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      監(jiān)控系統(tǒng)故障原因分析及防范措施

      2019-11-01 01:37:32
      山東煤炭科技 2019年10期
      關鍵詞:檢測儀瓦斯監(jiān)控

      李 斌

      (晉中市陽煤揚德煤層氣發(fā)電有限公司,山西 晉中 045400)

      為了確保瓦斯發(fā)電設備正常運行、瓦斯安全運輸及操作人員安全,需要對瓦斯溫度、壓力、濃度及發(fā)電機轉速等進行監(jiān)測和控制,實現(xiàn)瓦斯發(fā)電工藝全自動監(jiān)控。本文就煤層氣發(fā)電生產(chǎn)過程監(jiān)控系統(tǒng)故障原因進行分析,提出了改進方案并制定出相應措施。

      1 瓦斯發(fā)電廠監(jiān)控系統(tǒng)概述

      1.1 平舒瓦斯發(fā)電廠監(jiān)控系統(tǒng)

      平舒電廠所用組態(tài)軟件為WinCC,下機位是S7-300PLC,采集、傳輸、處理、分析單臺機組子系統(tǒng)及廠級監(jiān)控總系統(tǒng)數(shù)據(jù)后反饋給監(jiān)控計算機,實現(xiàn)遠程監(jiān)測和實時控制。監(jiān)控系統(tǒng)如圖1所示。

      1.2 監(jiān)控系統(tǒng)的重要性

      瓦斯發(fā)電過程中生產(chǎn)設備出現(xiàn)異常情況時,系統(tǒng)會報警,當出現(xiàn)重大情況可能導致設備停運時,監(jiān)控系統(tǒng)可以阻止損失擴大,運行人員可及時了解監(jiān)控對象的運行狀態(tài),及時了解出現(xiàn)異常提示時的正確處理方法。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生重要數(shù)據(jù),包括發(fā)電機功率、運行時間、壓力波動情況、空燃比、水溫油溫等,在進行生產(chǎn)分析時可以快速從數(shù)據(jù)庫調出,用以指導生產(chǎn)。

      圖1 監(jiān)控系統(tǒng)運行方式圖

      2 監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)的故障現(xiàn)象及原因分析

      2.1 故障現(xiàn)象

      平舒電廠自2014年1月成功并網(wǎng)發(fā)電以來,系統(tǒng)故障主要表現(xiàn)在兩個方面。

      第一瓦斯傳感器誤報警:(1)瓦斯傳感器顯示的數(shù)值瞬間升高后立刻恢復原來近似值,持續(xù)時間多為20s左右,一般是傳感器故障引起,需更換瓦斯傳感器。(2)當數(shù)值瞬間升高維持幾秒鐘,多為信號電纜接頭松動。雖顯示數(shù)據(jù)但是無法保存,這種現(xiàn)象多為通信線路故障引起。線路板、元器件受潮腐蝕產(chǎn)生誤報。(3)如圖2所示,紅外瓦斯?jié)舛葯z測儀反饋速度慢,數(shù)據(jù)延遲約12s或檢測結果失準,設備錯過最佳調整時間,嚴重影響生產(chǎn)運行。

      第二機組溫度顯示跳變大:(1)溫度傳感器主要反映發(fā)動機的運行狀況,當監(jiān)控系統(tǒng)界面出現(xiàn)數(shù)據(jù)嚴重偏離實際值甚至成為無窮大時,使用測溫槍測該故障傳感器測點實際溫度,并與鄰近機組進行對比,實際溫度與監(jiān)控顯示溫度不符時首先考慮傳感器故障。(2)排溫線損壞。排溫線所在部位環(huán)境比較復雜,我們通常會對異常排溫線進行全面檢查,外觀是否有破損、燒焦扭曲現(xiàn)象,并用萬用表測量其有無開路、短路現(xiàn)象。(3)檢測溫度電路板,查看各接線端子有無松動脫落,對比新的電路板,有無燒焦變形部位,各元器件有無變形變色。對照圖紙有沒有虛焊起皮的狀況,用萬用表測量電阻、電容、二極管阻值有沒有變大和變小,電容電感有沒有開路,必要時返廠檢測。

