羅云,薛榮波,晁俊凱,任海彬,賀學(xué)軍
(寧夏京能寧東發(fā)電有限責(zé)任公司,銀川 750001)
火力發(fā)電廠的空冷系統(tǒng)主要有直接空冷系統(tǒng)、混凝式間接空冷系統(tǒng)和帶表面式凝汽器的間接空冷系統(tǒng)3種[1-3]。隨著大量使用帶表面式凝汽器的間接空冷系統(tǒng)(以下簡稱間接空冷系統(tǒng))的大容量機(jī)組投產(chǎn)運行,其節(jié)水、節(jié)能、維護(hù)費少、冬季防凍簡單等優(yōu)勢逐步得到了行業(yè)認(rèn)可。
目前,我國“三北”地區(qū)新建火電機(jī)組的冷端系統(tǒng)大多都采用間接空冷系統(tǒng)。但采用間接空冷系統(tǒng)的機(jī)組夏季背壓高、背壓變化范圍大,小汽輪機(jī)運行的經(jīng)濟(jì)性和安全性比傳統(tǒng)濕冷機(jī)組差。本文針對某660 MW超臨界間接空冷機(jī)組在夏季高背壓工況運行時,小汽輪機(jī)高壓蒸汽調(diào)節(jié)閥(以下簡稱高調(diào)閥)頻繁開啟、備用冷段再熱汽源排擠四段抽汽的問題進(jìn)行分析,確定了主機(jī)四段抽汽壓力低、小汽輪機(jī)進(jìn)汽管道壓損大和小汽輪機(jī)通流面積小為主要原因[4],并提出了對小汽輪機(jī)進(jìn)行增容改造的方案。通過對比分析改造前、后機(jī)組運行情況,證明增容改造有效地解決了小汽輪機(jī)在高負(fù)荷、高背壓運行時四段抽汽出力不足的問題。
某電廠一期工程2×600 MW機(jī)組汽輪機(jī)采用哈爾濱汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的CLNJZK24.2/566/566型超臨界凝汽器式汽輪機(jī),冷端采用間接空冷系統(tǒng)。循環(huán)水經(jīng)過空冷塔的散熱器與空氣進(jìn)行表面換熱后,再與汽輪機(jī)排汽進(jìn)行二次換熱,機(jī)組背壓與環(huán)境溫度、風(fēng)向、風(fēng)速等因素有關(guān)。小汽輪機(jī)的排汽方式通常采用與傳統(tǒng)濕冷機(jī)組相同的設(shè)計方式,即直接排入主機(jī)凝汽器(如圖1所示)。機(jī)組熱耗保證(THA)工況和銘牌(TRL)工況的設(shè)計背壓分別為10.5kPa和28.0kPa。給水系統(tǒng)配置2臺50%容量的汽動給水泵和1臺30%容量的電動給水泵。給水泵驅(qū)動的小汽輪機(jī)為杭州小汽輪機(jī)廠(以下簡稱杭汽廠)生產(chǎn)的NK63/71型凝汽式汽輪機(jī),工作汽源為主機(jī)四段抽汽(中壓缸排汽),THA工況下小汽輪機(jī)設(shè)計進(jìn)汽壓力1.006 MPa,溫度為372℃,TRL工況下設(shè)計進(jìn)汽壓力為1.075 MPa,溫度為371℃,低壓蒸汽調(diào)節(jié)閥全開時2種工況下的輸出功率分別為13405和12 242 kW。備用汽源為冷段再熱器(以下簡稱冷再)蒸汽,取自高壓缸排汽。
圖1 帶表面式凝汽器的間接空冷系統(tǒng)Fig.1 Indirect air cooling system with surface condenser
該工程#2機(jī)組于2011年6月20日投入商業(yè)運行,隨著環(huán)境溫度不斷上升,機(jī)組背壓逐漸升高,高負(fù)荷時小汽輪機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥(以下簡稱高調(diào)閥)頻繁開啟造成冷再備用汽源排擠主機(jī)四段抽汽。
7月11日,#2機(jī)組升降負(fù)荷過程中,2臺小汽輪機(jī)在不同負(fù)荷下的運行數(shù)據(jù)見表1。
由表1可知,隨著機(jī)組負(fù)荷和背壓的升高,#1小汽輪機(jī)高調(diào)閥開度不斷增大,當(dāng)負(fù)荷升至656.2 MW時(工況2),#1小汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力高于主機(jī)四段抽汽壓力,進(jìn)汽溫度下降、四段抽汽供小汽輪機(jī)總流量減少,冷再備用汽源已完全排擠了主機(jī)四段抽汽,此時#2小汽輪機(jī)的低壓調(diào)節(jié)閥(以下簡稱低調(diào)閥)開度為89.1%;在工況3時,#2小汽輪機(jī)冷再備用汽源也排擠主機(jī)四段抽汽,2臺小汽輪機(jī)的汽源全部由冷再蒸汽提供。
