趙海軍 白 亮 趙丁武
(成縣祁連山水泥有限公司,隴南 成縣 742500)
永磁同步直驅(qū)電機(jī)采用多級(jí)數(shù)低轉(zhuǎn)速的設(shè)計(jì)理念,電機(jī)的氣隙磁場(chǎng)由稀土釹鐵硼產(chǎn)生,不需要?jiǎng)?lì)磁磁場(chǎng),轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)和定子線圈通電后產(chǎn)生的電磁場(chǎng)相互作用,再通過(guò)矢量變頻控制技術(shù),精確控制永磁直驅(qū)電機(jī)的輸入電壓、電流,并且產(chǎn)生非常大的合力輸出。
2.1 永磁同步直驅(qū)電機(jī)輸出扭矩大。可以直接驅(qū)動(dòng)工作機(jī),如選粉機(jī),皮帶輸送機(jī),球磨機(jī)等,去掉中間減速機(jī)環(huán)節(jié),簡(jiǎn)化了驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu),安裝方便;
2.2 永磁同步直驅(qū)電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速低。軸承采購(gòu)歐美進(jìn)口軸承,確保設(shè)備安全連續(xù)運(yùn)行10 萬(wàn)小時(shí)以上,減少了后期維護(hù)量,提高了生產(chǎn)效率;
2.3 永磁同步直驅(qū)電機(jī)的效率高。一方面永磁直驅(qū)電機(jī)比異步電機(jī)實(shí)際效率高8~10 個(gè)點(diǎn)左右,另外一方面可以去掉中間傳動(dòng)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能,系統(tǒng)綜合效率在90%以上。
2.4 永磁同步直驅(qū)電機(jī)功率因數(shù)高。永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子采用稀土釹鐵硼產(chǎn)生磁場(chǎng),無(wú)需勵(lì)磁電流,有功功率提高,功率因數(shù)最高可達(dá)0.99.
2.5 永磁同步直驅(qū)電機(jī)啟動(dòng)扭矩大過(guò)載能力強(qiáng)。最大過(guò)載系數(shù)可達(dá)到2.2,在負(fù)載短時(shí)超載時(shí)依然保證安全可靠生產(chǎn)。
水泥磨選粉機(jī)作為水泥生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的最后一道工序,其設(shè)備的穩(wěn)定性對(duì)產(chǎn)量起到至關(guān)重要的作用。我司的選粉機(jī)就使用傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng),即為“變頻三相異步電動(dòng)機(jī)+聯(lián)軸器+減速機(jī)”組成,減速機(jī)為直角軸立式底腳安裝形式,此種形式驅(qū)動(dòng)存在問(wèn)題較多。
1、減速機(jī)溫度高、漏油,減速箱內(nèi)布置循環(huán)水管路,高速軸端溫度為64℃,二級(jí)傳動(dòng)的減速機(jī)體積小,使用補(bǔ)油箱潤(rùn)滑,造成減速機(jī)散熱差溫度高,是造成密封失效的原因之一。減速機(jī)的輸出軸向下,油封損壞后,維修難度大,嚴(yán)重影響現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,造成大量的潤(rùn)滑油流失,增加了潤(rùn)滑成本。
2、電機(jī)與減速機(jī)高速軸端振動(dòng)值大,水平振動(dòng)值為8.2mm/s,垂直震動(dòng)值為6.6mm/s,(減速機(jī)輸出端聯(lián)軸器對(duì)中)上軸承溫度59℃,重新找正后,振動(dòng)值仍然沒(méi)有大的變化,導(dǎo)致尼龍銷(xiāo)頻繁斷裂,造成故障停機(jī),降低設(shè)備可靠性。
3、電動(dòng)機(jī)的支撐架出現(xiàn)開(kāi)焊,對(duì)整個(gè)機(jī)架重新進(jìn)行加固,加固后因振動(dòng)值高還是有開(kāi)焊情況,無(wú)形中增加了人員勞動(dòng)強(qiáng)度。
4、鑒于選粉機(jī)存在的以上問(wèn)題,我們采用DYT 永磁直驅(qū)電機(jī)替代原有的“變頻三相異步電動(dòng)機(jī)+聯(lián)軸器+減速機(jī)”結(jié)構(gòu),直接驅(qū)動(dòng)選粉機(jī)主軸,拆除減速機(jī),徹底解決了減速機(jī)溫度高、漏油、振動(dòng)值大的問(wèn)題,杜絕了減速機(jī)頻繁維護(hù)問(wèn)題,改善了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,減少了工作量,降低了維修成本。
由于永磁直驅(qū)電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速低,無(wú)需高轉(zhuǎn)速運(yùn)行,使驅(qū)動(dòng)單元整體震動(dòng)大大降低;
1、進(jìn)行永磁電機(jī)改造后,在正常生產(chǎn)過(guò)程中,水平振動(dòng)值為1.8mm/s,垂直震動(dòng)為0.7mm/s,選粉機(jī)上軸承溫度為52℃。
2、替代了減速機(jī),拆除了循環(huán)水管,減少了設(shè)備維護(hù)量,避免了漏油對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的影響,同時(shí)也降低了潤(rùn)滑成本。
3、改造后節(jié)電效果明顯。
“變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī)+減速機(jī)”驅(qū)動(dòng)時(shí)原參數(shù)如表一:
表一
采用DYT 永磁直驅(qū)電機(jī)改造后參數(shù)如表二所示:
表二
相同運(yùn)行工況(選粉機(jī)主軸轉(zhuǎn)速和進(jìn)料量相同)改造前后運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比如表三:
表三
通過(guò)以上運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,采用DYT 永磁直驅(qū)電機(jī)改造后,電機(jī)運(yùn)行電流下降65.3%,節(jié)能效果顯著,按照85%運(yùn)轉(zhuǎn)率、0.45 元的單價(jià)計(jì)算,年節(jié)約費(fèi)用約11 萬(wàn)元。
由圖一可見(jiàn),隨著投料量的減少,永磁同步電動(dòng)機(jī)相比原異步電動(dòng)機(jī)定子電流降低明顯,由于定子電流的降低,降低了線路和變壓器的損耗,也降低了運(yùn)行時(shí)電動(dòng)機(jī)和電纜的溫升,延長(zhǎng)了絕緣材料的老化時(shí)間,也相應(yīng)延長(zhǎng)了電動(dòng)機(jī)和電纜的使用壽命。
由圖二可知,隨著投料量的減少,永磁同步電動(dòng)機(jī)的功率因數(shù)變化幅度較小,均保持了在0.95 以上,異步電動(dòng)機(jī)功率因數(shù)較低,且隨著投料量減少降低明顯,提高電動(dòng)機(jī)功率因數(shù)可以降低無(wú)功損耗,提升電動(dòng)機(jī)節(jié)電水平,由于永磁同步電機(jī)在設(shè)計(jì)中已經(jīng)進(jìn)行了功率因數(shù)調(diào)整,使其值盡量接近于1。
改造前后對(duì)比圖
通過(guò)改造效果分析,在滿足工藝要求的前提下,不但徹底解決了減速機(jī)漏油的問(wèn)題,大大減少了設(shè)備維護(hù)量,減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且最大程度的節(jié)約了能源,電機(jī)電流大幅度下降。解決設(shè)備故障點(diǎn),確保安全生產(chǎn)、延長(zhǎng)設(shè)備壽命周期,以及提高系統(tǒng)效率方面效果顯著。