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      600MWπ型直流爐并網(wǎng)初期脫硝超凈排放控制

      2019-10-21 21:40:14趙林蕤
      河南科技 2019年16期
      關(guān)鍵詞:鍋爐

      趙林蕤

      摘 要:為適應(yīng)國家環(huán)保要求,尋找新的利益增長點,發(fā)電企業(yè)必須進行超凈排放改造。由此,本文首先對鍋爐、脫硝系統(tǒng)設(shè)備進行概述,然后探討并網(wǎng)初期脫硝系統(tǒng)面臨的問題,最后提出機組并網(wǎng)前提升SCR反應(yīng)區(qū)溫度的措施和并網(wǎng)后提升SCR效率的措施,以期為相關(guān)足學(xué)者的研究提供借鑒。

      關(guān)鍵詞:鍋爐;脫硝系統(tǒng);超凈排放

      中圖分類號:TM621;X773文獻標識碼:A文章編號:1003-5168(2019)16-0082-03

      Abstract: In order to meet the requirements of national environmental protection and find new profit growth points, power generation enterprises must carry out ultra-clean emission transformation. Therefore, this paper firstly outlined the equipment of boiler and denitrification system, then discussed the problems faced by denitrification system in the initial stage of grid-connected, and finally put forward the measures to increase the temperature of SCR reaction zone before grid-connected and the measures to improve the efficiency of SCR after grid-connected, with a view to providing reference for relevant scholars.

      Keywords: boiler;denitrification system; ultra-net emission

      發(fā)電機并網(wǎng)前SCR入口溫度低,不僅會造成催化劑活性低,NOx轉(zhuǎn)化速度降低,指標排放不合格;而且氨逃逸后生成的NH4HSO4具有很強的黏性,會吸附在空預(yù)器上使其堵塞,從而增大引風(fēng)機出力及輔機電耗,嚴重時會導(dǎo)致鍋爐被迫停用[1]。經(jīng)實踐總結(jié),現(xiàn)基本可以依靠技術(shù)手段,在并網(wǎng)前使SCR反應(yīng)溫度滿足要求,減輕空預(yù)器的堵塞程度,達到并網(wǎng)初期超凈排放要求,實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。

      1 鍋爐、脫硝系統(tǒng)設(shè)備概述

      1.1 鍋爐簡介

      東方鍋爐廠制造DG1970/25.4-Ⅱ1型鍋爐,600MW超臨界直流滑壓運行,單爐膛,一次中間再熱,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),固態(tài)排渣。

      1.2 脫硝SCR系統(tǒng)

      國家能源集團民權(quán)公司采用“選擇性催化劑還原煙氣脫硝”技術(shù),基本原理的化學(xué)反應(yīng)公式為:

      4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (1)

      6NH3+8NO2→7N2+12H2O ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (2)

      反應(yīng)生成的產(chǎn)物為水和氮氣。在催化劑作用下,其反應(yīng)溫度可降至315~420℃,鍋爐省煤器后溫度正好處于這一范圍內(nèi),為鍋爐脫硝提供了有利條件。但是,因鍋爐煙氣內(nèi)存在SO2、O2,易與逃逸的NH3發(fā)生如式(3)和式(4)所示的化學(xué)反應(yīng)。

      2SO2+O2→2SO3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(3)

      NH3+H2O+SO3→NH4HSO4 ? ? ? ? ? ? ?(4)

      反應(yīng)生成硫酸氫氨。該物質(zhì)黏性大,易黏結(jié)在催化劑和鍋爐尾部受熱面上,影響鍋爐運行。脫硝系統(tǒng)反應(yīng)器布置在省煤器與空氣預(yù)熱器之間,煙氣中飛灰將流經(jīng)反應(yīng)器。為防止催化劑積灰,每層反應(yīng)器入口布置有聲波吹灰器和蒸汽吹灰器,通過對其進行定期吹掃,以保持自身清潔及反應(yīng)效率。聲波吹灰器工作介質(zhì)為壓縮空氣設(shè)有1臺專用空氣壓縮機,蒸汽吹灰器的汽源取自本爐屏過蒸汽系統(tǒng)。鍋爐SCR系統(tǒng)配備有2臺稀釋風(fēng)機和2臺氨空混合器。

      1.3 SCR系統(tǒng)主要設(shè)計性能參數(shù)

      SCR系統(tǒng)主要設(shè)計性能參數(shù)如表1所示。

      2 并網(wǎng)初期脫硝系統(tǒng)面臨的問題

      第一,供氨管路較長,且氨氣屬重大危險源。為降低其泄漏風(fēng)險,整個供氨管道設(shè)計放水點較少,因此,管道在停運后會出現(xiàn)存水,以致重新投運時供氨母管壓力低。

