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      余熱供熱系統(tǒng)改造實(shí)例及分析

      2019-10-21 11:04:03梁嶺
      關(guān)鍵詞:余熱利用供熱系統(tǒng)改造方案

      梁嶺

      摘要:化工廠(chǎng)潛在的大量的可利用能源現(xiàn)狀,余熱利用一直都在不斷地更新過(guò)程中,余熱利用是提高經(jīng)濟(jì)性、能源節(jié)約的一條重要途徑,并且使其對(duì)環(huán)境的危害降到最低。新時(shí)期,人類(lèi)社會(huì)進(jìn)入節(jié)能改造新時(shí)代,在能源危機(jī)面前,各行各業(yè)都在加大節(jié)能改造的力度。本文從某化工廠(chǎng)余熱設(shè)備現(xiàn)狀、改造的必要性、利用熱能分析、改造方案及結(jié)果等方面進(jìn)行分析總結(jié)。

      關(guān)鍵詞:余熱利用; 供熱系統(tǒng); 改造方案; 問(wèn)題分析;

      前言:

      引用“中國(guó)能源消耗總量巨大,增量持續(xù)強(qiáng)勁,2013年中國(guó)能源消耗總量36.7億tce,位居世界第一位。鋼鐵、化工、建材、電力、石化、有色金屬6個(gè)高耗能行業(yè)占總能耗50%左右”。

      積極響應(yīng)天津市《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》要求,某化工廠(chǎng)深挖余熱供熱系統(tǒng)潛力,達(dá)到向本地區(qū)企業(yè)增加蒸汽供應(yīng)量27.3T/h,從而關(guān)停本地區(qū)企業(yè)30T煤鍋爐案例。改造主要包括生產(chǎn)工藝余熱利用、現(xiàn)有余熱鍋爐煙氣余熱利用兩個(gè)工藝段主要部分。

      1 余熱系統(tǒng)現(xiàn)狀

      1.1工藝段一:某化工廠(chǎng)有兩條化工生產(chǎn)線(xiàn),在化工生產(chǎn)過(guò)程中,單條生產(chǎn)線(xiàn)會(huì)產(chǎn)生大量混有粉狀的高溫?zé)煔猓s600℃,煙氣量55000Nm?/h),有較高的余熱,而在進(jìn)入下一工序前,又需要降溫至250℃左右,目前該化工廠(chǎng)采用的降溫措施是噴入大量急冷水降溫,這樣就會(huì)導(dǎo)致大量余熱的白白消耗和水資源的浪費(fèi)。

      1.2工藝段二:某化工廠(chǎng)余熱系統(tǒng)目前配備了一臺(tái)75T/h燃燒尾氣鍋爐,鍋爐排放煙氣溫度達(dá)230℃。

      2 供熱改造的必要性

      2.1工藝段一:為了降低生產(chǎn)工藝中煙氣溫度,采用煙氣噴水降溫方式一是浪費(fèi)水資源,沒(méi)有有效利用煙氣熱量,同時(shí)噴水后煙氣因含有大量水蒸氣對(duì)后段工藝產(chǎn)生不利影響。充分利用600℃煙氣熱量,能產(chǎn)生一定的蒸汽,提高能源利用率,實(shí)現(xiàn)對(duì)周邊企業(yè)供應(yīng)蒸汽。余熱利用減少了周邊企業(yè)燃煤小鍋爐,實(shí)現(xiàn)環(huán)境優(yōu)越。該工程實(shí)施后,單條生產(chǎn)線(xiàn)增加蒸汽量10.3T/h??筛脑焐a(chǎn)線(xiàn)共兩條,即可增加蒸汽量累計(jì)20.6T/h

      2.2 工藝段二:鍋爐排放煙氣溫度達(dá)到230℃,大量熱量浪費(fèi),導(dǎo)致鍋爐效率較低,有較大節(jié)能空間。改造后一可以提高鍋爐熱效率至93.2%,能增加6.7T/h蒸汽供應(yīng)量,同時(shí)可大大改善環(huán)境。減少周邊企業(yè)燃煤小鍋爐。

      3 熱負(fù)荷分析

      根據(jù)熱負(fù)荷分布的具體情況,考慮規(guī)劃區(qū)域內(nèi)工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃,全力消除供熱盲區(qū),并避免重復(fù)建設(shè),減少投資。根據(jù)對(duì)該地區(qū)歷史蒸汽負(fù)荷數(shù)據(jù),該地區(qū)蒸汽熱負(fù)荷缺口夏季達(dá)到50T/h,冬季達(dá)到105T/h,項(xiàng)目建成后即可實(shí)現(xiàn)蒸汽全部對(duì)外銷(xiāo)售。而且該地區(qū)未來(lái)五年規(guī)劃蒸汽熱負(fù)荷缺口最大會(huì)達(dá)到130 t/h,此次改造增加供汽能力累計(jì)27.3T/h。

      4 供熱改造方案

      4.1 工藝段一改造方案

      工藝段一,改造方案為增加一臺(tái)10.3T/h蒸汽鍋爐代替噴水降溫方式,由于此工藝段煙氣含有6500kg/h的顆粒,容易造成換熱管堵塞等問(wèn)題,鍋爐選型存在較大困難

