何勃
中核四0四有限公司生產(chǎn)機(jī)動(dòng)處 甘肅蘭州 732850
沉降離心機(jī)是利用固—液比重差,并依靠離心力場使之?dāng)U大幾千倍,固相在離心力的作用下被沉降,從而實(shí)現(xiàn)固液分離,并在特殊機(jī)構(gòu)的作用下排出機(jī)體。沉降離心機(jī),主要由電機(jī)、傳動(dòng)裝置、上下聯(lián)軸節(jié)、轉(zhuǎn)鼓、轉(zhuǎn)鼓外殼、清液室、錐筒、散液盤、計(jì)數(shù)波輪、阻尼器、橡膠彈性柱及渣口切換傳動(dòng)裝置等組成[1]。
沉降離心機(jī)熱調(diào)試生產(chǎn)期間,在2000rpm以300L/h的液流量進(jìn)行上料,2500rpm進(jìn)行分離。料液分離完畢后,降速至20rpm進(jìn)行沖渣,運(yùn)行中最大振幅為273μm,最小為112μm,離心機(jī)滿足設(shè)計(jì)要求,但在沖渣階段出現(xiàn)了沖渣異常的問題。
在試生產(chǎn)運(yùn)行階段,離心機(jī)在沖渣過程中,螺桿泵被頻繁憋停,無法完成沖渣操作,造成此問題的原因是:螺桿泵進(jìn)出口沖渣管線不通堵塞造成或離心機(jī)機(jī)體內(nèi)沖渣管噴嘴堵塞。根據(jù)沉降離心機(jī)的現(xiàn)場使用條件,判斷堵塞噴嘴的雜質(zhì)來源可能是:
(1)沖洗管道沖洗轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的料液殘?jiān)鼤r(shí),轉(zhuǎn)鼓上的料液飛濺到噴嘴出口處,日積月累在噴嘴出口處結(jié)晶成固體顆粒,將噴嘴堵塞;
(2)螺桿泵主要有轉(zhuǎn)子和定子兩部分組成,定子部分的橡膠護(hù)套長期運(yùn)行可能因磨損產(chǎn)生橡膠顆粒,堵塞沖渣管道的噴嘴。
3.2.1 壓空吹掃
在螺桿泵出口管接頭處接A6壓空,對(duì)沖渣管道的進(jìn)行吹掃,控制壓空吹掃的時(shí)間為30min,每次吹掃完后接入螺桿泵對(duì)離心機(jī)進(jìn)行沖渣操作,觀察螺桿泵出口管道的壓力表顯示,當(dāng)螺桿泵出口管道的壓力表穩(wěn)定在5-6MPa同時(shí)渣水槽0133V的液位上漲時(shí),表明沖渣管道的噴嘴已疏通[2]。
進(jìn)行3次實(shí)驗(yàn)之后,發(fā)現(xiàn)每次用A6壓空吹掃后,接入螺桿泵進(jìn)行沖渣操作,出口管道的壓力快速達(dá)到20MPa,螺桿泵被憋停。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明無法用壓空對(duì)噴嘴排堵。
3.2.2 酸浸泡
針對(duì)噴嘴可能被料液結(jié)晶物堵塞的情況,在螺桿泵出口管增加一套管道沖洗接頭,從硝酸貯罐引入硝酸通過沖洗接頭輸入沖渣管中,對(duì)噴嘴上料液結(jié)晶物進(jìn)行浸泡溶解。為了保證溶解效果,用9mol/L的硝酸對(duì)沖渣噴嘴中結(jié)晶物進(jìn)行浸泡。浸泡60min后接入螺桿泵對(duì)離心機(jī)進(jìn)行沖渣,觀察渣水槽液位,當(dāng)渣水槽液位上漲,酸槽的液位下降時(shí),表明沖渣管道的噴嘴已疏通。
采用9 mol/L的硝酸浸泡的方式對(duì)沖渣管道的噴嘴進(jìn)行排堵效果不明顯。為進(jìn)一步提高硝酸的溶解能力,使用S6蒸汽放空管線與沖洗接頭連接,將S6蒸汽通入轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁沖洗管線,對(duì)沖洗管線內(nèi)的硝酸加熱、加壓;觀察渣水槽液位變化情況,蒸汽通入控制在5-10min;結(jié)果表明加熱后的硝酸的溶解效果依然不明顯。根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,確認(rèn)沖渣管道噴嘴堵塞不是由料液結(jié)晶造成的。
