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      某電廠反滲透膜草酸清洗工藝的探討

      2019-11-18 02:50:00
      重慶電力高等??茖W校學報 2019年5期
      關(guān)鍵詞:清洗液反滲透膜反滲透

      (廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司,廣東 惠州 516082)

      在電廠水處理系統(tǒng)正常運行過程中,反滲透(reverse osmosis membrane,RO)膜會受到水中無機鹽垢、微生物、膠體顆粒和有機物的污染[1-2]。這些污染物沉積在膜表面,導致產(chǎn)水流量和系統(tǒng)脫鹽率下降,需要通過化學清洗使其恢復制水能力。筆者結(jié)合現(xiàn)場水處理工藝、原水水質(zhì)和污染物特征,通過理論、實驗分析,探索草酸清洗反滲透膜的有效配方,實現(xiàn)反滲透系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行。

      1 反滲透膜歷年清洗方法及效果

      不同污染物應采用不同的清洗藥劑,反滲透膜產(chǎn)品廠家推薦有清洗液配方。污染物往往不是只有一種,一般應先采用高pH值清洗液清洗油類和微生物污染,然后采用低pH值清洗液清洗無機垢類或金屬氧化物污染物[3]。當下列情況出現(xiàn)時,需要清洗膜元件:①標準化產(chǎn)水量降低10%以上;②標準化脫鹽率降低5%以上;③進水與濃水之間的標準化壓差上升了15%。

      某電廠化學車間可用反滲透膜有3套,每套膜每年大致清洗2~3次,因反滲透膜進水含鹽量、化學需氧量(COD)、淤泥污染指數(shù)(SDI)都不高,所以一直選用藥劑廉價易得的氫氧化鈉和鹽酸清洗。清洗工藝是先用氫氧化鈉堿洗,pH值為12±0.5,再用鹽酸酸洗,pH值為2±0.5。過去幾年的清洗效果一直較好,可以有效降低壓差,提高產(chǎn)水流量,使反滲透水處理能力得以恢復。

      2015年,隨著超濾膜過濾性能的下降,反滲透膜壓差上升較快,4#RO膜一段壓差甚至達到0.25 MPa,脫鹽率降低,制水品質(zhì)嚴重影響后級混床的除鹽水產(chǎn)水量。針對此情況,對較新、脫鹽能力較好的4#RO膜進行化學清洗,沿用常規(guī)的氫氧化鈉和鹽酸工藝,清洗前與清洗后情況如表1所示。

      表1 RO化學清洗前后數(shù)據(jù)

      從表1可看出,清洗后產(chǎn)水流量和電導有所改善,但一、二段壓差沒有改善,清洗效果不理想。

      2 草酸清洗新工藝的探索

      2.1 小型實驗

      拆開反滲透裝置的端蓋,發(fā)現(xiàn)有黑色黏稠的軟性污染物附著在膜和端蓋上,如圖1所示。經(jīng)過多次實驗對比發(fā)現(xiàn),該軟性污染物可迅速溶于低濃度草酸,而難溶于鹽酸。

      圖1 端蓋上污染物

      2.2 草酸清洗的風險

      如果采用草酸作清洗劑,最大的風險是產(chǎn)生沉積物。當溶液中電解質(zhì)的離子積大于其溶度積時,該電解質(zhì)就會因難溶而沉積引起結(jié)垢。根據(jù)草酸根含量為1 mmol/L的RO清洗進水水質(zhì)全分析陽離子含量數(shù)據(jù)推算,結(jié)垢趨勢如表2所示。

      表2 水中陽離子與草酸結(jié)垢趨勢推算

      從表2看出,草酸鈣的溶度積最小,而且RO進水鈣離子濃度最大,草酸作清洗劑,最大的風險是產(chǎn)生草酸鈣沉積。正因為存在這樣的風險,在RO膜廠家出版的產(chǎn)品技術(shù)手冊中都未見用草酸作為反滲透膜的清洗藥劑。但基于小型實驗中草酸清洗的良好效果,決定進一步對草酸清洗進行理論分析和實驗分析。

