吳宏春 馬信宇 鄧旬 李娜
摘 ?要:該次攻關針對燃燒室機匣工段加工的某內(nèi)環(huán)前段零件數(shù)控銑加工進行了加工方案的系統(tǒng)分析、優(yōu)化與改進,大幅縮短了數(shù)控銑加工時間。提高銑加工工序的數(shù)控加工效率是實現(xiàn)全工序數(shù)控加工的先決條件,主要通過加工方案優(yōu)化、加工程序改進、加工參數(shù)調(diào)整等方向進行改進,將某內(nèi)環(huán)前段零件銑加工工序數(shù)控加工時間由原10 h縮短至6 h以內(nèi),達到了預期提效效果。
關鍵詞:加工提效;銑加工提效;程序優(yōu)化
中圖分類號:TG54 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標志碼:A
0 引言
實現(xiàn)全數(shù)控加工是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢,也是現(xiàn)代工廠發(fā)展的必然趨勢,而某內(nèi)環(huán)前段零件銑加工工序由普通設備轉為數(shù)控設備加工后,加工效率較低,設備能力不足,無法按時完成生產(chǎn)任務。
1 項目概述
以某內(nèi)環(huán)前段零件的銑加工工序為研究對象,總結出提高數(shù)控銑加工效率的方法,通過相關改進措施,達到攻關目標。
2 立項原因
某內(nèi)環(huán)前段為機匣廠燃燒室機匣工段主要零件,目前單臺加工周期約為一個月。其中NO.32、45、50、55工序為該零件葉型端面及內(nèi)孔安裝座主要銑加工工序,均在四坐標臥式加工中心上進行,單臺銑加工時間約9 h~10 h,且受零件鑄造狀態(tài)影響余量較大,實際零件生產(chǎn)占機時間較長,工廠設備產(chǎn)能不足,亟需加工提效。
3 提效方案
3.1 銑加工工序加工現(xiàn)狀分析
首先對該零件各銑加工工序以及加工現(xiàn)狀進行分析,包括原各工序加工時間、各工序加工內(nèi)容、各工序加工方案,尋找制約加工效率的瓶頸問題。
(1)銑加工飛邊及銑平面工序加工內(nèi)容、走刀次數(shù)均較少,提升空間有限。
(2)銑葉片槽端面工序加工內(nèi)容較多,余量較大,現(xiàn)加工時間較長,存在較大提升空間。
(3)銑小平面工序加工時間占所有銑加工時間46%,需重點進行改善提升。
(4)銑葉片槽端面工序沿圓周方向加工共計15處葉片槽端面,采用走點位方式加工,時間較長,可嘗試進行轉A加工。
(5)銑小平面工序需操作者手動調(diào)整Z值進行加工,存在質量風險,可進行改進,同時兼顧效率提升。
3.2 NO.32銑加工飛邊工序
該工序原加工方案采用φ10合金銑刀,利用底刃加工、沿圓周方向走刀去除零件15處車加工殘余飛邊,加工時間約70 min/件。通過觀察零件實際情況及程序加工運行狀態(tài),該處加工余量較小,可通過增大刀具直徑增強加工穩(wěn)定性,減小切削距離,提高效率;結合仿真分析報告可見非切削距離占比較大,非切削時間較長,實際空走刀較多,存在較大改進空間。
對走刀路徑進行劃分,區(qū)分出切削、進刀、退刀程序段,并對相應程序段單獨進行進給F賦值,加工時間進一步縮短至45 min/件,不影響加工質量的前提下,加工效率有較大幅度提升。最終,本工序通過優(yōu)化進退刀速度,達到提效目的,加工時間由70 min/件降低至45 min/件。
3.3 NO.45銑平面工序
該工序原加工方案采用φ10合金銑刀,利用側刃加工、沿圓周方向走刀銑加工11處小葉翅內(nèi)平面。采用輪廓編程,加工余量2 mm,需3-4次走刀,加工時間60 min/件。通過觀察零件實際情況及程序加工運行狀態(tài),加工內(nèi)容較少,路徑較規(guī)則;結合仿真分析報告可見,非切削距離占比較大,因此可參照上工序改進方法,從加工參數(shù)以及進退刀安全距離設置等方面進行細微優(yōu)化。結合該工序加工內(nèi)容及數(shù)控程序,借鑒上工序提效方案,對加工程序走刀路徑進行劃分,區(qū)分出切削、進刀、退刀程序段,并結合相應程序段單獨給定進給F值;在保證零件質量的前提下,對進刀、退刀的安全距離進行合理優(yōu)化。經(jīng)現(xiàn)場加工驗證,加工時間由60min/件縮短至50 min/件。最終,本工序通過縮短安全距離、優(yōu)化進退刀速度2個方面,達到提效目的,加工時間由60 min/件降低至50 min/件。