      第二,SCR催化劑上積灰較多,初期影響反應(yīng)速度,并造成反應(yīng)器進出口壓差增大。

      第三,并網(wǎng)初期因煙氣溫度低,SCR反應(yīng)活性降低[2]。

      第四,因反應(yīng)活性降低,造成NH3反應(yīng)不充分,使氨逃逸率增加,空預(yù)器低溫段易附著有NH4HSO4,使空預(yù)器差壓增加。

      第五,因管道存水,供氨純度受影響,影響噴氨調(diào)閥自動線性跟蹤,造成噴氨流量過大。

      3 機組并網(wǎng)前提升SCR反應(yīng)區(qū)溫度的措施

      3.1 準備工作

      ①機組停運期間,倒空AFBD原煤倉,確保AFBD原煤倉在機組啟動前可以上點火煤種,因點火煤揮發(fā)分較高,S分低,不僅能降低SCR入口NOx值,也會減少SO2的生成,且在并網(wǎng)溫度滿足需求前可減少噴氨量及NH4HSO4生成量,緩解空預(yù)器堵塞。

      ②檢查361閥及高低旁閥是否正常,開關(guān)是否靈活,以便可以靈活控制鍋爐上水量,并通過減少給水和爐膛煙氣換熱來提高SCR入口煙溫。

      ③機組啟動前,對鍋爐再熱器、過熱器煙氣擋板進行檢查,確保開關(guān)調(diào)節(jié)正常,全開、全關(guān)位置正確,并保證煙氣通道可以正常調(diào)節(jié)。

      3.2 鍋爐啟動過程中采取措施提升煙溫

      ①在保證汽機軸封用汽的前提下,盡量提高送風(fēng)機暖風(fēng)器出口風(fēng)溫至50℃、除氧器水溫至65℃。需要注意的是,送風(fēng)機暖風(fēng)器主要在冬季使用,輔汽為其熱源,通過風(fēng)和暖風(fēng)器的熱交換來提高送風(fēng)機出口煙溫,主要防止空預(yù)器冷端溫度低。同時,提高送風(fēng)初溫,減少爐膛換熱,提升煙溫。提高除氧器溫度是為了提高給水溫度,降低爐膛換熱,增加SCR入口煙溫。

      ②鍋爐點火后檢查煙溫探槍是否運行正常,并保證鍋爐出口煙溫不超過580℃。這主要是來監(jiān)測煙溫,以便靈活調(diào)整煙氣擋板的開度,并從煙溫情況判斷爐膛燃燒情況。

      ③鍋爐點火后全開汽機高、低旁閥,旁路系統(tǒng)隨鍋爐升溫升壓進行暖管,防止點火過程中出現(xiàn)再熱器干燒。同時,保持給水流量在400t/h,流量過大易造成換熱增加,煙氣溫度不易提升;過少易造成鍋爐水冷壁超溫,氧化皮脫落,減少管壁使用壽命。

      ④鍋爐點火后,控制各段煙溫及金屬溫度不高于1.5℃/min。鍋爐啟動初期,確保燃油燃燒完全,投粉均勻緩慢,汽溫不發(fā)生突變,并保證鍋爐水冷壁均勻受熱和煤粉充分燃燒。

      ⑤鍋爐升溫升壓至熱態(tài)沖洗參數(shù)前,過熱器煙氣擋板30%開度、再熱器煙氣擋板70%開度。國家能源集團民權(quán)公司鍋爐為π型爐,尾部煙道處過熱器擋板下方是省煤器。對于該鍋爐,要開大再熱器擋板,讓高溫?zé)煔馔ㄟ^再熱器,減少過熱器的煙氣量,進而降低省煤器換熱,提升SCR入口煙溫。

      ⑥鍋爐熱態(tài)沖洗合格后,將過熱器煙氣擋板調(diào)整至15%開度、再熱器煙氣擋板95%開度,觀察再熱器出口煙溫、空預(yù)器入口煙溫、脫硝出入口煙溫緩慢上升,變化正常。過熱器煙溫上升緩慢,可全關(guān)過熱器煙氣擋板,注意再熱器壁溫不超過520℃,否則增大該側(cè)再熱器減溫水量進行調(diào)整。如果調(diào)整減溫水后壁溫仍高,開大過熱器煙氣擋板,關(guān)小再熱器煙氣擋板,以控制低再壁溫。

      ⑦鍋爐出口壓力至5MPa,溫度至350℃時,將空預(yù)器吹灰汽源切至鍋爐屏過。這主要是因為屏過汽源壓力高、溫度高,對空預(yù)器進行吹灰時效果好,且其溫度高,可以將生成的NH4HSO4變成熔融狀態(tài),并隨著煙氣帶走,減少其在空預(yù)器冷端的附著量[3]。

