn)理論干空氣量V0的計算,其單位為m3(標(biāo)準(zhǔn))/kg。(2)干煙氣容積Vgy的計算:Vgy=(1.866*Car÷100+0.7*Sar÷100)+(0.79*V0+0.8*Nar÷100)+(a-1)*V0=1.866*(Car+0.375*Sar)÷100+(0.79*V0+0.8*Nar÷100)+(a-1)*V0=1.866*Kar÷100+(0.79*V0+0.8*Nar÷100)+(a-1)*V0上式中Kar=Car+0.375*Sar,Car,Har,Sar,Oar,Nar均與燃煤煤質(zhì)有關(guān),空氣過剩系數(shù)a取1.4(根據(jù)實際情況也可設(shè)定為其他值),當(dāng)鍋爐燃煤煤質(zhì)一定時,干煙氣容積Vgy可通過上式計算,DCS廠家可根據(jù)以上公式通過DCS模塊實現(xiàn)理論干煙氣容積Vgy的計算,其單位為m3(標(biāo)準(zhǔn))/kg。(3)根據(jù)給煤量(由機組DCS發(fā)出)可計算出一臺機組燃煤產(chǎn)生的干煙氣量:干煙氣量(m3(標(biāo)準(zhǔn))/h)=干煙氣容積(m3(標(biāo)準(zhǔn))/kg)*給煤量(kg/h)。(4)一臺反應(yīng)器的干煙氣量為一臺機組的干煙氣量除以2,調(diào)試時根據(jù)調(diào)試測得的兩臺反應(yīng)器的煙氣流量比進行修正。(說明:DCS實現(xiàn)的功能為在DCS操作屏上輸入燃煤煤質(zhì)相關(guān)參數(shù)即可求得上述公式中的相關(guān)量,并在DCS上顯示脫硫效率。)(5)根據(jù)公式Fnh3=V*(CNO入口-CNOX出口)*(0.95*17/1.53*30+0.05*2*17/46)*10-6CNOX=CNO*1.53/0.95*15/(21-O2)(其中:CNO、O2為現(xiàn)場來的測量值)計算出所需要的噴氨量。
2.2盡量提高除氧器水溫
鍋爐上水通過采用臨機輔汽對除氧器進行加熱,鍋爐點火升壓后盡量多回收啟動分離器疏水回除氧器。汽輪機掛閘后打開四段抽汽電動閥和四段抽汽供除氧器電動閥,使四段抽汽管路隨機滑啟。由于采取了點火后投入2號高加及1、3號高加隨機滑啟操作,機組并網(wǎng)后可逐步提前回收高加疏水至除氧器。經(jīng)過試驗,機組負荷150MW高加疏水完全實現(xiàn)逐級自流轉(zhuǎn)為正常運行方式。采用以上舉措后除氧器水溫保持不低于150℃,使鍋爐給水溫度始終保持在較高水平,有利于煙溫提高。當(dāng)除氧器水位由120℃提升至150℃,可提高排煙溫度約10℃。
2.3采用汽動給水泵全程調(diào)節(jié)
機組給水系統(tǒng)配置2臺50%容量的汽動給水泵(以下簡稱汽泵)和1臺30%容量的電動給水泵(以下簡稱電泵)。按照原設(shè)計,機組啟動時,從鍋爐上水到并網(wǎng)帶負荷至150MW由電泵給水,然后并入1臺汽泵運行,加負荷至300MW后并入另外1臺汽泵退出電泵,給水系統(tǒng)轉(zhuǎn)至正常方式運行。這就導(dǎo)致機組加負荷至150MW時不得不停下來,等待汽泵沖轉(zhuǎn)正常并入給水系統(tǒng)才能繼續(xù)加負荷,嚴(yán)重拖慢了加負荷提高煙溫的節(jié)奏。從2015年起,實施汽泵全程調(diào)節(jié)技術(shù)。鍋爐上水時,只需啟動1臺汽泵前置泵運行,通過省煤器進口電動閥節(jié)流維持10%BMCR的流量上水。上水完成后全開省煤器進口電動閥,啟動第2臺汽泵前置泵并列運行,通過開關(guān)1臺汽泵出口閥實現(xiàn)鍋爐變流量沖洗,沖洗完成后全開2臺汽泵出口閥建立啟動給水流量,鍋爐點火。點火后利用臨機輔汽沖轉(zhuǎn)1臺小機,鍋爐起壓后逐漸提高小機轉(zhuǎn)速維持給水流量,停運另1臺汽泵前置泵。鍋爐繼續(xù)升壓,再熱器壓力建立后投入在運小機高壓汽源。
2.4優(yōu)化控制策略的實現(xiàn)
由于DCS中無法實現(xiàn)預(yù)測控制等先進控制模塊,本文采用了由東南大學(xué)研制的電廠實時優(yōu)化控制平臺INFIT來實現(xiàn)新型的SCR脫硝優(yōu)化控制系統(tǒng),INFIT控制平臺不僅具有各種常規(guī)的經(jīng)典控制模塊,還具有如廣義預(yù)測控制、自適應(yīng)smith補償控制、模糊智能前饋控制等各種先進的現(xiàn)代控制算法模塊,可以實現(xiàn)基于經(jīng)典控制算法和現(xiàn)代控制算法的各類優(yōu)化控制方案,專門用于解決火電機組中的各種難點控制問題。
結(jié)語
由于脫硝項目屬于國家新型的剛剛起步的項目,而噴氨量自動控制系統(tǒng)尚未有完全成熟的控制策略,很多廠是增加了專門的裝置來控制的,此套控制策略在我廠完美的實現(xiàn)的噴氨量的自動控制,實際運行效果相當(dāng)好,屬于有創(chuàng)造性的控制策略,在當(dāng)前電廠行業(yè)中有一定的先進性和可借鑒性。本技術(shù)在我廠的應(yīng)用情況反應(yīng)很好,但由于受現(xiàn)場測量技術(shù)的影響,有時運行人員需要設(shè)置的偏差比較大,希望同仁們能找到更加理想的控制策略。
參考文獻
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