史文飛,王升福,于 洋,褚君言
(青島地鐵集團有限公司運營分公司車輛部,山東青島 266031)
地鐵列車外部清洗技術(shù)研究和設(shè)備研制,一直是國內(nèi)外鐵路的重要科研課題[1],從最早的人工清洗逐步發(fā)展到現(xiàn)在的機械自動刷洗,洗車效率得到了極大地提高,并節(jié)省了大量人力。目前,列車自動清洗機(簡稱洗車機)廣泛應用于各地鐵車輛段或停車場,該設(shè)備通常安裝在洗車庫內(nèi),列車采用自行牽引的方式通過洗車庫,依次經(jīng)過洗車機的各個工位,各工位的運轉(zhuǎn)由PLC 通過光電開關(guān)信號進行控制[2],可自動完成列車前后兩端、車頂、車體兩側(cè)以及側(cè)頂弧部位的刷洗。
各廠家生產(chǎn)的列車自動清洗機洗車工位雖略有不同,但基本上都包括如下工位(從入庫端到出庫端):預濕噴淋、洗滌劑噴淋、側(cè)面初刷洗、頂刷洗、端洗、側(cè)面精刷洗、終沖洗、強風吹掃。前幾道工位一般采用回用水和洗滌劑混合噴淋的形式,以便清除列車表面的各種污垢,后幾道工位一般采用清水或軟化水,以確保沖洗后列車表面清潔。另外,洗車模式通常分為不帶端洗和帶端洗等2 種。帶端洗模式下,列車需要在前、后端洗停車位分別停車,進行列車兩端部的仿形刷洗。
(1)列車在庫前預備停車位對位停穩(wěn),洗車操作人員按下“啟動”按鈕,入庫指示燈由紅色變?yōu)榫G色,提示司機可以入庫開始洗車作業(yè)。
(2)司機完成一系列洗車準備工作后駕駛列車入庫進行洗車,期間不停車。
(3)列車前進,當列車觸發(fā)入庫光電1 后,預濕噴淋工位到最終的終沖洗工位依次延時開啟。
(4)列車繼續(xù)前進,當列車尾部越過端洗光電1 后,端洗之前所有洗車工位同時停止工作。
(5)列車繼續(xù)前進,當列車尾部越過出庫光電后,端洗之后所有洗車工位同時停止工作,完成洗車作業(yè)。
分析不帶端洗洗車控制流程,發(fā)現(xiàn)其存在如下不足:列車在整個洗車過程中是連續(xù)運行的,而洗車工位的關(guān)閉是分兩階段進行的,即端洗之前洗車工位同時關(guān)閉,端洗之后洗車工位同時關(guān)閉,因此,在洗車的末尾階段,大部分洗車工位有較長時間處于空運轉(zhuǎn)狀態(tài)。同樣地,帶端洗洗車控制流程也存在此問題。
針對上一章節(jié)對當前洗車控制流程的分析,現(xiàn)提出采用增加延時功能的方法對洗車機PLC 控制程序進行優(yōu)化,避免洗車機各洗車工位長時間的空運轉(zhuǎn),達到節(jié)能的目的。
增加延時功能是指各洗車工位采取延時關(guān)閉的方法,不再分階段進行,即在列車尾部越過入庫光電2 后,延時關(guān)閉端洗之前各洗車工位;在列車尾部越過端洗光電2 后,延時關(guān)閉端洗之后各洗車工位(延時時間可按照洗車時速3 km/h 以及各工位間距計算得出)。
現(xiàn)以青島地鐵11 號線大田車輛段洗車機為例進行節(jié)水量的計算。
SJSG 型列車自動清洗機各噴淋工位使用的噴嘴型號不一,經(jīng)統(tǒng)計,包括9505,9515,9520 和9530 等4 種扇形噴嘴。為確保統(tǒng)計準確,經(jīng)過現(xiàn)場試噴試驗得出各型號噴嘴的流量為9505 型0.09 L/s,9515 型0.15 L/s,9520 型0.18 L/s,9530型0.3 L/s。根據(jù)噴嘴流量及數(shù)量,可計算得出各洗車工位的流量,如表1 所示。
表1 SJSG 型洗車機各洗車工位噴嘴組成及流量
按照現(xiàn)有洗車控制流程,不帶端洗自動洗車通常情況下需要4 min 完成,帶端洗自動洗車通常情況下需要14 min 完成。按照現(xiàn)有PLC 程序的參數(shù)設(shè)置,可計算得出各工位的噴淋時間,如表2 所示。
根據(jù)表1 和表2 的數(shù)據(jù)可計算得出,現(xiàn)有洗車控制流程下,不帶端洗和帶端洗兩種模式的實際用水量。即不帶端洗自動洗車的用水量=Σ(各洗車工位工作時間×各洗車工位的流量)=3572.01 L;帶端洗自動洗車的用水量=Σ(各洗車工位工作時間×各洗車工位的流量)=4723.98 L。
表2 不帶端洗和帶端洗自動洗車各工位工作時間 s
增加延時功能后,各洗車工位的工作時間相應減少,節(jié)省的工作時間見表3。
根據(jù)節(jié)省的工作時間和各工位流量計算可得增加延時功能后的節(jié)水量。即增加延時功能后的節(jié)水量(不帶端洗或帶端洗)=Σ(各洗車工位節(jié)省的工作時間×各洗車工位的流量)=240.642 L。節(jié)水量分別占現(xiàn)有洗車用水量的6.7%(不帶端洗)和5.1%(帶端洗)。參照青島地鐵11 號線當前的洗車計劃,按每日3 輛洗車作業(yè)計算,優(yōu)化后每日可節(jié)約用水721.926 L,1年可實現(xiàn)節(jié)約用水263 502.99 L,大約264 m3。
表3 增加延時功能后各洗車工位節(jié)省的工作時間 s
本文在對青島地鐵11 號線SJSG 型列車自動清洗機現(xiàn)有洗車控制流程分析的基礎(chǔ)上,提出了洗車作業(yè)控制流程優(yōu)化方案,方案從增加延時功能入手,在保證洗車作業(yè)正常進行的情況下,避免了各洗車工位長時間的空運轉(zhuǎn)。經(jīng)計算,采用優(yōu)化方案后,每次洗車作業(yè)可節(jié)約用水約240.642 L,每年能實現(xiàn)節(jié)水約264 m3。
另外,控制流程優(yōu)化后,節(jié)水的同時也縮短了刷組和水泵的運轉(zhuǎn)時間,節(jié)省了電能,并有助于提高設(shè)備的使用壽命,降低運營成本。