      ⑧汽機沖轉(zhuǎn)前或熱二次風(fēng)溫至170℃時啟動第二臺1F(2A)制粉系統(tǒng),主要加強鍋爐燃燒,并及時提升爐膛煙溫。

      ⑨中速暖機過程中,如果再熱器出口煙溫、空預(yù)器入口煙溫未達到320℃,高旁有一定裕量(主汽壓低于7.5MPa),啟動第三臺制粉系統(tǒng),以保證高、低旁閥閥位控制到位,防止鍋爐超溫超壓。此處仍是為了保證SCR在并網(wǎng)前其入口煙溫具備投運條件。但因國家能源集團民權(quán)公司高、低旁容量僅有40%,如果啟動第三臺磨煤機制粉系統(tǒng),在煙溫升高的同時,也易出現(xiàn)蒸汽量增加,主、再熱蒸汽壓力升高。

      ⑩汽機冷態(tài)啟動后至中速暖機結(jié)束前1h,提前試投脫硝(此時可以不考慮SCR入口煙溫),原因是管道較長,內(nèi)有存水,主要提升氨站側(cè)供氨壓力,開大供氨末端的各放水門,把系統(tǒng)的水帶出來。確認供氨溫度、壓力先下降后升高,供氨流量恢復(fù)正常后,說明系統(tǒng)水已排凈。但因此時溫度不滿足,可以停運備用,并間隔10min開啟A、B側(cè)供氨調(diào)閥進行噴氨,保證系統(tǒng)可靠備用,防止再次出現(xiàn)積水。

      ?汽輪機中速暖機結(jié)束后準備升速至3 000r/min,大概有20min左右時間,檢查脫硝入口煙溫至320℃,利用此空檔提前投入脫硝噴氨,檢查脫硝出口NOX下降正常,脫硫出口NOX含量小于50mg/Nm3。

      3.3 需要注意的問題

      ①啟動過程中嚴密監(jiān)視鍋爐升溫升壓率,防止升溫過快引起氧化皮脫落,保證鍋爐煙溫緩慢上升;注意煙溫探針能顯示溫度變化。

      ②汽機中速暖機結(jié)束前,優(yōu)先采用以上調(diào)整措施提高脫硝入口煙溫,調(diào)整措施達不到效果時再啟動第三臺制粉系統(tǒng)運行,如啟動第三臺磨,一定要注意高、低旁開度,防止其超壓。

      ③鍋爐啟動階段,保證給水流量合理。提升煙溫時,要加強對鍋爐壁溫的監(jiān)視,嚴防壁溫超限,若出現(xiàn)超溫,可適當增加給水。

      ④脫硝噴氨投入后,檢查氮氧化物是否正常下降。若噴氨量異常增大,應(yīng)停止噴氨,并分析原因,加大系統(tǒng)放水,防止過量噴氨。

      ⑤機組啟動過程中,確認脫硝入口煙道輸灰、出口煙道鎖氣器、催化劑聲波吹灰器運行正常,防止催化劑積灰堵塞。

      ⑥空預(yù)器冷端吹灰連續(xù)投入,就地確認運行正常,防止空預(yù)器堵塞,并在屏過壓力滿足要求后及時切換吹灰汽源。

      4 并網(wǎng)后提升SCR效率的措施

      ①申請機組并網(wǎng)后,盡快進行切缸、給水電汽泵切換及高加熱投入操作,在2h內(nèi)機使組升至250MW以上負荷,確保脫硝入口煙溫在短期內(nèi)升至330℃以上,提升SCR反應(yīng)效率,減少氨的逃逸率。

      ②在50%額定負荷下,及時投入全爐膛吹灰及SCR蒸汽吹灰,吹灰汽源使用屏過汽源,保證爐膛內(nèi)、SCR催化劑上積灰能清除干凈,吹灰壓力保持1.5MPa,吹灰溫度保持在350℃。

      ③為防止空預(yù)器堵塞,空預(yù)器冷、熱端吹灰應(yīng)先進行熱端吹灰后進行冷端吹灰。為保證NH4HSO4能徹底分解,減少其在空預(yù)器的附著量,吹灰蒸汽參數(shù)要求和屏過蒸汽吹灰參數(shù)相同,且各支吹灰槍的投運時間不低于1h。

      ④加大氨空混合器放水,提升供氨純度,在滿足超凈排放前提下,盡量降低A、B側(cè)噴氨調(diào)閥開度,減少氨逃逸率。

      5 結(jié)論

      實踐證明,在機組并網(wǎng)前、后及時采取相關(guān)技術(shù)措施進行補救,不會出現(xiàn)因空預(yù)器堵塞導(dǎo)致機組帶不上出力或被迫降負荷的問題。也不會出現(xiàn)機組超凈排放不合格的現(xiàn)象。

      參考文獻:

      [1]孫克勤,鐘秦.火電廠煙氣脫硝技術(shù)工程實例[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.

      [2]孫克勤,韓祥.燃煤電廠煙氣脫硝設(shè)備及運行[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011.

      [3]蔣文舉,趙君科,尹華強,等.煙氣脫硫脫硝技術(shù)手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.

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