3.2.3 抽真空
在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁沖洗管線進(jìn)入設(shè)備室的豎直管線上增加一套抽真空接頭。將抽真空設(shè)備的入口與抽真空接頭連接,使得從轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁沖洗管道內(nèi)抽出的氣體排入設(shè)備室。采用型號(hào)為PSB-ZS-6的壓空噴射器對(duì)沖渣管道進(jìn)行抽真空20min以后,接入螺桿泵進(jìn)行沖渣操作,觀察泵出口管道壓力表顯示,穩(wěn)定在5-6MPa同時(shí)渣水槽的液位出現(xiàn)上漲,表明沖渣管道的噴嘴已疏通。
為進(jìn)一步提高工作效率同時(shí)減少人員在放射性環(huán)境工作時(shí)間。從8min開始逐次增加2min抽真空時(shí)間,當(dāng)泵出口管道的壓力表穩(wěn)定在5-6MPa表明沖渣管道的噴嘴已疏通。通過上實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在抽真空的時(shí)間達(dá)到15min時(shí),泵出口管道的壓力表穩(wěn)定在5MPa左右,離心機(jī)沖渣噴嘴即可疏通,進(jìn)行沖渣操作。
3.2.4 增加過濾網(wǎng)防止沖渣噴嘴堵塞
經(jīng)壓空吹掃、酸浸泡及抽真空排堵措施后,確定導(dǎo)致螺桿泵出口管道壓力過大的原因是螺桿泵的定子橡膠磨損產(chǎn)生的橡膠顆粒堵塞沖渣管道的噴嘴。為了防止噴嘴再次堵塞,在螺桿泵出口管線上加裝不銹鋼濾網(wǎng),避免橡膠磨損產(chǎn)生的橡膠顆粒進(jìn)行過濾。通過選用100、80、60、50四種不同目數(shù)的不銹鋼絲網(wǎng)進(jìn)行試驗(yàn),目數(shù)為60目的過濾效果最佳。為了防止堵塞噴嘴的情況再次發(fā)生,要定期進(jìn)行更換。
通過將R06設(shè)備室地坑處的洗滌管組中的酸引入離心機(jī)二級(jí)空提壓空管線,實(shí)現(xiàn)沖渣。在離心機(jī)二級(jí)空提壓空管線上焊接φ32的管線,并在該管線上焊接一個(gè)10L加酸罐(φ200×320,加蓋);將洗滌管組中的酸管線(DE2)上焊接的φ32管線引到加酸罐的上方進(jìn)行注酸。當(dāng)離心完一批料液后,通過將硝酸注入到加酸罐中,再將加酸罐中的硝酸通過沉降離心機(jī)的二級(jí)空氣提升管注入到離心機(jī)的液盤,對(duì)沉降離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁進(jìn)行沖渣操作[3]。
利用此方法對(duì)離心機(jī)沖渣管線進(jìn)行優(yōu)化后,沖渣操作方式相對(duì)簡單,沖渣管線避開了極易堵塞的沖渣噴嘴,沖渣所用硝酸直接通過液盤對(duì)離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓進(jìn)行沖渣處理,優(yōu)化后的方式在試生產(chǎn)運(yùn)行過程中已經(jīng)得到了驗(yàn)證。
(1)堵塞沉降離心機(jī)沖渣噴嘴的物質(zhì)為螺桿泵柱塞密封圈橡膠老化產(chǎn)生的橡膠碎屑;(2)抽真空排堵時(shí)間達(dá)到15min時(shí),沉降離心機(jī)沖渣噴嘴即可疏通,進(jìn)行沖渣操作;(3)選擇目數(shù)為60的不銹鋼鋼絲網(wǎng)過濾對(duì)老化的橡膠碎屑過濾效果最佳;(4)優(yōu)化后的沉降離心機(jī)沖渣管線能夠滿足沉降離心機(jī)的沖渣要求。