      2.3 草酸清洗的理論分析

      草酸(HOOC=COOH)是一種最簡單的二元酸,是一種弱酸,具有很強的還原性,與氧化劑作用易被氧化成二氧化碳和水,同時草酸還有很好的漂白性能。

      草酸在水中有3種存在形式,即:H2C2O4,HC2O4-,C2O42-。草酸溶液中各種存在形式的分布系數(shù)與溶液pH值的關(guān)系曲線如圖2所示,圖中δ2,δ1,δ0分別代表H2C2O4,HC2O4-,C2O42-在溶液中的分布情況,其中δ2+δ1+δ0=1。

      圖2 草酸溶液中各種存在形式的分布系數(shù)與溶液pH值的關(guān)系

      從圖2可看出,在pH值小于2時,草酸主要以H2C2O4及HC2O4-形式存在,基本不存在C2O42-,所以清洗時將pH值控制在2以下,合理控制清洗液中鈣離子含量,用草酸清洗將不會形成草酸鈣沉淀。

      2.4 草酸清洗的實驗分析

      實驗室用鈣含量分別為0.15 mmol/L、0.5 mmol/L、1 mmol/L的LRO清洗進水作溶劑配制系列濃度的草酸溶液,測量溶液pH值,并且觀察結(jié)垢情況,結(jié)果見表3。

      表3 不同含量草酸溶液的pH值及結(jié)垢情況

      從表3可看出,草酸含量在0.2%以上時pH值都小于2,草酸含量在0.2%~1%范圍內(nèi)、溶液中鈣含量低于0.5 mmol/L以下時,用草酸清洗反滲透不存在結(jié)垢風險。

      2.5 草酸清洗的風險控制

      綜合以上分析結(jié)果,用草酸清洗反滲透膜的關(guān)鍵在于控制好清洗液中鈣含量。方法如下:①草酸清洗前先用鹽酸或乙二胺四乙酸(EDTA)清洗,以去除可能沉積在反滲透膜濃水側(cè)的鈣垢;②清洗液用RO產(chǎn)水配制,RO產(chǎn)水中鈣含量約為1 μmol/L,遠小于安全濃度0.5 mmol/L;③反滲透濃水側(cè)藥劑間的沖洗水不用RO進水而用產(chǎn)水,以降低鈣含量。

      由此確立以下清洗方案。

      1)堿洗。清除微生物、膠體及其他不溶于酸的物質(zhì)。控制pH=12±0.5,時間≤10 h,藥劑用氫氧化鈉及輔助藥劑。

      2)酸洗。中和堿液,清除系統(tǒng)中鈣垢??刂苝H=2±0.5,時間≤2 h,藥劑用鹽酸。

      3)草酸清洗。去除RO膜上的黑色軟性污染物??刂苝H=2±0.5,時間≤5 h,藥劑用分析純草酸配制,含量取0.4%。

      清洗液均用RO產(chǎn)水配制,沖洗用水也使用RO產(chǎn)水,不能使用RO給水泵進水沖洗以減少草酸鈣沉積。

      3 草酸清洗工藝的實施及效果

      確定清洗方案后,先后兩次對同一套RO進行化學清洗,結(jié)果分別見表4及表5。

      表4 第一次RO化學清洗前后數(shù)據(jù)

      表5 第二次RO化學清洗前后數(shù)據(jù)

      第二次化學清洗前后膜元件端面外觀分別如圖3及圖4所示。

      圖3 清洗前膜元件端面

      圖4 清洗后膜元件端面

      從清洗前后的運行數(shù)據(jù)及圖片來看,RO裝置第一次清洗后一段壓差降低0.21 MPa,產(chǎn)水流量提高46 t/h,脫鹽率上升3.3%;第二次清洗后一段壓差降低0.15 MPa,產(chǎn)水量提高34 t/h,脫鹽率變化極小。兩次清洗后RO膜外觀非常干凈,系統(tǒng)壓差顯著下降,產(chǎn)水量大幅提升,清洗效果顯著。

      4 結(jié)語

      此次化學分部通過理論、實驗分析,改變原有反滲透膜清洗工藝,創(chuàng)造性地利用草酸清除掉RO膜上的軟性污染物,并避免實施過程中產(chǎn)生二次沉積物草酸鈣,達到降低反滲透裝置運行能耗,恢復RO膜制水能力的目的,為電廠反滲透膜清洗尋找到一個安全環(huán)保、效果顯著的清洗工藝。

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