3.4 NO.50銑葉片槽端面工序
該工序主要加工內(nèi)容為15處葉片槽端面,其中4處大葉片槽使用φ16R8球銑刀加工,11處小葉片槽使用φ10R5球銑刀加工,加工時間約為180 min。從仿真分析報告可見,切削距離占比較小,可通過改進非切削時間達到提效目的。經(jīng)觀察零件實際加工情況及程序運行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)程序均采用圓弧進退刀,且設置較大安全距離,采用G01慢速進給,但實際該過程并未參與切削,浪費大量空走刀時間,約占總體加工時間40%。
對每個葉片槽加工后的抬刀距離進行優(yōu)化,由35 mm減少至18 mm;同時對進給參數(shù)進行調(diào)整,由30 mm/min提升至50 mm/min。經(jīng)驗證,加工時間進一步縮短至93 min。最終,該工序通過縮短安全距離、改進進退刀路線、和優(yōu)化加工參數(shù)3個方面,達到提效目的,加工時間由180 min/件降低至93 min/件。
3.5 NO.55銑小平面工序
該工序主要加工內(nèi)容為4處內(nèi)平面凸臺,采用立式加工中心、使用T型銑刀、結合刀具寬度進行分層加工,加工過程需要手動調(diào)整Z值、重復運行程序進行,效率較低,約為260 min/件,且受人為影響存在一定質量隱患。可從加工方法、刀具選擇、路徑優(yōu)化、參數(shù)優(yōu)化等方面對程序進行優(yōu)化。
取消原去余量及清根程序,直接使用T型銑刀采用分層方式加工??紤]循環(huán)次數(shù)影響,不再使用合金刀具,改用厚度為14的φ40T型銑刀,將循環(huán)次數(shù)由4次降低至3次,同時對進退刀距離以及進給F值進行優(yōu)化,縮短非切削時間。
此方案經(jīng)過現(xiàn)場加工驗證,由于循環(huán)程序的編制以及走刀路線、參數(shù)的優(yōu)化,加工時間由改進前的260 min/件降低至約200 min/件。同時經(jīng)過操作者反饋,T型銑刀刀桿存在干涉現(xiàn)象,加工時需注意觀察,影響加工效率。
分析前一次改進,由于刀具存在干涉問題,導致存在相關質量風險及影響加工效率,因此更換加工刀具,將T型銑刀直徑由φ40更換為φ70,解決刀桿干涉問題,在原基礎上進一步提高加工效率。
經(jīng)過現(xiàn)場加工驗證,由于刀具直徑的改進以及分層方式的改良,加工時間由200 min/件進一步降低至156 min/件,效率提升明顯。
最終,通過改進加工方案、選擇合適刀具2個方面,達到提效目的,加工時間由260 min/件降低至156 min/件。
3.6 其他方面提效
3.6.1 設備轉產(chǎn)
針對NO.32及NO.50工序進行相應設備轉產(chǎn),由立式四坐標加工設備轉產(chǎn)至臥式加工中心。利用刀具側刃代替底刃加工飛邊及銑葉片槽,對加工時間及刀具成本均有較大程度的降低,經(jīng)過加工驗證分別縮短加工時間至35 min/件和70 min/件。
3.6.2 工裝改進
對立式四坐標加工設備用組合夾具進行改進,僅需倒壓板一次就可完成4道銑加工工序的加工,節(jié)省夾具及零件裝夾找正時間30 min/件。
4 結語
該次攻關,經(jīng)過不斷地摸索試驗,通過改進刀具、完善銑加工方案、優(yōu)化非切削距離以及提高非切削移動速度等手段,成功完成某內(nèi)環(huán)前段銑加工提效試驗。從現(xiàn)場零件驗證加工周期統(tǒng)計來看,零件單臺銑加工時間由原來的570 min縮減至344 min,單臺加工時間減少226 min,達到攻關目標,機床占用率大幅降低。
參考文獻
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