表1 小汽輪機(jī)運行數(shù)據(jù)Tab.1 Small steam turbine operating data
2臺小汽輪機(jī)的汽源全部由冷再蒸汽提供,對機(jī)組運行主要存在以下幾方面的影響:(1)進(jìn)入再熱器系統(tǒng)的蒸汽流量會引起再熱器管屏嚴(yán)重超溫,為保證機(jī)組運行的安全性,當(dāng)背壓高于20 kPa時,機(jī)組不得不降出力運行;(2)在相同的主蒸汽流量下,進(jìn)入汽輪機(jī)中、低壓缸做功的蒸汽減少,汽輪機(jī)功率降低,機(jī)組熱耗增大;(3)與使用四段抽汽比較,小汽輪機(jī)使用冷再蒸汽后進(jìn)汽參數(shù)的壓力升高、溫度降低,使進(jìn)入小汽輪機(jī)的蒸汽容積流量減少,相對內(nèi)效率下降;(4)由于在四段抽汽和冷再蒸汽兩種不同參數(shù)的汽源間頻繁切換,導(dǎo)致小汽輪機(jī)速關(guān)閥濾網(wǎng)承受較大的交變應(yīng)力,強(qiáng)度下降,發(fā)生了小汽輪機(jī)速關(guān)閥濾網(wǎng)破碎的情況(如圖2所示),并造成了小汽輪機(jī)通流部分損壞(如圖3所示)[5],且濾網(wǎng)碎片有可能進(jìn)入主機(jī)凝汽器損壞凝汽器冷卻管。
機(jī)組工況變化時,小汽輪機(jī)給水泵數(shù)字式電液控制系統(tǒng)(MEH)接受給水總指令,通過低調(diào)閥控制進(jìn)入小汽輪機(jī)的蒸汽流量,使小汽輪機(jī)輸出功率與給水泵軸功率相匹配,滿足各工況下給水量和給水壓力的需求。當(dāng)四段抽汽供小汽輪機(jī)的輸出功率不能滿足給水泵軸功率需求時,高調(diào)閥才會開啟,投入備用冷再蒸汽以增大小汽輪機(jī)的出力。對于采用節(jié)流調(diào)節(jié)的間接空冷系統(tǒng),在調(diào)節(jié)閥全開的情況下,其出力主要受進(jìn)汽壓力、溫度、背壓和通流能力的影響[6],另外,給水泵小汽輪機(jī)還應(yīng)考慮給水泵性能能和熱力系統(tǒng)特性的影響。
圖2 速關(guān)閥蒸汽濾網(wǎng)破碎Fig.2 Broken steam filter of main stop valve
圖3 葉片的出汽邊損壞和圍帶磨損Fig.3 Broken trailing edge and worn shroud of blades
表1中工況3的負(fù)荷與額定負(fù)荷接近,約比TRL工況下的背壓(負(fù)荷660 MW,背壓28.0 kPa)低8.0 kPa,四段抽汽壓力為 0.947 MPa。結(jié)合熱平衡圖推算,如果背壓達(dá)到28.0 kPa,四段抽汽壓力最大只能達(dá)到0.976 MPa,即使未向小汽輪機(jī)供汽,仍比設(shè)計值(1.075 MPa)低 0.099 MPa(9.2%),溫度比設(shè)計值低10.8℃。
對工況1和工況2下的四段抽汽壓力和小汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力比較可知:工況1,四段抽汽向2臺小汽輪機(jī)供汽時,#1和#2小汽輪機(jī)進(jìn)汽管道壓損分別為6.0%和7.1%;工況2,四段抽汽只對#2小汽輪機(jī)供汽,流量為63.6 t/h,進(jìn)汽管道壓損為7.7%。因此可以推斷,在TRL工況下,如果四段抽汽向2臺小汽輪機(jī)供汽,隨著進(jìn)汽流量增大,進(jìn)汽管道壓損會進(jìn)一步增大,如按8%計算,小汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力為0.898 MPa,比設(shè)計值(1.075 MPa)低 16.5%。
隨進(jìn)汽壓力變化的凝汽器汽輪機(jī)功率相對變化量可近似為[6]
式中:k為等熵指數(shù);pZ為背壓;p0為初壓,Δp0/p0為初壓的相對變化量;ΔPi/Pi為功率的相對變化量。
由上式可知,背壓不變時,功率的相對變化量與初壓的變化量成正比。因此,若忽略進(jìn)汽溫度偏低對小汽輪機(jī)功率的影響,在TRL工況下,僅四段抽汽壓力偏低和進(jìn)汽管道壓損就使小汽輪機(jī)輸出功率減少16.5%,即在目前的進(jìn)汽參數(shù)條件下,保持低調(diào)閥全開,小汽輪機(jī)在TRL工況下的輸出功率只能達(dá)到設(shè)計值的83.5%。