      2.2 故障原因分析

      引起故障的原因主要是以下幾點:(1)系統(tǒng)抗干擾能力弱。變壓器等設備產(chǎn)生的強電場和強磁場引起監(jiān)控系統(tǒng)抗干擾能力弱。(2)傳感器故障。管道內(nèi)煤層氣水汽大,煤層氣濃度傳感器易受潮腐蝕導致?lián)p壞和失準。溫度傳感器所處環(huán)境溫度高,震動大,粉塵多,損壞頻率高。為了有效防止氣缸內(nèi)回火、爆炸等現(xiàn)象發(fā)生,瓦斯輸送中需加裝細水霧抑爆裝置導致瓦斯含水量增加。攜帶水分的瓦斯進入瓦斯?jié)舛葯z測儀后會有殘留水,另外瓦斯雜質較多,日積月累對瓦斯?jié)舛葯z測儀造成腐蝕、結垢和堵塞,導致設備性能下降,檢測結果失準,甚至失靈。(3)通訊線路故障。環(huán)境溫度高,線路易老化。

      3 改進策略與防范措施

      3.1 改進策略

      (1)多與廠商及研制單位溝通,對現(xiàn)場情況進行測評,改善設計,提高傳感器可靠性。

      (2)定期維護、校驗傳感器,確保準確性。

      (3)采用新材料和新技術,降低誤報幾率。

      (4)定期檢查和維護系統(tǒng)通訊線路。

      (5)針對紅外瓦斯?jié)舛葯z測儀出現(xiàn)問題進行改進,更換激光瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測儀,并將氣室出口進行改造。① 激光瓦斯檢測儀用激光作為光源,減少了紅外的分光系統(tǒng),簡化了檢測儀的結構。選定特定波長的激光,進行透射、折射分支,一束作為檢測光,一束作為參照光,分別進行光電轉換,被解調后得出測量電路和參比電路的電信號,經(jīng)計算機處理換算,反饋給監(jiān)控系統(tǒng)。② 將氣室出口進行改造,如圖3所示。瓦斯氣體從測量口進入檢測儀,經(jīng)過測量后再由氣室出口排至室外低洼處,防止氣室內(nèi)水分積聚,影響儀表性能。由于出口是7mm軟管,低壓管道損耗忽略不計。改造后應用效果:濃度儀未改造前數(shù)據(jù)延遲約12s,濃度儀使用壽命3個月左右,改造后數(shù)據(jù)反饋延遲縮短到8s內(nèi),濃度儀使用已經(jīng)超過6個月,未見異常,同時濃度儀外觀滲水銹蝕情況基本消失,減少了更換維修頻率。

      圖2 紅外瓦斯?jié)舛葯z測儀原理圖

      圖3 激光瓦斯檢測儀原理圖

      3.2 防范措施

      (1)提高維護人員技術水平。維護工作是重中之重,提高維護人員技術水平是保證維護工作有序進行的前提。維護工作量大,維護人員配置少,維護人員水平參差不齊,容易造成誤判、漏判現(xiàn)象。加上設備更新快,專業(yè)性強,做好維護人員培訓工作,提高維護人員理論知識和技術水平,加強維護隊伍建設,適應監(jiān)測技術日益發(fā)展的需求。

      (2)完善管理制度。依據(jù)電廠生產(chǎn)系統(tǒng)情況,制定合理的技術管理制度,確定工作內(nèi)容和工作重點,明確各崗位職責,加強檢查,促進責任落實到位,獎優(yōu)罰劣,對故障責任者追究責任。

      (3)提高設備裝備水平。做好設備、配件驗收工作,確保各個零件質量合格。

      4 結語

      通過提高設備裝備水平,完善監(jiān)控手段,提高全體職工的業(yè)務素養(yǎng)和責任心,輔以有效的管理制度,電廠的安全運行程度和生產(chǎn)效益能夠得到保證。

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