      鍋爐采用立式鍋爐,鍋爐采用單汽包型式,設(shè)計(jì)煙氣側(cè)在換熱管外部,鍋爐水在換熱管內(nèi)側(cè)型式,同時(shí)設(shè)計(jì)鍋爐換熱管煙氣側(cè)流速71m/s,換熱管采用大管徑措施,同時(shí)蒸汽鍋爐設(shè)計(jì)成兩段式,分為高溫段和中溫段,兩段式很好的緩解了換熱器堵塞和熱膨脹問(wèn)題,通過(guò)以上主要措施確?;旌项w粒的煙氣在鍋爐煙氣側(cè)不發(fā)生堵塞現(xiàn)象。

      4.2 工藝段二改造

      工藝段二,改造方案為增加一臺(tái)6.8T/h蒸汽換熱器。

      因生產(chǎn)工藝中煙氣含水份較高在35%~40%水平,煙氣中存在較多硫化物,煙氣的露點(diǎn)溫度在140℃,新增的換熱器冷源溫度一旦低于140℃,就會(huì)發(fā)生露點(diǎn)腐蝕,換熱器難以安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      因此換熱器設(shè)計(jì)成為相變換熱器,即設(shè)計(jì)換熱器冷源溫度為145℃,從而最大限度減少了換熱器的露點(diǎn)腐蝕現(xiàn)象。

      同時(shí)換熱器材質(zhì)選擇上使用耐腐蝕性能較好的ND鋼材,也兼顧了此改造的工程成本與設(shè)備性能的平衡。

      4.3 供熱方案

      工藝段一、二產(chǎn)生的蒸汽壓力與溫度均在設(shè)計(jì)上匹配周邊蒸汽用戶(hù)的需求,不需再次配備減溫減壓器,同時(shí)也避免蒸汽溫度及壓力超限的安全風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)生的蒸汽通過(guò)自動(dòng)調(diào)節(jié)閥直接與工廠(chǎng)現(xiàn)有的蒸汽母管連接,工廠(chǎng)蒸汽母管連接至廠(chǎng)外市政蒸汽管網(wǎng)。

      考慮蒸汽管網(wǎng)設(shè)計(jì)一般的超前性,蒸汽管網(wǎng)能力按照70T/h設(shè)計(jì)。

      4.4公用補(bǔ)給水系統(tǒng)改造

      該化工廠(chǎng)除鹽水設(shè)計(jì)出力為2×75 t/h,現(xiàn)在設(shè)備正常運(yùn)行制水能力為140 t/h。正常補(bǔ)水量為130.5 t/h。

      綜上所述,除鹽水制水能力為余量只有9.5T/h,同時(shí)考慮工藝波動(dòng)及異常等情況,實(shí)際除鹽水能力余量已經(jīng)很少,因此本次改造同時(shí)增加工廠(chǎng)除鹽水能力,同時(shí)考慮未來(lái)五年蒸汽會(huì)進(jìn)一步增加計(jì)劃,本次除鹽水改造擬增加60T/h

      4.5 熱工控制

      本工程改造系統(tǒng)的控制分別納入余熱電站的DCS。在集中控制室內(nèi),通過(guò)DCS操作員站完成對(duì)本期改造裝置的監(jiān)視與控制。

      本期改造工程所涉及到的有關(guān)熱工自動(dòng)化設(shè)備擬按“以現(xiàn)有設(shè)備為基礎(chǔ)”的原則設(shè)置。

      (1) DCS控制:就地增加2套DCS遠(yuǎn)程控制柜,通過(guò)BRC410主控制器和主機(jī)DCS通訊,實(shí)現(xiàn)單元機(jī)組控制,DCS機(jī)柜內(nèi)新增IO卡件,根據(jù)實(shí)際需要增加,并留有一定數(shù)量備件。IO卡件選型與DCS機(jī)柜內(nèi)現(xiàn)有卡件一致。

      (2)電源機(jī)柜:考慮在原電源柜內(nèi)改造,并增加相應(yīng)電氣元件。

      4.5 結(jié)構(gòu)部分

      本工程供熱改造各供熱管道支架采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu),參考廠(chǎng)區(qū)原有地質(zhì)資料,基礎(chǔ)采用柱下獨(dú)立基礎(chǔ)。由工藝管道直接跨越廠(chǎng)區(qū)道路及各種小型建筑物,盡量不設(shè)大跨度桁架,必要時(shí)設(shè)鋼梁跨路。

      5 改造問(wèn)題分析

      本次改造增加的裝置與生產(chǎn)線(xiàn)整合一體,新增裝置出現(xiàn)故障的情況也同時(shí)影響了生產(chǎn)線(xiàn)的穩(wěn)定運(yùn)行。

      新增的10.3T/h立式鍋爐換熱管嵌入生產(chǎn)線(xiàn)工藝段,因其換熱管的入口煙氣溫度較高,膨脹問(wèn)題是影響安全可靠運(yùn)行的一項(xiàng)重要因素,需要后續(xù)運(yùn)行及維修中重點(diǎn)關(guān)注和檢查。

      6 結(jié)論

      6.1本供熱改造后,工業(yè)供汽對(duì)外供熱能力增加了27.3t/h,減少周邊企業(yè)30T/h燃煤小鍋爐,很好的滿(mǎn)足該區(qū)域社會(huì)、經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展對(duì)熱源的需求,能很好的服務(wù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,在未增加排放的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了能源利用最大化,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益都有提升。

      6.2本供熱改造方案投資小,控制方便,供熱可靠性高。

      參考文獻(xiàn)

      [1]朱繼明,蘭文龍,劉健平? 工業(yè)低品位余熱應(yīng)用于城市集中供熱技術(shù)途徑與潛力研究.1003-2355-2014 09-0013-04

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