曹笑宇,史良
(本鋼板材股份有限公司能源總廠,遼寧 本溪 117000)
布袋除塵器作為一種高效除塵設(shè)備,目前已廣泛應(yīng)用于各工業(yè)部門。近年來,隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展以及愈來愈嚴格的環(huán)境保護要求,布袋除塵器在產(chǎn)量上有了相當大的增長,品種也日漸增多。因此,在設(shè)計工作中合理地選定布袋除塵器的基本參數(shù),正確地進行除塵系統(tǒng)設(shè)計,不僅對于控制污染、保護環(huán)境有重要作用,而且對于提高設(shè)備處理含塵氣體的能力,降低設(shè)備投資從而減少工程造價,也具有極重要的經(jīng)濟意義。本文就某廠布袋除塵系統(tǒng)設(shè)計中存在的幾個問題,試圖從設(shè)計的角度并結(jié)合筆者的工作實踐作一探討。
(1)除塵系統(tǒng)反吹的問題。布袋除塵器在正常的工作狀態(tài)時,在風機吸力的作用下而處于收縮狀態(tài),風機的吸風量和負壓值越大導(dǎo)致布袋收縮的程度越大。在此情況下進行反吹,如果反吹氣體壓力過低將不能徹底震落附在布袋外表面的粉塵;如果反吹氣體壓力過高將會震落布袋而不能真正實現(xiàn)除塵功能。某廠除塵系統(tǒng)的反吹氣體壓力過高,在6bar以上。下圖是總吸風口進入各個灰倉彎頭處初始設(shè)計的照片(見圖1)。
圖1 初始設(shè)計時無隔斷
圖2 改造后的照片
(2)對策。該除塵系統(tǒng)的總吸風口共計有6個彎頭分別與6個灰倉相連接,在每個彎頭處增加一個電液動切斷裝置(見圖2)。當除塵系統(tǒng)處于工作狀態(tài)時,該電液動切斷裝置處于開啟狀態(tài);當除塵系統(tǒng)處于反吹狀態(tài)時,該裝置處于關(guān)閉狀態(tài),這樣就會隔斷風機吸力實現(xiàn)低壓反吹。
(1)脈沖閥垂直安裝的問題。布袋除塵在反吹過程中脈沖閥不能快速開啟和閉合產(chǎn)生氣流快速沖擊布袋,將不能把附在布袋外表面的灰塵震落,除塵器工作時間越長布袋的壽命就會極具下降。當脈沖閥垂直安裝時,由于脈沖閥內(nèi)部有一個圓形鋼板,在自身重力的作用下而自動下沉,不能較好地密封反吹口(鋼板的直徑和厚度與脈沖閥的型號有關(guān)),同時也浪費的反吹氣源。圖3是某廠除塵系統(tǒng)脈沖閥初始設(shè)計的照片。
圖3 初始設(shè)計時照片
圖4 改造后的照片
(2)對策。該除塵系統(tǒng)總共有60個脈沖閥,分別安裝在6個儲氣包上(見圖4)。在改造時,對6個儲氣包進行了90度旋轉(zhuǎn),使脈沖閥全部水平安裝。并且對原來儲氣包的風管入口增加了手動球閥,實現(xiàn)了脈沖閥故障快速判斷和快速處理的功能。
(1)儲氣包出口支管線和灰倉入口支管線用膠管連接的問題。由于該除塵系統(tǒng)是戶外工作方式,經(jīng)過長時間的風吹雨淋、日曬雪埋,導(dǎo)致膠管老化和固定管箍松動,從而當除塵系統(tǒng)工作時,就會把外界大氣的潮氣吸入布袋上,輕者灰倉內(nèi)部的粉塵結(jié)塊,重者布袋纖維間隙密死而喪失過濾功能。圖5是某廠除塵系統(tǒng)初始設(shè)計時膠管連接的照片。
(2)對策。該除塵系統(tǒng)總共有60個脈沖閥,也即有60條支管線。在當儲氣包旋轉(zhuǎn)90°的同時,取消了原來的膠管而改用沖壓彎頭連接,從最大限度上降低室外潮氣進入灰倉內(nèi)部的可能(見圖6)。
(1)噴吹管的噴口無短管的問題。當反吹的壓縮空氣經(jīng)過噴吹管的噴口(見圖7)吹向布袋時,在強大的氣流作用下震落附在布袋外面的粉塵。而某廠的除塵噴吹管上方僅有14個孔,而無短管,這樣當氣流經(jīng)過噴口時將會發(fā)散而不能形成氣流。下圖是某廠除塵系統(tǒng)初始設(shè)計時噴出管的示意圖(見圖8)。
圖7 除塵工作示意圖
圖8 噴吹管初始設(shè)計示意圖
圖9 噴吹管重新設(shè)計示意圖
(2)對策。根據(jù)該廠噴吹管的管徑和布袋的數(shù)量,在噴口下方焊接直徑為¢20mm,長度為50mm的短管,保證反吹時能夠形成氣流(見圖9)。
(1)該廠經(jīng)過幾年的運行,經(jīng)常發(fā)生鉸籠堵塞的現(xiàn)象。只好人工進入灰倉里面進行清理,增加人員的勞動符合。下圖是某廠除塵系統(tǒng)灰倉和鉸籠照片(見圖10)。
圖10 初始設(shè)計時照片
圖11 改造后的照片
(2)對策。對原有的3個大灰倉改成6個小灰倉,并在每個灰倉下面與鉸籠之間增加一個電動卸灰閥,隔絕灰倉里面的粉塵與鉸籠直接接觸(見圖11)。
(1)通過與現(xiàn)場清掃衛(wèi)生的人員了解,改造后現(xiàn)場地面灰塵比改造前灰塵少了不少。
(2)通過與電氣人員了解擦拭光柵次數(shù):次數(shù)減少,擦拭光柵時明顯發(fā)現(xiàn)灰塵被吸入除塵系統(tǒng)內(nèi)。
(3)通過灰倉排灰情況來看,灰量由原來每月100袋左右提高到每月270袋左右。