由以上的分析可知,四段抽汽壓力低和進(jìn)汽管道壓損對小汽輪機(jī)出力有較大的影響。但如果小汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力達(dá)到設(shè)計值,其最大輸出功率是否能滿足TRL工況給水系統(tǒng)需求,給水泵效率是否達(dá)到設(shè)計值?為了核實這些問題,決定對汽動給水泵組進(jìn)行全面的性能試驗。
3.2.1 給水泵性能試驗
2011年12月20進(jìn)行給水泵性能試驗,試驗工況點負(fù)荷為620,530,460,410 MW,4 個工況下給水泵轉(zhuǎn)速分別為5204,4740,4395,3444r/min,出口流量分別為 966.4,840.7,713.4,607 t/h,揚程分別為3009.7 m,2599.9 m,2336.7 m 和2145.4 m,計算得4個工況下的給水泵效率分別為81.09%,81.83%,80.71%和79.83%,根據(jù)試驗數(shù)據(jù)繪制換算到額定轉(zhuǎn)速下的流量效率曲線(如圖4所示)[7]。由圖4可知,在TRL工況下,流量給水為1000 t/h,給水泵效率約為80.30%,比設(shè)計值(84.00%)低3.70 百分點。
圖4 給水泵流量與效率曲線Fig.4 Relationship between the flow and power of feed water pump
3.2.2 小汽輪機(jī)低調(diào)閥全開性能試驗
2011年12月21日對#2機(jī)組#1小汽輪機(jī)進(jìn)行了低調(diào)閥全開性能試驗。試驗前強(qiáng)制關(guān)閉高調(diào)閥,全開低調(diào)閥,四段抽汽供小汽輪機(jī)運行。試驗開始工況為負(fù)荷620 MW、背壓15.42 kPa,隨后通過提高凝汽器循環(huán)水的進(jìn)水溫度來提高背壓值:當(dāng)背壓升至21.25 kPa時負(fù)荷降至600 MW;背壓升至28.5 kPa時,機(jī)組負(fù)荷只能維持在514 MW。各工況試驗數(shù)據(jù)見表2。
表2 #1小汽輪機(jī)低調(diào)閥全開試驗數(shù)據(jù)Tab.2 Test data with fully-opened low pressure regulating valve in No.1 turbine
由表2可知,如果忽略溫度對進(jìn)汽流量的影響,小汽輪機(jī)進(jìn)汽參數(shù)達(dá)到TRL工況的設(shè)計值時(1.075 MPa/371 ℃,進(jìn)氣比焓 3 201.4 kJ/kg),由費留格爾公式[8]計算低調(diào)閥全開的進(jìn)汽流量為74.35 t/h,背壓 28.5 kPa,此時輸出功率
式中:qm為進(jìn)汽質(zhì)量流量,74.35 t/h;h0為進(jìn)汽比焓,3201.4 kJ/kg;hc為排汽比焓,2 643.0 kJ/kg。P比設(shè)計功率(12242 kW)低5.8%。
另外,根據(jù)熱平衡圖計算得TRL工況下給水泵軸功率為11397 kW,因此小汽輪機(jī)功率實際裕量=(11532-11397)/11397=1.2%。而機(jī)組實際運行中,鍋爐效率和汽輪機(jī)效率一般難以達(dá)到設(shè)計值,主蒸汽流量會比設(shè)計值大,相應(yīng)的給水流量也會偏大,故給水泵軸功率往往高于根據(jù)平衡圖的計算值。加之為了保證給水調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性,低調(diào)閥要留有一定的裕度,因此低調(diào)閥全開時,小汽輪機(jī)功率僅1.2%的裕度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足運行的要求,小汽輪機(jī)的通流能力偏小。
綜上所述,四段抽汽壓力偏低、進(jìn)汽管道壓損大和小汽輪機(jī)通流面積小是造成小汽輪機(jī)出力不足的主要原因,同時給水泵效率偏低也有一定的影響。
通過對主機(jī)運行參數(shù)分析,認(rèn)為四段抽汽壓力偏低的是由于低壓缸通流面積比設(shè)計通流面積大,而提高四段抽汽壓力不太現(xiàn)實。曾設(shè)想引入主機(jī)三段抽汽至小汽輪機(jī)進(jìn)汽管道提高入口壓力和對小汽輪機(jī)增加獨立凝汽器降低背壓,提高小汽輪機(jī)的出力,但因工程難度大而否定。最后經(jīng)杭汽廠、設(shè)計院、電廠共同研究決定對小汽輪機(jī)進(jìn)行增容改造:保留原小汽輪機(jī)內(nèi)、外缸尺寸不變,由杭汽廠根據(jù)實測THA工況下的主機(jī)四段抽汽參數(shù)(0.95 MPa/350℃),按增加原通流面積的30%重新設(shè)計小汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)子和靜葉柵。計算得改造后的小汽輪機(jī)在TRL工況下使用四段抽汽的最大輸出功率為13500 kW,裕量為11.8%。
改造后,機(jī)組在高背壓時帶額定負(fù)荷運行,高背壓工況下小汽輪機(jī)的高調(diào)閥仍有一定開度,選取2012年8月22日#1小汽輪機(jī)的運行狀態(tài)(截圖)進(jìn)行分析,高調(diào)閥的開度變化如圖5所示。
圖5 #1小汽輪機(jī)改造后的高背壓運行數(shù)據(jù)(2012-08-22)Fig.5 #1 Operation data of modified small steam turbine under high back pressure(2012-08-22)
由工況7,8下的四段抽汽供小汽輪機(jī)的蒸汽流量和進(jìn)汽壓力的變化可知,高調(diào)閥開啟15.5%后,四段抽汽流量并沒有降低,說明冷再蒸汽并沒有排擠四段抽汽,只是提高了小汽輪機(jī)的進(jìn)汽壓力起到了補充蒸汽流量的作用??梢姡c改造前機(jī)組參數(shù)相比(工況 2:656.2 MW/16.0 kPa),改造后小汽輪機(jī)出力明顯提高,且背壓在26.0 kPa以下時使用四段抽汽可以帶滿負(fù)荷運行。
以TRL工況作為基準(zhǔn)工況,比較完全使用冷再汽源與完全使用四段抽汽汽源的機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,見表3。
表3 小汽輪機(jī)使用冷再蒸汽和四段抽汽經(jīng)濟(jì)性比較Tab.3 Economy of small steam turbines using cold reheat steam and four-stage extraction
表3中數(shù)據(jù)顯示,如果使用再熱冷段作為小機(jī)汽源,在相同的主蒸汽流量下,出力將減少2.5×104kW·h,按夏季(高負(fù)荷/高背壓)工況運行4個月計算,少發(fā)電量 =2.5×104×120×24=7.2×107(kW·h)。如果保證機(jī)組滿出力運行,粗略估計熱耗增加 175 kJ/(kW·h),標(biāo)準(zhǔn)煤耗增加 5.9 g/(kW·h)。按夏季工況運行4個月、標(biāo)準(zhǔn)煤400元/t計算,每年增加運行成本約400×5.9×120×24×66/100=448.5(萬元)。單臺機(jī)組2臺小汽輪機(jī)改造費用為600.0萬元,一年半能收回投資成本,且機(jī)組后期運行經(jīng)濟(jì)效益顯著。
通過對小汽輪機(jī)增容改造,該機(jī)組夏季運行帶負(fù)荷能力明顯增強(qiáng),運行的安全性和經(jīng)濟(jì)性都得到了提高。不足的是,2臺小汽輪機(jī)在高背壓時全部使用四段抽汽會導(dǎo)致蒸汽流量較大,進(jìn)汽管道壓損比改造前增大,進(jìn)汽壓力不能達(dá)到改造后的設(shè)計值,對小汽輪機(jī)出力有一定的限制。由于改造后小汽輪機(jī)通流面積增大,低負(fù)荷低背壓時低調(diào)閥開度較小,節(jié)流損失較大,小汽輪機(jī)效率比改造前略有降低。對間接空冷小汽輪機(jī)容量選擇和供汽系統(tǒng)設(shè)計提出以下建議。
(1)間接空冷機(jī)組小汽輪機(jī)選型時應(yīng)留有足夠的裕度,保證能在夏季工況下能滿足機(jī)組帶滿負(fù)荷的要求。設(shè)計院設(shè)計主機(jī)抽汽管道供小汽輪管道時,應(yīng)該按照TRL工況下小汽輪機(jī)的進(jìn)汽流量進(jìn)行設(shè)計,確保任何工況下管道壓損不超過5%。
(2)在設(shè)計小汽輪機(jī)供汽系統(tǒng)時可增大小汽輪機(jī)調(diào)試用汽管道(輔汽至小汽輪機(jī))的管徑,方便電廠在機(jī)組背壓高時采用輔汽至小汽輪機(jī)管道和四抽至小汽輪管道同時供汽,增加小汽輪機(jī)入口蒸汽壓力。